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摘要: 对粘度较大、杂质较多,在液下泵泵油的过程中,常常出现卸油时间长、故障多,现将液下泵常见的故障进行分析和改造。
关键词: 乙稀焦油 煤焦油 叶轮 轴承 改进方法
引言:液下泵(卸油泵)设备是化工企业的重要设备,在选型、安装、维护使用不到位的情况下,增加了生产成本及操作工劳动强度和卸油时间和维修量(运行两个月需进行一次维修,有时更短),在一定程度上影响生产的正常运行,因此,我们在满足设备的性能条件下,对进行设备的改进,为此收到了良好的效果。
一、 液下泵使用要求
在设计上,原设计为滑动轴承,所选用的ISLX型系列的单级单吸的离心泵,相关技术参数:流量50m3/h;扬程50m;电机功率为18.5kw,插入深度1200mm,它原本适合于清洗机械及工业加工自动线上的清洗,或者用于锅炉用水,供输送清水或物理化学似清水是其他液体之用,且温度不超过80℃。
二、 故障原因分析
1、机械加工及安装误差
两台液下泵在设计和加工上存在着一些缺陷,在制作上安装支撑管与连接板由于支撑管轴线于端面不垂直,这样在安装时造成电机与泵不同心,往往在按装时在电机支架之间垫厚的垫片来调整其同心度,即使这样仍然造成设备振动(同心度也无法达到使用要求),影响设备的正常使用,维修人员在维修时带来了不小的困难(两台都是这个问题)。
2、在设计上存在一定的缺陷
原设计在叶轮支撑处的轴承为滑动轴承,所选用的ISLX型系列的单级单吸的离心泵,而此类泵在公司用于输送原料油(乙稀焦油、煤焦油、蒽油等),由于原料油杂质比较多,粘度较大,特别是煤焦油,通常卸油前需对油料进行加热到80°C左右方可卸车,因此,即使在其他条件正常的情况下,常常遇见泵有时有压力,有时无压力的现象,这就造成油流量不足的现象,这样容易造成轴套干转,极易损坏叶轮,这样一般是因为粘度较大,进口不畅造成,叶轮经常被异物堵塞的结果造成的(经常被堵),这也造成我们在选用过滤装置的难度,叶轮堵塞后在高速旋转下加剧了设备的振动,且很快把轴套损坏,由于泵运行时的轴向力的作用,常使轴承损坏(虽然是并列两个球轴承,有具备较大的径向载荷,但其对轴向承载力较小,随后造成滚动轴承的损坏),而进行对设备的维修,在这种情况下往往使维修量加大和造成卸油时间长的局面,同时增加了操作工的劳动强度,这样既增加了成本,又耽误卸油时间,同时影响到生产的正常进行。
3、改进方法及使用效果
针对上述情况,我们在原有泵的结构基础上,把原设计的泵结构略微进行了改进,参见原液下泵结构(图一),把原来不同心的支撑管进行重新加工,提高其同心度(减少设备振动),把原来设计不合理的地方(滑动轴承)改为滚动轴承(利用介质进行轴承润滑),把原图一其中的6205轴承改为具备承载轴向力的7205轴承,达到径向定位,轴向承载合理搭配运行,使其转动更加灵活,在我们现有的条件情况下,把原来的叶轮进行了重新加工制作,把原来的六个叶片,改为四个叶片,叶片原角度不变,在满足设备的使用性能(流量50m3/h;扬程50m;电机功率为18.5kw,我们实际使用的泵扬程为30m)的基础上,并在有效的泵体空间内,加宽叶轮3mm,由原来的泵出口宽度由10mm加大到13mm,使其空间加大,并在泵的进口加装10目的过滤装置,有效地防止叶轮再次被堵塞的情况的发生。
液下泵原图如下(图一):
液下泵改进简图如下(图二):
4、结论:
从液下泵改进安装运行这几年来看,在频繁卸油的情况下,加强对设备的日常维护和检查,到运行目前为止没有对液下泵进行整体维修过,没有出现以上所出现振动和叶轮堵塞的问题及轴承损坏现象的发生,液下泵正常的运行,同时也节约了工作时间和成本。
通过对泵内部结构的改进,参见改进后的液下泵结构(图二),原滑动轴承改滚动球轴承(6204)、滚动球轴承(6205)改圆锥滚子轴承(7205)和叶轮的改造以及对支撑管的重新加工,改善了设备的使用工况条件,使设备得以正常运行、节省了人力、物力及成本的消耗,同时使卸油时间节省了近2/3时间,有力地保障生产的正常的运行。
关键词: 乙稀焦油 煤焦油 叶轮 轴承 改进方法
引言:液下泵(卸油泵)设备是化工企业的重要设备,在选型、安装、维护使用不到位的情况下,增加了生产成本及操作工劳动强度和卸油时间和维修量(运行两个月需进行一次维修,有时更短),在一定程度上影响生产的正常运行,因此,我们在满足设备的性能条件下,对进行设备的改进,为此收到了良好的效果。
一、 液下泵使用要求
在设计上,原设计为滑动轴承,所选用的ISLX型系列的单级单吸的离心泵,相关技术参数:流量50m3/h;扬程50m;电机功率为18.5kw,插入深度1200mm,它原本适合于清洗机械及工业加工自动线上的清洗,或者用于锅炉用水,供输送清水或物理化学似清水是其他液体之用,且温度不超过80℃。
二、 故障原因分析
1、机械加工及安装误差
两台液下泵在设计和加工上存在着一些缺陷,在制作上安装支撑管与连接板由于支撑管轴线于端面不垂直,这样在安装时造成电机与泵不同心,往往在按装时在电机支架之间垫厚的垫片来调整其同心度,即使这样仍然造成设备振动(同心度也无法达到使用要求),影响设备的正常使用,维修人员在维修时带来了不小的困难(两台都是这个问题)。
2、在设计上存在一定的缺陷
原设计在叶轮支撑处的轴承为滑动轴承,所选用的ISLX型系列的单级单吸的离心泵,而此类泵在公司用于输送原料油(乙稀焦油、煤焦油、蒽油等),由于原料油杂质比较多,粘度较大,特别是煤焦油,通常卸油前需对油料进行加热到80°C左右方可卸车,因此,即使在其他条件正常的情况下,常常遇见泵有时有压力,有时无压力的现象,这就造成油流量不足的现象,这样容易造成轴套干转,极易损坏叶轮,这样一般是因为粘度较大,进口不畅造成,叶轮经常被异物堵塞的结果造成的(经常被堵),这也造成我们在选用过滤装置的难度,叶轮堵塞后在高速旋转下加剧了设备的振动,且很快把轴套损坏,由于泵运行时的轴向力的作用,常使轴承损坏(虽然是并列两个球轴承,有具备较大的径向载荷,但其对轴向承载力较小,随后造成滚动轴承的损坏),而进行对设备的维修,在这种情况下往往使维修量加大和造成卸油时间长的局面,同时增加了操作工的劳动强度,这样既增加了成本,又耽误卸油时间,同时影响到生产的正常进行。
3、改进方法及使用效果
针对上述情况,我们在原有泵的结构基础上,把原设计的泵结构略微进行了改进,参见原液下泵结构(图一),把原来不同心的支撑管进行重新加工,提高其同心度(减少设备振动),把原来设计不合理的地方(滑动轴承)改为滚动轴承(利用介质进行轴承润滑),把原图一其中的6205轴承改为具备承载轴向力的7205轴承,达到径向定位,轴向承载合理搭配运行,使其转动更加灵活,在我们现有的条件情况下,把原来的叶轮进行了重新加工制作,把原来的六个叶片,改为四个叶片,叶片原角度不变,在满足设备的使用性能(流量50m3/h;扬程50m;电机功率为18.5kw,我们实际使用的泵扬程为30m)的基础上,并在有效的泵体空间内,加宽叶轮3mm,由原来的泵出口宽度由10mm加大到13mm,使其空间加大,并在泵的进口加装10目的过滤装置,有效地防止叶轮再次被堵塞的情况的发生。
液下泵原图如下(图一):
液下泵改进简图如下(图二):
4、结论:
从液下泵改进安装运行这几年来看,在频繁卸油的情况下,加强对设备的日常维护和检查,到运行目前为止没有对液下泵进行整体维修过,没有出现以上所出现振动和叶轮堵塞的问题及轴承损坏现象的发生,液下泵正常的运行,同时也节约了工作时间和成本。
通过对泵内部结构的改进,参见改进后的液下泵结构(图二),原滑动轴承改滚动球轴承(6204)、滚动球轴承(6205)改圆锥滚子轴承(7205)和叶轮的改造以及对支撑管的重新加工,改善了设备的使用工况条件,使设备得以正常运行、节省了人力、物力及成本的消耗,同时使卸油时间节省了近2/3时间,有力地保障生产的正常的运行。