高能燃气脉冲吹灰装置技术研究与应用

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  【摘要】高能燃气脉冲吹灰装置是根据乙炔爆炸的机械冲击、声波辐射、热清洗作用合理的设计吹灰装置系统及加速脉冲罐的结构、尺寸、形状,从而获得可控的吹灰强度,达到最佳吹灰效果。实际加装到锅炉上后,平均降低烟温100~120℃,且无需停炉即可保证锅炉在高效率状态下运行,热效率提高5%,降低单耗2.8kg/t,节约了大量的资金。
  【关键词】高能燃气脉冲吹灰装置 锅炉 乙炔 脉冲 吹灰 烟温 研究 应用
  华油实业公司现有11台9.2t锅炉和4台23t锅炉,所用燃料为渣油,油质中灰分含量高,造成积灰较多,烟温上升较快,造成吹灰次数多,影响锅炉热效率,增加了成本,这对锅炉运行是十分不利的,而传统的吹灰方法在效果和经济性上都不能令人满意。随着锅炉的使用年限增加,对流段翅片管吸热效果逐年渐差,目前燃油锅炉烟温在315℃以上,这些烟气携带了大量热量被排放到大气中,排烟热损失是锅炉最大一项热损失,目前锅炉热效率为75%~80%之间,提高锅炉热效率是锅炉运行的当务之急。为解决上述问题,主要从高能燃气脉冲吹灰入手,减少锅炉热损失,节约能源。
  1 高能燃气脉冲吹灰装置的技术原理1.1 爆炸吹灰的基本原理
  因为乙炔气体爆炸极限范围较宽(爆炸极限为1.5%~82%),易于掌握,且可在较大范围内调节吹灰强度,所以采用乙炔爆炸吹灰。
  乙炔与空气按爆炸极限内的比例混合后经点火燃烧,其反应式为:
  从反应式中看出,乙炔爆炸后产生二氧化碳和水在特殊装置中混合,经高频点火,产生爆燃,气体急剧膨胀,产生高温、高压的爆燃气体。该燃烧气体,在特殊结构的加速脉冲罐体内得到加速和加强,蓄积了极高的能量,经过喷嘴以冲击动能、热能和声能的形式进入炉内,作用在锅炉受热面上的积灰层上,使积灰脱落,被烟气带出炉外。
  合理的设计吹灰装置系统及加速脉冲罐的结构、尺寸、形状,从而获得可控的吹灰强度,达到最佳吹灰效果。1.2 爆炸吹灰的作用机理1.2.1 机械冲击作用
  混合气经点燃后,体积瞬间发生急剧增益,经加速脉冲罐的激发,产生较高的压力(通常1~10kg/cm2),较高的速度(300~350m/s),经喷嘴进入炉内,其动能已冲击波的形式作用于受热面积灰表面并经多次折射,使积灰脱落飞扬。同时,受热面管子发生振动,使附着在管子表面的积灰破裂、脱落,其作用类似与机械振打,但其效果远比机械振打强,且作用时间极短(毫秒级),对受热面无任何损坏,这种作用特别适合于坚硬的结层积灰。
  1.2.2 声波辐射作用
  当爆燃气体进入炉体时,产生巨大响声,是能量以声能释放出来的体现。
  由运行实验可知,在距喷油嘴6~7m处,其声压级保持在160dB以上。而目前国际、国内采用的声波除灰装置,距喷油嘴轴线1m处的声压级只达到150~156dB。
  由于本装置采用的声波频率高、能量大,因此进入炉膛后,不易衰减,并以辐射状向炉膛的各个方向传播,通过声能的作用,使这些区域的受热管表面积灰层产生振荡。由于声波振荡的反复作用,使积灰松散、破裂、脱落。
  1.2.3 热清洗作用
  混合气体点火爆燃后,产生高温高压燃气。当高温燃气射向积灰层时,可以使积灰软化,粘结强度降低,在高压气流吹扫下,灰层破碎脱落。则对于燃油锅炉、炼钢厂、加热炉和余热炉的粘结性积灰尤为有效。
  2 高能燃气脉冲吹灰装置的工艺
  控制系统由触摸屏、可编程序控制器、电动阀、压力流量计量元件、点火装置等组成,可实现自动、半自动及手动控制。该系统具有良好的安全性、稳定性,既降低了操作者的劳动强度又提高了生产效率。
  3 高能燃气脉冲吹灰装置的现场实施情况
  设备现场安装后,手动点火,接通风机,将压力控制在8kPa,流量控制在100m3/ h,打开乙炔气阀,压力控制在0.1~0.2Pa之间,启动制动控制程序,依次从1—4点开始试验。试验会出现以下结果;第一点吹灰面达到70%以上,第二点达到80%以上,第三点达到85%以上,第四点达到82%以上。
  根据注汽锅炉尾部受热面特点,确定乙炔充气时间、压力、风压、流量。
  采用现场操作方法,按着操作程序进行试验:将脉冲加速器固定在注汽锅炉尾部受热面;用快速联接管,将混合加量与加速器连接;确定移动式吹灰器位置;调整好各参数。
  将控制程序确定的手动方式,由于在线试验指标为注汽锅炉的排烟温度,记录1到4点的试验结果。
  将控制程序确定的自动设置,根据注汽锅炉的尾部积灰性质,采用进行单循环,记录每次循环的试验数据。
  4 效果分析
  使用高能脉冲吹会装置以来,经生产实际应用中检验,发现该系统起到了很好的效果,实施一次该措施可以:平均降低烟温100~120℃,在锅炉运行中大幅度的降低烟温,且无需停炉即可保证锅炉在高效率状态下运行。
  高能燃气脉冲吹灰装置一次性投入31万元,以单炉计算,该技术使用的乙炔为298元/瓶,每瓶乙炔可吹灰三次,每炉每月平均吹灰两次,则单炉年吹灰投入资金为2384元。
  该装置可平均降低烟温110℃,热效率提高5%,降低单耗2.8kg/t,按每炉年注汽量10万方计算,则年节约燃油296.8。
  按燃油费用2000元/吨计算,则可节约59.3万元。每炉年节约燃油费用59.3万元。投入产出比为0.53。
  可见加装该装置第一年初即可收回成本,全年节约28.06万元。
  5 结论
  (1)解决了锅炉吹灰效果不好、吹灰费用高的问题,为公司的整体效益做出了贡献。
  (2)加装的高能燃气脉冲吹灰装置具有良好的工作安全性与稳定性,避免了吹灰现场中人和物的不安全因素。
  (3)加装的高能脉冲吹灰装置具有较高的自动化程度,可实现手动、半自动、全自动控制,降低了操作人员的劳动强度,提高了劳动生产率。
  参考文献
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  作者简介
  王忠伟(1965-),男,工程师,大庆石油学院采油工程专业,现为辽河石油勘探局华油公司热注一公司副经理。
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