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长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司动力事业部 天津 300462
摘 要:随着制造业的发展,压铸件的制造发展也比较迅速,现已被广泛应用于汽车、飞机以及仪器仪表等制造行业。其中铝合金缸盖就是压铸件的一种类型,铝合金缸盖在制作的过程中,由于发动机缸盖壁厚不是很均匀,制造时容易发生开裂、气孔以及粘膜等不良现象。所以在制作过程中必须对原来的工艺方式进行进一步优化,提高铝合金缸盖的制作质量。本文主要分析铝合金缸盖的工艺优化措施。
关键词:铝合金;缸盖;工艺优化;
中图分类号:TH16 文献标识码:A 文章编号:1674-3520(2015)-04-00-01
压铸件的制作需要在先进的工艺流程下完成,必须能够保证铸件尺寸的精确度和充型的平稳性,只有这样才能获得更加优质的铸件。传统的铸造工艺已经不能适应社会发展需求,很难根据产品的产量和工艺要求,铸造出符合社会需求的铸造件。为了提高铸件的质量,我们在这里对铝合金缸盖的工艺进行优化升级,准确的确定铸件的工艺参数,从压射比压、材料成分等方面对铸件工艺进行改进,消除铸件制作过程中存在的壁厚不均等问题。
一、铝合金缸盖和铸造工艺概括
铝合金缸盖制作结构比较复杂,而且壁的薄厚不均匀,废品率较高,在制作过程中对工艺参数要求比较高。缸盖一般有进/排气道、燃烧室、冷却水套以及油池等几部分组成。如(图一)为一重型发动机缸盖模型,质量0.7kg,体积266cm3,外形尺寸为:115mm×110mm×41mm,壁厚:3mm-13mm不等,年产量为40万件。
一般情况下,在铸件制作过程中出现的壁厚不均匀、火花塞孔缩松等问题一般采用低压铸造工艺解决,主要是因为低压铸造工艺方法操作简单、设备廉价,产品致密性好、内部缺陷少、表面光洁等优点,但是低压铸造不利于大规模生产,它膜温比较高,凝固速度慢,铸造周期一般比较长,导致生产效率低下。为了解决这方面的问題,可以对低压铸造工艺进行改造,解决成本和产能问题。
二、压铸工艺优化
(一)铸件材料。乘用车发动机缸盖一般采用铝合金材料,化学成分主要由铝、锌、镁、铁等元素构成,在压铸的过程中要根据其材料成分进行严格的压铸。另外,在压铸的过程中可能容易发生粘膜、气孔、裂纹等现象,废品率高达80%左右。经过仔细的分析,发现铸件中铁元素的含量对铸件有着非常重要的影响,如果铸件中铁含量在0.7%以下,压铸件容易发生气孔、粘膜的等缺陷;当铁元素含量在1.0%以上,压铸件容易发生开裂现象;而当铁元素含量在0.7%-1.0%之间时,能够实现较高的产品合格率。为了提高铸件的合格率,对铸件材料成分进行改变,以便改变其力学性能。我们先利用万能材料试验机进行试验,试验结果要求伸长率在1.4以上,抗拉强度在240MPa以上,屈服长度在154MPa以上,只要材料改变之后的铸件符合这些条件,就代表试验成功。然后根据测试报告分析得出材料改变之后铸件材料的伸长率、抗拉强度以及屈服长度均在要求范围之内。
(二)内浇口宽度的优化。内浇口参数的优化主要包括其长度、厚度以及宽度的优化,通过对内浇口宽度与长度经验值的分析可知(内浇口宽度与长度经验值如表一),内浇口宽度一般为2-3mm,它与压铸件的形状之间没有太大的关联性。如果内浇口的宽度太大,会增加液流阻力,导致压力不易传递,增加保温时间,降低铸造效率;如果内浇口的宽度太小,容易发生喷溅现象,加快内浇口的磨损速度。但是如果试模过程中选择2mm宽度的内浇口宽度,铸件往往会出现气孔、浇注不足等缺陷,导致铸件结构缩松,仍然不能提高产品合格率。经过反复试验,将内浇口宽度设计为4mm,采用大流量进料方式进行浇铸,预防上述缺陷的出现时,内浇口宽度更加接近壁厚。
(三)提高压射比压。一般情况下,在铸件的铸造过程中为了提高铸件的质量,往往会采用提高压射比压的方法,特别是在内浇口宽度增加的情况下,这是一种较好的方法。但是需要注意的是必须要将填充过程控制在0.3s之内。普通的压射比压=80MPa,在此工艺下我们把铸件的压射比压提高到120MPa。但是,提高压射比压容易导致粘膜缺陷,降低铸件的使用寿命,为了避免这一缺陷的出现,我们还需要改进填充过程,在金属液充满型腔的0.01s内刹车保压3s。
(四)设定压铸工艺参数。在本次工艺改造中我们采用IMPRESS-3系列1600kN压铸机,然后在不断的优化过程中确定压铸工艺参数,压射温度:680摄氏度,模具温度在180-220摄氏度之间,冲头高速速度为6m/s,高速压射行程为208mm,冲头低速速度为1m/s,低速压射行程为140mm
三、结语
通过对以上工艺过程的改进与优化,对发动机缸盖的平面气孔进行测试,确定工艺优化效果,本次工艺优化检验结果是产品合格率达到95%左右,取得较好的工艺优化效果。对于发动机缸盖壁厚不均匀、螺纹加工不良、裂纹等缺陷的解决,要从材料、压射比压以及内浇口等方面进行优化改进,改进工艺参数,提高铸件质量,和产品稳定性。
参考文献:
[1]赵建华,刘涛,曾礼等.铝合金汽缸盖低压铸造数值模拟及工艺优化[J].热加工工艺,2011,40(1):39-41.
[2]于波.基于数值模拟分析的铝合金缸盖罩压铸工艺优化[J].铸造技术,2011,32(8):1109-1111.
[3]刘一军.4G93SD4气缸盖低压铸造数值模拟及工艺优化[D].哈尔滨理工大学,2007.
[4]夏天,张正来,旷鑫文等.重型卡车发动机铝合金缸盖压铸工艺研究[J].特种铸造及有色合金,2013,33(11):1024-1026.
摘 要:随着制造业的发展,压铸件的制造发展也比较迅速,现已被广泛应用于汽车、飞机以及仪器仪表等制造行业。其中铝合金缸盖就是压铸件的一种类型,铝合金缸盖在制作的过程中,由于发动机缸盖壁厚不是很均匀,制造时容易发生开裂、气孔以及粘膜等不良现象。所以在制作过程中必须对原来的工艺方式进行进一步优化,提高铝合金缸盖的制作质量。本文主要分析铝合金缸盖的工艺优化措施。
关键词:铝合金;缸盖;工艺优化;
中图分类号:TH16 文献标识码:A 文章编号:1674-3520(2015)-04-00-01
压铸件的制作需要在先进的工艺流程下完成,必须能够保证铸件尺寸的精确度和充型的平稳性,只有这样才能获得更加优质的铸件。传统的铸造工艺已经不能适应社会发展需求,很难根据产品的产量和工艺要求,铸造出符合社会需求的铸造件。为了提高铸件的质量,我们在这里对铝合金缸盖的工艺进行优化升级,准确的确定铸件的工艺参数,从压射比压、材料成分等方面对铸件工艺进行改进,消除铸件制作过程中存在的壁厚不均等问题。
一、铝合金缸盖和铸造工艺概括
铝合金缸盖制作结构比较复杂,而且壁的薄厚不均匀,废品率较高,在制作过程中对工艺参数要求比较高。缸盖一般有进/排气道、燃烧室、冷却水套以及油池等几部分组成。如(图一)为一重型发动机缸盖模型,质量0.7kg,体积266cm3,外形尺寸为:115mm×110mm×41mm,壁厚:3mm-13mm不等,年产量为40万件。
一般情况下,在铸件制作过程中出现的壁厚不均匀、火花塞孔缩松等问题一般采用低压铸造工艺解决,主要是因为低压铸造工艺方法操作简单、设备廉价,产品致密性好、内部缺陷少、表面光洁等优点,但是低压铸造不利于大规模生产,它膜温比较高,凝固速度慢,铸造周期一般比较长,导致生产效率低下。为了解决这方面的问題,可以对低压铸造工艺进行改造,解决成本和产能问题。
二、压铸工艺优化
(一)铸件材料。乘用车发动机缸盖一般采用铝合金材料,化学成分主要由铝、锌、镁、铁等元素构成,在压铸的过程中要根据其材料成分进行严格的压铸。另外,在压铸的过程中可能容易发生粘膜、气孔、裂纹等现象,废品率高达80%左右。经过仔细的分析,发现铸件中铁元素的含量对铸件有着非常重要的影响,如果铸件中铁含量在0.7%以下,压铸件容易发生气孔、粘膜的等缺陷;当铁元素含量在1.0%以上,压铸件容易发生开裂现象;而当铁元素含量在0.7%-1.0%之间时,能够实现较高的产品合格率。为了提高铸件的合格率,对铸件材料成分进行改变,以便改变其力学性能。我们先利用万能材料试验机进行试验,试验结果要求伸长率在1.4以上,抗拉强度在240MPa以上,屈服长度在154MPa以上,只要材料改变之后的铸件符合这些条件,就代表试验成功。然后根据测试报告分析得出材料改变之后铸件材料的伸长率、抗拉强度以及屈服长度均在要求范围之内。
(二)内浇口宽度的优化。内浇口参数的优化主要包括其长度、厚度以及宽度的优化,通过对内浇口宽度与长度经验值的分析可知(内浇口宽度与长度经验值如表一),内浇口宽度一般为2-3mm,它与压铸件的形状之间没有太大的关联性。如果内浇口的宽度太大,会增加液流阻力,导致压力不易传递,增加保温时间,降低铸造效率;如果内浇口的宽度太小,容易发生喷溅现象,加快内浇口的磨损速度。但是如果试模过程中选择2mm宽度的内浇口宽度,铸件往往会出现气孔、浇注不足等缺陷,导致铸件结构缩松,仍然不能提高产品合格率。经过反复试验,将内浇口宽度设计为4mm,采用大流量进料方式进行浇铸,预防上述缺陷的出现时,内浇口宽度更加接近壁厚。
(三)提高压射比压。一般情况下,在铸件的铸造过程中为了提高铸件的质量,往往会采用提高压射比压的方法,特别是在内浇口宽度增加的情况下,这是一种较好的方法。但是需要注意的是必须要将填充过程控制在0.3s之内。普通的压射比压=80MPa,在此工艺下我们把铸件的压射比压提高到120MPa。但是,提高压射比压容易导致粘膜缺陷,降低铸件的使用寿命,为了避免这一缺陷的出现,我们还需要改进填充过程,在金属液充满型腔的0.01s内刹车保压3s。
(四)设定压铸工艺参数。在本次工艺改造中我们采用IMPRESS-3系列1600kN压铸机,然后在不断的优化过程中确定压铸工艺参数,压射温度:680摄氏度,模具温度在180-220摄氏度之间,冲头高速速度为6m/s,高速压射行程为208mm,冲头低速速度为1m/s,低速压射行程为140mm
三、结语
通过对以上工艺过程的改进与优化,对发动机缸盖的平面气孔进行测试,确定工艺优化效果,本次工艺优化检验结果是产品合格率达到95%左右,取得较好的工艺优化效果。对于发动机缸盖壁厚不均匀、螺纹加工不良、裂纹等缺陷的解决,要从材料、压射比压以及内浇口等方面进行优化改进,改进工艺参数,提高铸件质量,和产品稳定性。
参考文献:
[1]赵建华,刘涛,曾礼等.铝合金汽缸盖低压铸造数值模拟及工艺优化[J].热加工工艺,2011,40(1):39-41.
[2]于波.基于数值模拟分析的铝合金缸盖罩压铸工艺优化[J].铸造技术,2011,32(8):1109-1111.
[3]刘一军.4G93SD4气缸盖低压铸造数值模拟及工艺优化[D].哈尔滨理工大学,2007.
[4]夏天,张正来,旷鑫文等.重型卡车发动机铝合金缸盖压铸工艺研究[J].特种铸造及有色合金,2013,33(11):1024-1026.