论文部分内容阅读
摘 要:针对铁路货车检修过程中出现的人耳不易察觉的制动管系“微小”漏泄故障,经采用SDT200型超声波检测仪检测后,能快速准确的识别故障部位,有效消除了制动故障隐患,从而大幅度提升了制动装置检修质量。
关键词:铁路货车;制动装置;管系漏泄;超声波检测仪
0 引言
随着铁路改革发展不断深入,以及货车修程修制改革的稳步推进[1],对车辆制动性能要求越来越高。由于受检修工艺、配件质量的制约以及运行环境的影响,车辆在运行过程中易引发制动故障,从而影响铁路货车安全、有序、高效运行。因此,提高制动检修质量是提升货车检修质量的关键因素之一。
本文主要对铁路货车检修过程中出现的制动管系“微小”漏泄故障,采用SDT200型超声波检测仪进行检测,消除潜在故障隐患,提升制动装置检修质量。
1 制動管系漏泄故障
据统计可知,2019年度货车制动管系漏泄故障检修返工数如表1所示:
从上表可以发现,管系漏泄故障占制动故障总数高达23.6%,因此,制动管系发生漏泄是影响铁路货车检修质量的主要因素。
2 管系漏泄原因分析
制动管系内部充满气体时,其内部压强大于外部压强,造成管系内外产生较大压强差。当漏孔尺寸较大时,人耳可听到管系泄漏声。当漏孔尺寸较小,产生的声波频率大于20 kHz时,人耳就听不到管系漏泄声[2],故障产生的主要原因从以下三方面进行分析。
2.1 管系变形开裂
由于外界运行环境复杂多变,在受到外力作用、环境腐蚀等因素影响,容易造成制动管系变形,导致焊缝开裂,发生管系漏泄。
2.2 E型密封圈老化变形
在受季节特性、列车管风压冲击以及橡胶密封圈质量缺陷的影响下,制动装置橡胶件易发生材质老化、局部裂纹等现象,造成连接部密封不严,发生漏泄。
2.3 管系制造质量缺陷
制动管系制造质量存在法兰接头与管系中心线不在同一中心线上、管螺纹套丝不符合要求以及管系接头焊接变形等缺陷。强力组装将导致管系法兰连接部位出现较大间隙,引起管系漏泄。
3 超声波检测仪
3.1 测试原理
超声波检测仪的“接触模式”较容易检测到超声波传递的能量,清楚地定义气体流动方向,锁定故障源,更重要的是人耳无法识别的“微小”漏泄产生高频声波,将通过检测仪转换为人耳听到的声音,准确识别管系漏泄部位[3]。SDT200型超声波检测仪如图1所示,罐车制动装置检测如图2所示。
3.2 测试步骤
根据《铁路货车制动装置检修规则》规定:全车漏泄试验,制动主支管及副风缸管系接头不得漏泄,保压1 min,漏泄量不大于5 kPa。超声波测试步骤如下:
(1)测试前准备。先打开仪器SDT200,测出周围具体环境值。
(2)测试中标记。测出环境值后,开始沿着被测管系逐段检测,当SDT200型超声波检测仪数值由较大变化时,重点标记该检测部位。
(3)关键点判断。对于检测数值变化部位,进一步详细观察,如果数值越变越大,越接近泄漏点,超声波音量越大,就可确定该部位为疑似泄漏部位。
(4)故障点确定。当数值越变越大,一段时间数值达到饱和点后,就逐渐变小,慢慢趋近环境值,就可以确定该部位为管系泄漏部位。
4 采用超声波检测仪检测
制动检修作业岗位配备SDT200型超声波检测仪,避免试风作业人员多次反复、盲目查找人耳听不到的管系“微小”泄漏部位,使作业人员能够快速准确的找到管系泄漏位置。具体工艺流程如图3所示。
据统计可知,2019年制动阀作用不良故障与2019年对比情况如表2、图4所示。
从图4中可以发现,2020年车辆制动检修管系泄漏故障返工率相比2019年有大幅度下降,降幅高达80.3%,并一直保持着递减趋势。
5 结论
采用SDT200型超声波检测仪进行管系泄漏检测后,准确定位出用人耳难以判断的故障,有效避免制动装置“带病运行”的隐患,进一步降低了典型制动故障反馈率,使货车检修质量得到了显著提升。
参考文献:
[1]莫涛.铁路货车的发展与关键技术[J].中国科技纵横,2017(13):60.
[2]陈虎,陈波.关于铁路货车制动管系漏泄原因分析及对策建议[J].内燃机与配件,2020(5):185-186.
[3]А.М.Ш,孔祥集.制动主管漏泄检测仪[J].国外铁道车辆,1994(1):54-55.
关键词:铁路货车;制动装置;管系漏泄;超声波检测仪
0 引言
随着铁路改革发展不断深入,以及货车修程修制改革的稳步推进[1],对车辆制动性能要求越来越高。由于受检修工艺、配件质量的制约以及运行环境的影响,车辆在运行过程中易引发制动故障,从而影响铁路货车安全、有序、高效运行。因此,提高制动检修质量是提升货车检修质量的关键因素之一。
本文主要对铁路货车检修过程中出现的制动管系“微小”漏泄故障,采用SDT200型超声波检测仪进行检测,消除潜在故障隐患,提升制动装置检修质量。
1 制動管系漏泄故障
据统计可知,2019年度货车制动管系漏泄故障检修返工数如表1所示:
从上表可以发现,管系漏泄故障占制动故障总数高达23.6%,因此,制动管系发生漏泄是影响铁路货车检修质量的主要因素。
2 管系漏泄原因分析
制动管系内部充满气体时,其内部压强大于外部压强,造成管系内外产生较大压强差。当漏孔尺寸较大时,人耳可听到管系泄漏声。当漏孔尺寸较小,产生的声波频率大于20 kHz时,人耳就听不到管系漏泄声[2],故障产生的主要原因从以下三方面进行分析。
2.1 管系变形开裂
由于外界运行环境复杂多变,在受到外力作用、环境腐蚀等因素影响,容易造成制动管系变形,导致焊缝开裂,发生管系漏泄。
2.2 E型密封圈老化变形
在受季节特性、列车管风压冲击以及橡胶密封圈质量缺陷的影响下,制动装置橡胶件易发生材质老化、局部裂纹等现象,造成连接部密封不严,发生漏泄。
2.3 管系制造质量缺陷
制动管系制造质量存在法兰接头与管系中心线不在同一中心线上、管螺纹套丝不符合要求以及管系接头焊接变形等缺陷。强力组装将导致管系法兰连接部位出现较大间隙,引起管系漏泄。
3 超声波检测仪
3.1 测试原理
超声波检测仪的“接触模式”较容易检测到超声波传递的能量,清楚地定义气体流动方向,锁定故障源,更重要的是人耳无法识别的“微小”漏泄产生高频声波,将通过检测仪转换为人耳听到的声音,准确识别管系漏泄部位[3]。SDT200型超声波检测仪如图1所示,罐车制动装置检测如图2所示。
3.2 测试步骤
根据《铁路货车制动装置检修规则》规定:全车漏泄试验,制动主支管及副风缸管系接头不得漏泄,保压1 min,漏泄量不大于5 kPa。超声波测试步骤如下:
(1)测试前准备。先打开仪器SDT200,测出周围具体环境值。
(2)测试中标记。测出环境值后,开始沿着被测管系逐段检测,当SDT200型超声波检测仪数值由较大变化时,重点标记该检测部位。
(3)关键点判断。对于检测数值变化部位,进一步详细观察,如果数值越变越大,越接近泄漏点,超声波音量越大,就可确定该部位为疑似泄漏部位。
(4)故障点确定。当数值越变越大,一段时间数值达到饱和点后,就逐渐变小,慢慢趋近环境值,就可以确定该部位为管系泄漏部位。
4 采用超声波检测仪检测
制动检修作业岗位配备SDT200型超声波检测仪,避免试风作业人员多次反复、盲目查找人耳听不到的管系“微小”泄漏部位,使作业人员能够快速准确的找到管系泄漏位置。具体工艺流程如图3所示。
据统计可知,2019年制动阀作用不良故障与2019年对比情况如表2、图4所示。
从图4中可以发现,2020年车辆制动检修管系泄漏故障返工率相比2019年有大幅度下降,降幅高达80.3%,并一直保持着递减趋势。
5 结论
采用SDT200型超声波检测仪进行管系泄漏检测后,准确定位出用人耳难以判断的故障,有效避免制动装置“带病运行”的隐患,进一步降低了典型制动故障反馈率,使货车检修质量得到了显著提升。
参考文献:
[1]莫涛.铁路货车的发展与关键技术[J].中国科技纵横,2017(13):60.
[2]陈虎,陈波.关于铁路货车制动管系漏泄原因分析及对策建议[J].内燃机与配件,2020(5):185-186.
[3]А.М.Ш,孔祥集.制动主管漏泄检测仪[J].国外铁道车辆,1994(1):54-55.