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[摘 要]文章简介了平煤集团某矿四—11080机巷供电系统状况及其在生产过程中出现的问题,根据正常生产时对供电系统的的迫切需要,从技术和经济角度针对性提出两个方案,最后又从技术和经济层面对比分析采用了最佳改造方案,该改造方案设计合理、科学性强、有创造性、切合现场实际、施工简便、使用便利,具有较高的推广应用价值。
[关键词]四—11080机巷;供电系统;改造
中图分类号:TM727 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)36-0396-01
一、问题
该矿井的综合生产能力125万吨/年,其主要生产系统如下:
1.1 运输系统
主斜井倾角21度~24度,斜长1245米,安装DTL100型强力胶带输送机一部,带宽1000毫米,带长1275米,带速3.15米/秒,运输能力300吨/小时,电机功率2×450千瓦。提升能力132万吨/年。
副斜井倾角25度,斜长582米,双钩串车提升。升降人员采用XRC15-6/6型人车,每钩提三节人车。矸石、材料提升采用1吨固定式矿车,600毫米轨距,每钩串车4辆。提升机选用2JK-2.5×1.5/20加宽型单绳缠绕式双滚筒提升机1台,电动机功率220千瓦。
二煤轨道上山,倾角21.5度,斜长628米,采用串车提升,升降人员采用XRC15-6/6型人车,矸石、材料采用1吨固定式矿车,600毫米轨距,每次串车3辆。提升机选用JKY-2/1.5B型单滚筒液压防爆提升机1台,电机功率220千瓦。
四五煤轨道上山,倾角19-21度,斜长662米,采用串车提升,升降人员采用XRC15-6/6型人车,矸石、材料采用1吨固定式矿车,600毫米轨距,每次串车3辆。提升机选用JKY-2/1.5B型单滚筒液压防爆提升机1台,电机功率220千瓦。
二煤运输机上山,倾角18~22度,斜长664米,安装DTL100型强力胶带输送机一部,带宽1000毫米,带速2.5米/秒,运输能力400吨/小时,电机功率2×315千瓦。
1.2 通风系统
矿井通风方式为中央并列抽出式通风,主、副斜井进风、立风井回风。主扇选用BDK618-8-№26型防爆轴流对旋式通风机2台,一台工作,一台备用。风机叶轮直径2.6米,轉数740转/分,配套电机四台,功率2×220千瓦 ,电压6000伏,转速740转/分。目前,已形成永久通风系统,主扇双级运行,风叶角度为-6度,风量95立方米/秒,负压2.2千帕。
1.3 排水系统
预计矿井正常涌水量1021立方米/小时,最大涌水量1488立方米/小时,在-250m水平井底车场建立有主排水泵房及水仓,安装5台MD580-60×9型多级离心泵,配套电机功率1250千瓦,敷设4趟直径377×14毫米无缝钢管作为排水管路。正常涌水期两泵两管运行,最大涌水期三泵三管运行。水仓长度998米,容积10878 立方米。
1.4 供电系统
该矿井110千伏变电所位于矿井工业广场东南角,所内6千伏配电装置、并联电容器成套补偿装置、6千伏变压器及低压配电装置均为室内布置,安装2台SFZ9-8000/110kv/6kv主变压器。
双回路110千伏电源,两回路均采用OPGW复合光缆,光纤通信,以满足避雷线、话音及数据传输的需要。
由变电站入井五趟6千伏电缆向井下负荷供电,其中,两趟MYJV22-3×95沿主斜井井筒去-20m水平的四五煤变电所和二煤变电所,另三趟MYJV22-3×185沿主斜井井筒去-250m水平中央变电所,—157临时配电点所用电源由四五煤变电所供给。
该矿施工的四—11080机巷其供电系统由—157配电点供给,—157配电点安装时掘进巷道少,负荷也不大配置了一台400KVA移动变压器一台DW—350馈电一台KBZ—400馈电,分别供给四—11080机巷和四—11060机巷。初期巷道不长,设备较少400KVA移动变压器容量能满足需要。随着巷道延伸,设备负荷越来越大,移动变压器容量已不能达到设备所需要求,供电事故频繁经常出现馈电开关跳闸,变压器电缆发热严重,甚至出现烧毁接线柱现象。四—11080机巷是四—11080综采面配套工程,而四—11080综采面是四—11050综采面的接替面也是矿重点工程。随着生产的快速发展,四—11080机巷供电系统已不能满足巷道掘进需要。为了保证掘进进度顺利进行,四—11080机巷供电系统的改造就成为了我们正常生产的迫在眉睫。
通过对改造项目技术方案的论证与实施,矿上在2009年8月17日完成了该改造项目。
二、施工方案
为了加快我矿现代化矿井建设需要,根据高产高效矿井的发展方向,公司及矿领导站在发展的高度,本着又快又好的原则经过科学论证,及时做出四—11080机巷供电系统改造的决策。考虑矿正常生产对供电系统的的需要,决定对四—11080机巷供电系统进行改造
方案的确定:四—11080机巷供电系统改造项目技术方案的确定:根据正常生产对供电系统的的要求对四—11080机巷供电系统进行改造,针对系统改造需要和改造技术要求考虑两种方案:
2.1按原来的供电方式更换移动变压器、电缆。移动变压器容量换成630KVA,干线电缆换成120平方毫米,换干线电缆相对容易些。而从移动变压器订货、到矿卸车、试验、装车固定、运到工作地点施工,正常情况下也需2个半月,且工人劳动强度大,设备投入大,整个工期长,时间紧、人员少任务重。此种方案不可取
2.2 充分利用现有移动变压器、现有设备、现有电缆。只增加了300多米70平方电缆和人员消耗。采用了在中央变电所选择一台隔爆真空断路器带动四—11060机巷负荷,通过验算重新采用了一台矿用隔爆真空断路器,保证供电系统的供电质量 2.3 经济效果分析:
第一种方案需要:
人工:23800元
材料:228000元
影响生产:10天*2000吨/天(按综采一天产量)*300元/吨=6000000元
合計:6000000元
第二种方案一次需要:
人工:4000元
材料:10000元
合计:5000元
影响生产:1天*2000吨/天*300元/吨=600000元
2)纯经济效益计算
ΔM=M-M0
=6000000-600000
=540(万元)
式中:ΔM---------纯经济效益, 万元
M---------常规方案费用
2.4 施工效果分析:方案2
1)使用后用于掘进供电安全,运行平稳可靠。
2)改造完成后不影响原有供电系统运行。
3)该技术一次投入综采结束前一直使用、
无论从技术和经济对比看,采用方案2最适合。
方案2充分利用现有移动变压器、现有设备、现有电缆,增加了300多米70平方电缆和人员消耗,采用了在中央变电所选择一台隔爆真空断路器带动四—11060机巷负荷,利用现有的技术、现有的人员,降低了人工费用,减少了劳动强度。
通过几个月使用情况看利用我矿移动变压器、现有电缆;现有设备作为四—11080机巷供电系统的改造应用解决了我矿供电系统可靠的问题。该技术革新使用于实际生产中,安全可靠,在整个掘进过程中供电的过程没有掉闸、设备发热现象等供电事故发生,
由于使用了该方案,节约了大量的人力,减少了施工时间,为我矿掘进的供电安全打下了基础;提供了可靠保障,
该改造方案设计合理、科学性强、有创造性、切合现场实际、施工简便、使用便利。
三、应用效果
四—11080机巷供电系统改造项目成功,不但节约了大量的投资和加快了巷道掘进速度,而且对于以后矿井长距离、大容量供电系统正常运行创造了基础,提供了保障。该改造项目的成功,具有较大的现实意义和极高的推广应用价值。
[关键词]四—11080机巷;供电系统;改造
中图分类号:TM727 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)36-0396-01
一、问题
该矿井的综合生产能力125万吨/年,其主要生产系统如下:
1.1 运输系统
主斜井倾角21度~24度,斜长1245米,安装DTL100型强力胶带输送机一部,带宽1000毫米,带长1275米,带速3.15米/秒,运输能力300吨/小时,电机功率2×450千瓦。提升能力132万吨/年。
副斜井倾角25度,斜长582米,双钩串车提升。升降人员采用XRC15-6/6型人车,每钩提三节人车。矸石、材料提升采用1吨固定式矿车,600毫米轨距,每钩串车4辆。提升机选用2JK-2.5×1.5/20加宽型单绳缠绕式双滚筒提升机1台,电动机功率220千瓦。
二煤轨道上山,倾角21.5度,斜长628米,采用串车提升,升降人员采用XRC15-6/6型人车,矸石、材料采用1吨固定式矿车,600毫米轨距,每次串车3辆。提升机选用JKY-2/1.5B型单滚筒液压防爆提升机1台,电机功率220千瓦。
四五煤轨道上山,倾角19-21度,斜长662米,采用串车提升,升降人员采用XRC15-6/6型人车,矸石、材料采用1吨固定式矿车,600毫米轨距,每次串车3辆。提升机选用JKY-2/1.5B型单滚筒液压防爆提升机1台,电机功率220千瓦。
二煤运输机上山,倾角18~22度,斜长664米,安装DTL100型强力胶带输送机一部,带宽1000毫米,带速2.5米/秒,运输能力400吨/小时,电机功率2×315千瓦。
1.2 通风系统
矿井通风方式为中央并列抽出式通风,主、副斜井进风、立风井回风。主扇选用BDK618-8-№26型防爆轴流对旋式通风机2台,一台工作,一台备用。风机叶轮直径2.6米,轉数740转/分,配套电机四台,功率2×220千瓦 ,电压6000伏,转速740转/分。目前,已形成永久通风系统,主扇双级运行,风叶角度为-6度,风量95立方米/秒,负压2.2千帕。
1.3 排水系统
预计矿井正常涌水量1021立方米/小时,最大涌水量1488立方米/小时,在-250m水平井底车场建立有主排水泵房及水仓,安装5台MD580-60×9型多级离心泵,配套电机功率1250千瓦,敷设4趟直径377×14毫米无缝钢管作为排水管路。正常涌水期两泵两管运行,最大涌水期三泵三管运行。水仓长度998米,容积10878 立方米。
1.4 供电系统
该矿井110千伏变电所位于矿井工业广场东南角,所内6千伏配电装置、并联电容器成套补偿装置、6千伏变压器及低压配电装置均为室内布置,安装2台SFZ9-8000/110kv/6kv主变压器。
双回路110千伏电源,两回路均采用OPGW复合光缆,光纤通信,以满足避雷线、话音及数据传输的需要。
由变电站入井五趟6千伏电缆向井下负荷供电,其中,两趟MYJV22-3×95沿主斜井井筒去-20m水平的四五煤变电所和二煤变电所,另三趟MYJV22-3×185沿主斜井井筒去-250m水平中央变电所,—157临时配电点所用电源由四五煤变电所供给。
该矿施工的四—11080机巷其供电系统由—157配电点供给,—157配电点安装时掘进巷道少,负荷也不大配置了一台400KVA移动变压器一台DW—350馈电一台KBZ—400馈电,分别供给四—11080机巷和四—11060机巷。初期巷道不长,设备较少400KVA移动变压器容量能满足需要。随着巷道延伸,设备负荷越来越大,移动变压器容量已不能达到设备所需要求,供电事故频繁经常出现馈电开关跳闸,变压器电缆发热严重,甚至出现烧毁接线柱现象。四—11080机巷是四—11080综采面配套工程,而四—11080综采面是四—11050综采面的接替面也是矿重点工程。随着生产的快速发展,四—11080机巷供电系统已不能满足巷道掘进需要。为了保证掘进进度顺利进行,四—11080机巷供电系统的改造就成为了我们正常生产的迫在眉睫。
通过对改造项目技术方案的论证与实施,矿上在2009年8月17日完成了该改造项目。
二、施工方案
为了加快我矿现代化矿井建设需要,根据高产高效矿井的发展方向,公司及矿领导站在发展的高度,本着又快又好的原则经过科学论证,及时做出四—11080机巷供电系统改造的决策。考虑矿正常生产对供电系统的的需要,决定对四—11080机巷供电系统进行改造
方案的确定:四—11080机巷供电系统改造项目技术方案的确定:根据正常生产对供电系统的的要求对四—11080机巷供电系统进行改造,针对系统改造需要和改造技术要求考虑两种方案:
2.1按原来的供电方式更换移动变压器、电缆。移动变压器容量换成630KVA,干线电缆换成120平方毫米,换干线电缆相对容易些。而从移动变压器订货、到矿卸车、试验、装车固定、运到工作地点施工,正常情况下也需2个半月,且工人劳动强度大,设备投入大,整个工期长,时间紧、人员少任务重。此种方案不可取
2.2 充分利用现有移动变压器、现有设备、现有电缆。只增加了300多米70平方电缆和人员消耗。采用了在中央变电所选择一台隔爆真空断路器带动四—11060机巷负荷,通过验算重新采用了一台矿用隔爆真空断路器,保证供电系统的供电质量 2.3 经济效果分析:
第一种方案需要:
人工:23800元
材料:228000元
影响生产:10天*2000吨/天(按综采一天产量)*300元/吨=6000000元
合計:6000000元
第二种方案一次需要:
人工:4000元
材料:10000元
合计:5000元
影响生产:1天*2000吨/天*300元/吨=600000元
2)纯经济效益计算
ΔM=M-M0
=6000000-600000
=540(万元)
式中:ΔM---------纯经济效益, 万元
M---------常规方案费用
2.4 施工效果分析:方案2
1)使用后用于掘进供电安全,运行平稳可靠。
2)改造完成后不影响原有供电系统运行。
3)该技术一次投入综采结束前一直使用、
无论从技术和经济对比看,采用方案2最适合。
方案2充分利用现有移动变压器、现有设备、现有电缆,增加了300多米70平方电缆和人员消耗,采用了在中央变电所选择一台隔爆真空断路器带动四—11060机巷负荷,利用现有的技术、现有的人员,降低了人工费用,减少了劳动强度。
通过几个月使用情况看利用我矿移动变压器、现有电缆;现有设备作为四—11080机巷供电系统的改造应用解决了我矿供电系统可靠的问题。该技术革新使用于实际生产中,安全可靠,在整个掘进过程中供电的过程没有掉闸、设备发热现象等供电事故发生,
由于使用了该方案,节约了大量的人力,减少了施工时间,为我矿掘进的供电安全打下了基础;提供了可靠保障,
该改造方案设计合理、科学性强、有创造性、切合现场实际、施工简便、使用便利。
三、应用效果
四—11080机巷供电系统改造项目成功,不但节约了大量的投资和加快了巷道掘进速度,而且对于以后矿井长距离、大容量供电系统正常运行创造了基础,提供了保障。该改造项目的成功,具有较大的现实意义和极高的推广应用价值。