10号高炉布料矩阵的优化实践

来源 :第十四届全国大高炉炼铁学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jacky1313
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本文对新钢10号高炉布料矩阵优化生产实践进行了总结.通过提高烧结矿强度、优化用焦结构和送风制度、合理煤气流分布、优化炉前出铁制度、精细操作,使高炉煤气利用率提高、铁水温度充足、综合燃料比明显降低.
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本文通过7号高炉焦炭质量变化,对7号高炉炉况变化进行了系统分析,并结合实际情况提出了下一步护炉、优化指标措施。7号高炉由顶装焦改为捣固焦后,虽然冷强度提高,但由于热态性能降低,小粒级增多,人炉品位下降(由54.9%下降到54.2%),制约了指标进一步优化。7号高炉2013年4-6月份,增加马克煤配比试验期间,焦炭质量下降,造成5段、9段冷却壁大量破损。目前7号高炉冷却壁水管破损5段已达到38.7%
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为应对日益严重的钢铁形势,唐钢先后从国外和国内购入含钛铁矿粉以补充烧结原料的不足,同时唐钢研究了海砂添加量对烧结过程、烧结矿冶金性的影响.研究发现,烧结矿随着含钛量增加,对烧结过程的产生一定的影响,对烧结矿的冶金性能尤其是低温还原粉化的影响较大,造成烧结矿的矿物组成及矿相结构也发生一定的变化.研究表明,烧结矿二氧化钛含量在0.6%左右时,可以保证烧结矿的冶金性能满足高炉生产要求.
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