【摘 要】
:
根据连铸坯的凝固传热规律,采用数学解析法,推导出二冷喷淋区某喷淋冷却段内的喷嘴分布配置方法,使喷淋冷却段内的喷淋水量分布与连铸坯的凝固传热特性相适应,以进一步改善铸坯质量。
【机 构】
:
Sinosteel Engineer()uang 050021 中钢集团工程设计研究院有限公司,石
论文部分内容阅读
根据连铸坯的凝固传热规律,采用数学解析法,推导出二冷喷淋区某喷淋冷却段内的喷嘴分布配置方法,使喷淋冷却段内的喷淋水量分布与连铸坯的凝固传热特性相适应,以进一步改善铸坯质量。
其他文献
通过分析衡阳钢管厂炼钢分厂45吨电炉兑铁水后炉墙粘冷钢严重的形成原因,对供氧制度和泡沫渣工艺进行优化,全面规范电炉操作,取得了良好的效果。具体做法为:通过对供氧制度的优化,采取在炉墙易粘冷钢部位安装小吹氧枪、炉壁氧枪改用氧气作保护气体等措施,有效地防止了炉墙冷钢的聚积,取得了良好的效果;通过泡沫渣工艺的优化,控制冶炼过程中炉渣的粘度和碱度,避免了钢渣在炉墙和炉盖粘结;通过规范炉门氧枪的使用和兑铁水
根据中国废钢资源短缺、价格居高不下,电价持续上涨的实际情况,通过开发65t Consteel电炉适合于兑铁水不供电炼钢工艺的炉壁集束氧枪等工装设备技术;同时开60tConsteel电炉兑铁水不供电炼钢工艺的试验研究工作。期间进行大量关于电炉在兑铁水状态下的冶炼工艺研究,包括冶炼过程装料制度、冶炼过程供氧、造渣制度等,从而开发成功65t Consteel电炉不供电炼钢工艺,取得良好的经济效益的同时,
本文主要介绍了华菱衡钢炼钢分厂大管坯物料系统以及物料系统投入后电炉及精炼炉操作变化情况,以及由于规范操作所带来的经济效益。提出物料系统的投入对质量体系的完善和现场操作的优化有促进作用;物料系统通过过程操作数据的采集,优化了现场操作工艺,使得氧、电消耗有所下降,原辅材料消耗也有所下降,从而产生效益。
基于衡阳华菱钢管有限公司电弧炉炼钢厂实际生产数据分析研究影响钢水成分与温度的因素,通过利用BP神经网络的理论,建立了钢水成分与温度预报模型,实现了提前对钢水成分与温度的预报。钢水成分预报值与实测值基本吻合,钢水温度预报的命中率在84.0%以上,模型具有较高的预报精度。
介绍了唐钢重机EBT-LF-VD设备概况及冶金工艺流程,电炉钢水中的氮氧含量直接影响钢水质量,对用户要求低氮氧含量的SCM440钢种的冶炼工艺和实际生产情况进行了阐述和分析,冶炼终点钢水[N]+[O]≤60ppm。
运用扫描电镜和数值模拟对S34MnV钢锭缺陷部位钢样进行了观察。结果表明,造成曲柄探伤不合的原因为钢锭沉积锥处有大量非金属夹杂物富集。阐述了沉积锥产生的原因,对脱氧工艺、渣系和钢锭模结构进行了优化,减轻了钢锭的沉积锥缺陷。工艺优化后钢锭废品率由原来的21%降低至6%,钢锭尾部氧含量由原来的23×10-6降低至12×10-6。
利用铁浴熔融还原的方法将贫铬矿和不锈钢粉尘进行利用,此外,还尝试了底吹氢气对铬矿还原的影响。研究结果表明,在条件合适的情况下,无论是土耳其铬矿或不锈钢粉尘,铬的收得率都能达到97%以上,终渣残铬均低于0.1%,碳氢混合还原可有效加快反应速率。
采用宏观检验、金相检验及扫描电镜能谱分析、工艺调查分析等方法,对出现碎边的转炉65Mn热轧钢带进行分析,最终找出致使铸坯存在表面及角部裂纹缺陷是产生碎边的主要原因并采取有效的解决措施。提出此次65Mn钢带出现的碎边现象是由铸坯角部裂纹所引起,铸坯出现的角部裂纹源于结晶器。结晶器的冷却不均匀造成铸坯坯壳在形成过程中出现裂纹,严重时出现漏钢现象。此外,柱状晶在长大过程中,由于结晶器冷却不均匀等原因引起
通过管线钢工业试验,对精炼渣脱硫能力进行了研究。结果表明,5%左右CaF2的加入使精炼渣在碱度、曼内斯曼指数均高于一般管线钢生产推荐值的情况下,在具有很高的脱硫能力的同时仍有良好地熔化和流动性能。通过对KTH硫容量模型计算得到的硫分配比进行修正,得到适用于某钢厂管线钢生产的硫分配比预测模型。模型计算值与实测值吻合度高,绝对误差范围在±5%之间的占93%。该模型结合推导出的硫平衡分配比、渣量与脱硫率
通过对国内某钢厂生产的低碳铝镇静钢钙处理前后钢中夹杂物类型的变化研究,从热力学上分析了钢中Al2O3夹杂的变性机理及夹杂物中CaS含量较高的原因。研究结果表明,在现有工艺条件下,钢中S含量过高使钢液钙处理后钢中原有的高熔点夹杂没有转变为低熔点夹杂,同时也是钢中生成了大量CaS的主要原因。在现有工艺水平下,钢中钙含量应控制在0.0014%~0.0028%较为合适。