【摘 要】
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长庆油田地处鄂尔多斯盆地,生态环境脆弱,环境敏感区域多,井下作业过程中会产生大量返排液和油泥,易造成井场环境污染,给油田清洁生产带来了诸多挑战.为此,梳理了长庆油田整个井下作业过程中存在的环保问题,总结了采油管柱密闭清洗技术、油管连续密闭循环洗井技术、分段压裂上提油管防喷技术、液压式防喷泄油和带压作业等关键环保技术.现场试验应用150余井次,单井平均减少返排液28.2m3,减少油泥0.2t,有效地
【机 构】
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中国石油长庆油田分公司油气工艺研究院,陕西西安710018;低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018
【出 处】
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低渗透-致密油气田勘探开发技术国际研讨会
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长庆油田地处鄂尔多斯盆地,生态环境脆弱,环境敏感区域多,井下作业过程中会产生大量返排液和油泥,易造成井场环境污染,给油田清洁生产带来了诸多挑战.为此,梳理了长庆油田整个井下作业过程中存在的环保问题,总结了采油管柱密闭清洗技术、油管连续密闭循环洗井技术、分段压裂上提油管防喷技术、液压式防喷泄油和带压作业等关键环保技术.现场试验应用150余井次,单井平均减少返排液28.2m3,减少油泥0.2t,有效地抑制了作业过程中环境污染问题的发生,实现了作业过程零污染,对中国油田井下作业科学、绿色、文明发展具有一定的借鉴意义.
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