【摘 要】
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冀东油田南堡5号构造是目前国内比较复杂的区块之一,东营组和沙河街地层微裂缝、微孔发育,地层包含的硬脆性泥岩经常垮塌,使得起下钻过程多次发生阻卡、划眼现象,由此引发井漏,使得钻井后期施工难度加大,电测完井时间延长.针对上述难点,在原有氯化钾钻井液体系中引入纳米处理剂BZ-PNP和HGW,以增强钻井液对微裂缝的封堵防塌性能,从而形成纳米防塌钻井液体系.该钻井液体系在NP5-29X井进行了应用,应用结果
【机 构】
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渤海钻探工程技术研究院 渤海钻探第四钻井工程分公司
【出 处】
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2016年度钻井技术研讨会暨第十六届石油钻井院(所)长会议
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冀东油田南堡5号构造是目前国内比较复杂的区块之一,东营组和沙河街地层微裂缝、微孔发育,地层包含的硬脆性泥岩经常垮塌,使得起下钻过程多次发生阻卡、划眼现象,由此引发井漏,使得钻井后期施工难度加大,电测完井时间延长.针对上述难点,在原有氯化钾钻井液体系中引入纳米处理剂BZ-PNP和HGW,以增强钻井液对微裂缝的封堵防塌性能,从而形成纳米防塌钻井液体系.该钻井液体系在NP5-29X井进行了应用,应用结果表明,两种纳米材料复配使用对硬脆性泥岩微裂缝起到了良好封堵作用,很好地解决了硬脆性泥岩的垮塌难题,确保了该井的顺利施工.
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