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介绍了红钢方坯连铸拉矫机水套存在的问题,其冷却水套的使用寿命直接关系到拉矫机的使用,对铸坯质量和铸机作业率也有较大影响.根据水套寿命低的原因进行了分析,提出了以下改进措施:
(1)改变拉矫机水套装置的结构,将原来的前水套及后水套分为三段,每段各有一个进出水口,这样冷却水进入水套之后就不用再分流,增大了每段的冷却水流量,改善了冷却效果,从而解决了水套无水被烧毁的问题,从而降低了备件消耗。
(2)改变连接方式,分为三段后,每段的重量较小,段与段之间在线安装好后,割一小块钢板在线连接焊接,以后更换时可以在线更换,需把连接板割段,从拉矫机两头把水套吊出即可。这样可以大大节约检修时间,更换一次水套只需30分钟左右,比以前提前了3.5小时.
(3)拉矫机水套是由平椭圆形管85X25X5材质为Q235一重叠排列焊接而成,,包括前水套1、中水套2及后水套3;组装时前水套1一端与中水套2连接采用8 10 100tnm X 150mm钢板焊接连接,后水套3另一端与中水套2相连,连接采用s 10 100mm X 150mm钢板焊接连接,组装比较方便。分别将前水套进水口4、中水套进水口5、后水套进水口6与拉矫冷却水管相接,这样三段水套的冷却水流量等到了保证,从而改善了水套的冷却效果,增加了水套的使用寿命.
通过此项目的实施拉矫机水套改造完毕后,延长了拉矫机使用寿命,降低了备件消耗,改善了铸坯表、面质量。也相应减少了由于闭路水水质较差,改善水质需要投人大量的设备或成本。项目效益较好,顺利完成了预计的技术指标,实现了节能降耗的目的。该水套装置在国内冶金连铸机属于首次利用,与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较,属于国内先进水平,今后在有较广阔的使用前景。