【摘 要】
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本文采用VOF多相流模型以及糊状区多孔介质法对结晶器中的钢液流动、传热和凝同进行了耦合数值模拟,并比较了有无电磁制动情况下的结晶器流场及坯壳厚度分布。研究表明,无电磁制动时,坯壳在结晶器横截面上的厚度分布不均,宽面中心的坯壳较厚,而在宽面靠近角部处的坯壳却相对较薄。由于钢液射流对窄面有较大的冲击,冲击点处的坯壳最薄,在其附近出现了坯壳厚度沿高度“零增长”的现象。随着拉速的提高,结晶器内的坯壳变得越
【机 构】
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北京科技大学冶金与生态工程学院,100083 北京科技大学冶金与生态工程学院,100083;宝钢股
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本文采用VOF多相流模型以及糊状区多孔介质法对结晶器中的钢液流动、传热和凝同进行了耦合数值模拟,并比较了有无电磁制动情况下的结晶器流场及坯壳厚度分布。研究表明,无电磁制动时,坯壳在结晶器横截面上的厚度分布不均,宽面中心的坯壳较厚,而在宽面靠近角部处的坯壳却相对较薄。由于钢液射流对窄面有较大的冲击,冲击点处的坯壳最薄,在其附近出现了坯壳厚度沿高度“零增长”的现象。随着拉速的提高,结晶器内的坯壳变得越来越溥,当拉速达到1.5m/min时,窄面冲击点的坯壳厚度仅在l衄左右,坯壳极容易拉漏,是提高拉速的限制环节。使用电磁制动技术能够较好的减小钢液射流对窄面的冲击,当磁场强度为0.2T时冲击点处的坯壳增大到6mm左右,极大地减小了坯壳拉漏的可能性。但是,电磁制动会导致钢液对宽面坯壳的冲刷加剧,使宽面坯壳大范围减薄。因此使用电磁制动时必须要选择合适的磁场强度。
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本文对阿塞罗米塔尔在拉丁美洲的高产高质板坯连铸进行了介绍。AMLCandAMT是世界轧制板带钢材所用板坯原料的主要供应商。凭借生产工艺持续改进、预防性维修理念和最先进的技术,这两个工厂的产能水平已经超过了连铸机的常规设计产能。这两个厂在客户群和质量问题,如热轧、冷轧和镀锌钢板表面结疤和裂纹、板坯断裂、API铸坯及其钢板角裂和中心疏松等都相似。本文介绍了为提高钢铁厂产量而在炼钢和连铸两个工序所采取的
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本文对扁坯连铸喷淋冷却热传导进行了研究。喷淋冷却技术是连铸过程的一个关键工艺,对于产品质量具有重大影响。为了保证在不同操作条件下的高质量标准,现代连铸机可以调整冷却相关的强度,宽度,和喷嘴到铸流的距离等。数字模拟用于设计计算可行的铸机操作范围。在连铸操作过程中,在线的热跟踪模型,RPSIMETALCISDynacs,将根据实际铸造条件计算机设定冷却强度。两种工具均使用数学模型,模型要求喷嘴冷却特性
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