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采煤机扭矩轴在实际工况中,常常被设计成传动系统中最薄弱环节,以减少最恶劣工况下传动系统损坏造成的损失,起到保护电动机和主传动的作用。本文所介绍的扭矩轴来自某煤机厂设计的采煤机,在投入煤矿的实际生产时,由于该采煤机的扭矩轴设计不合理,不能及时断裂,造成电机轴损坏;之后对扭矩轴进行改造,虽然能够实现过载保护的功能,但其使用寿命较短,且断裂面不规整,仍然不能很好的发挥采煤机的性能。为了解决上述问题,本文利用三维设计分析软件Solidworks,对该扭矩轴进行三维建模;在此基础上,运用Solidworks的分析模块,对其进行了静力分析和疲劳分析,得到了扭矩轴的应力、应变、安全系数、损坏百分比和生命(周期)分布云图;通过分析,发现了扭矩轴设计中的不足之处,找到了出现问题的原因;针对问题,基于断裂力学的理论,本文提出了对该扭矩轴的改进方案,改进了扭矩轴卸荷槽的切口形状;对修改前后不同切口形状的扭矩轴进行了对比分析,比较了二者的优缺点,验证了改进方案的合理性。为以后扭矩轴的参数化设计和研究提供依据。