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随着大输液领域的发展,常规PVC材质的内袋已不能满足GMP及相关法规的要求,因此被以三层共挤膜为材质的新型AVIVA膜所代替,解决了PVC材质本身所带来的质量问题和对环境的影响。然而,由于AVIVA三层共挤膜的价格非常昂贵,加上人工成本在近两年里的增长迅速,使得产品的利润空间非常小,无法满足市场正常运作的需求。因此,需要对现有工艺和设备进行研究和改进,用来降低生产运营的成本,满足市场运作的要求。 经研究发现,原有的生产工艺流程中,由于Z7自动插加药塞工作站不能满足质量和工艺的要求而未能启用,以大量的人工来代替相关操作,是造成生产成本高的主要因素之一。设计研究相应的改进方案,解决Z7自动插加药塞工作站中质量不达标的问题,以及在质量和工艺方面进行的验证和生产应用,是本论文的重点工作包括以下几方面: 1.在分析现有生产设备与工艺的基础上,研究分析了CHP含量超标、异丙基苯残留量过多和Z7内袋废弃率过高的原因,提出了对于CHP问题、异丙基苯残留问题和废弃率问题的解决方案,研究总结了关于此类问题的观点和关键的把握要素。 2.系统研究了在医药行业内设备及工艺改进项目过程中的验证方案,分析设计了验证流程,针对在项目的验证过程中可能出现得异常情况,给出了异常情况分析与应对解决方法。 3.针对Z7自动插加药塞工作站存在的异丙基苯中CHP含量、灭菌后内袋中异丙基苯残留量和Z7内袋废弃率三项关键指标,系统进行问题分析与改进方案设计,研究制定了相应的工艺实验来验证设计改进的有效性。 4.开展了具体验证研究,三项关键指标都达到了设计工艺质量要求,通过了验证,满足了质量法规的要求,使得Z7自动插加药塞工作站正式投入使用,提高了生产效率。