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齐鲁乙烯装置于1987年建成,装置设计规模为30万吨/年。1995-1998年对本装置进行了改扩建,能力扩展到45万吨/年。随着乙烯产品的日益供不应求,国内乙烯产品供需矛盾日益严重,齐鲁石化公司结合公司本身的发展情况,决定再次对乙烯装置进行扩容改造,并提出了生产规模为60万吨/年和72万吨/年两个改造方案。本文就乙烯改造的必要性、可行性以及这两个方案的比选等进行了详细的分析和评价,对乙烯技术改造过程中能源有效利用、水电系统、环境保护以及工程经济决策进行了详细的评价研究,主要包括以下及方面: 1、对乙烯改造的必要性、可行性以及市场调研、市场预测的准确性进行了详细分析评价。本文从考察企业的外部条件,结合企业的长期发展目标和核心竞争能力的提升,确定了技术改造的必要性。针对其行业特点和技术改造的特点展开了详细的调研和市场预测,使评价过程基本避免了主观倾向性的错误和偏差。 2、对提出的生产乙烯60万吨/年和72万吨/年两个改造方案进行了比选。本文对60万吨/年乙烯规模和72万吨/年乙烯规模裂解炉区、压缩区、分离及冷区改造方案的技术经济进行了详细对比,表明72万吨/年乙烯方案技术更加合理可行,经济指标更优。 3、从能源合理利用与能量集成角度对乙烯改造进行了分析评价,讨论厂蒸汽动力系统能量集成的方法和措施,并对过程进行能量集成设计。由于改造方案中充分考虑了能量的合理利用,乙烯装置改造后不仅生产规模扩大,而且能耗降低12%-14%,物耗和加工损失率也均有不同程度的下降。 4.对节水及环保的技术措施进行分析研究,通过运用先进的节水、节电和环保技术,优化了资源配置,既节约了资源,降低了物耗,同时又达到了环境保护的目的。这些技术措施必将为石化企业挖潜增效、降低成本提高竞争力做出巨大贡献,同时对解决石化企业解决环境问题有重要意义。 5.对乙烯改造方案进行了经济评价,针对可行性研究财务评价的偏差进行重新测算,通过财务评价,纠正了可行性研究报告中收益率计算偏高的错误。在测算方法上,重点借鉴评估专家的意见,并提出对原料和产品价格间的差价关系确定产品价格,并按“项目有无法”进行了收益的测算,提出应将因改造施工造成的停、减产损失计入投入。 通过对技术、经济及建设条件的综合评价,认为该项目是可行的,具有良好的经济效益和社会效益。