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神府煤惰质组分含量普遍较高,对此类煤的气化和液化造成不利影响。通过浮选方法将煤岩组分分离,分选出富镜质组,富镜质组用于液化和气化,富惰质组分用于制备碳素材料,可以实现神府煤的综合高效利用。本文通过孔结构测试、FTIR、煤岩组分分析、煤表界面性能测试等手段,对神府煤及其煤岩组分的性质进行了深入研究,发现不同煤岩组分在孔结构、表面官能团、润湿性、表面电位及可磨性等方面存在较大差异,为后续煤岩组分分选奠定了理论基础。为实现不同煤岩组分的充分解离,本文利用微波预处理对煤岩组分选择性破碎进行了研究,微波引入后能显著提高不同煤岩组分的解离,辐射后的富镜质组含量较原煤提高了31.83%。SEM分析表明微波促进丝炭的裂纹的发育。基于煤岩组分润湿性以及表面电性差异性,本文完成了神府煤煤岩组分浮选槽(1.0L)的浮选分离实验研究。对神府煤进行煤岩组分浮选分离工艺单因素分析,综合各个单因素的最佳实验结果,矿浆浓度为45g/L,煤油用量为0.2mL/L,正丁醇用量为0.01mL/L,转速为1800r/min时,浮物产率为54.71%,浮物中镜质组含量为最大值62.00%,综合效率为27.88%。捕收药剂在不同pH下出现不同的浮物产率与富镜质组含量,煤油作为捕收剂效果最好,在pH=13.0时其浮物产率为57.63%,浮物中镜质组含量达到54.21%。综合效率为23.58%。采用酸化、碱化、氧化等方法对神府煤进行预处理后发现,氢氟酸酸化预处理后神府煤的浮选分离效果较好,此时浮物产率为66.27%,浮物中镜质组含量为37.25%,综合效率为12.61%。本文进一步完成了神府煤煤岩组分浮选柱(0.5L)浮选研究,经过单因素和正交实验确定浮选柱浮选的最佳工艺为捕收剂(煤油)用量为0.4mL/0.5L,起泡剂(仲辛醇)用量为0.04mL/0.5L,矿浆浓度为45g/L,充气量为80L/h,此时浮物产率为88.96%,浮物灰分为2.64%,综合效率为52.44%。筛选不同药剂发现阳离子捕收剂(十六烷基三甲基溴化铵)对神府煤岩组分的浮选分离效果较好,在最佳工艺条件下浮物产率为89.63%,浮物中镜质组含量为52.31%。综合效率为34.48%。采用过硫酸铵与硅烷偶联剂对神府煤进行改性预处理,发现硅烷偶联剂可以提高浮物中镜质组的含量。采用了经典一级动力学模型[ε=82.01×(1-exp(-0.74t))]与二级动力学模型[ε=112.90~2×0.53t/(100+112.90×0.53t)]对浮选实验结果进行了动力学拟合计算,结果表明一级浮选模型可较好地模拟神府煤的浮选过程。对药剂机理进行分析表明两种捕收剂共同作用时会出现层叠型吸附,无机调整剂与捕收剂混合作用时,会发生穿插型吸附。