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本文是针对某化工厂的精馏塔(处理含氨工业废水)故障排除及改造研究。该化工厂的生产工艺过程中,会产生1200~1500kg/h的含氨成分的废水(4~5%)。因为含氨废水必须通过精馏除氨后才能达到排放标准(小于500ppm)。十五年前建厂时,工厂安装了一套小型的氨蒸馏塔系统,可以处理生产线上产生的含氨废水,而塔顶采出的轻组分是精氨水(25~32%),可以作为化工原材料被工厂再利用。这样,既可以减排增收,保护环境,又可以大幅降低生产成本。但近年来,由于该厂产量大幅增加,含氨废水量已经到达1500~2000kg/h,废水组分的波动更大,及设备的老化等原因,精馏塔经常出现失稳、液泛的故障,处理能力无法满足要求。而更大的问题是除氨率不足,排放废水的总氨浓度大于800ppm(标准500ppm),这个问题常常困扰着下游的生化工段,曾经出现过生化系统被高浓氨冲击而崩溃的情况,工厂为此不得不多次减产和停产整改,造成了巨大的经济损失。工程人员多次更换填料,清洗换热器,增大再沸器功率,但收效甚微。为了彻底解决以上问题,技术人员通过对国内外的氨精馏工艺的对比研究,分析发生液泛故障的原因;在原装备和原工艺的基础上,技术人员利用化工仿真软件Aspen Plus对工厂的精馏塔系统进行模拟运行分析,通过仿真分析结果,提出相应的改进建议和意见,塔身直径由Φ300改成了Φ600,内装4.25m高的25#金属鲍尔环,再沸器的功率从80KW增加到160KW,冷凝器的总负荷90KW增加到200KW。根据仿真模拟结果优化,该工厂对设备进行了为期7个月的改造,于2013年7月开始投入使用,经过两个月的反复的调试和试运行后,设备运作良好,处理废水量最高达到2200kg/h,排水的总氨浓度小于420ppm(要求小于500ppm),塔顶采出精氨水浓度大于30%(25~32%),精氨水产出250kg/h,蒸汽流量为1200kg/h,完全达到了设计的要求。设备运行情况证明改造方案是可行的,能够将工业含氨废水的氨浓度降低至目标值以下,达到了排放到生化工厂的标准。排除了原来的设备液泛和除氨不足的故障,明显改善了工厂运行环境,降低了成本,增加效益,符合国家环保法规的限值之内,是可以推广至其他化工企业使用的。