论文部分内容阅读
摘要:将低浓度瓦斯用于发电时,水环式真空泵出口瓦斯含水量较大,液态水进入发电机组内部会增加热耗,同时锈蚀设备,影响机组开机率和发电效率。针对这一问题,分析了目前常用的脱水方法的原理和工艺技术,综合考虑脱水效率和阻力因素,提出丝网脱水方案,并进行了相关设计,研究其脱水效果、阻力,以及对发电效率的影响。研究结果表明,丝网分离器可以有效脱除瓦斯气中的水分,经济效益较好。
关键词:低浓度瓦斯;发电;含水量;脱水方法;气液分离
引言
煤矿开采时矿井回风会排出大量低浓度瓦斯。将低浓度瓦斯用于发电,既可以变废为宝,满足矿区生产生活用电需求,又可以减少环境污染,减少温室气体排放量。低浓度瓦斯输送系统中含有大量水分,若水分被带入低浓度瓦斯发电机组,水分会蒸发吸收大量热量,增加发电机组热耗,降低瓦斯热值;水分蒸发后会膨胀占据气缸部分容积,减少气缸有效容积,增加无用功,降低发电机组出力,因此会影响机组发电效率;同时,在发电机组内,水会导致管道锈蚀、点火困难、火花塞积碳等问题,进而缩短停机及维护检修的周期,降低设备的可靠性,增加润滑油损耗等,增加运行维护成本,影响机组开机率。
1、常用脱水方法
目前常用的脱水方法有重力沉降分离、离心分离、过滤分离、惯性分离、溶液吸收脱水等。重力沉降分离是利用气体和水的密度差,发生相对运动从而实现脱水,达到分离效果。其具有设备结构简单、操作空间大等优点,缺点是分离时间较长,设备尺寸大、笨重,且只能分离100μm以上较大颗粒的液滴。离心分离是借助离心力作用(水滴与气体的密度不同所受到的离心力也不同),实现气水分离的目的,适用于处理气量大和含尘浓度高的气体,其分离效率高于重力沉降分离,常用的设备是旋风脱水器。过滤分离是采用过滤介质将气体中的水分脱除的方法,常用的过滤介质有金属丝网和玻璃纤维。丝网是由纤维状材料组成的床层,当含水气体经过丝网时,气流可以通过,而液滴撞击在纤维上,液滴结合后重量较大进而向下汇流。
2、脱水设备设计
2.1脱水设备设计
目前低浓度瓦斯发电项目常采用旋风脱水器来脱除液态水。旋风脱水器虽然价格较低,但其适用于脱除机械过程形成的直径大于50μm的液滴,而非机械过程如冷凝生成的液滴直径较小(小于10μm),仅仅采用旋风脱水器无法达到脱除直径较小液滴的目的。同时出于安全考虑,瓦斯流速一般控制在10~15m/s内,流速较低,因此旋风脱水器分离效果不理想,分离效率为50%~70%。丝网脱水器中的丝网除沫器是由丝网、挡圈、格栅,以及固定丝网块的支撑圈和封板组成,不仅能除去气体中直径较大的液滴,还能除去直径较小的液沫,可以有效除去直径3~5μm的雾滴。除沫器的规格有标准型(SP)、高效型(DP)、高穿透型(HR)、阻尼型(HP),选用DP型(每100mm厚的网垫为32层丝网),其脱水效率较高(高于98%),且压力损失较小(低于1kPa)。丝网除沫器结构如图1所示。因此拟采用丝网脱水器脱除瓦斯气体中含有的水分,同时还可以脱除瓦斯气体中含有的部分粉尘等杂质。
设计条件:瓦斯气体温度40℃,甲烷体积分数15%,压力10kPa,流量7200m3/h(标准状态下,下同),液态含水量110g/m3。通过模拟得到两相总流量Q为7407m3/h,真实气体密度ρG为1.139kg/m3,液体密度ρL为741.9kg/m3。
1)脱水器直径D的计算:
式中K为气液过滤网常数,DP网型取0.198。根據标准选取DN1000的下装式丝网除沫器X1000-100DP304/304,气速为2.62m/s。2)脱水器高度的计算:
式中:VL为单位时间的液体流量,m3/h;t为停留时间,t=8min。液体高度为0.2m,根据标准,脱水器气相空间高度取1.3m(1.3D),则直筒段高1.5m。根据计算的设备尺寸及选用的丝网除沫器,绘制的丝网脱水器设备。根据操作气速计算得到操作压降为0.127kPa,压降较小。
2.2含水量测定
瓦斯气体中的含水量由重量法湿度测定装置检测,是利用无水高氯酸镁吸收瓦斯气体中的水分,用分析天平测量吸收管吸水前后增加的质量得出水分的质量,由湿式气体流量计测量瓦斯气的体积,从而测量瓦斯气体中的含水量。
3、结语
脱水效果直接影响低浓度瓦斯发电机组的运行效果,在生产应用中需要对脱水方法进行优化设计和改进。通过分析常用脱水方法的优缺点,选择合适的脱水装置并进行设计,可以有效脱除瓦斯气中的大部分水分,提高瓦斯热值,减少管道腐蚀,增加发电机组使用寿命,经济效益较为可观。
参考文献:
[1]李磊.低浓度瓦斯发电技术研究现状及展望[J].矿业安全与环保,2014,41(2):86-89.
[2]姚成林.煤层气梯级利用技术探讨[J].矿业安全与环保,2016,43(4):94-97.
[3]杨俊辉,陈哲.低浓度瓦斯发电气体预处理技术研究[J].煤炭工程,2013,45(5):17-19.
[4]马元.高炉煤气脱湿方法及效益分析[J].冶金动力,2012(6):34-36.
[5]刘自强,刘锡荣,王振波,等.旋风过滤装置天然气脱水试验研究[J].过滤与分离,2015,25(4):10-13.
关键词:低浓度瓦斯;发电;含水量;脱水方法;气液分离
引言
煤矿开采时矿井回风会排出大量低浓度瓦斯。将低浓度瓦斯用于发电,既可以变废为宝,满足矿区生产生活用电需求,又可以减少环境污染,减少温室气体排放量。低浓度瓦斯输送系统中含有大量水分,若水分被带入低浓度瓦斯发电机组,水分会蒸发吸收大量热量,增加发电机组热耗,降低瓦斯热值;水分蒸发后会膨胀占据气缸部分容积,减少气缸有效容积,增加无用功,降低发电机组出力,因此会影响机组发电效率;同时,在发电机组内,水会导致管道锈蚀、点火困难、火花塞积碳等问题,进而缩短停机及维护检修的周期,降低设备的可靠性,增加润滑油损耗等,增加运行维护成本,影响机组开机率。
1、常用脱水方法
目前常用的脱水方法有重力沉降分离、离心分离、过滤分离、惯性分离、溶液吸收脱水等。重力沉降分离是利用气体和水的密度差,发生相对运动从而实现脱水,达到分离效果。其具有设备结构简单、操作空间大等优点,缺点是分离时间较长,设备尺寸大、笨重,且只能分离100μm以上较大颗粒的液滴。离心分离是借助离心力作用(水滴与气体的密度不同所受到的离心力也不同),实现气水分离的目的,适用于处理气量大和含尘浓度高的气体,其分离效率高于重力沉降分离,常用的设备是旋风脱水器。过滤分离是采用过滤介质将气体中的水分脱除的方法,常用的过滤介质有金属丝网和玻璃纤维。丝网是由纤维状材料组成的床层,当含水气体经过丝网时,气流可以通过,而液滴撞击在纤维上,液滴结合后重量较大进而向下汇流。
2、脱水设备设计
2.1脱水设备设计
目前低浓度瓦斯发电项目常采用旋风脱水器来脱除液态水。旋风脱水器虽然价格较低,但其适用于脱除机械过程形成的直径大于50μm的液滴,而非机械过程如冷凝生成的液滴直径较小(小于10μm),仅仅采用旋风脱水器无法达到脱除直径较小液滴的目的。同时出于安全考虑,瓦斯流速一般控制在10~15m/s内,流速较低,因此旋风脱水器分离效果不理想,分离效率为50%~70%。丝网脱水器中的丝网除沫器是由丝网、挡圈、格栅,以及固定丝网块的支撑圈和封板组成,不仅能除去气体中直径较大的液滴,还能除去直径较小的液沫,可以有效除去直径3~5μm的雾滴。除沫器的规格有标准型(SP)、高效型(DP)、高穿透型(HR)、阻尼型(HP),选用DP型(每100mm厚的网垫为32层丝网),其脱水效率较高(高于98%),且压力损失较小(低于1kPa)。丝网除沫器结构如图1所示。因此拟采用丝网脱水器脱除瓦斯气体中含有的水分,同时还可以脱除瓦斯气体中含有的部分粉尘等杂质。
设计条件:瓦斯气体温度40℃,甲烷体积分数15%,压力10kPa,流量7200m3/h(标准状态下,下同),液态含水量110g/m3。通过模拟得到两相总流量Q为7407m3/h,真实气体密度ρG为1.139kg/m3,液体密度ρL为741.9kg/m3。
1)脱水器直径D的计算:
式中K为气液过滤网常数,DP网型取0.198。根據标准选取DN1000的下装式丝网除沫器X1000-100DP304/304,气速为2.62m/s。2)脱水器高度的计算:
式中:VL为单位时间的液体流量,m3/h;t为停留时间,t=8min。液体高度为0.2m,根据标准,脱水器气相空间高度取1.3m(1.3D),则直筒段高1.5m。根据计算的设备尺寸及选用的丝网除沫器,绘制的丝网脱水器设备。根据操作气速计算得到操作压降为0.127kPa,压降较小。
2.2含水量测定
瓦斯气体中的含水量由重量法湿度测定装置检测,是利用无水高氯酸镁吸收瓦斯气体中的水分,用分析天平测量吸收管吸水前后增加的质量得出水分的质量,由湿式气体流量计测量瓦斯气的体积,从而测量瓦斯气体中的含水量。
3、结语
脱水效果直接影响低浓度瓦斯发电机组的运行效果,在生产应用中需要对脱水方法进行优化设计和改进。通过分析常用脱水方法的优缺点,选择合适的脱水装置并进行设计,可以有效脱除瓦斯气中的大部分水分,提高瓦斯热值,减少管道腐蚀,增加发电机组使用寿命,经济效益较为可观。
参考文献:
[1]李磊.低浓度瓦斯发电技术研究现状及展望[J].矿业安全与环保,2014,41(2):86-89.
[2]姚成林.煤层气梯级利用技术探讨[J].矿业安全与环保,2016,43(4):94-97.
[3]杨俊辉,陈哲.低浓度瓦斯发电气体预处理技术研究[J].煤炭工程,2013,45(5):17-19.
[4]马元.高炉煤气脱湿方法及效益分析[J].冶金动力,2012(6):34-36.
[5]刘自强,刘锡荣,王振波,等.旋风过滤装置天然气脱水试验研究[J].过滤与分离,2015,25(4):10-13.