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【摘要】针对发电机转子故障,RSO试验能快速有效的进行初步判断;在转子故障的确诊过程中,试验人员采用了常规的交流阻抗、极平衡等试验方法;同时,根据发电机转子结构,电厂检修人员将电压分布和红外测温的技术相结合,对发电机转子故障进行了定性判断。
【关键词】RSO;交流阻抗;极平衡;匝间短路
1.情况简介
珠海发电厂2号发电机转子于2009年12月被检查出3号线圈出现金属性匝间短路的故障,后送上海电机厂修理,修后发电机转子于2010年2月送回我厂,RSO、交流阻抗和极平衡等交接试验数据都在标准合格范围内。2011年1月,2号机停机进行检修,试验人员在对发电机转子进行常规性试验时,发现多项试验的数据再次超标,经过反复试验和多方验证,结合红外热成像技术,确定了转子8号线圈出现非金属性匝间短路。最后,上海电机厂技术人员在现场对转子进行了拔护环,发现故障点与试验分析的结果一致,并在现场对故障点进行了处理。
2.RSO试验
停机后第3天,检修人员按计划安排了转子在停盘车状态下的重复脉冲RSO试验。RSO试验波形如图1示,波形存在明显的不重合的地方,试验人员分析波形后,认为转子极2的#7线圈与#8线圈的过桥线偏#8线圈处可能存在大量油污或接近金属性的绝缘损坏故障。为了进一步确认转子的故障类型,便于制定检修策略,试验人员对转子进行了一系列的电气试验。
3.转子膛内电气试验检查
在打开励端上端盖后,广东电科院和电厂试验人员进行转子交流阻抗与功率损耗试验、转子极平衡试验、线圈电压分布试验等检查。
3.1 转子交流阻抗及损耗试验
打开励端端盖后,试验人员立刻进行了交流阻抗和损耗试验的测量,结果如表1:
试验分析:从交流阻抗和损耗试验看,对比2010年修复后数据,交流阻抗降低2.99%,损耗偏差2.88%,变化不明显,《电力设备预防性试验规程》及西屋公司(珠海电厂发电机为西屋公司产品)没有给出具体标准,暂无法通过交流阻抗的数据来对转子的故障情况进行准确的判断。
3.2 转子极平衡试验
做完交流阻抗和损耗试验后,在同样的电压下,进行了极平衡的测量,数据见表2,历史数据见表3:
试验分析:根据西屋公司的转子绕组极平衡试验的标准要求,两极之间的电压平衡度偏差不得大于试验电压的2%,以200V为参考,即4V。从表2中的试验数据可见,目前#2发电机转子绕组两极之间,施加电压低时,电压平衡度偏差不大;当电压达到200V时,偏差达到了8.3V,超出了西屋公司的极平衡试验的标准要求(4V),转子的绝缘状况和施加电压呈反相关的联系,说明转子绕组的两极在电气上已失衡,可能存在匝间绝缘损坏的故障,但又不是完全的金属性短路。
3.3 线圈和匝间交直流电压分布试验
下表4为施加电压为200V下的电压分布和每个线圈上电压降,图2为对应于表4的两极下线圈电压降的折线图。注:图2中,系列1表示极1下每个线圈电压降,系列2表示极2每个线圈电压降。表4中,S表示导电螺钉(即电压的施加点),序号1-S表示测量1号线圈到导电螺钉的电压差,同理可得2-S…8-S;序号1…8表示1到8号线圈上电压降。
试验分析:从转子线圈交流电压分布试验可以看出,当试验电压为200V时,极1的各个线圈电压降基本平衡,极1和极2的1至7号线圈上电压降也基本吻合,而极2的8号线圈电压降明显偏离极1的很多,从趋势可以判断,极2的#8号线圈存在匝间绝缘损坏故障,图2的折线图更直观的印证了以上结论。
4.转子膛外检查和故障点的确认
根据转子膛内的试验情况,分析认为#2发电机转子极II的#8号线圈存在非金属性的匝间短路故障,为了确认转子的故障类型,技术人员决定抽出转子做进一步检查和试验。
4.1 高纯氮气吹扫、清洁
根据前面RSO试验分析认为转子极2的#8号线圈可能存在大量的脏污物以及内窥镜发现通风孔内有异物,如果是污物导致的转子绕组匝间绝缘损坏的话,检修人员采取了用白布清洁结合高纯氮气吹扫(0.1MPa)的措施。但是,在进行大量和长时间高纯氮气吹扫后,再次复测了极平衡试验,没有明显的变化,电压偏差还是很大。
4.2 故障点的发现
在完成膛外电气试验后,我们对极2的#8线圈进行检查过程中,使用红外热成像仪检测转子绕组温度。因膛外电气试验进行了比较长的时间,如果转子绕组有局部的绝缘缺陷的话,故障点处的绕组温度肯比正常处高。事实也是如此,相对比转子绕组其他地方,发现在极2励端右侧护环下8号线圈拐弯处有明显的发热现象,红外热成像仪拍摄的温度分布图如图3,经过对试验数据的分析和温度分布图的反复确认,基本可以确定故障点就在极2励端右侧护环下8号线圈拐弯处。图4为转子膛外励端实物图。
最后,在转子护环拔出并充分冷却后,试验人员和上海电机厂技术人员进一步进行了电气试验复核,基本可以确定故障的只有一处。故障点在极2的8号线圈励端护环下拐弯处3-4匝间,匝间绝缘损坏,转子绕组间出现非金属性匝间短路。
5.总结
结合现场拔护环后发现的转子非金属性匝间短路点来看,RSO试验的结果有一定的参考价值,可以对转子的故障情况进行初步的判断;极平衡、交流阻抗与功率损耗试验是用于判断转子匝间短路的常见手段,对于发现转子匝间故障有良好的应用效果;而匝间电压分布试验,结合红外测温技术的应用,在机组检修的早期,能迅速准确的进行故障确认及定位,有很好的推广和借鉴意义,有助于检修人员迅速展开转子修理的前期准备。
参考文献
[1]徐雯霞.发电机转子绕组匝间短路测试分析[J].南京工业职业技术学院学报,2006(02).
[2]贺小明.对发电机转子匝间短路故障测试方法的探讨[J].广东科技,2009(24).
作者简介:黄超(1984—),男,湖北仙桃人,工学学士,现供职于广东珠海发电厂,主要从事发电厂电气设备高压试验。
【关键词】RSO;交流阻抗;极平衡;匝间短路
1.情况简介
珠海发电厂2号发电机转子于2009年12月被检查出3号线圈出现金属性匝间短路的故障,后送上海电机厂修理,修后发电机转子于2010年2月送回我厂,RSO、交流阻抗和极平衡等交接试验数据都在标准合格范围内。2011年1月,2号机停机进行检修,试验人员在对发电机转子进行常规性试验时,发现多项试验的数据再次超标,经过反复试验和多方验证,结合红外热成像技术,确定了转子8号线圈出现非金属性匝间短路。最后,上海电机厂技术人员在现场对转子进行了拔护环,发现故障点与试验分析的结果一致,并在现场对故障点进行了处理。
2.RSO试验
停机后第3天,检修人员按计划安排了转子在停盘车状态下的重复脉冲RSO试验。RSO试验波形如图1示,波形存在明显的不重合的地方,试验人员分析波形后,认为转子极2的#7线圈与#8线圈的过桥线偏#8线圈处可能存在大量油污或接近金属性的绝缘损坏故障。为了进一步确认转子的故障类型,便于制定检修策略,试验人员对转子进行了一系列的电气试验。
3.转子膛内电气试验检查
在打开励端上端盖后,广东电科院和电厂试验人员进行转子交流阻抗与功率损耗试验、转子极平衡试验、线圈电压分布试验等检查。
3.1 转子交流阻抗及损耗试验
打开励端端盖后,试验人员立刻进行了交流阻抗和损耗试验的测量,结果如表1:
试验分析:从交流阻抗和损耗试验看,对比2010年修复后数据,交流阻抗降低2.99%,损耗偏差2.88%,变化不明显,《电力设备预防性试验规程》及西屋公司(珠海电厂发电机为西屋公司产品)没有给出具体标准,暂无法通过交流阻抗的数据来对转子的故障情况进行准确的判断。
3.2 转子极平衡试验
做完交流阻抗和损耗试验后,在同样的电压下,进行了极平衡的测量,数据见表2,历史数据见表3:
试验分析:根据西屋公司的转子绕组极平衡试验的标准要求,两极之间的电压平衡度偏差不得大于试验电压的2%,以200V为参考,即4V。从表2中的试验数据可见,目前#2发电机转子绕组两极之间,施加电压低时,电压平衡度偏差不大;当电压达到200V时,偏差达到了8.3V,超出了西屋公司的极平衡试验的标准要求(4V),转子的绝缘状况和施加电压呈反相关的联系,说明转子绕组的两极在电气上已失衡,可能存在匝间绝缘损坏的故障,但又不是完全的金属性短路。
3.3 线圈和匝间交直流电压分布试验
下表4为施加电压为200V下的电压分布和每个线圈上电压降,图2为对应于表4的两极下线圈电压降的折线图。注:图2中,系列1表示极1下每个线圈电压降,系列2表示极2每个线圈电压降。表4中,S表示导电螺钉(即电压的施加点),序号1-S表示测量1号线圈到导电螺钉的电压差,同理可得2-S…8-S;序号1…8表示1到8号线圈上电压降。
试验分析:从转子线圈交流电压分布试验可以看出,当试验电压为200V时,极1的各个线圈电压降基本平衡,极1和极2的1至7号线圈上电压降也基本吻合,而极2的8号线圈电压降明显偏离极1的很多,从趋势可以判断,极2的#8号线圈存在匝间绝缘损坏故障,图2的折线图更直观的印证了以上结论。
4.转子膛外检查和故障点的确认
根据转子膛内的试验情况,分析认为#2发电机转子极II的#8号线圈存在非金属性的匝间短路故障,为了确认转子的故障类型,技术人员决定抽出转子做进一步检查和试验。
4.1 高纯氮气吹扫、清洁
根据前面RSO试验分析认为转子极2的#8号线圈可能存在大量的脏污物以及内窥镜发现通风孔内有异物,如果是污物导致的转子绕组匝间绝缘损坏的话,检修人员采取了用白布清洁结合高纯氮气吹扫(0.1MPa)的措施。但是,在进行大量和长时间高纯氮气吹扫后,再次复测了极平衡试验,没有明显的变化,电压偏差还是很大。
4.2 故障点的发现
在完成膛外电气试验后,我们对极2的#8线圈进行检查过程中,使用红外热成像仪检测转子绕组温度。因膛外电气试验进行了比较长的时间,如果转子绕组有局部的绝缘缺陷的话,故障点处的绕组温度肯比正常处高。事实也是如此,相对比转子绕组其他地方,发现在极2励端右侧护环下8号线圈拐弯处有明显的发热现象,红外热成像仪拍摄的温度分布图如图3,经过对试验数据的分析和温度分布图的反复确认,基本可以确定故障点就在极2励端右侧护环下8号线圈拐弯处。图4为转子膛外励端实物图。
最后,在转子护环拔出并充分冷却后,试验人员和上海电机厂技术人员进一步进行了电气试验复核,基本可以确定故障的只有一处。故障点在极2的8号线圈励端护环下拐弯处3-4匝间,匝间绝缘损坏,转子绕组间出现非金属性匝间短路。
5.总结
结合现场拔护环后发现的转子非金属性匝间短路点来看,RSO试验的结果有一定的参考价值,可以对转子的故障情况进行初步的判断;极平衡、交流阻抗与功率损耗试验是用于判断转子匝间短路的常见手段,对于发现转子匝间故障有良好的应用效果;而匝间电压分布试验,结合红外测温技术的应用,在机组检修的早期,能迅速准确的进行故障确认及定位,有很好的推广和借鉴意义,有助于检修人员迅速展开转子修理的前期准备。
参考文献
[1]徐雯霞.发电机转子绕组匝间短路测试分析[J].南京工业职业技术学院学报,2006(02).
[2]贺小明.对发电机转子匝间短路故障测试方法的探讨[J].广东科技,2009(24).
作者简介:黄超(1984—),男,湖北仙桃人,工学学士,现供职于广东珠海发电厂,主要从事发电厂电气设备高压试验。