论文部分内容阅读
[摘 要]本文针对HXD3B机车运用以来在维护过程中出现的804起紧急制动等4个常见问题进行分析、力求通过优化控制逻辑的改进方案,努力使机车达到“零缺陷”标准。
[关键词]改进建议 控制逻辑优化 零缺陷
中图分类号: 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)24-0004-02
1、前言
HXD3B机车是我们大连机车车辆有限公司与庞巴迪公司联合研制生产的9600KW大功率货运机车,目前在北京铁路局、沈阳铁路局担任货运牵引任务,得到了客户的高度认可。
但目前,该机车在804起紧急制动、上弹停动车、自动过分相等几个问题上存在一定的隐患,导致大量临修以及途中机破,甚至出现烧网等严重后果,影响了机车的运用。
我将从对日常检修维护中遇到的4个隐患问题进行阐述、并提出优化改进的建议,以期达到机车正常行运的目的。
2、 问题阐述及改进建议
2.1 804误得电机车起紧急制动
2.1.1 案例及分析
由于重联插座进水导致804误得电,机车起紧急制动、已因此导致多起机破事故,由于机车起紧急制动后只能原地等待救援,影响其他机车运行,会造成较为严重的后果。
2015年8月5日HXD3B0202机车行运至大虎山时,由于重联插座1密封不严、进水导致804误得电,微机主机VCU向制动机主机IPM发出“紧急制动”指令,机车起紧急、列车管快速排风,影响机车正线运行2小时30分,耽误客车6列,造成D21机破,产生较为严重的影响。我们采用甩除司机室操纵台下XT103线排的804、2050L、2071、2072、2073等线缆、以维持机车运行回段。重联插座进水图片及甩除重联插座效果如图1所示:
目前,沈阳局配属机车采用重联插座密封部位打胶处理的方案、以减少重联插座进水概率。但由于不易操作、经常会造成重联插座顶部密封不良、反而造成底部存积水的问题。此外,还会引发蓄电池接地等其他故障,效果不理想。
2.1.2 改进建议
由于目前HXD3B机车均单机运用,不应用重联功能,我们结合售后服务经验,先后提出以下2种改进方案。
第一种方案是在司机室操纵台下甩除所有与重联插座相关电线,共计9*4=36根。但该方案缺点是工作量大、机车失去重联功能,不易恢复。
第二种方案是通过软件优化的方法,当确认机车在制动设置为“本机”状态下,即便804误得电,微机主机VCU仍然自动屏蔽804信号,不对制动机IPM发出紧急制动命令,仅在TCMS屏数据浏览器活动栏里提示“804得电”。只有当双机重联作为“补机”机车时,该功能方才开放,这样可以大大减少故障率。由于不需要物理成本,所以我们认为通过优化软件控制逻辑为最佳方案。
2.2 上弹停误动车
2.2.1 案例及分析
机车在单机出入库或者被牵车出入库时,由于司机误操作、经常出现上弹停加牵引力、制动夹钳抱轮运行的状态,后果是擦伤机车轮对,而更换轮对工作量大、带来诸多不便。
2015年9月12日,HXD3B0351机车单机转道,由于实习司机忘记缓解弹停、提手柄施加牵引力后、机车抱闸行走、导致右一、右三、左四、左六轮对制动盘出现不同程度损坏,更换轮对。
2015年10月13日,HXD3B0128机车,当使用DF4D内燃机车牵车出库时,由于车上电务段转储数据时误将机车上弹停,牵车人员没有再一次确认弹停缓解就牵车导致制动夹钳擦伤轮对。
以上两述案例虽然有人祸因素,但如果能从控制逻辑上加以优化,就可以杜绝此类事故发生。
2.2.2 改进建议
建议改进后的逻辑如下:
(1)当微机主机VCU确认机车上弹停后,无法施加牵引力,并在微机显示屏上提示“弹停制动,牵引封锁”的提示信息。
(2)当机车检测有速度时,微机主机自动对机车施加弹停缓解信号,弹停缓解电磁阀得电后、弹停缓解。
通过此项改进,可以避免上弹停动车、避免擦伤轮对的后果。改进后弹停缓解的控制逻辑如图2所示:
2.3 自动过分相误动作
2.3.1 案例及分析
由于半自动过分相在安全、操作上比自动过分相、手动过分相有一定的优势,因而被沈阳局、北京局所广泛使用。而HXD3B只采用接收地感器信号的方式、通过微机控制过分相。现有过分相控制逻辑图如图3所示:
一旦由于地感器出现故障、或者铁轨旁有遗落磁铁,会导致微机接收错误信号引发的主断误动作,特别是在分相区前主断误闭合、由于带载过分相从而发生拉弧、烧断电网的严重后果。
2015年5月18日,由于高桥镇分相区前工务段施工时误将一块磁铁遗落在铁轨旁,导致途经的多起HXD3B机车在分相区前主断提前合。另外,2015年2月,HXD3B0478机车由于T2地感器故障,也多次出现主断提前合的状况。所幸乘务员处理及时,均在分相区前手动断开主断,避免了严重事故的发生。
2.3.2 改进建议
由于过分相时必然有网压变化,因而我们建议修改现有逻辑,只有微机同时满足以下两个条件,主断方才闭合。
(1)AMP检测网压从有到无、再从无到有
(2)微机主机VCU检测到正确的地感器信号。
只有当上述两个条件都满足时,主断方正常动作,否则需要手动断、合主断。这样就最大限度避免了过分相时主断误动作的情况,优化后的逻辑如图4所示:
2.4 充电单元工作时间相同时不工作
2.4.1 案例及分析
HXD3B机车低压电源柜面板上设有充电模块选择开关SW1,共有五档:“ 单元1”、“OFF”、“AUTO” “OFF”和“单元2” ,其中“AUTO”档表示由微机自动控制,每次闭合司机电钥匙后,微机系统制动选择累计工作时间少的那个单元工作。一般机车均在“AUTO”档位。
但实际运用中发现,如果微机启动后恰巧遇到两个充电单元工作时间一致时,会出现紊乱、无法自动选择,导致微机报出2个充电单元同时无法工作的故障。如果乘务员在途中遇到2个充电单元均不工作的情况下,一般只会请求救援或者换车,存在发生机破的隐患。
2015年1月8日,HXD3B0112机车出库时报出2个充电单元(UR1、UR2)同时不工作,我们更换部分电子元器件、重新刷机车TCMS程序后依旧无法恢复。最后在“计时”栏里发现2个充电单元工作时间相同。手动打到单元1工作半小时后,重启微机后恢复。
2.4.2 改进建议
目前遇到上述问题的方法是手动打到单元1充电一段时间后,再恢复“AUTO”位后,重启微机。
更改后的逻辑为:如表1所示,当微机检测两个充电单元工作时间一致时,自动默认充电单元1工作,这样就避免了人工操作、减少误报和售后服务人员的检查工作量。
3、结语
通过以上问题的分析与改进,提高了检修效率、减少机破数量,为今后大连机车公司电力机车的生产提供了参考意见。
[关键词]改进建议 控制逻辑优化 零缺陷
中图分类号: 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)24-0004-02
1、前言
HXD3B机车是我们大连机车车辆有限公司与庞巴迪公司联合研制生产的9600KW大功率货运机车,目前在北京铁路局、沈阳铁路局担任货运牵引任务,得到了客户的高度认可。
但目前,该机车在804起紧急制动、上弹停动车、自动过分相等几个问题上存在一定的隐患,导致大量临修以及途中机破,甚至出现烧网等严重后果,影响了机车的运用。
我将从对日常检修维护中遇到的4个隐患问题进行阐述、并提出优化改进的建议,以期达到机车正常行运的目的。
2、 问题阐述及改进建议
2.1 804误得电机车起紧急制动
2.1.1 案例及分析
由于重联插座进水导致804误得电,机车起紧急制动、已因此导致多起机破事故,由于机车起紧急制动后只能原地等待救援,影响其他机车运行,会造成较为严重的后果。
2015年8月5日HXD3B0202机车行运至大虎山时,由于重联插座1密封不严、进水导致804误得电,微机主机VCU向制动机主机IPM发出“紧急制动”指令,机车起紧急、列车管快速排风,影响机车正线运行2小时30分,耽误客车6列,造成D21机破,产生较为严重的影响。我们采用甩除司机室操纵台下XT103线排的804、2050L、2071、2072、2073等线缆、以维持机车运行回段。重联插座进水图片及甩除重联插座效果如图1所示:
目前,沈阳局配属机车采用重联插座密封部位打胶处理的方案、以减少重联插座进水概率。但由于不易操作、经常会造成重联插座顶部密封不良、反而造成底部存积水的问题。此外,还会引发蓄电池接地等其他故障,效果不理想。
2.1.2 改进建议
由于目前HXD3B机车均单机运用,不应用重联功能,我们结合售后服务经验,先后提出以下2种改进方案。
第一种方案是在司机室操纵台下甩除所有与重联插座相关电线,共计9*4=36根。但该方案缺点是工作量大、机车失去重联功能,不易恢复。
第二种方案是通过软件优化的方法,当确认机车在制动设置为“本机”状态下,即便804误得电,微机主机VCU仍然自动屏蔽804信号,不对制动机IPM发出紧急制动命令,仅在TCMS屏数据浏览器活动栏里提示“804得电”。只有当双机重联作为“补机”机车时,该功能方才开放,这样可以大大减少故障率。由于不需要物理成本,所以我们认为通过优化软件控制逻辑为最佳方案。
2.2 上弹停误动车
2.2.1 案例及分析
机车在单机出入库或者被牵车出入库时,由于司机误操作、经常出现上弹停加牵引力、制动夹钳抱轮运行的状态,后果是擦伤机车轮对,而更换轮对工作量大、带来诸多不便。
2015年9月12日,HXD3B0351机车单机转道,由于实习司机忘记缓解弹停、提手柄施加牵引力后、机车抱闸行走、导致右一、右三、左四、左六轮对制动盘出现不同程度损坏,更换轮对。
2015年10月13日,HXD3B0128机车,当使用DF4D内燃机车牵车出库时,由于车上电务段转储数据时误将机车上弹停,牵车人员没有再一次确认弹停缓解就牵车导致制动夹钳擦伤轮对。
以上两述案例虽然有人祸因素,但如果能从控制逻辑上加以优化,就可以杜绝此类事故发生。
2.2.2 改进建议
建议改进后的逻辑如下:
(1)当微机主机VCU确认机车上弹停后,无法施加牵引力,并在微机显示屏上提示“弹停制动,牵引封锁”的提示信息。
(2)当机车检测有速度时,微机主机自动对机车施加弹停缓解信号,弹停缓解电磁阀得电后、弹停缓解。
通过此项改进,可以避免上弹停动车、避免擦伤轮对的后果。改进后弹停缓解的控制逻辑如图2所示:
2.3 自动过分相误动作
2.3.1 案例及分析
由于半自动过分相在安全、操作上比自动过分相、手动过分相有一定的优势,因而被沈阳局、北京局所广泛使用。而HXD3B只采用接收地感器信号的方式、通过微机控制过分相。现有过分相控制逻辑图如图3所示:
一旦由于地感器出现故障、或者铁轨旁有遗落磁铁,会导致微机接收错误信号引发的主断误动作,特别是在分相区前主断误闭合、由于带载过分相从而发生拉弧、烧断电网的严重后果。
2015年5月18日,由于高桥镇分相区前工务段施工时误将一块磁铁遗落在铁轨旁,导致途经的多起HXD3B机车在分相区前主断提前合。另外,2015年2月,HXD3B0478机车由于T2地感器故障,也多次出现主断提前合的状况。所幸乘务员处理及时,均在分相区前手动断开主断,避免了严重事故的发生。
2.3.2 改进建议
由于过分相时必然有网压变化,因而我们建议修改现有逻辑,只有微机同时满足以下两个条件,主断方才闭合。
(1)AMP检测网压从有到无、再从无到有
(2)微机主机VCU检测到正确的地感器信号。
只有当上述两个条件都满足时,主断方正常动作,否则需要手动断、合主断。这样就最大限度避免了过分相时主断误动作的情况,优化后的逻辑如图4所示:
2.4 充电单元工作时间相同时不工作
2.4.1 案例及分析
HXD3B机车低压电源柜面板上设有充电模块选择开关SW1,共有五档:“ 单元1”、“OFF”、“AUTO” “OFF”和“单元2” ,其中“AUTO”档表示由微机自动控制,每次闭合司机电钥匙后,微机系统制动选择累计工作时间少的那个单元工作。一般机车均在“AUTO”档位。
但实际运用中发现,如果微机启动后恰巧遇到两个充电单元工作时间一致时,会出现紊乱、无法自动选择,导致微机报出2个充电单元同时无法工作的故障。如果乘务员在途中遇到2个充电单元均不工作的情况下,一般只会请求救援或者换车,存在发生机破的隐患。
2015年1月8日,HXD3B0112机车出库时报出2个充电单元(UR1、UR2)同时不工作,我们更换部分电子元器件、重新刷机车TCMS程序后依旧无法恢复。最后在“计时”栏里发现2个充电单元工作时间相同。手动打到单元1工作半小时后,重启微机后恢复。
2.4.2 改进建议
目前遇到上述问题的方法是手动打到单元1充电一段时间后,再恢复“AUTO”位后,重启微机。
更改后的逻辑为:如表1所示,当微机检测两个充电单元工作时间一致时,自动默认充电单元1工作,这样就避免了人工操作、减少误报和售后服务人员的检查工作量。
3、结语
通过以上问题的分析与改进,提高了检修效率、减少机破数量,为今后大连机车公司电力机车的生产提供了参考意见。