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【摘 要】本文就影响烟化炉吹炼的关键因素进行分析,分别对炉底及风口区域衬砖改造、放渣爆炸分析及预防、中間仓定量给煤系统改造、提高水套循环水温度改造、操作优化等工艺与装备方面开展探索、研究和改进,使烟化炉吹炼作业取得了明显的成效,安全环保隐患得到有效治理,技术经济指标得到进一步提升。
【关键词】烟化炉;吹炼;改造;优化
0.前言
驰宏锌锗公司曲靖分公司两台13.5m2的烟化炉于2006年2月建成投产,以处理鼓风炉热熔渣和锌浸出渣为主。锌浸出渣和鼓风炉热熔渣的比例达1.6~1.8∶1,为国内首创。鼓风炉热熔渣由电热前床通过溜槽直接淌入烟化炉热料进料口。同时,两台烟化炉均设有冷料进料口,锌浸出渣由浸出渣贮仓经胶带输送机运输,通过犁式卸料机分别卸入两台烟化炉的小冷料仓,再通过小冷料仓下的移动胶带输送机加入烟化炉冷料进料口。
烟化炉作业周期220分钟,其中加料升温105分钟,吹炼100分钟,排渣15分钟。
每台烟化炉旁设两套给煤系统。粉煤由备料车间的螺旋输送泵用压缩风输送至粉煤中间仓。加煤时,中间仓中的粉煤经给料装置、计量装置、锁风装置被一次风送入喷煤嘴,在喷煤嘴内再与二次风混合后鼓入烟化炉炉内。两套给煤系统轮流进行接收粉煤和给煤作业。
烟化炉产出的炉渣水淬后冲入渣池,用抓斗桥式起重机捞出至水淬渣仓,用汽车倒运至渣场堆弃或出售生产水泥。
烟化炉出炉烟气经余热锅炉回收余热后进入布袋收尘装置。尾气应用氨-酸法治理,实现了国内领先的工艺配置。
根据设计,两台烟化炉处理锌浸出渣量为89082t/a,处理鼓风炉渣量为54240t/a,加入粉煤量为57696t/a,氧化锌烟尘产量为43224t/a,氧化锌烟尘含锌产量为22476.48t/a,水淬渣产量为121680t/a。
烟化炉水套使用寿命改造前较短,仅为55天,主要通过在炉底浇注拱底及风口区水套砌筑耐火砖,烟化炉水套使用寿命得到了大幅提升,达105天。烟化炉中间仓系统在改造前,因粉煤由压缩空气从粉煤制备工序送至中间仓,则有可能会导致大量粉煤瞬时进入烟化炉,造成烟化炉三次风口和冷料口喷火,通过采用中间仓新型锁风定量给煤系统改造,有效杜绝了烟化炉喷火现象,消除安全了隐患。
1.工艺流程及烟化炉吹炼示意图
1.1工艺流程
烟化炉吹炼过程工艺流程图见图1。
1.2烟化炉吹炼示意图
烟化炉为固定式长方形炉型,其吹炼过程如图2。
图2 烟化炉吹炼示意图
2.炉底及风口区域衬砖改造
2.1改造方案
为防止冰铜及铅液对烟化炉炉底水套及风口水套的冲刷腐蚀,有效延长水套使用寿命,提高烟化炉作业率,防止喷煤嘴与连接处漏煤,2009年8月份,对烟化炉炉体进行以下改造。
(1)炉底浇注拱底及风口区水套砌筑耐火砖,以保护炉底水套及风口水套。
(2)取消混合箱,喷煤嘴改为法兰连接,取消烟化炉喷煤嘴接头,消除因炉体变形造成接头与喷煤嘴形成的缝隙,减少漏煤现象发生。
2.2改造效果
通过改造,效果较为明显。改造前每次更换水套所需费用约20万元,改造后更换风口区域的铬镁砖所需费用约6万元,可节约14万元,说明改造是成功的。技改前后参数对比情况,见表1。
表1 技改前后参数对比表
3.放渣爆炸分析及预防
3.1放渣爆炸原因分析
烟化炉在放渣时偶尔会发生爆炸现象,经过仔细研究及查阅有关文献,我们认为放渣过程中发生爆炸的主要原因是:熔渣中Fe被还原以及可能部分生成铅冰铜造成,这些渣料在水淬时发生剧烈放热,瞬间释放大量的热并形成气体,气体无法顺利扩散最终造成爆炸。
资料显示,烟化炉在吹炼过程中,最适宜的温度为1150~1250℃,而我们在放渣过程的实时监测发现,渣温有时高达1400℃。根据以往生产经验,在渣口处发现有铁火花产生,并且渣的流动性也非常好,高温下FeO被C还原,形成积铁或铁液,排放过程中遇水,急剧放热,并产生气体,也会造成爆炸。烟化炉水淬渣典型成分见表2。
表2 烟化炉水淬渣典型成分表
由表中数据看出,水淬渣中仍含有少量的Cu和S,由于Cu、S的亲合力较强,在高温熔渣中形成冰铜的可能性较高。由于铅冰铜的比重较大,被一、二次风搅动带到渣口附近,再加上烟化炉是间断加料操作,在新一轮炉料吹炼中,同样会将铅冰铜带入到渣口附近,如果达到一定程度后,集中排出,则会导致爆炸。
3.2防爆炸的预防措施
(1)在输送冷料过程中按要求比例掺入石英砂。石英砂在高温下能与炉渣中的FeO发生反应,形成较为稳定的2FeO.SiO2,从而减少或杜绝金属Fe的生成,降低铁液遇水发生爆炸的可能性。
(2)降低炉渣温度。烟化炉生产工艺条件主要是控制给风量和给煤量,单独降低给煤量会导致烟化过程中的还原气氛变弱,CO全部氧化而放出大量的热,造成渣温不降反升,因此,当渣温过高时,采取在放渣前几分钟适当加入冷料降温的措施。
(3)放渣期间按规定对排放区域进行安全隔离;放渣时,渣口工必须按要求穿戴好劳保用品;放渣操作必须由两人完成,1人操作,1人监护;渣口打开后,渣口工必须立即撤离渣口,站在安全的地方。
4.中间仓定量给煤系统改造
4.1改造方案
中间仓系统是烟化炉吹炼最关键的环节,生产过程中,因粉煤由压缩空气从粉煤制备工序送至中间仓,如果给煤压力超过吹炼时炉内压力,则有可能会导致大量粉煤瞬时进入烟化炉,造成烟化炉三次风口和冷料口喷火,危及岗位人员的安全,同时喷火还会造成大量烟气外溢难以收集处理,成为烟化炉的安全环保难题。为解决此难题,曲靖分公司铅厂通过多方咨询,考虑采用锁风定量给煤机,从源头上杜绝因压差不平衡造成的给煤不稳定现象,具体方案如下。
【关键词】烟化炉;吹炼;改造;优化
0.前言
驰宏锌锗公司曲靖分公司两台13.5m2的烟化炉于2006年2月建成投产,以处理鼓风炉热熔渣和锌浸出渣为主。锌浸出渣和鼓风炉热熔渣的比例达1.6~1.8∶1,为国内首创。鼓风炉热熔渣由电热前床通过溜槽直接淌入烟化炉热料进料口。同时,两台烟化炉均设有冷料进料口,锌浸出渣由浸出渣贮仓经胶带输送机运输,通过犁式卸料机分别卸入两台烟化炉的小冷料仓,再通过小冷料仓下的移动胶带输送机加入烟化炉冷料进料口。
烟化炉作业周期220分钟,其中加料升温105分钟,吹炼100分钟,排渣15分钟。
每台烟化炉旁设两套给煤系统。粉煤由备料车间的螺旋输送泵用压缩风输送至粉煤中间仓。加煤时,中间仓中的粉煤经给料装置、计量装置、锁风装置被一次风送入喷煤嘴,在喷煤嘴内再与二次风混合后鼓入烟化炉炉内。两套给煤系统轮流进行接收粉煤和给煤作业。
烟化炉产出的炉渣水淬后冲入渣池,用抓斗桥式起重机捞出至水淬渣仓,用汽车倒运至渣场堆弃或出售生产水泥。
烟化炉出炉烟气经余热锅炉回收余热后进入布袋收尘装置。尾气应用氨-酸法治理,实现了国内领先的工艺配置。
根据设计,两台烟化炉处理锌浸出渣量为89082t/a,处理鼓风炉渣量为54240t/a,加入粉煤量为57696t/a,氧化锌烟尘产量为43224t/a,氧化锌烟尘含锌产量为22476.48t/a,水淬渣产量为121680t/a。
烟化炉水套使用寿命改造前较短,仅为55天,主要通过在炉底浇注拱底及风口区水套砌筑耐火砖,烟化炉水套使用寿命得到了大幅提升,达105天。烟化炉中间仓系统在改造前,因粉煤由压缩空气从粉煤制备工序送至中间仓,则有可能会导致大量粉煤瞬时进入烟化炉,造成烟化炉三次风口和冷料口喷火,通过采用中间仓新型锁风定量给煤系统改造,有效杜绝了烟化炉喷火现象,消除安全了隐患。
1.工艺流程及烟化炉吹炼示意图
1.1工艺流程
烟化炉吹炼过程工艺流程图见图1。
1.2烟化炉吹炼示意图
烟化炉为固定式长方形炉型,其吹炼过程如图2。
图2 烟化炉吹炼示意图
2.炉底及风口区域衬砖改造
2.1改造方案
为防止冰铜及铅液对烟化炉炉底水套及风口水套的冲刷腐蚀,有效延长水套使用寿命,提高烟化炉作业率,防止喷煤嘴与连接处漏煤,2009年8月份,对烟化炉炉体进行以下改造。
(1)炉底浇注拱底及风口区水套砌筑耐火砖,以保护炉底水套及风口水套。
(2)取消混合箱,喷煤嘴改为法兰连接,取消烟化炉喷煤嘴接头,消除因炉体变形造成接头与喷煤嘴形成的缝隙,减少漏煤现象发生。
2.2改造效果
通过改造,效果较为明显。改造前每次更换水套所需费用约20万元,改造后更换风口区域的铬镁砖所需费用约6万元,可节约14万元,说明改造是成功的。技改前后参数对比情况,见表1。
表1 技改前后参数对比表
3.放渣爆炸分析及预防
3.1放渣爆炸原因分析
烟化炉在放渣时偶尔会发生爆炸现象,经过仔细研究及查阅有关文献,我们认为放渣过程中发生爆炸的主要原因是:熔渣中Fe被还原以及可能部分生成铅冰铜造成,这些渣料在水淬时发生剧烈放热,瞬间释放大量的热并形成气体,气体无法顺利扩散最终造成爆炸。
资料显示,烟化炉在吹炼过程中,最适宜的温度为1150~1250℃,而我们在放渣过程的实时监测发现,渣温有时高达1400℃。根据以往生产经验,在渣口处发现有铁火花产生,并且渣的流动性也非常好,高温下FeO被C还原,形成积铁或铁液,排放过程中遇水,急剧放热,并产生气体,也会造成爆炸。烟化炉水淬渣典型成分见表2。
表2 烟化炉水淬渣典型成分表
由表中数据看出,水淬渣中仍含有少量的Cu和S,由于Cu、S的亲合力较强,在高温熔渣中形成冰铜的可能性较高。由于铅冰铜的比重较大,被一、二次风搅动带到渣口附近,再加上烟化炉是间断加料操作,在新一轮炉料吹炼中,同样会将铅冰铜带入到渣口附近,如果达到一定程度后,集中排出,则会导致爆炸。
3.2防爆炸的预防措施
(1)在输送冷料过程中按要求比例掺入石英砂。石英砂在高温下能与炉渣中的FeO发生反应,形成较为稳定的2FeO.SiO2,从而减少或杜绝金属Fe的生成,降低铁液遇水发生爆炸的可能性。
(2)降低炉渣温度。烟化炉生产工艺条件主要是控制给风量和给煤量,单独降低给煤量会导致烟化过程中的还原气氛变弱,CO全部氧化而放出大量的热,造成渣温不降反升,因此,当渣温过高时,采取在放渣前几分钟适当加入冷料降温的措施。
(3)放渣期间按规定对排放区域进行安全隔离;放渣时,渣口工必须按要求穿戴好劳保用品;放渣操作必须由两人完成,1人操作,1人监护;渣口打开后,渣口工必须立即撤离渣口,站在安全的地方。
4.中间仓定量给煤系统改造
4.1改造方案
中间仓系统是烟化炉吹炼最关键的环节,生产过程中,因粉煤由压缩空气从粉煤制备工序送至中间仓,如果给煤压力超过吹炼时炉内压力,则有可能会导致大量粉煤瞬时进入烟化炉,造成烟化炉三次风口和冷料口喷火,危及岗位人员的安全,同时喷火还会造成大量烟气外溢难以收集处理,成为烟化炉的安全环保难题。为解决此难题,曲靖分公司铅厂通过多方咨询,考虑采用锁风定量给煤机,从源头上杜绝因压差不平衡造成的给煤不稳定现象,具体方案如下。