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摘要:DMT型矿井提升机是多绳摩擦式提升机,多绳摩擦式提升机与单绳缠绕式提升机相比,有每根钢丝绳直径较细、主导轮直径小且宽度较窄、整个机体尺寸较小且重量较轻等优点,因此越来越被广泛地应用。但在摩擦式提升中有一个最关键的问题,就是钢丝绳在主导轮上打滑的问题。目前,新式摩擦式提升机都采用了盘式制动器,可以实现二级制动来解决紧急制动时钢丝绳的打滑问题。
关键词:矿井提升机;打滑;块式弹簧闸;液压站;制动系统
中图分类号:TD534 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)02-0094-03
1 DMT制动系统的缺陷
DMT型矿井提升机采用的是油压重锤式制动装置,该系统传递环节多而复杂,转动机构只有一套,只要有一个零件发生故障就使整个制动系统失灵。该系统不能实现二次制动,因此,紧急制动时钢丝绳打滑的问题就不能很好地解决。将DMT型提升机制动系统改造成弹簧闸式制动装置,打滑的问题就可迎刃而解。该系统主要由弹簧闸与液压站组成,大大简化了原提升机的制动系统,并能实现二次制动。
2 改造方案
DMT型提升机制动系统的执行机构改造为弹簧闸制动装置(图1)。在主导轮两侧各安装一个相互独立的弹簧闸,在提升机正常工作时,液压站按调定的压力供油,当千斤顶(11)油缸内的压力超过碟弹簧组的弹力时,活塞上升碟弹簧组(8)被压缩,三角杆(4)抬起,提升机呈松闸状态;当提升机处于制动状态时,制动力矩的大小取决于千斤顶油缸内的工作油缸压力的大小,当提升机实行工作制动时,由司机操作手柄,通过改变液压站电业调压阀的电流,使液压站产生不同的油压,来控制弹簧闸产生不同的制动力矩,使提升机完成运转、减速、停车等动作。当千斤顶油缸内的油压迅速下降为零时,弹簧组复位,三角杆迅速下降,此时,提升机实行了紧急制动。
1.制动梁 2.滚筒 3.拉杆 4.三角杆 5.十字头 6.压紧螺母 7.螺纹套 8.弹簧 9.滑动盘 10.弹簧筒 11.千斤顶 12.底座 13.主拉杆
图1 弹簧闸示意图
液压站是弹簧闸的控制系统,原理如图2所示,其作用是:正常情况下实行工作制动;异常情况下实行安全制动(可实现二级制动)。当放生安全制动时,电磁阀G3、G3′断电。这时与A管相连的弹簧闸千斤顶内压力油经G3阀泄回油箱,迅速抱闸产生一级制动。与B管相连接的弹簧闸千斤顶内压力油有一部分经G3′阀至溢流阀7泄流(泄流压力小于工作压力)。此时,蓄压器8内有一定压力存在(等于泄流阀7的泄流压力)。同时B管侧的弹簧闸不能完全抱闸,有一部分制动力矩参与了一级制动。当经过一定延时时间后,电磁阀G4断电,G5通电,使B管内的压力油快速回油箱,实现了二级制动。
1.电动机 2.油泵 3.滤油器 4.电液调压装置 5.液动阀 6.减压阀 7.溢流阀 8.弹簧蓄力器 9.单向阀 10.11.压力表 12.延时阀 13.温度计 14.压力继电器 G1、G2、G3、G3′、G4电磁阀 KT.可调闸线圈
图2 液压站原理图
下面以浙江长广煤矿公司一矿主井提升机为例,计算分析如下:
2.1 基本参数
2.1.1 提升机型号:DMT2.25×4
主导轮直径:Φ2250mm
制动轮直径:Φ2000mm
减速器速比:7.35 围包角:190°
钢丝绳与衬垫的摩擦系数:0.2
提升机变位质量:7600kg
导向轮变位质量:960kg
2.1.2 电动机型号:JRZ630-10
2.1.3 钢丝绳:
主绳:6△(21)-Φ24
单位重量:2.255kg/m
长度:680m 根数:4
尾绳:18×7-Φ33
单位重量:4.575kg/m
长度:660m 根数:2
2.1.4 提升容器:罐笼
罐笼自重:5517kg 载矿车数:2
矿车自重:595kg
矿车载重:2000kg
2.1.5 提升高度:H=618.5m
卸载口至主导轮中心距离H0=30.9m
装载口至尾绳底部距离Hn=23m
2.2 最大静张力差
式中:
G——罐笼载重
n′——尾绳根数
q——尾绳单位重量
n——主绳根数
ρ——主绳单位质量
H——提升高度
2.3 系统的变位质量
2.3.1 电动机变位质量:
式中:
——电动机转动惯量
i——减速器速比
D——主导轮直径
2.3.2 系统的变位质量:
式中:
GZ——罐笼自重
L1——主绳长度
L2——尾绳长度
GR——导向轮变位质量
G——提升机变位质量
2.3.3 系统的变位质量:
2.4 安全制动力矩
2.4.1 最大静力矩:
2.4.2 制动力矩:
式中:
K——安全制动力矩倍数
2.5 防滑条件的计算
2.5.1 提升重载侧钢丝绳的静张力:
式中:
H0——卸载口至主导轮中心距离
H——装载口至尾绳轮底部距离
2.5.2 下放轻载侧钢丝绳静张力:
2.5.3 下放重载时,减速器过程的防滑条件:
式中:
e——自然对数
u——钢丝绳与衬垫间的摩擦系数
α——包围角
2.5.4 上提重载时,减速器过程的防滑条件:
2.6 制动减速度
2.6.1 下放重载制动减速度:
式中:
R——主导轮半径
2.6.2 上提升重载制动减速器
为使钢丝绳在主导轮上不产生滑动,必须使实际减速度小于极限减速度。即:,。
从以上的计算中可以看出,即下放重载时,如产生紧急制动,则钢丝绳产生滑动,因此应采用二级制动来解决。
取一级制动减速度1=3.4m/s2,这时调整液压站,使一级制动力矩达到:
则,此时的制动减速度为(下放重载):
,满足防滑条件。
3 结语
从上面的分析计算中,可以看出制动系统改造后,解决了制动时钢丝绳的打滑问题。
改造后的制动系统有以下特点:传动机构简单,环节少,空动时间小于0.3s,便于检测和维修;可按要求实现二级制动;两副弹簧闸各有其独特的制动系统,提高了制动系统的可靠性;改造工程量小,工期短,占用空间少。
参考文献
[1] 煤矿安全规程[M].北京:煤炭工业出版社,2011.
[2] 潘金生,郭全龄,廖悦,等.主提升机操作工[M].北京:煤炭工业出版社.
作者简介:廖悦(1963-),男,辽宁阜新人,阜新矿业集团实业公司机械工程师,研究方向:矿井提升机的使用、检修和技术改造。
(责任编辑:秦逊玉)
关键词:矿井提升机;打滑;块式弹簧闸;液压站;制动系统
中图分类号:TD534 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)02-0094-03
1 DMT制动系统的缺陷
DMT型矿井提升机采用的是油压重锤式制动装置,该系统传递环节多而复杂,转动机构只有一套,只要有一个零件发生故障就使整个制动系统失灵。该系统不能实现二次制动,因此,紧急制动时钢丝绳打滑的问题就不能很好地解决。将DMT型提升机制动系统改造成弹簧闸式制动装置,打滑的问题就可迎刃而解。该系统主要由弹簧闸与液压站组成,大大简化了原提升机的制动系统,并能实现二次制动。
2 改造方案
DMT型提升机制动系统的执行机构改造为弹簧闸制动装置(图1)。在主导轮两侧各安装一个相互独立的弹簧闸,在提升机正常工作时,液压站按调定的压力供油,当千斤顶(11)油缸内的压力超过碟弹簧组的弹力时,活塞上升碟弹簧组(8)被压缩,三角杆(4)抬起,提升机呈松闸状态;当提升机处于制动状态时,制动力矩的大小取决于千斤顶油缸内的工作油缸压力的大小,当提升机实行工作制动时,由司机操作手柄,通过改变液压站电业调压阀的电流,使液压站产生不同的油压,来控制弹簧闸产生不同的制动力矩,使提升机完成运转、减速、停车等动作。当千斤顶油缸内的油压迅速下降为零时,弹簧组复位,三角杆迅速下降,此时,提升机实行了紧急制动。
1.制动梁 2.滚筒 3.拉杆 4.三角杆 5.十字头 6.压紧螺母 7.螺纹套 8.弹簧 9.滑动盘 10.弹簧筒 11.千斤顶 12.底座 13.主拉杆
图1 弹簧闸示意图
液压站是弹簧闸的控制系统,原理如图2所示,其作用是:正常情况下实行工作制动;异常情况下实行安全制动(可实现二级制动)。当放生安全制动时,电磁阀G3、G3′断电。这时与A管相连的弹簧闸千斤顶内压力油经G3阀泄回油箱,迅速抱闸产生一级制动。与B管相连接的弹簧闸千斤顶内压力油有一部分经G3′阀至溢流阀7泄流(泄流压力小于工作压力)。此时,蓄压器8内有一定压力存在(等于泄流阀7的泄流压力)。同时B管侧的弹簧闸不能完全抱闸,有一部分制动力矩参与了一级制动。当经过一定延时时间后,电磁阀G4断电,G5通电,使B管内的压力油快速回油箱,实现了二级制动。
1.电动机 2.油泵 3.滤油器 4.电液调压装置 5.液动阀 6.减压阀 7.溢流阀 8.弹簧蓄力器 9.单向阀 10.11.压力表 12.延时阀 13.温度计 14.压力继电器 G1、G2、G3、G3′、G4电磁阀 KT.可调闸线圈
图2 液压站原理图
下面以浙江长广煤矿公司一矿主井提升机为例,计算分析如下:
2.1 基本参数
2.1.1 提升机型号:DMT2.25×4
主导轮直径:Φ2250mm
制动轮直径:Φ2000mm
减速器速比:7.35 围包角:190°
钢丝绳与衬垫的摩擦系数:0.2
提升机变位质量:7600kg
导向轮变位质量:960kg
2.1.2 电动机型号:JRZ630-10
2.1.3 钢丝绳:
主绳:6△(21)-Φ24
单位重量:2.255kg/m
长度:680m 根数:4
尾绳:18×7-Φ33
单位重量:4.575kg/m
长度:660m 根数:2
2.1.4 提升容器:罐笼
罐笼自重:5517kg 载矿车数:2
矿车自重:595kg
矿车载重:2000kg
2.1.5 提升高度:H=618.5m
卸载口至主导轮中心距离H0=30.9m
装载口至尾绳底部距离Hn=23m
2.2 最大静张力差
式中:
G——罐笼载重
n′——尾绳根数
q——尾绳单位重量
n——主绳根数
ρ——主绳单位质量
H——提升高度
2.3 系统的变位质量
2.3.1 电动机变位质量:
式中:
——电动机转动惯量
i——减速器速比
D——主导轮直径
2.3.2 系统的变位质量:
式中:
GZ——罐笼自重
L1——主绳长度
L2——尾绳长度
GR——导向轮变位质量
G——提升机变位质量
2.3.3 系统的变位质量:
2.4 安全制动力矩
2.4.1 最大静力矩:
2.4.2 制动力矩:
式中:
K——安全制动力矩倍数
2.5 防滑条件的计算
2.5.1 提升重载侧钢丝绳的静张力:
式中:
H0——卸载口至主导轮中心距离
H——装载口至尾绳轮底部距离
2.5.2 下放轻载侧钢丝绳静张力:
2.5.3 下放重载时,减速器过程的防滑条件:
式中:
e——自然对数
u——钢丝绳与衬垫间的摩擦系数
α——包围角
2.5.4 上提重载时,减速器过程的防滑条件:
2.6 制动减速度
2.6.1 下放重载制动减速度:
式中:
R——主导轮半径
2.6.2 上提升重载制动减速器
为使钢丝绳在主导轮上不产生滑动,必须使实际减速度小于极限减速度。即:,。
从以上的计算中可以看出,即下放重载时,如产生紧急制动,则钢丝绳产生滑动,因此应采用二级制动来解决。
取一级制动减速度1=3.4m/s2,这时调整液压站,使一级制动力矩达到:
则,此时的制动减速度为(下放重载):
,满足防滑条件。
3 结语
从上面的分析计算中,可以看出制动系统改造后,解决了制动时钢丝绳的打滑问题。
改造后的制动系统有以下特点:传动机构简单,环节少,空动时间小于0.3s,便于检测和维修;可按要求实现二级制动;两副弹簧闸各有其独特的制动系统,提高了制动系统的可靠性;改造工程量小,工期短,占用空间少。
参考文献
[1] 煤矿安全规程[M].北京:煤炭工业出版社,2011.
[2] 潘金生,郭全龄,廖悦,等.主提升机操作工[M].北京:煤炭工业出版社.
作者简介:廖悦(1963-),男,辽宁阜新人,阜新矿业集团实业公司机械工程师,研究方向:矿井提升机的使用、检修和技术改造。
(责任编辑:秦逊玉)