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摘 要:介绍了酸焦油与正常焦油按一定比例配比及加碱的实验,通过对比分析,确定混配比例,指导生产,减少管道腐蚀。
关键词:酸焦油 质量 影响 配比实验 PH值 产品质量
一、焦油中PH值高低对工艺的影响
酸焦油对焦油加工系统的影响:2011年11月13日焦油蒸馏中和单元宽馏分管线泄露至12月7日的C515塔的萘油采出管线泄漏,酸焦油造成了焦油蒸馏装置多处管线、换热器泄露,而且随着中温沥青进入改质工序造成了闪蒸油系统的操作紊乱,导致闪蒸油质量发生变化,严重影响了焦油加工系统的正常生产[1]。针对焦油加工厂出现的原料焦油盐分高,对设备管道造成腐蚀的情况,采取如下对策:
二、制定原料焦油PH值控制指标
具体方法是:焦油水浸出液PH值测定,一般说因为挥发氨的存在,浸出液呈弱碱性(PH值>8)。
三、酸焦油的特征,对加工经济效益的影响
酸焦油加工时,加碱量明显增多,造成设备腐蚀,工艺波动较频繁,下游产品质量异常,导致运行成本大幅提高。
四、酸焦油的加工利用
沥青油库车间10#焦油原料槽为汽车外购焦油,经测定PH小于6(PH=5.07)显酸性。酸焦油量10000吨左右,如直接加工对设备、管道将产生腐蚀,影响正常生产。为了降低设备、管道腐蚀,使问酸焦油得到正确加工,必须进行加工前的配比实验,为生产提供参照数据。
1.配比实验前测出的基本数据
酸焦油:10#槽焦油PH=5.07(<7显酸性);正常焦油:4#槽焦油PH=8.78(>7显碱性);氨水:PH=9.11(>7显碱性);NaOH溶液:5%(质量百分比)的稀碱液。
2.酸焦油与正常焦油配比实验
酸焦油与正常焦油按1.0g:5.0g混匀配置,取一部分焦油测定PH值,另一部分测定馏程,分别切取0~170℃、170~360℃馏份。
2.1采用1.0g:5.0g的酸焦油与正常焦油进行配比,浸取液PH值7.8,0~170℃PH值8.6,170~360℃PH值5.21。在170~360℃馏份中按一定比例加5%的碱液测PH值,观察其变化。说明酸焦油与正常焦油以1:5混合入超级离心机,PH值为7.8,消除了单独处理酸焦油对设备的腐蚀。
2.2宽馏分(170~360℃)加碱实验(如表1所示)。
通過配正常焦油可使粗焦油由酸性变为中性,减少设备的腐蚀。说明随着加碱量的增加宽馏分的PH碱性增强。
2.3取1.0g:10.0g的酸焦油与正常焦油进行配比实验。浸取液PH值8.49,0~170℃PH值9.55,170~360℃PH值5.17。在170~360℃馏份中按一定比例加5%的碱液测PH值,观察其变化。
2.4宽馏分(170~360℃)加碱实验,再次说明随着加碱量的增加使宽馏分的PH碱性增强。
通过配正常焦油可使粗焦油由酸性变为中性,减少设备腐蚀。酸焦油与正常焦油以1:10混合入超级离心机,PH值为7.8,消除了单独处理酸焦油对设备的腐蚀。
3.酸焦油与正常焦油混配模拟生产配比实验
将酸焦油与正常焦油以1:5混合,按一定比例增加配碱量,混匀后测PH值与馏程,再分别测定其0~170℃、170~360℃、PH值及灰分。建议正常生产时酸焦油与正常焦油以1:5混合入超级离心机。①取1.0g:5.0g的酸焦油与正常焦油进行配比实验(加碱量0.8g/100g混合焦油),浸取液PH值7.85,0~170℃PH值9.07,170~360℃PH值6.35,灰分0.10%。②取1.0g:5.0g的酸焦油与正常焦油进行配比实验(加碱量1.0g/100g混合焦油)。浸取液PH值8.5,0~170℃PH值不计,170~360℃PH值6.86,灰分0.10%。③取1.0g:5.0g的酸焦油与正常焦油进行配比试验(加碱量1.2g/100g混合焦油)。浸取液PH值9.43,0~170℃PH值8.39,170~360℃PH值7.34,灰分0.10%。④取1.0g:3.0g的酸焦油与正常焦油进行配比实验。浸取液PH值7.17,0~170℃PH值和170~360℃PH值不计。
实验证明:加碱量从0.8g到1.2g对焦油中灰分的影响不大。建议正常生产时酸焦油与正常焦油混配以1:3为混合入超级离心级的上限。建议加碱量为:1.2gNaOH/100g混合焦油为宜。
酸焦油混配量不能大于25%,即每100吨混合焦油中酸焦油的量应小于25吨。
五、结论
原料焦油作为商品,在市场经济及煤质的影响下成份趋于复杂化。商品煤焦油,对集中加工的煤焦油加工厂来说,其来自多个焦化厂,多种焦炉炉型,对应多种煤质标准内的指标已不能完全验明其成份。为了稳定工艺生产,保护加工装置,提高经济效益,必须研究新的监测手段,增加新的分析指标,使之能识别焦油成份,更好地指导煤焦油的加工利用,使效益最大化[2]。
参考文献
[1]肖瑞华.煤焦油化工学[M].北京:冶金工业出版社,2004.172.
[2]杨清民.山西省建设煤焦油集中加工厂的意义及技术分析.《煤化工》1999年第02期.
关键词:酸焦油 质量 影响 配比实验 PH值 产品质量
一、焦油中PH值高低对工艺的影响
酸焦油对焦油加工系统的影响:2011年11月13日焦油蒸馏中和单元宽馏分管线泄露至12月7日的C515塔的萘油采出管线泄漏,酸焦油造成了焦油蒸馏装置多处管线、换热器泄露,而且随着中温沥青进入改质工序造成了闪蒸油系统的操作紊乱,导致闪蒸油质量发生变化,严重影响了焦油加工系统的正常生产[1]。针对焦油加工厂出现的原料焦油盐分高,对设备管道造成腐蚀的情况,采取如下对策:
二、制定原料焦油PH值控制指标
具体方法是:焦油水浸出液PH值测定,一般说因为挥发氨的存在,浸出液呈弱碱性(PH值>8)。
三、酸焦油的特征,对加工经济效益的影响
酸焦油加工时,加碱量明显增多,造成设备腐蚀,工艺波动较频繁,下游产品质量异常,导致运行成本大幅提高。
四、酸焦油的加工利用
沥青油库车间10#焦油原料槽为汽车外购焦油,经测定PH小于6(PH=5.07)显酸性。酸焦油量10000吨左右,如直接加工对设备、管道将产生腐蚀,影响正常生产。为了降低设备、管道腐蚀,使问酸焦油得到正确加工,必须进行加工前的配比实验,为生产提供参照数据。
1.配比实验前测出的基本数据
酸焦油:10#槽焦油PH=5.07(<7显酸性);正常焦油:4#槽焦油PH=8.78(>7显碱性);氨水:PH=9.11(>7显碱性);NaOH溶液:5%(质量百分比)的稀碱液。
2.酸焦油与正常焦油配比实验
酸焦油与正常焦油按1.0g:5.0g混匀配置,取一部分焦油测定PH值,另一部分测定馏程,分别切取0~170℃、170~360℃馏份。
2.1采用1.0g:5.0g的酸焦油与正常焦油进行配比,浸取液PH值7.8,0~170℃PH值8.6,170~360℃PH值5.21。在170~360℃馏份中按一定比例加5%的碱液测PH值,观察其变化。说明酸焦油与正常焦油以1:5混合入超级离心机,PH值为7.8,消除了单独处理酸焦油对设备的腐蚀。
2.2宽馏分(170~360℃)加碱实验(如表1所示)。
通過配正常焦油可使粗焦油由酸性变为中性,减少设备的腐蚀。说明随着加碱量的增加宽馏分的PH碱性增强。
2.3取1.0g:10.0g的酸焦油与正常焦油进行配比实验。浸取液PH值8.49,0~170℃PH值9.55,170~360℃PH值5.17。在170~360℃馏份中按一定比例加5%的碱液测PH值,观察其变化。
2.4宽馏分(170~360℃)加碱实验,再次说明随着加碱量的增加使宽馏分的PH碱性增强。
通过配正常焦油可使粗焦油由酸性变为中性,减少设备腐蚀。酸焦油与正常焦油以1:10混合入超级离心机,PH值为7.8,消除了单独处理酸焦油对设备的腐蚀。
3.酸焦油与正常焦油混配模拟生产配比实验
将酸焦油与正常焦油以1:5混合,按一定比例增加配碱量,混匀后测PH值与馏程,再分别测定其0~170℃、170~360℃、PH值及灰分。建议正常生产时酸焦油与正常焦油以1:5混合入超级离心机。①取1.0g:5.0g的酸焦油与正常焦油进行配比实验(加碱量0.8g/100g混合焦油),浸取液PH值7.85,0~170℃PH值9.07,170~360℃PH值6.35,灰分0.10%。②取1.0g:5.0g的酸焦油与正常焦油进行配比实验(加碱量1.0g/100g混合焦油)。浸取液PH值8.5,0~170℃PH值不计,170~360℃PH值6.86,灰分0.10%。③取1.0g:5.0g的酸焦油与正常焦油进行配比试验(加碱量1.2g/100g混合焦油)。浸取液PH值9.43,0~170℃PH值8.39,170~360℃PH值7.34,灰分0.10%。④取1.0g:3.0g的酸焦油与正常焦油进行配比实验。浸取液PH值7.17,0~170℃PH值和170~360℃PH值不计。
实验证明:加碱量从0.8g到1.2g对焦油中灰分的影响不大。建议正常生产时酸焦油与正常焦油混配以1:3为混合入超级离心级的上限。建议加碱量为:1.2gNaOH/100g混合焦油为宜。
酸焦油混配量不能大于25%,即每100吨混合焦油中酸焦油的量应小于25吨。
五、结论
原料焦油作为商品,在市场经济及煤质的影响下成份趋于复杂化。商品煤焦油,对集中加工的煤焦油加工厂来说,其来自多个焦化厂,多种焦炉炉型,对应多种煤质标准内的指标已不能完全验明其成份。为了稳定工艺生产,保护加工装置,提高经济效益,必须研究新的监测手段,增加新的分析指标,使之能识别焦油成份,更好地指导煤焦油的加工利用,使效益最大化[2]。
参考文献
[1]肖瑞华.煤焦油化工学[M].北京:冶金工业出版社,2004.172.
[2]杨清民.山西省建设煤焦油集中加工厂的意义及技术分析.《煤化工》1999年第02期.