【摘 要】
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利用Gleeble3500热模拟试验机,在变形温度1 000~1 150℃,应变速率为0.01~10s-1时对铸态Ni68Cu28Al合金进行热压缩模拟.分析了合金在不同条件下的流变应力曲线;建立了描述该合金高温压缩变形的本构方程;将本构方程应用于有限元分析软件DEFORM 3D中,并对合金热压缩过程进行数值模拟,分析工件内部的应变速率场、应变场和温度场变化.结果表明,铸态Ni68Cu28Al合金变形过程中的硬化效果非常大,动态回复和动态再结晶引起的软化作用不明显;变形过程材料未完全再结晶;合金热压缩过程
【机 构】
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成都先进金属材料产业技术研究院有限公司,成都610303;海洋装备用金属材料及其应用国家重点试验室,鞍山114009
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利用Gleeble3500热模拟试验机,在变形温度1 000~1 150℃,应变速率为0.01~10s-1时对铸态Ni68Cu28Al合金进行热压缩模拟.分析了合金在不同条件下的流变应力曲线;建立了描述该合金高温压缩变形的本构方程;将本构方程应用于有限元分析软件DEFORM 3D中,并对合金热压缩过程进行数值模拟,分析工件内部的应变速率场、应变场和温度场变化.结果表明,铸态Ni68Cu28Al合金变形过程中的硬化效果非常大,动态回复和动态再结晶引起的软化作用不明显;变形过程材料未完全再结晶;合金热压缩过程具有明显的变形不均匀性.综合考虑,铸态Ni68Cu28Al合金最佳加工温度控制在1 000~1 100℃,应变速率0.01s-1左右.
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采用120 t BOF-LF-连铸-控轧控冷工艺流程,开发出8 mm高强度汽车大梁钢750L(Rm≥750 MPa).结果表明,通过750L 钢 Nb-Ti 复合微合金化(/%:0.074C,0.11 Si,1.51 Mn,0.020P,0.002S,0.042Als,0.033Nb,0.109Ti),结合控轧控冷技术(精轧区压下量≥40%),生产的750L钢带的抗拉强度782~810 MPa,伸长率≥17.5%,晶粒度11.5~12.5级,冲击功≥90 J,各项技术指标满足并优于标准的要求.
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使用稀土对高速钢进行孕育处理可改变高速钢碳化物形貌和提高高速钢热塑性.通过20 t MIF+25 tLF+25 tVD+4tESR工艺试验和批量生产结果表明,采用VD过程在钢中Al 0.12%时加0.1%镧铈混合稀土合金及ESR过程用6%REO2渣系,M42钢RE含量稳定在0.027%~0.038%,夹杂物形貌和钢的热塑性都得到明显改善.
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