论文部分内容阅读
摘要:在新疆克拉玛依地区,常规SAGD产量有限,甲方非常希望改造常规SAGD水平井,目前参考国外现有技术,设想在克拉玛依石油城是否能够有效的通过大井眼技术来增加产能,完钻后,安全顺利下入套管是关键。
关键词:下套管技术;磨阻
1、项目主要技术研究内容
下套管技术(如何克服摩阻,如何通過优化钻具参数来实现;如何通过外界设备来实现,如加压装置的研制)
2、技术方面的分析
2.1 17-1/2″井眼钻具磨阻分析:---640米
磨阻系数套管0.25 套外0.3(采用5-S135钻杆)模拟:采用30KN(黄线)钻压旋转钻井,最大扭矩为8986N.m,起钻钩载:钻机大钩水龙头游车14Tt=396.7 KN
扭矩
2.2 13-3/8″套管下入分析
13-3/8″ N80~12.19下入计算,磨阻系数套管0.20,套外0.35(采用N80~12.19)模拟:起钻时钩载:钻机大钩水龙头游车14Tt到底悬重=608 KN
2.3 12-1/4″井眼钻具钩载分析:-1440米
采用油基泥浆磨阻系数(0.2 0.2)模拟
2.4 9-5/8″套管下入分析1440米
9-5/8″ N80~11.16下入计算,磨阻系数套管0.20,套外0.3(采用N80~11.16)采用上部5加重钻杆送入模拟: 起钻时钩载:钻机大钩水龙头游车14Tt,到底上提悬重=578KN,磨阻204KN
常规泥浆分析:磨阻系数套管0.25,套外0.35(采用N80~11.16)采用上部5加重钻杆送磨阻260KN产生正弦弯曲。
磨阻系数套管0.25,套外0.35(采用N80~11.16)采用7钻铤,送套管,磨阻339KN产生正弦弯曲。没有产生弯曲一切正常。如果采用常规泥浆请用7钻铤(600米左右)下送套管。
3、结论:
1. 钻具下入磨阻为78 KN滑动正常钻具不会弯曲;本钻具组合可以打到A点。
2. 13-3/8″套管下入磨阻为112 KN;本钻具组合可以顺利下入A点没有螺旋弯曲。
3. 钻完此井最大扭矩为:10425N.m,此种钻杆(5S-135)能安全钻完此井深,完井时钻具磨阻为117 KN。起钻钩载:钻机大钩水龙头游车14Tt=365KN,滑动时钻具产生正弦弯曲,但可以实现滑动钻井。
4. 4.9-5/8″套管下入井眼套管没有产生弯曲,能下到最终井深,本井建议采用油基泥浆。
关键词:下套管技术;磨阻
1、项目主要技术研究内容
下套管技术(如何克服摩阻,如何通過优化钻具参数来实现;如何通过外界设备来实现,如加压装置的研制)
2、技术方面的分析
2.1 17-1/2″井眼钻具磨阻分析:---640米
磨阻系数套管0.25 套外0.3(采用5-S135钻杆)模拟:采用30KN(黄线)钻压旋转钻井,最大扭矩为8986N.m,起钻钩载:钻机大钩水龙头游车14Tt=396.7 KN
扭矩
2.2 13-3/8″套管下入分析
13-3/8″ N80~12.19下入计算,磨阻系数套管0.20,套外0.35(采用N80~12.19)模拟:起钻时钩载:钻机大钩水龙头游车14Tt到底悬重=608 KN
2.3 12-1/4″井眼钻具钩载分析:-1440米
采用油基泥浆磨阻系数(0.2 0.2)模拟
2.4 9-5/8″套管下入分析1440米
9-5/8″ N80~11.16下入计算,磨阻系数套管0.20,套外0.3(采用N80~11.16)采用上部5加重钻杆送入模拟: 起钻时钩载:钻机大钩水龙头游车14Tt,到底上提悬重=578KN,磨阻204KN
常规泥浆分析:磨阻系数套管0.25,套外0.35(采用N80~11.16)采用上部5加重钻杆送磨阻260KN产生正弦弯曲。
磨阻系数套管0.25,套外0.35(采用N80~11.16)采用7钻铤,送套管,磨阻339KN产生正弦弯曲。没有产生弯曲一切正常。如果采用常规泥浆请用7钻铤(600米左右)下送套管。
3、结论:
1. 钻具下入磨阻为78 KN滑动正常钻具不会弯曲;本钻具组合可以打到A点。
2. 13-3/8″套管下入磨阻为112 KN;本钻具组合可以顺利下入A点没有螺旋弯曲。
3. 钻完此井最大扭矩为:10425N.m,此种钻杆(5S-135)能安全钻完此井深,完井时钻具磨阻为117 KN。起钻钩载:钻机大钩水龙头游车14Tt=365KN,滑动时钻具产生正弦弯曲,但可以实现滑动钻井。
4. 4.9-5/8″套管下入井眼套管没有产生弯曲,能下到最终井深,本井建议采用油基泥浆。