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摘 要:液压蓄能修井机是油田小修作业设备之一,适用于起下油管、抽油杆、检泵、测压改层、换封、解卡、打捞等小修作业。因此,根据现场使用情况,从经济性和可靠性方面展望该设备的发展,是极为必要的。
关键词:液压蓄能修井机、现场使用、经济效益、发展方向
中图分类号:TG502.32
SG5300TXJ液压蓄能修井机由管理局钻井工艺研究院设计,工程机械总厂制造的新型蓄能石油修井机,该修井机为全液压型,环保节能,装机功率小,无污染,噪音低、安全可靠、搬迁运移方便,越野性能较好等优点。该机于2005年9月投产使用至2008年7月出勤524天,累计运转13680小时,下面将该设备运转使用状况和取得的经济效益作以下分析:
一、设备概况
1、主要技术参数
⑴作业井深:3000m(?73油管)⑵大钩钩载:Ⅰ:66.7KN、Ⅱ:161.7 KN、Ⅲ:202.3KN、Ⅳ:297.3KN
⑶大钩提升速度:1.2m/s⑷装机功率:45KW⑸系统工作压力:13—15.5Mpa⑹大钩行程:12.6m⑺液缸公称直径:?320mm⑻液缸行程:4.2m⑼高位油箱容量:1.2m3⑽蓄液缸容量:0.25m3⑾氮气包容量:1.3m3⑿外形尺寸:10.7m×3.05m×4.2m⒀整机质量:35t⒁动力来源:电压380V/50Hz
2、主要结构
动力系统:由两台机泵组及液压辅件组成;蓄能系统:氮气包、蓄液缸等;提升系统:主要用于提、放油管柱等。由主液缸、定轮架、天车、大钩、支腿油缸、变幅缸、拉杆、油箱、指重表等组成;操作系统:主要用于液压系统的控制。由控制阀、操作室、大通经换向阀、刹车阀、溢流阀、继电器等组成;辅助系统:平台总成、车载底盘、绷绳等组成
3、主要特点
该修井机取消了井架、游车、天车、绞车、变速装置等常规修井机的传统部件,使修井机配置简化,能够有效蓄能和用能,大幅度降低修井机的装机功率,并显现出良好的HSE性能。
二、现场使用情况
1、解决了因诸多原因造成油水井不能上修的问题
随着油田开发的不断发展,目前在胜坨油区有部分油水井(大约300口井)紧靠村庄、宾馆、饭店、生活区域、有的井场狭小等。受以上因素的限制通井机、修井机不能上修作业,液压蓄能修井机靠噪音低、无污染能在较短的时间内作业完一口井。
2、现场使用情况及存在的问题
该机于2005年9月投产,作业3口井,最大起升钩载25t,运转148小时,发现有以下问题:(1)密封件质量不过关,换挡冲击载荷过大,有漏电现象(2)氮气包管线磨轮胎(3)车载绷绳位置不合适(4)扭扣机悬吊杠挂绷绳(5)液压钳出口须加装阀门(6)1、2、3档脱档(7)操作室没梯子(8)散热器处漏油。以上问题经工程机械总厂改进整改后,于2006年3月投入生产使用,至2008年7月累计出勤524天,運转13680小时,作业75口井,(其中:检泵井45口、防砂井12口、打捞、解卡、换封井18口)作业井最深:2930m、最浅:1547m,最大起升载荷32t。
3、使用过程中存在的问题及整改措施
在使用期间对该修井机存在的问题,及时进行了整改:2006.04:柱塞泵坏二次,更换;油壬三通漏油,更换密封圈;操作室管线漏油,更换密封圈。2006.06:液压油箱滤芯、进油滤芯坏,加工更换;柱塞泵效率低,空气排不干净,回油管线进主油箱,增加4条管线。无液压锁,不安全,增加液压锁,保证了安全;液压钳压力高,增加了一个减压阀,一个电磁截止阀,调整了上扣扭矩,保证了安全;电机轴与泵轴不同心,改为联轴器联结;刹车电磁阀不灵敏,改为液压先导阀,液压系统高压胶管破裂,全部更换高压胶管;2006.10-2008.05:油箱过滤网坏,增加了一道回油管线和一个3m3低位油箱;主油缸拉伤,更换主油缸及密封件;整车电路老化,改造、更换整车电路。以上问题通过改进,没有改变该机结构性能。经过改进后确保了使用的安全性和可靠性,保障了设备的正常运转。
三、经济效益评价
1、性能及先进性对比
2、直接经济效益
与通井机相比能节省以下费用: 节省时间减少误工:每口井节省3小时,节省费用175×3=525元
节省立运放井架费用:每口井2000元;节省背机费用:每口井800元;节省柴油消耗费用:平均每口井300Kg×5.0=1500元;蓄能修井机用电:平均每口井2000×0.51=1020元;合计每口井节省费用:525+2000+800+1500-1020=3805元;按年作业40口井计算:3805×40=15.22万元;考虑养路费:年交费用 12×110×35=4.62万元每台蓄能修井机年可节省费用:15.22-4.62=10.6万元。解决了采油厂特殊井的施工问题,节省了上修时间,增加了原油产量,减少了工农关系的处理问题等。
四、蓄能修井机发展方向
目前,该修井机在各采油厂还很少使用,随着油田开发的不断发展,各采油厂的油水井靠村庄、生活区域、井场狭小等特殊的油水井井场有所增加,修井作业上不去,势必影响采油厂的原油产量。就胜坨油区而言,这样的特殊井有大约300口。根据目前这样的现状,各采油厂应配备2—3台液压蓄能修井机,才能满足采油厂修井作业的需要。该修井机在设计、工作原理、结构等方面均有创新,充分利用修井作业间歇性,将节能与蓄能有机统一,实现能量的有效利用。将组合油缸直接提放管柱与能量有效调配相结合,使之具有井架及绞车的功能。该机整体设计还是比较合理的,能够满足油田小修修井作业的要求。可以预测,具有节能和环保等技术优势的液压蓄能修井机将有广阔的应用前景。
关键词:液压蓄能修井机、现场使用、经济效益、发展方向
中图分类号:TG502.32
SG5300TXJ液压蓄能修井机由管理局钻井工艺研究院设计,工程机械总厂制造的新型蓄能石油修井机,该修井机为全液压型,环保节能,装机功率小,无污染,噪音低、安全可靠、搬迁运移方便,越野性能较好等优点。该机于2005年9月投产使用至2008年7月出勤524天,累计运转13680小时,下面将该设备运转使用状况和取得的经济效益作以下分析:
一、设备概况
1、主要技术参数
⑴作业井深:3000m(?73油管)⑵大钩钩载:Ⅰ:66.7KN、Ⅱ:161.7 KN、Ⅲ:202.3KN、Ⅳ:297.3KN
⑶大钩提升速度:1.2m/s⑷装机功率:45KW⑸系统工作压力:13—15.5Mpa⑹大钩行程:12.6m⑺液缸公称直径:?320mm⑻液缸行程:4.2m⑼高位油箱容量:1.2m3⑽蓄液缸容量:0.25m3⑾氮气包容量:1.3m3⑿外形尺寸:10.7m×3.05m×4.2m⒀整机质量:35t⒁动力来源:电压380V/50Hz
2、主要结构
动力系统:由两台机泵组及液压辅件组成;蓄能系统:氮气包、蓄液缸等;提升系统:主要用于提、放油管柱等。由主液缸、定轮架、天车、大钩、支腿油缸、变幅缸、拉杆、油箱、指重表等组成;操作系统:主要用于液压系统的控制。由控制阀、操作室、大通经换向阀、刹车阀、溢流阀、继电器等组成;辅助系统:平台总成、车载底盘、绷绳等组成
3、主要特点
该修井机取消了井架、游车、天车、绞车、变速装置等常规修井机的传统部件,使修井机配置简化,能够有效蓄能和用能,大幅度降低修井机的装机功率,并显现出良好的HSE性能。
二、现场使用情况
1、解决了因诸多原因造成油水井不能上修的问题
随着油田开发的不断发展,目前在胜坨油区有部分油水井(大约300口井)紧靠村庄、宾馆、饭店、生活区域、有的井场狭小等。受以上因素的限制通井机、修井机不能上修作业,液压蓄能修井机靠噪音低、无污染能在较短的时间内作业完一口井。
2、现场使用情况及存在的问题
该机于2005年9月投产,作业3口井,最大起升钩载25t,运转148小时,发现有以下问题:(1)密封件质量不过关,换挡冲击载荷过大,有漏电现象(2)氮气包管线磨轮胎(3)车载绷绳位置不合适(4)扭扣机悬吊杠挂绷绳(5)液压钳出口须加装阀门(6)1、2、3档脱档(7)操作室没梯子(8)散热器处漏油。以上问题经工程机械总厂改进整改后,于2006年3月投入生产使用,至2008年7月累计出勤524天,運转13680小时,作业75口井,(其中:检泵井45口、防砂井12口、打捞、解卡、换封井18口)作业井最深:2930m、最浅:1547m,最大起升载荷32t。
3、使用过程中存在的问题及整改措施
在使用期间对该修井机存在的问题,及时进行了整改:2006.04:柱塞泵坏二次,更换;油壬三通漏油,更换密封圈;操作室管线漏油,更换密封圈。2006.06:液压油箱滤芯、进油滤芯坏,加工更换;柱塞泵效率低,空气排不干净,回油管线进主油箱,增加4条管线。无液压锁,不安全,增加液压锁,保证了安全;液压钳压力高,增加了一个减压阀,一个电磁截止阀,调整了上扣扭矩,保证了安全;电机轴与泵轴不同心,改为联轴器联结;刹车电磁阀不灵敏,改为液压先导阀,液压系统高压胶管破裂,全部更换高压胶管;2006.10-2008.05:油箱过滤网坏,增加了一道回油管线和一个3m3低位油箱;主油缸拉伤,更换主油缸及密封件;整车电路老化,改造、更换整车电路。以上问题通过改进,没有改变该机结构性能。经过改进后确保了使用的安全性和可靠性,保障了设备的正常运转。
三、经济效益评价
1、性能及先进性对比
2、直接经济效益
与通井机相比能节省以下费用: 节省时间减少误工:每口井节省3小时,节省费用175×3=525元
节省立运放井架费用:每口井2000元;节省背机费用:每口井800元;节省柴油消耗费用:平均每口井300Kg×5.0=1500元;蓄能修井机用电:平均每口井2000×0.51=1020元;合计每口井节省费用:525+2000+800+1500-1020=3805元;按年作业40口井计算:3805×40=15.22万元;考虑养路费:年交费用 12×110×35=4.62万元每台蓄能修井机年可节省费用:15.22-4.62=10.6万元。解决了采油厂特殊井的施工问题,节省了上修时间,增加了原油产量,减少了工农关系的处理问题等。
四、蓄能修井机发展方向
目前,该修井机在各采油厂还很少使用,随着油田开发的不断发展,各采油厂的油水井靠村庄、生活区域、井场狭小等特殊的油水井井场有所增加,修井作业上不去,势必影响采油厂的原油产量。就胜坨油区而言,这样的特殊井有大约300口。根据目前这样的现状,各采油厂应配备2—3台液压蓄能修井机,才能满足采油厂修井作业的需要。该修井机在设计、工作原理、结构等方面均有创新,充分利用修井作业间歇性,将节能与蓄能有机统一,实现能量的有效利用。将组合油缸直接提放管柱与能量有效调配相结合,使之具有井架及绞车的功能。该机整体设计还是比较合理的,能够满足油田小修修井作业的要求。可以预测,具有节能和环保等技术优势的液压蓄能修井机将有广阔的应用前景。