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摘要:针对尿素包装储运系统中出现的粉尘进行处理,论述了大型化肥厂转运站、包装楼产生粉尘原因及解决方法。
关键词:尿素;设备选型;筛分;除尘
中图分类号:TQ022.3
Abstract: In the urea handling, storage and packaging system, the urea dust problem appeared frequently. This paper aims at the transfer station and the bagging building in a large scale chemical fertilizer plant, analysed the causes of the urea dust and discussed the solutions.
Key words: urea; equipment selection; screen; dedusting
國内某大型化肥厂生产规模为50万吨合成氨80万吨小颗粒尿素,项目建成开车后,尿素包装储运系统在运行过程中产生了较多的尿素粉尘,为保证所在企业的清洁化生产并提高产品质量,本改造项目对尿素粉尘产生原因进行了分析,并采取了一系列的措施加以控制,最终收到了良好的效果,取得了较好的经济效益和社会效益。
1 尿素包装储运系统工艺流程
尿素包装储运系统的工艺流程包括尿素输送、储存、包装等工序,具体工艺流程见图1。
2 产生尿素粉尘的原因分析
产生尿素粉尘的原因比较复杂,大部分原因和尿素造粒工艺有关,但尿素包装储运系统也有产生粉尘的因素,可能的原因有颗粒强度低、水分高、尿素容易粉化以及在储运过程中受到较大的冲击。这里仅对尿素包装储运系统的原因进行分析总结:
1)2#转运站内从NO.2带式输送机(V48203)到NO.4带式输送机(V48204)的溜管落差太大,溜管高度(CH48205)约10米。这样的客观条件使得颗粒尿素在输送过程中发生了强烈的碰撞,部分强度较低的颗粒容易碎裂、粉化;
2)从尿素造粒塔至包装楼输送线路约400米,输送线路过长导致尿素颗粒反复摩擦,尿素颗粒同样也容易粉化[1];
3)皮带机头部清扫器清扫效果差,尿素颗粒粘在回程皮带上不断的被下托辊和拉紧滚筒碾压,造成皮带机沿线产生多个细粉料堆;
4)导料槽密封橡胶板与皮带面有缝隙,尿素颗粒漏出导料槽。
3 采取的主要措施
针对尿素包装储运系统中存在的粉尘问题,本项目从生产工艺流程、设备选型上进行技术改进。主要工作分为两部分:第一,通过尽可能降低尿素颗粒在输送过程中受到的冲击,来减少尿素包装系统产生的尿素粉尘和碎粒;第二,通过设置除尘器和筛分机,主动清除尿素粉尘和碎粒。
3.1 合理控制溜管的高度
拟对贮运系统落差大,角度偏大的溜管(CH48205)进行修改,如图2所示。
3.2 对皮带机的清扫器及导料槽的粉尘泄露点进行处理
经实地观察,皮带机头部漏斗与楼板的缝隙未按设计要求用钢板封闭,造成物料层层洒下,转运站下层到处是尿素颗粒和粉尘。针对此情况,封填了楼面设备的缝隙。
同时,导料槽密封橡胶板与皮带面有缝隙,导致尿素颗粒会从导料槽中漏出。对此采取的措施是要求皮带机厂家发送尺寸符合要求的密封橡胶板,重新安装导料槽密封橡胶板,并请厂家调整、修改清扫器。
3.3 增加除尘系统
在2#转运站、4#转运站、包装楼料仓层设置除尘器[2]。除尘系统投入后,保证了转运站内和包装楼内尿素粉尘的集中回收,大大降低了尿素粉尘对设备、建构筑物的腐蚀和对操作人员健康的危害。
3.4 在包装楼内增加筛分设备
选用6台旋回筛,安装在包装楼内。因是改造项目,原有包装楼已建成,为节约空间、提高筛分机的能力,采用双层筛网的筛分机来提高筛分机的能力,筛网筛孔选用0.7x2mm,从散库输送过来的尿素通过筛分机时将小于0.7mm小颗粒尿素分离出去,采用粉料包装机进行集中包装,减少了尿素中的粉尘,提高了产品的质量。
4 结论
尿素包装储运系统经过本次技术改造,主要成果如下:
(1)改造后2#转运站、4#转运站内设备附近尿素粉尘含量大幅降低,工作环境明显改善,改造前后空气粉尘含量对比如表1所示:
(2)通过对包装楼筛分前后粒度多次采样,可以发现,尿素经过筛分后,粒度明显增加,产品质量得到了提升。筛分前后合格粒度对比值如表2所示:
随着社会的进步,人们越来越希望工作在清洁高效的工厂中,同时对产品的质量也有着更高的要求。本改造项目通过对尿素粉尘产生的原因进行了具体分析,由此对尿素运输过程中落料溜管、皮带机清扫器以及导料槽进行了改造,并在易产生粉尘处增设了除尘系统,极大地减少储运系统的粉尘产生量,改善了包装楼工作环境;进一步,通过在包装楼中设置旋回筛,有效地提高了产品质量。综上,本改造项目达到了预期的效果,在尿素包装系统的筛分除尘系统选型改造方面有一定的参考意义。
参考文献:
[1]吴桂霞,陈明.颗粒尿素皮带输送栈桥采用DMC脉冲除尘器[C].第十三届全国大型尿素装置技术年会论文集, 2004.
[2]刘磊. 浅谈袋式除尘装置在尿素粉尘治理中的应用[J],小氮肥,2016,(2).
作者简介:第一作者:陈冬(1984),女,工程硕士,粉体工程师,粉体工艺。
关键词:尿素;设备选型;筛分;除尘
中图分类号:TQ022.3
Abstract: In the urea handling, storage and packaging system, the urea dust problem appeared frequently. This paper aims at the transfer station and the bagging building in a large scale chemical fertilizer plant, analysed the causes of the urea dust and discussed the solutions.
Key words: urea; equipment selection; screen; dedusting
國内某大型化肥厂生产规模为50万吨合成氨80万吨小颗粒尿素,项目建成开车后,尿素包装储运系统在运行过程中产生了较多的尿素粉尘,为保证所在企业的清洁化生产并提高产品质量,本改造项目对尿素粉尘产生原因进行了分析,并采取了一系列的措施加以控制,最终收到了良好的效果,取得了较好的经济效益和社会效益。
1 尿素包装储运系统工艺流程
尿素包装储运系统的工艺流程包括尿素输送、储存、包装等工序,具体工艺流程见图1。
2 产生尿素粉尘的原因分析
产生尿素粉尘的原因比较复杂,大部分原因和尿素造粒工艺有关,但尿素包装储运系统也有产生粉尘的因素,可能的原因有颗粒强度低、水分高、尿素容易粉化以及在储运过程中受到较大的冲击。这里仅对尿素包装储运系统的原因进行分析总结:
1)2#转运站内从NO.2带式输送机(V48203)到NO.4带式输送机(V48204)的溜管落差太大,溜管高度(CH48205)约10米。这样的客观条件使得颗粒尿素在输送过程中发生了强烈的碰撞,部分强度较低的颗粒容易碎裂、粉化;
2)从尿素造粒塔至包装楼输送线路约400米,输送线路过长导致尿素颗粒反复摩擦,尿素颗粒同样也容易粉化[1];
3)皮带机头部清扫器清扫效果差,尿素颗粒粘在回程皮带上不断的被下托辊和拉紧滚筒碾压,造成皮带机沿线产生多个细粉料堆;
4)导料槽密封橡胶板与皮带面有缝隙,尿素颗粒漏出导料槽。
3 采取的主要措施
针对尿素包装储运系统中存在的粉尘问题,本项目从生产工艺流程、设备选型上进行技术改进。主要工作分为两部分:第一,通过尽可能降低尿素颗粒在输送过程中受到的冲击,来减少尿素包装系统产生的尿素粉尘和碎粒;第二,通过设置除尘器和筛分机,主动清除尿素粉尘和碎粒。
3.1 合理控制溜管的高度
拟对贮运系统落差大,角度偏大的溜管(CH48205)进行修改,如图2所示。
3.2 对皮带机的清扫器及导料槽的粉尘泄露点进行处理
经实地观察,皮带机头部漏斗与楼板的缝隙未按设计要求用钢板封闭,造成物料层层洒下,转运站下层到处是尿素颗粒和粉尘。针对此情况,封填了楼面设备的缝隙。
同时,导料槽密封橡胶板与皮带面有缝隙,导致尿素颗粒会从导料槽中漏出。对此采取的措施是要求皮带机厂家发送尺寸符合要求的密封橡胶板,重新安装导料槽密封橡胶板,并请厂家调整、修改清扫器。
3.3 增加除尘系统
在2#转运站、4#转运站、包装楼料仓层设置除尘器[2]。除尘系统投入后,保证了转运站内和包装楼内尿素粉尘的集中回收,大大降低了尿素粉尘对设备、建构筑物的腐蚀和对操作人员健康的危害。
3.4 在包装楼内增加筛分设备
选用6台旋回筛,安装在包装楼内。因是改造项目,原有包装楼已建成,为节约空间、提高筛分机的能力,采用双层筛网的筛分机来提高筛分机的能力,筛网筛孔选用0.7x2mm,从散库输送过来的尿素通过筛分机时将小于0.7mm小颗粒尿素分离出去,采用粉料包装机进行集中包装,减少了尿素中的粉尘,提高了产品的质量。
4 结论
尿素包装储运系统经过本次技术改造,主要成果如下:
(1)改造后2#转运站、4#转运站内设备附近尿素粉尘含量大幅降低,工作环境明显改善,改造前后空气粉尘含量对比如表1所示:
(2)通过对包装楼筛分前后粒度多次采样,可以发现,尿素经过筛分后,粒度明显增加,产品质量得到了提升。筛分前后合格粒度对比值如表2所示:
随着社会的进步,人们越来越希望工作在清洁高效的工厂中,同时对产品的质量也有着更高的要求。本改造项目通过对尿素粉尘产生的原因进行了具体分析,由此对尿素运输过程中落料溜管、皮带机清扫器以及导料槽进行了改造,并在易产生粉尘处增设了除尘系统,极大地减少储运系统的粉尘产生量,改善了包装楼工作环境;进一步,通过在包装楼中设置旋回筛,有效地提高了产品质量。综上,本改造项目达到了预期的效果,在尿素包装系统的筛分除尘系统选型改造方面有一定的参考意义。
参考文献:
[1]吴桂霞,陈明.颗粒尿素皮带输送栈桥采用DMC脉冲除尘器[C].第十三届全国大型尿素装置技术年会论文集, 2004.
[2]刘磊. 浅谈袋式除尘装置在尿素粉尘治理中的应用[J],小氮肥,2016,(2).
作者简介:第一作者:陈冬(1984),女,工程硕士,粉体工程师,粉体工艺。