【摘 要】
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针对碳钢连续管在适量H2 S和CO2共存的油田腐蚀工况中,管材腐蚀严重以及疲劳寿命短等问题,开发了具有较强耐蚀性和强塑性合理匹配的2205双相不锈钢连续管.通过对该管材开展微观组织、 硬度、 力学性能、 塑性和腐蚀等检测评价,全面分析了2205双相不锈钢连续管的各项性能.分析结果表明:该管材组织以奥氏体和铁素体相为主,焊缝、 热影响区和母材显微硬度波动较小且基本一致;管材力学性能良好,管体屈服强度为640 MP a、 抗拉强度为782 MP a、 挤毁强度为117.5 MP a、 爆破压力高达144.5
【机 构】
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宝鸡石油钢管有限责任公司;国家石油天然气管材工程技术研究中心;宝鸡石油钢管有限责任公司
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针对碳钢连续管在适量H2 S和CO2共存的油田腐蚀工况中,管材腐蚀严重以及疲劳寿命短等问题,开发了具有较强耐蚀性和强塑性合理匹配的2205双相不锈钢连续管.通过对该管材开展微观组织、 硬度、 力学性能、 塑性和腐蚀等检测评价,全面分析了2205双相不锈钢连续管的各项性能.分析结果表明:该管材组织以奥氏体和铁素体相为主,焊缝、 热影响区和母材显微硬度波动较小且基本一致;管材力学性能良好,管体屈服强度为640 MP a、 抗拉强度为782 MP a、 挤毁强度为117.5 MP a、 爆破压力高达144.5 MP a;管材压扁、 扩口试验均未出现裂纹,具有较高的塑韧性能;管材疲劳寿命达1852次,比同规格碳钢CT80连续管大幅延长;管材具有良好的耐蚀性能,同种工况下腐蚀速率远低于碳钢油管,更适合在含有H2 S和CO2共存的油气田中长期服役.研究结果可为连续管选材提供参考.
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