汽车稳定杆用钢炼钢生产工艺研究

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基于目前唐山不锈钢有限责任公司研发的汽车稳定杆用钢产品洁净度不高,连铸中包T.O含量高的现状,本文对炼钢工艺全流程进行了优化研究,确定了工艺改进措施。通过实施优化转炉冶炼终点钢水氧位、冶炼全程吹氩、弱脱氧制度;LF采用SiO2在5%左右,CaO/Al2O3在1.7左右,MgO含量在4~8%的精炼渣;RH纯循环时间8 min,真空处理后钢包软吹流量4~6 Nm3/h,软吹时间5 min;连铸采用全保护浇注和二次冷却强冷操作等措施,汽车稳定杆钢水洁净度得到明显改善。连铸中间包全氧含量≤1
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航空发动机熄火预测是重要关键问题之一,湍流和化学反应的非线性相互作用使预测非常困难.本文采用大涡模拟(LES)对湍流进行高精度模拟,采用概率密度函数输运方程湍流燃烧模型(TPDF)耦合JL4,Z66和H73三种化学反应机理,对预混丙烷钝体熄火现象和规律进行研究.JL4的反应机理最简单,反应释热快,局部放热高,火焰宽度大,火焰两侧温度梯度大,燃烧更加趋于稳定,无法模拟出熄火状态.H73机理绝热火焰温度低,火焰温度低,回流区中部OH含量高;在近熄火状态,大量CO被氧化,释放热量过高导致无法模拟出熄火现象.Z6
为提升城轨客车车体整体性能和平整度,研究城轨客车激光焊不锈钢侧墙制造技术。介绍激光焊焊接设备,设计激光焊侧墙结构,阐述激光焊侧墙单元制备流程。经过焊接接头疲劳试验、侧墙单元疲劳试验、车体仿真分析及静强度试验等,验证不锈钢激光焊侧墙能够满足各项技术指标,可用于不锈钢城轨客车车体。
天津市新天钢联合特钢有限公司利用转炉测厚技术,实现了对转炉炉衬损伤的定量化监测与跟踪,确立以溅渣护炉为主的炉衬高效维护工艺。本文结合炉衬厚度的定量化监测和炉衬侵蚀跟踪情况,对转炉炉衬损坏机理进行了研究,分析了影响转炉溅渣护炉效果的主要因素,有针对性的提出了改进措施。生产实践证明,通过顶枪枪位和压力优化、适度调整炉渣渣量和粘度以及配合其他配套措施,转炉溅渣护炉效果明显提升,公司转炉炉龄由15000炉提升至30000炉以上,可基本实现全炉役不进行大的补炉作业。
基于八角桁架点阵结构,提出了一种新的涡轮压气机叶轮轻量化设计方法.在保证点阵轮具有可加工性的同时,为了提高打印成功率,基于有限单元法,对点阵轮不同激光功率、激光走速、激光宽度、铺粉层厚和支撑切割高度下的增材制造过程进行模拟,分析了不同打印参数下点阵轮打印过程的最大残余变形及最大残余应力.结果表明,激光打印参数(如激光功率、激光走速和激光宽度)对叶轮残余变形和残余应力幅值有较大影响,而铺粉层厚对残余变形和残余应力幅值的影响相对较小,通过降低激光功率、提高激光速度和增加激光宽度,可以降低叶轮的残余应力.对于填
天钢联合特钢公司是一家综合性钢铁企业,拥有丰富的余能和余热资源,这些能源介质的回收主要用于冬季供暖、低压饱和蒸汽发电、煤气发电。公司目前建有完善的余能、余热回收利用设施,但在回收利用过程中存在一些问题,致使余能、余热源回收利用效率不高。本文分析了余能、余热利用效率不高的原因,给出了提高余能、余热回收利用效率的改进措施,通过资源整合,统一平衡,合理回收利用等措施,有助于提高公司余能、余热回收利用效率,减少能源浪费,降低生产成本,保护生态环境。
为了探究进气道低马赫数不起动时的振荡特性,本文结合一体化前体/进气道构型,通过非定常仿真手段,对比研究了来流马赫数变化对进气道低马赫数不起动振荡流场以及飞行器气动力的影响规律.结果表明:低马赫数不起动时出现了稳定的振荡周期,且周期随着来流马赫数的增大而增长.由于拥塞发生在喉道处,其振荡流场单纯地表现为口部分离包的涨大和缩小,并且沿程压力的均值和幅值都呈现出喉道高两头低的分布趋势,而马赫数的增大会加剧此趋势.喘振周期中升力系数CL和阻力系数CD的变化趋势大致相反,升阻比曲线则表现为随分离包吐出而增大、吞入而
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以NASA Rotor 35为研究对象,设置了15°,0°和-15°三种不同周向偏置度数的自循环机匣,利用NUMECA软件包进行三维非定常数值模拟,以研究机匣处理对压气机非定常流场的影响.计算结果表明,针对NASA Rotor 35,由通道激波与叶顶泄漏涡相互作用导致的失速,不同周向偏置角度的自循环机匣处理均能够较好地拓宽压气机的稳定工作范围,且几乎不影响压气机峰值效率.其中周向偏置15°的自循环机匣虽然流量裕度改进量最大,但是压气机的压比下降较大.周向偏置后自循环机匣的扩稳能力不再遵循传统上以回流量、喷
河钢集团唐钢新区二炼钢车间建有3座公称容量100 t的转炉,为棒线材及型材生产线提供铸坯,应用了多项当下先进的技术和装备。本文介绍了唐钢新区二炼钢车间转炉系统配置及特点,对转炉工序应用的顶底复合吹炼、转炉智能化自动炼钢和转炉自动出钢等先进工艺技术的应用情况进行了详细阐述。实践证明上述转炉先进技术和装备的应用,极大提高了转炉炼钢的自动化水平及智能化水平,提升了转炉炼钢的生产效率,增强了唐钢新区产品的市场竞争力。
为了探索双毛细管法在碳氢燃料高温气态黏度测量中的应用,采用双毛细管法测量了亚临界压力下环己烷的高温气态黏度.测量温度为301.9~567.1K(间隔约10K);压力为0.5~4.0MPa(间隔1.0MPa).考虑螺旋管圈的二次流效应,使用基于雷诺数Re或迪恩数De的函数关系式对黏度测量结果进行离心修正.在测量参数条件下,气态环己烷的雷诺数Re≤1984.5.研究表明:双毛细管法测量环己烷液态和气态黏度时,螺旋管圈的二次流效应具有显著差别;液态环己烷的离心修正系数<4.32%,气态环己烷的离心修正系数最高达