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摘要:随着开采水平的延伸,斜巷施工程量不断增加。结合谢桥矿-815m~-859m联络巷大倾角下山施工中存在的问题,通过采取一系列专项安全技术措施,针对性地进行了施工工艺优化,总结出了一套岩巷下山施工的经验,从而保证了下山施工的安全性,提高了岩巷掘进速度,取得了显著成果。
关键词:下山施工;排水;出矸;安全防护栏
中图分类号: S276 文献标识码: A 文章编号:
西翼-815m~-859m联络巷下山倾角为32度,断面净宽×净高=4000×3500mm,掘進断面积为13.23㎡,西翼-815m~-859m联络巷所遇岩性为泥岩、花斑泥岩、砂质泥岩、细砂岩等。岩层产状为190~200°∠8~12º,巷道充水来源为砂岩裂隙水,属静储量消耗型,正常涌水量预计0~5立方米/时。巷道在11-2煤层底板施工,巷道顶板距11-2煤层最近距离为1.2m。现就谢桥矿西翼-815m~-859m联络巷大倾角下山的施工作一浅析。
2 施工存在问题分析
西翼-815m~-859m联络巷,形状为直墙半圆拱,主要采用锚网喷,岩性不稳定时采用U29可缩金属支架支护,配套施工设备为: 7655轻型凿岩机;P一60B耙矸机;转V型喷浆机;提升设备为JD55型绞车,功率55kw,每次提升一个1.7t固定式矿车。上平段掘进单进为85m/月,下山掘进,单进降到了35m/月,主要原因有以下几个方面。
2.1 钻眼爆破
2.1.1 钻眼工序用时较多,组织正规循环困难。采用YT7655气腿凿岩机打眼时,钻孔深度超过1.5m,效率明显下降;施工高度3.5m以上的顶部眼时,需蹬矸施工,顶眼施工结束后,再清理工作面矸石。
2.1.2 在钻孔时,不按照眼位领钎,炮眼间距误差大。钎杆变形不直,钻孔偏斜,眼底没有落在一个平面上等原因,造成光面爆破成型差,增加支护工程量。
2.1.3 施工中,炮眼直径为42mm,炸药药卷直径35mm,药卷和炮眼之间间隙大,传爆过程中造成部分药卷不爆,爆破效果不好,进度降低。
2.2 出矸
2.2.1 装岩使用P-60B型耙矸机,耙岩时,由于耙斗容积小,加之下山掘进工作面易积水,装岩工作时间长,占一个循环的50%以上;其次大坡度耙岩负荷较大,耙矸机的电机、减速机等主要部件故障率高,损坏更换频繁。
2.2.2 施工中,当耙矸机距离工作面达50m时,钉道前移一次耙矸机,耙岩距离远,装岩效率低。
2.2.3 由于下山坡度大,装岩时造成矸石滚动,高速冲入掘进工作面易碰伤现场人员。
2.3 支护
上平段至下山20m迎头岩性为泥岩,采用架棚支护,进入下山下山施工段后,老式的前探梁容易造成棚梁下滑,施工中存在很大安全隐患,且棚梁架设后容易动,保证不了架棚的施工质量和掘进速度。
喷浆后,喷浆回弹料与迎头积水很快成为混凝土,导致迎头掌子面的矸石很难用耙矸机出尽,同时加大人工翻矸的工作量,极大地延长了循环的工序时间,影响掘进速度。
2.4 排水
在掘进下山时,采用BQF-IV型风动潜水泵接力式将掘进面的水排出,排水时间取决于BQF—IV型风动潜水泵的排水速度。下山施工时,BQF—IV风动潜水泵的排水量由19m3/h降到9 m3/h,掘进工作面排水时间增加了1个多小时。且进水、排水管路老化生锈,经常出现管路漏水,导致迎头积水增大,不但影响了施工速度和质量,而且恶化了工人的劳动条件。
3 施工改进措施
3.1 提高钻眼效率
3.1.1 提高钻眼的速度和质量,保证光面爆破的效果。采用YT一28气腿凿眼机,并接长钻腿,每次钻眼前都事先画好轮廓线,点好眼位,钻眼时严格定人、定机、定位、定任务、定质量。另减少搭脚手架扫上部眼时间的。
3.1.2 使用煤矿许用安全高效炸药。掏槽使用直眼菱形掏槽方式,炮孔和药卷之间的间隙仅为5mm,避免了间隙效应的发生,提高了循环单进。
3.2 支护加强
下山前20m采用架棚支护,下山施工角度大,采用了新式的前探梁(见图1)
1——三角挡板;2——直型挡板;3——前探梁;4——铁链;5——支架棚梁;
图 1新式前探梁示意图
施工中采用两锚一喷,减少喷浆作业时回弹料与积水混合的次数。拌料时做到均匀,喷浆时使用合适的压风压力和进水量,控制速凝剂的用量,减少了喷浆回弹料。
3.3 优化机电设备,减少机电设备故障对生产的影响。
装岩选用P一90B耙矸机,功率45kW,耙斗容积0.9m3,耙角75。,同时加长装矸槽长度实行串车装矸,每次提升2个3t矿车;耙矸机在使用过程中,与掘进工作面的最大距离控制在40m;及时前移耙矸机,充分发挥耙矸机的优势;提高耙矸机司机的操作技术,并加强维修和保养,减少故障。
3.4 排水措施改进
用BQG-150/0.2型隔膜泵代替BQF—IV型风动潜水泵,使用风压0.2 MPa,耗气量扬程30~40m。BQG-150/0.2型隔膜泵只需将吸水管头放入积水、泥浆中即可,减少操作工序及时间,能解决迎头泥浆排不掉的问题,排水时间短,能保证迎头底眼正常施工。每隔30米施工一个泵水硐室(临时水仓),硐室内设一排砂电潜泵。加大对斜巷排、进水管路的检查,防止漏水及迎头跑水问题。
3.5 应用技术创新成果(安全防护栏),保证安全快速掘进。
下山掘进中,坚持正确使用“一坡三挡”装置,重视施工设备的移动和固定,特别是耙矸机的固定,使用耙矸机的4付卡轨器、用钢丝绳及元宝卡将耙矸机的轮子固定在轨道上,在机尾的巷道顶部打两根锚杆,用元宝卡、卡缆、钢丝绳,将机尾固定, 并在耙矸机两侧的巷道邦部各打两组锚杆(每组不少于两根),并用元宝卡、卡缆、钢丝绳,将机身固定。
迎头作业时,必须在迎头向后5米~15米处设置1.8m高的防护栏。下山施工时,搭设临时扶手,铺设临时台阶,确保了施工人员的上下及物料搬运的安全。
每隔30m施工一个材料硐室,以便材料及工具的存放,迎头的一些工具,提高轨道的铺设质量,固定专人进行检修,由于安全防护栏的运用,确保管理与落实责任到位的情况下,在施工期间没有发生过一次微伤、轻伤及以上事故,保证了施工的安全性,为快速掘进打下了基础。
4 结语
通过对大倾角下山施工技术的研究和改进,下山的单进超过70m/月。但是大倾角下山掘进过程中的钻眼速度慢、钻眼后难拔风锤、耙矸机故障率高等问题仍未彻底解决,还需要进一步努力,继续加大机械设备的投入,为岩巷快速掘进寻求发展之路。
作者简介:徐永凯(1980-),男,安徽六安人,2008年毕业于中国矿业大学采矿专业,淮南矿业集团矿业工程分公司谢桥项目部助理工程师。
关键词:下山施工;排水;出矸;安全防护栏
中图分类号: S276 文献标识码: A 文章编号:
西翼-815m~-859m联络巷下山倾角为32度,断面净宽×净高=4000×3500mm,掘進断面积为13.23㎡,西翼-815m~-859m联络巷所遇岩性为泥岩、花斑泥岩、砂质泥岩、细砂岩等。岩层产状为190~200°∠8~12º,巷道充水来源为砂岩裂隙水,属静储量消耗型,正常涌水量预计0~5立方米/时。巷道在11-2煤层底板施工,巷道顶板距11-2煤层最近距离为1.2m。现就谢桥矿西翼-815m~-859m联络巷大倾角下山的施工作一浅析。
2 施工存在问题分析
西翼-815m~-859m联络巷,形状为直墙半圆拱,主要采用锚网喷,岩性不稳定时采用U29可缩金属支架支护,配套施工设备为: 7655轻型凿岩机;P一60B耙矸机;转V型喷浆机;提升设备为JD55型绞车,功率55kw,每次提升一个1.7t固定式矿车。上平段掘进单进为85m/月,下山掘进,单进降到了35m/月,主要原因有以下几个方面。
2.1 钻眼爆破
2.1.1 钻眼工序用时较多,组织正规循环困难。采用YT7655气腿凿岩机打眼时,钻孔深度超过1.5m,效率明显下降;施工高度3.5m以上的顶部眼时,需蹬矸施工,顶眼施工结束后,再清理工作面矸石。
2.1.2 在钻孔时,不按照眼位领钎,炮眼间距误差大。钎杆变形不直,钻孔偏斜,眼底没有落在一个平面上等原因,造成光面爆破成型差,增加支护工程量。
2.1.3 施工中,炮眼直径为42mm,炸药药卷直径35mm,药卷和炮眼之间间隙大,传爆过程中造成部分药卷不爆,爆破效果不好,进度降低。
2.2 出矸
2.2.1 装岩使用P-60B型耙矸机,耙岩时,由于耙斗容积小,加之下山掘进工作面易积水,装岩工作时间长,占一个循环的50%以上;其次大坡度耙岩负荷较大,耙矸机的电机、减速机等主要部件故障率高,损坏更换频繁。
2.2.2 施工中,当耙矸机距离工作面达50m时,钉道前移一次耙矸机,耙岩距离远,装岩效率低。
2.2.3 由于下山坡度大,装岩时造成矸石滚动,高速冲入掘进工作面易碰伤现场人员。
2.3 支护
上平段至下山20m迎头岩性为泥岩,采用架棚支护,进入下山下山施工段后,老式的前探梁容易造成棚梁下滑,施工中存在很大安全隐患,且棚梁架设后容易动,保证不了架棚的施工质量和掘进速度。
喷浆后,喷浆回弹料与迎头积水很快成为混凝土,导致迎头掌子面的矸石很难用耙矸机出尽,同时加大人工翻矸的工作量,极大地延长了循环的工序时间,影响掘进速度。
2.4 排水
在掘进下山时,采用BQF-IV型风动潜水泵接力式将掘进面的水排出,排水时间取决于BQF—IV型风动潜水泵的排水速度。下山施工时,BQF—IV风动潜水泵的排水量由19m3/h降到9 m3/h,掘进工作面排水时间增加了1个多小时。且进水、排水管路老化生锈,经常出现管路漏水,导致迎头积水增大,不但影响了施工速度和质量,而且恶化了工人的劳动条件。
3 施工改进措施
3.1 提高钻眼效率
3.1.1 提高钻眼的速度和质量,保证光面爆破的效果。采用YT一28气腿凿眼机,并接长钻腿,每次钻眼前都事先画好轮廓线,点好眼位,钻眼时严格定人、定机、定位、定任务、定质量。另减少搭脚手架扫上部眼时间的。
3.1.2 使用煤矿许用安全高效炸药。掏槽使用直眼菱形掏槽方式,炮孔和药卷之间的间隙仅为5mm,避免了间隙效应的发生,提高了循环单进。
3.2 支护加强
下山前20m采用架棚支护,下山施工角度大,采用了新式的前探梁(见图1)
1——三角挡板;2——直型挡板;3——前探梁;4——铁链;5——支架棚梁;
图 1新式前探梁示意图
施工中采用两锚一喷,减少喷浆作业时回弹料与积水混合的次数。拌料时做到均匀,喷浆时使用合适的压风压力和进水量,控制速凝剂的用量,减少了喷浆回弹料。
3.3 优化机电设备,减少机电设备故障对生产的影响。
装岩选用P一90B耙矸机,功率45kW,耙斗容积0.9m3,耙角75。,同时加长装矸槽长度实行串车装矸,每次提升2个3t矿车;耙矸机在使用过程中,与掘进工作面的最大距离控制在40m;及时前移耙矸机,充分发挥耙矸机的优势;提高耙矸机司机的操作技术,并加强维修和保养,减少故障。
3.4 排水措施改进
用BQG-150/0.2型隔膜泵代替BQF—IV型风动潜水泵,使用风压0.2 MPa,耗气量扬程30~40m。BQG-150/0.2型隔膜泵只需将吸水管头放入积水、泥浆中即可,减少操作工序及时间,能解决迎头泥浆排不掉的问题,排水时间短,能保证迎头底眼正常施工。每隔30米施工一个泵水硐室(临时水仓),硐室内设一排砂电潜泵。加大对斜巷排、进水管路的检查,防止漏水及迎头跑水问题。
3.5 应用技术创新成果(安全防护栏),保证安全快速掘进。
下山掘进中,坚持正确使用“一坡三挡”装置,重视施工设备的移动和固定,特别是耙矸机的固定,使用耙矸机的4付卡轨器、用钢丝绳及元宝卡将耙矸机的轮子固定在轨道上,在机尾的巷道顶部打两根锚杆,用元宝卡、卡缆、钢丝绳,将机尾固定, 并在耙矸机两侧的巷道邦部各打两组锚杆(每组不少于两根),并用元宝卡、卡缆、钢丝绳,将机身固定。
迎头作业时,必须在迎头向后5米~15米处设置1.8m高的防护栏。下山施工时,搭设临时扶手,铺设临时台阶,确保了施工人员的上下及物料搬运的安全。
每隔30m施工一个材料硐室,以便材料及工具的存放,迎头的一些工具,提高轨道的铺设质量,固定专人进行检修,由于安全防护栏的运用,确保管理与落实责任到位的情况下,在施工期间没有发生过一次微伤、轻伤及以上事故,保证了施工的安全性,为快速掘进打下了基础。
4 结语
通过对大倾角下山施工技术的研究和改进,下山的单进超过70m/月。但是大倾角下山掘进过程中的钻眼速度慢、钻眼后难拔风锤、耙矸机故障率高等问题仍未彻底解决,还需要进一步努力,继续加大机械设备的投入,为岩巷快速掘进寻求发展之路。
作者简介:徐永凯(1980-),男,安徽六安人,2008年毕业于中国矿业大学采矿专业,淮南矿业集团矿业工程分公司谢桥项目部助理工程师。