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摘 要:本项目根据笔者所兼职的线材厂对线材加工(裁线、分线及剥线)工序要求,结合实际生产情况,进行了加工工艺的设计和改进。项目应用气缸传动、安装相应的刀具,电磁阀控制气缸动作,计数器计数,把三道工序整合在一台设备上,一人操作即可完成裁线、分线和剥线的线材加工。项目节能高效、操作安全简便,很大程度上降低了员工的劳动强度及企业生产成本。有效地解决了企业生产实际问题。
关键词:裁线;气动;模具
一、设备构思
(一)加工情况分析
加工线材为3条一起的排线,一卷线约为50m;加工后每条线总长度200mm,两头加工;分线长度为60mm+12mm(半剥线长度)=72mm、50mm+12mm(半剥线长度)=62mm,长度差为10mm,两根线长,一根线短;半剥线长度为12mm;。需要的加工路线是:裁线(控长200mm) 分线 (用刀片) 裁线(短线) 剥线(剥线机),一共4道工序4人。如果能把以上4道工序整合到一臺设备,一人操作完成,问题就解决了,也考虑过购买市场上的电脑自动裁线分线机,但是价格较贵,需要专业人员调试,后期维护成本较高。
根据加工情况分析,如果把现有人工操作的四道工序整合为一台设备一次完成,问题就解决了。由于都是以剪切加工为主,所以从级进冲裁模具结构原理考虑设计。
(二)分析结果
综上所述,采用级进模具工作原理进行设计。 如果要达到半剥线的效果,可以在水平方向增加一个装置来拉动完成。采用了气缸来提供动力。
二、动力计算依据:
本例所加工的线材外皮为聚氯乙烯PVC材料,PVC材料的加工特性与铝的加工特性较为相似,铝材的抗剪强度为80τ,线材外径为3mm,外皮厚度单边为0.5mm。对落料力力进行了大约的估算,F落=KLtτ=1.3*4.7*0.5*80=255N。
考虑到裁线、分线及剥线两三道工序同时进行,因此冲裁气缸选用MODEL SC63*100的标准气缸。
水平拉动气缸的力相对较小,只需将剥好的线头拉动一个约12mm的距离,所以套用卸料力来估算,F卸= 255N*0.035=8.925N。
采用MODEL SC30*40的标准气缸,上述气缸的选用原则是大于理论估算的力。
三、设备制作及选材
(一)本例动作路线:
电源通电脚踏开关开启、电磁阀1通电冲裁气缸动作电磁阀2通电分离气缸动作、同时计数器计数电磁阀断电,气缸复位。
(二)气缸的选用:
根据前面所计算结果,下压气缸选用MODEL SC63*100的标准气缸;拉动气缸选用MODEL SC30*40的标准气缸,
(三)电器元件选用
电控元件可以用按钮、交流接触器、时间继电器、计数器等组成;也可以用PLC控制,本项目用的是PLC控制。
(四)工作部分零件选材:
剥线刀片,材料、分线刀片、裁线刀片均采用W6Mo5Cr4V2(M2)材料,用线切割、钳工修磨加工。
四、设备装配及调试
(一)本例装配
(1)准备工作、模架安装、刀片安装
(2)调整:将上下模用等高垫铁垫起,高度以上下模刀片重合2~3mm为宜,用塞尺对上下刀片间隙进行检测,用厚度等于间隙值紫铜皮,对刀片进行间隙调整,调整好后拧紧螺栓。
(二)总装配
1)上下模座经导柱导套配合安装,保证滑动无卡滞现象;
2)机身安装冲压气缸、气嘴;
3)将安装好的模具总成装入机身,与冲压气缸经模柄连接装配,拨动应运行灵活,无卡滞;
4)安装拉动气缸、气嘴;与下模连接,拨动应运行灵活,无卡滞;
5)安装集成板、安装电磁阀、气管(图5-2)。
6)安装电控箱、机架。
7)安装可编程控制器、时间继电器、计数器及脚踏开关等;
(三)调试
1)接上电源;合上电源按钮、空压机工作、踩下脚踏开关、冲压气缸工作、拉动气缸工作,计数器计数、动作结束;
2)用3排线进行试冲。
a)出现裁线不到位的话对刀片进行调试,反复用薄铜片垫于刀片根部,再试冲,直到裁线到位为止;
b)如果剥线太多,造成线芯部分剥离,可将刀片背部(即刀片基准部分)进行修磨,尺寸视情况而定;如果剥线不到位的话可在刀片根部垫上铜片来调整。
c)如果裁线长度达不到尺寸要求可以通过T形槽来调整。反复试冲、调试合格为止。
五、结论
本项目以气缸1为驱动元件,驱动主分线机构下行完成分线和裁线;以气缸2为驱动元件,拉动下模完成剥线和控长,动作协调一致,一次完成裁线分线和长度的控制,并配以计数器进行记数,用PLC控制(也可以用单片机控制);结构简单实用,运行稳定,效率高,节能环保,有效解决了一些线材企业人工裁线分线的生产问题。
改进前:裁线(两长一短)1人8小时400条,分线(规定长度)1人8小时440条,剥线(中间绿色线)1人8小时 1人390条,剥线(线头半剥)1人 8小时420条,成品率86%
改进后:裁线(两长一短)、分线(规定长度)、剥线(中间绿色线)、剥线(线头半剥)只需1人8小时1200条,成品率99.5%
【参考文献】
[1]朱江峰 童林军 张勇明主编《冲压模具设计与制造》[M] 北京:北京理工大学出版社 2009年出版 P56 P77~P82
[2]易建 李晓钟主编《液压传动与气动技术》[M] 天津 南开大学出版社 2013年出版 P176~P182
关键词:裁线;气动;模具
一、设备构思
(一)加工情况分析
加工线材为3条一起的排线,一卷线约为50m;加工后每条线总长度200mm,两头加工;分线长度为60mm+12mm(半剥线长度)=72mm、50mm+12mm(半剥线长度)=62mm,长度差为10mm,两根线长,一根线短;半剥线长度为12mm;。需要的加工路线是:裁线(控长200mm) 分线 (用刀片) 裁线(短线) 剥线(剥线机),一共4道工序4人。如果能把以上4道工序整合到一臺设备,一人操作完成,问题就解决了,也考虑过购买市场上的电脑自动裁线分线机,但是价格较贵,需要专业人员调试,后期维护成本较高。
根据加工情况分析,如果把现有人工操作的四道工序整合为一台设备一次完成,问题就解决了。由于都是以剪切加工为主,所以从级进冲裁模具结构原理考虑设计。
(二)分析结果
综上所述,采用级进模具工作原理进行设计。 如果要达到半剥线的效果,可以在水平方向增加一个装置来拉动完成。采用了气缸来提供动力。
二、动力计算依据:
本例所加工的线材外皮为聚氯乙烯PVC材料,PVC材料的加工特性与铝的加工特性较为相似,铝材的抗剪强度为80τ,线材外径为3mm,外皮厚度单边为0.5mm。对落料力力进行了大约的估算,F落=KLtτ=1.3*4.7*0.5*80=255N。
考虑到裁线、分线及剥线两三道工序同时进行,因此冲裁气缸选用MODEL SC63*100的标准气缸。
水平拉动气缸的力相对较小,只需将剥好的线头拉动一个约12mm的距离,所以套用卸料力来估算,F卸= 255N*0.035=8.925N。
采用MODEL SC30*40的标准气缸,上述气缸的选用原则是大于理论估算的力。
三、设备制作及选材
(一)本例动作路线:
电源通电脚踏开关开启、电磁阀1通电冲裁气缸动作电磁阀2通电分离气缸动作、同时计数器计数电磁阀断电,气缸复位。
(二)气缸的选用:
根据前面所计算结果,下压气缸选用MODEL SC63*100的标准气缸;拉动气缸选用MODEL SC30*40的标准气缸,
(三)电器元件选用
电控元件可以用按钮、交流接触器、时间继电器、计数器等组成;也可以用PLC控制,本项目用的是PLC控制。
(四)工作部分零件选材:
剥线刀片,材料、分线刀片、裁线刀片均采用W6Mo5Cr4V2(M2)材料,用线切割、钳工修磨加工。
四、设备装配及调试
(一)本例装配
(1)准备工作、模架安装、刀片安装
(2)调整:将上下模用等高垫铁垫起,高度以上下模刀片重合2~3mm为宜,用塞尺对上下刀片间隙进行检测,用厚度等于间隙值紫铜皮,对刀片进行间隙调整,调整好后拧紧螺栓。
(二)总装配
1)上下模座经导柱导套配合安装,保证滑动无卡滞现象;
2)机身安装冲压气缸、气嘴;
3)将安装好的模具总成装入机身,与冲压气缸经模柄连接装配,拨动应运行灵活,无卡滞;
4)安装拉动气缸、气嘴;与下模连接,拨动应运行灵活,无卡滞;
5)安装集成板、安装电磁阀、气管(图5-2)。
6)安装电控箱、机架。
7)安装可编程控制器、时间继电器、计数器及脚踏开关等;
(三)调试
1)接上电源;合上电源按钮、空压机工作、踩下脚踏开关、冲压气缸工作、拉动气缸工作,计数器计数、动作结束;
2)用3排线进行试冲。
a)出现裁线不到位的话对刀片进行调试,反复用薄铜片垫于刀片根部,再试冲,直到裁线到位为止;
b)如果剥线太多,造成线芯部分剥离,可将刀片背部(即刀片基准部分)进行修磨,尺寸视情况而定;如果剥线不到位的话可在刀片根部垫上铜片来调整。
c)如果裁线长度达不到尺寸要求可以通过T形槽来调整。反复试冲、调试合格为止。
五、结论
本项目以气缸1为驱动元件,驱动主分线机构下行完成分线和裁线;以气缸2为驱动元件,拉动下模完成剥线和控长,动作协调一致,一次完成裁线分线和长度的控制,并配以计数器进行记数,用PLC控制(也可以用单片机控制);结构简单实用,运行稳定,效率高,节能环保,有效解决了一些线材企业人工裁线分线的生产问题。
改进前:裁线(两长一短)1人8小时400条,分线(规定长度)1人8小时440条,剥线(中间绿色线)1人8小时 1人390条,剥线(线头半剥)1人 8小时420条,成品率86%
改进后:裁线(两长一短)、分线(规定长度)、剥线(中间绿色线)、剥线(线头半剥)只需1人8小时1200条,成品率99.5%
【参考文献】
[1]朱江峰 童林军 张勇明主编《冲压模具设计与制造》[M] 北京:北京理工大学出版社 2009年出版 P56 P77~P82
[2]易建 李晓钟主编《液压传动与气动技术》[M] 天津 南开大学出版社 2013年出版 P176~P182