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摘 要:对聚乙烯三车间的C301干燥气风机振动及轴封泄漏原因进行了分析,并提出了改进措施,措施实施后,解决了设备的振动问题,解决了轴封泄漏的问题,提高了设备的运转周期,从而降低了能耗、物耗,降低了成本,提高了生产能力,达到了安全稳定生产的目的。
关键词:风机振动;轴封泄漏;原因分析;改进
中图分类号:TB 文献标识码:A文章编号:16723198(2012)10018002
1 前言
聚乙烯三车间的C301干燥气风机,是将E301中未冷凝混合气体升压,并在干燥气冷却器E307中用盐水冷却到约30℃。进一步分离己烷冷凝液,然后,经干燥气换热器E302用低压蒸汽加热到100℃重新返回M302干燥器循环使用的关键设备。该设备一旦出现问题,会直接影响到全车间的安全稳定生产,甚至还会影响到全厂的乙烯平衡。
2 技术特性
型式:离心式
介质:氮气+己烷混合气体
流量吸入状态1510-2200m2/n
压力(入口/出口)100/1300毫米水柱
气量1510-2200m2/h
重量0.316吨
转速3000r/min
排气温度≤80℃
轴封形式石墨环密封
3 问题分析
3.1 叶轮的平衡问题
在多次检修中拆装叶轮时,叶轮的平衡已被破坏,而且变形很严重。制造比较粗糙,加工精度不高在这种状态下高速运行,转子的中心与旋转中心线不相重合就会产生不平衡的离心力或力偶,如图1,因而会引起振动。
图1 设转子的不平衡重量为△G,它距旋转中心线的距离为x当转子以角速度ω旋转时,则其产生的平衡离心力为:
P=ΔG/g×ω2g=9.8
(1)
振动会对轴封产生很大影响,它会使各部的连接件发生松动,产生内摩擦的磨损,降低其运转寿命。同时对各部的磨损件也产生较大的摩擦力,各部的间隙被磨大,运转不平稳,轴封消漏,轴承被损坏。
3.2 轴封泄漏
主要原因是其轴封的设计结构不太合理.如图2,它是由两件石墨套组成的一组轴封。利用氮气压力来控制混合气体的外泄,氮气压力的不稳定和操作人员的手动控制伐,来控制氮气压力,操作人员是无法掌握量的大小,己烷气经常会窜入轴承箱,坏轴承的润滑,将轴承烧毁。
图2 3.3 操作人员和检修人员责任心不强
(1)操作人员没有及时到现场巡回检查,调整阀门,更换润滑油,切换风机,对风机的结构及原理不清。
(2)检修人员在每次检修时,责任心不强,没有做到文明检修,乱打、乱撬、破坏了叶轮的平衡,轴与密封函的对中不好。生产轴封被烧,轴封大量泄露,电机与风机的找正达不到技术要求,(径向≤0.08mm;轴向≤0.05mm);其产生振动。
4 消除措施
4.1 叶轮
(1)将叶轮变形的地方校正,修复。
(2)对叶轮进行切割,切割量为<5%(平时风机的控制量为30-40%)。叶轮切割后:切割量≤5%;为35毫米,Φ700-35=665毫米,切割后可减小转子的力臂,减小不平衡力。
图3 (3)对叶轮作静平衡,如图3(a),3(b)。
公式:G×P=Q0×R或 ΔG×=Q0×R
P为转子重心偏离旋转中心线的距离;R为平衡重;Q0为距旋转中心线的距离。
找静平衡时,一般是先测定不平衡重量的方位,然后在其相反方向上选择一个适当的位置,加上一定重量的平衡重Q0来平衡它。如图3,(该设备转速为30002/min不需作动平衡。)
4.2 轴封
对轴封进行了结构和原理上的改进,将直通式密封改为迷宫式密封,另加一离心冷凝盘,从而解决了轴封的泄漏问题,如图4。
图4 原理如下:当气流通过迷宫密封片的间隙时,气流近似经历理想膨胀过程,气流的压力和温度都下降,而速度增加当气流从间隙进入密封片间的空腔时,由于截面积的突然扩大,气流形成很强的旋涡。从而速度几乎完全消失这样当气流通过整个密封腔时,气体往外的泄漏也大大减少,达到了密封的目的。有少量的己烷气体通过离心冷凝盘,冷却成液体,将其甩到泄漏孔使己烷气体不能到轴承箱里。
4.3 加强培训
对操作人员和检修人员进行上岗培训,加强责任心的教育,制定严格的操作规程和检修方案,做到定时、定点的巡回检查,严把检修质量关,做到文明检修,按章施工。
4.4 联轴器
(1)每次安装完毕后,必须严格找正,调整轴向与径向的间隙,如图5-6。
图5
图6 式中,b为在0°与180o两个位置上测得的轴向间隙的差值;b=s1-s3毫米;D为联轴器的计算直径。毫米;L为主动机纵向两支脚间的距离。毫米;公式:X/L=b/D;X=b/D×L;l为支脚1到联轴的测量平面之间的距离,毫米。
如图:7(a,b)l为从动轮,ll为主动轮。
(2)联轴器找正计算和加垫调整方法:
(b)
图7 Y/l=X/L;Y=X/L×l=b/D×l;e=a1-a3/2
全部径向间隙轴向间隙调整好后必须满足下列条件:
a1=a2=a3=a4 s1=s2=s3=s4
这表明主动机轴和从动机轴的中心线位于一条直线上。
5 结论
(1)通过对转子采取了校正、调整、切割、作静平衡及严格找正等措施,基本上解决了设备的振动问题。从原来的振动值为:0.6μm,降到了振动值为:0.2μm。
(2)轴封改进后,解决了轴封泄漏的问题,运转周期从原来的2-3个月,提高到现在的12-18个月。从而降低了能耗、物耗,改善了现场的面貌。
(3)该设备已经打算准备申请报废,但通过改进后,每年可节约检修费用约6万元,更新设备费用约30万元,降低了成本,提高了生产能力,达到了安全稳定生产的目的。
关键词:风机振动;轴封泄漏;原因分析;改进
中图分类号:TB 文献标识码:A文章编号:16723198(2012)10018002
1 前言
聚乙烯三车间的C301干燥气风机,是将E301中未冷凝混合气体升压,并在干燥气冷却器E307中用盐水冷却到约30℃。进一步分离己烷冷凝液,然后,经干燥气换热器E302用低压蒸汽加热到100℃重新返回M302干燥器循环使用的关键设备。该设备一旦出现问题,会直接影响到全车间的安全稳定生产,甚至还会影响到全厂的乙烯平衡。
2 技术特性
型式:离心式
介质:氮气+己烷混合气体
流量吸入状态1510-2200m2/n
压力(入口/出口)100/1300毫米水柱
气量1510-2200m2/h
重量0.316吨
转速3000r/min
排气温度≤80℃
轴封形式石墨环密封
3 问题分析
3.1 叶轮的平衡问题
在多次检修中拆装叶轮时,叶轮的平衡已被破坏,而且变形很严重。制造比较粗糙,加工精度不高在这种状态下高速运行,转子的中心与旋转中心线不相重合就会产生不平衡的离心力或力偶,如图1,因而会引起振动。
图1 设转子的不平衡重量为△G,它距旋转中心线的距离为x当转子以角速度ω旋转时,则其产生的平衡离心力为:
P=ΔG/g×ω2g=9.8
(1)
振动会对轴封产生很大影响,它会使各部的连接件发生松动,产生内摩擦的磨损,降低其运转寿命。同时对各部的磨损件也产生较大的摩擦力,各部的间隙被磨大,运转不平稳,轴封消漏,轴承被损坏。
3.2 轴封泄漏
主要原因是其轴封的设计结构不太合理.如图2,它是由两件石墨套组成的一组轴封。利用氮气压力来控制混合气体的外泄,氮气压力的不稳定和操作人员的手动控制伐,来控制氮气压力,操作人员是无法掌握量的大小,己烷气经常会窜入轴承箱,坏轴承的润滑,将轴承烧毁。
图2 3.3 操作人员和检修人员责任心不强
(1)操作人员没有及时到现场巡回检查,调整阀门,更换润滑油,切换风机,对风机的结构及原理不清。
(2)检修人员在每次检修时,责任心不强,没有做到文明检修,乱打、乱撬、破坏了叶轮的平衡,轴与密封函的对中不好。生产轴封被烧,轴封大量泄露,电机与风机的找正达不到技术要求,(径向≤0.08mm;轴向≤0.05mm);其产生振动。
4 消除措施
4.1 叶轮
(1)将叶轮变形的地方校正,修复。
(2)对叶轮进行切割,切割量为<5%(平时风机的控制量为30-40%)。叶轮切割后:切割量≤5%;为35毫米,Φ700-35=665毫米,切割后可减小转子的力臂,减小不平衡力。
图3 (3)对叶轮作静平衡,如图3(a),3(b)。
公式:G×P=Q0×R或 ΔG×=Q0×R
P为转子重心偏离旋转中心线的距离;R为平衡重;Q0为距旋转中心线的距离。
找静平衡时,一般是先测定不平衡重量的方位,然后在其相反方向上选择一个适当的位置,加上一定重量的平衡重Q0来平衡它。如图3,(该设备转速为30002/min不需作动平衡。)
4.2 轴封
对轴封进行了结构和原理上的改进,将直通式密封改为迷宫式密封,另加一离心冷凝盘,从而解决了轴封的泄漏问题,如图4。
图4 原理如下:当气流通过迷宫密封片的间隙时,气流近似经历理想膨胀过程,气流的压力和温度都下降,而速度增加当气流从间隙进入密封片间的空腔时,由于截面积的突然扩大,气流形成很强的旋涡。从而速度几乎完全消失这样当气流通过整个密封腔时,气体往外的泄漏也大大减少,达到了密封的目的。有少量的己烷气体通过离心冷凝盘,冷却成液体,将其甩到泄漏孔使己烷气体不能到轴承箱里。
4.3 加强培训
对操作人员和检修人员进行上岗培训,加强责任心的教育,制定严格的操作规程和检修方案,做到定时、定点的巡回检查,严把检修质量关,做到文明检修,按章施工。
4.4 联轴器
(1)每次安装完毕后,必须严格找正,调整轴向与径向的间隙,如图5-6。
图5
图6 式中,b为在0°与180o两个位置上测得的轴向间隙的差值;b=s1-s3毫米;D为联轴器的计算直径。毫米;L为主动机纵向两支脚间的距离。毫米;公式:X/L=b/D;X=b/D×L;l为支脚1到联轴的测量平面之间的距离,毫米。
如图:7(a,b)l为从动轮,ll为主动轮。
(2)联轴器找正计算和加垫调整方法:
(b)
图7 Y/l=X/L;Y=X/L×l=b/D×l;e=a1-a3/2
全部径向间隙轴向间隙调整好后必须满足下列条件:
a1=a2=a3=a4 s1=s2=s3=s4
这表明主动机轴和从动机轴的中心线位于一条直线上。
5 结论
(1)通过对转子采取了校正、调整、切割、作静平衡及严格找正等措施,基本上解决了设备的振动问题。从原来的振动值为:0.6μm,降到了振动值为:0.2μm。
(2)轴封改进后,解决了轴封泄漏的问题,运转周期从原来的2-3个月,提高到现在的12-18个月。从而降低了能耗、物耗,改善了现场的面貌。
(3)该设备已经打算准备申请报废,但通过改进后,每年可节约检修费用约6万元,更新设备费用约30万元,降低了成本,提高了生产能力,达到了安全稳定生产的目的。