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摘 要:某电厂正常开机启动,机组并网后,运行人员在DCS上手动切换厂用电,切换方式为手动并联自动切换,由备用电源转至工作电源供电,切换成功后,运行人员立即在DCS画面上复归快切装置。随后,运行人员升负荷操作,升负荷过程中,热工保护动作,联跳发电机保护,发电机保护动作出口启动快切,此时快切装置拒动,工作开关、备用开关全部跳闸,6KV厂用电失电,柴油发电机启动,6kV辅机继电保护装置低电压保护动作。经现场分析及检查软件程序,完善了快切装置切换方案,提高了厂用电切换可靠性。
关键词:快切;拒动;可靠性
1.引言
火力发电厂厂用电系统一般都具有两个电源:即厂用工作电源和备用(启动)电源,其典型接线如图1所示。目前绝大多数大型机组火力发电厂都采用单元接线,正常运行时机组厂用电由单元机组供电,停机状态由备用电源供电,机组在启动和停机过程都必须带负荷进行厂用电切换。另外,当机组或厂用工作电源发生故障时,为了保证厂用电不中断及机组安全有序地停机,不扩大事故,必须尽快把厂用电电源从工作电源切换到备用电源。厂用电系统切换分为两类:即机组启动、停机过程的正常切换和故障情况下的事故切换。
2.快切装置动作过程
某电厂正常开机启动,机组并网后,运行人员在DCS上手动切换厂用电,切换方式为手动并联自动切换,由备用电源转至工作电源供电,切换成功后,运行人员立即在DCS画面上复归快切装置。随后,运行人员升负荷操作,升负荷过程中,热工保护动作,联跳发电机保护,发电机保护动作出口启动快切,此时快切装置拒动,工作开关、备用开关全部跳闸,6KV厂用电失电,柴油发电机启动,6kV辅机继电保护装置低电压保护动作。
3.原因分析
3.1快切装置切换类型。WBKQ01C装置具有正常手动切换、事故切换(图2)、非正常工况切换三种情况下的切换方式。
3.2 由于本次启动为发电机保护动作启动切换,故为事故切换。该切换方式由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
3.3 检查快切装置报文中的事件记录:
2017年2月22日 7時12分33秒360毫秒:快切装置闭锁;
2017年2月22日7时12分42秒027毫秒:快切装置复归;
2017年2月22日7时12分43秒018毫秒:总警告信號动作。
经查看DCS操作记录后判断,快切装置闭锁信号为机组并网后的正常切换产生;快切装置复归信号为运行人员手动复归信号;告警总信号为快切装置自动发出。说明快切装置并未真正复归,故无法进行快切。
3.4 查看装置说明书,了解下列情况下可以闭锁装置:保护闭锁、控制台闭锁装置、母线PT断线闭锁、目标电源低压、母线PT检修压板及PT位置接点闭锁、装置故障、开关位置异常、去耦合、等待复归。
其中,等待复归包含:a.进行了一次切换操作后;b发出闭锁信号后,且为不可自恢复;c发生装置故障情况后(直流消失除外)。此时,装置将不响应任何外部操作及起动信号,只能手动复归解除。如故障或闭锁信号仍存在,需待故障或闭锁消除后才能复归。
现场逐一分析,本次快切装置拒动应为进行了一次切换操作后,复归装置,而复归失败导致。为何会复归失败,联系厂家到现场分析处理。
3.6 厂家到现场后,通过软件查看事件顺序记录及装置软件程序,发现WBKQ01C快切装置设定的切换闭锁至装置复归的最短间隔时间为10秒500毫秒,而装置定值中无此参数设置。而本次操作过程中,切换闭锁至装置复归的间隔时间为8秒667毫秒,不满足复归时间要求,故复归失败,装置继续闭锁。联系本次快切拒动事件,当发电机保护动作后,快切装置尽管受到启动切换信号,但由于快切装置未复归,装置拒动,厂用电失电。
3.7 关于闭锁至装置复归的10.5秒时间间隔说明。事故切换分为:快速切换、同期判别切换、残压切换、长延时切换,装置中长延时切换时间整定范围为2~10s,故程序中给出的时间位10.5S,与长延时整定时间配合。在长延时整定时间确定后,可以通过软件修改该时间,经过相关测试即可。
4.结语
本次切换失败暴露出该厂运行人员、维护人员对装置性能熟悉程度不够,但厂家说明书也需进一步明确,便于指导现场人员操作。该厂已将快切复归的时间要求完善到运行规程中,同时也要求每次复归后,需到到现场确认装置已复归,确保事故状态下快切装置可靠动作。
参考文献:
[1]许正压.发电厂继电保护整定计算及其运行技术.J北京:中国水利水电出版社,2009.
作者简介:
房国华(1984—),男,江苏泰州人,现供职于江苏华电通州热电有限公司,工程师,工学学士,主要从事发电厂技术管理。
关键词:快切;拒动;可靠性
1.引言
火力发电厂厂用电系统一般都具有两个电源:即厂用工作电源和备用(启动)电源,其典型接线如图1所示。目前绝大多数大型机组火力发电厂都采用单元接线,正常运行时机组厂用电由单元机组供电,停机状态由备用电源供电,机组在启动和停机过程都必须带负荷进行厂用电切换。另外,当机组或厂用工作电源发生故障时,为了保证厂用电不中断及机组安全有序地停机,不扩大事故,必须尽快把厂用电电源从工作电源切换到备用电源。厂用电系统切换分为两类:即机组启动、停机过程的正常切换和故障情况下的事故切换。
2.快切装置动作过程
某电厂正常开机启动,机组并网后,运行人员在DCS上手动切换厂用电,切换方式为手动并联自动切换,由备用电源转至工作电源供电,切换成功后,运行人员立即在DCS画面上复归快切装置。随后,运行人员升负荷操作,升负荷过程中,热工保护动作,联跳发电机保护,发电机保护动作出口启动快切,此时快切装置拒动,工作开关、备用开关全部跳闸,6KV厂用电失电,柴油发电机启动,6kV辅机继电保护装置低电压保护动作。
3.原因分析
3.1快切装置切换类型。WBKQ01C装置具有正常手动切换、事故切换(图2)、非正常工况切换三种情况下的切换方式。
3.2 由于本次启动为发电机保护动作启动切换,故为事故切换。该切换方式由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。
3.3 检查快切装置报文中的事件记录:
2017年2月22日 7時12分33秒360毫秒:快切装置闭锁;
2017年2月22日7时12分42秒027毫秒:快切装置复归;
2017年2月22日7时12分43秒018毫秒:总警告信號动作。
经查看DCS操作记录后判断,快切装置闭锁信号为机组并网后的正常切换产生;快切装置复归信号为运行人员手动复归信号;告警总信号为快切装置自动发出。说明快切装置并未真正复归,故无法进行快切。
3.4 查看装置说明书,了解下列情况下可以闭锁装置:保护闭锁、控制台闭锁装置、母线PT断线闭锁、目标电源低压、母线PT检修压板及PT位置接点闭锁、装置故障、开关位置异常、去耦合、等待复归。
其中,等待复归包含:a.进行了一次切换操作后;b发出闭锁信号后,且为不可自恢复;c发生装置故障情况后(直流消失除外)。此时,装置将不响应任何外部操作及起动信号,只能手动复归解除。如故障或闭锁信号仍存在,需待故障或闭锁消除后才能复归。
现场逐一分析,本次快切装置拒动应为进行了一次切换操作后,复归装置,而复归失败导致。为何会复归失败,联系厂家到现场分析处理。
3.6 厂家到现场后,通过软件查看事件顺序记录及装置软件程序,发现WBKQ01C快切装置设定的切换闭锁至装置复归的最短间隔时间为10秒500毫秒,而装置定值中无此参数设置。而本次操作过程中,切换闭锁至装置复归的间隔时间为8秒667毫秒,不满足复归时间要求,故复归失败,装置继续闭锁。联系本次快切拒动事件,当发电机保护动作后,快切装置尽管受到启动切换信号,但由于快切装置未复归,装置拒动,厂用电失电。
3.7 关于闭锁至装置复归的10.5秒时间间隔说明。事故切换分为:快速切换、同期判别切换、残压切换、长延时切换,装置中长延时切换时间整定范围为2~10s,故程序中给出的时间位10.5S,与长延时整定时间配合。在长延时整定时间确定后,可以通过软件修改该时间,经过相关测试即可。
4.结语
本次切换失败暴露出该厂运行人员、维护人员对装置性能熟悉程度不够,但厂家说明书也需进一步明确,便于指导现场人员操作。该厂已将快切复归的时间要求完善到运行规程中,同时也要求每次复归后,需到到现场确认装置已复归,确保事故状态下快切装置可靠动作。
参考文献:
[1]许正压.发电厂继电保护整定计算及其运行技术.J北京:中国水利水电出版社,2009.
作者简介:
房国华(1984—),男,江苏泰州人,现供职于江苏华电通州热电有限公司,工程师,工学学士,主要从事发电厂技术管理。