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1 工程概况
渤海航运服务中心位于黄骅港西部, 1号路以北、12号路以东、3号路以南、规划10号路以西,属于新区航运、贸易服务区的主要建设项目。项目占地面积194.17亩,分为办公区、规划酒店区和规划居民区。其中办公区建设以渤海航运服务中心大厦、新区规划展厅、审批办件大厅及开放式广场为主,估算总投资约2.5亿元。按照设计,渤海航运服务中心审批大厅为四层建筑,主要作为政府相關部门及港航、口岸通关服务平台,建筑面积约为2.5万m2;开放式广场占地14亩,将修建喷泉等设施,是新区群众休闲活动的便利场所。
渤海航运服务中心审批办件大厅基坑底部长94.15 m,宽92.85 m。基坑开挖深度为9.5m。基坑周围没有建筑物,东侧10 m有一公路。
施工单位:河北华兴基础工程公司
施工时间:2008年11月
1.1 场地工程地质条件
整个场地位于华北平原东部的滨海平原。本次勘察范围内地层除表层为素填土(Q4ml)外,主要为第四系全新统陆相冲积(Q4a1)、全新统海相沉积(Q4m)及上更新统陆相冲积(Q3al)形成的粉质黏土、粉土及粉砂层,按其成因、岩性特征及物理力学性质共分为8层,各层土的岩性特征如下所述:
(1)素填土,层厚0.80~1.10 m,黄褐色,以粉质黏土、黏土为主,混有粉土,为近期堆填,松散~稍密,湿~很湿。底部为深灰色。
(2)粉质黏土,层厚0.60~1.20 m,黄褐色,含氧化铁,局部夹淤泥质粉质黏土,光滑,无摇振反应,干强度高,韧性高,软塑~流塑。
(3)粉土,层厚1.20~5.50 m,灰色,含云母,腐植质,含贝屑,无光泽反应,摇振反应中等,干强度低,韧性低,稍密~中密,很湿。
(4)粉质黏土,层厚1.30~2.8 0 m,灰~深灰色,含腐植质,稍有光滑,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,软塑~流塑,局部为淤泥质粉质黏土。
(5)粉质黏土,层厚1.20~2.30 m,灰~灰褐色,含腐植质,见贝壳,光滑,无摇振反应,干强度高,韧性高,软塑,局部夹粉土。
(7)粉土,层厚2.40~4.90 m,灰~黄灰色,含云母,局部腐植质,无光泽反应,摇振反应中等,干强度低,韧性低,中密,很湿。
(8)粉质黏土,层厚0.90~8.20 m,灰褐~黄灰色,含腐值质,见贝壳,稍有光滑,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,软塑~可塑,局部夹粉土。
1.2 场地水文地质条件
勘察深度范围内揭露的地下水主要为第四系孔隙潜水,主要受大气降水影响及周边场地海水养殖场、晒盐池等地表水体的影响,地下水位年变化幅度0.50~1.00 m。勘察期间地下水位:埋深0.5 m。
2 基坑支护方案比选
软土基坑支护方案的选择要综合考虑场地周围的环境、基坑开挖范围及深度、地质条件及防水要求。结合本工程的实际情况通过分析比较,综合确定了如下几种基坑支护方案。
(1)钢板桩支护。钢板桩作为临时性结构常用于深基坑支护、桥梁桥墩水中基础及海岸工程等的施工围堰。其适用范围包括软土、淤泥质土及地下水丰富地区,这些地质环境往往易于钢板桩的施工。但由于钢板桩刚度小、柔性大, 在土压力的作用下容易产生位移,,且造价较高。
(2)地下连续墙。地下连续墙的围护呈封闭状,止水效果好,墙体刚度大。在基坑开挖后,浇筑地下连续墙再加上锚杆或支撑系统,就可以止水和挡土,非常便于深基础的施工。一般来说,围护体用作主体结构的一部分,或采用逆筑法施工时,或在软土层中基坑开挖深度超过10 m,周围地下管线或相邻建筑对位移与沉降要求较高,可采用地下连续墙。与排桩和深层搅拌桩围护相比,地下连续墙如只用作临时挡土结构,该围护方法造价较高,不够经济。要根据基坑土质情况、开挖深度、以及周围环境情况,并经过技术经济比较后认为合理,才能使用。
(3)土钉墙支护。土钉支护是一种边坡原位加筋支护技术。它是由天然土体通过土钉墙就地加固并与喷射混凝土面板相结合,形成一个类似重力挡墙来抵抗墙后的土压力,从而保持开挖面的稳定。
在软土基坑支护方面,土钉支护一般存在以下几个问题:
①土钉与地层界面粘结强度T值偏低,则土钉抗拔力相应降低。
②在软塑勃性土及淤泥质土层中,基坑开挖后往往难自立。
③由于软弱土层与喷射混凝土粘结强度低,或由于渗水难以施工。
④软弱土层基坑底部存在隆起、管涌、渗流等问题。
(4)深层搅拌水泥土桩与挡土灌注桩结合的支护结构,即采用深层水泥土搅拌桩为止水帷幕、钻孔灌注桩为支护结构。
深层搅拌水泥土桩是以水泥为固化剂与深层软土强制搅拌,使软土硬结成稳定性、整体性和有一定强度的桩。如密排布置可作为防水帷幕,阻止渗透水流,并对桩背后的软土进行加固,可以增加侧向承载力,支护深度较浅,一般不超过6 m。
钻孔灌注桩支护主要利用钻孔桩挡土,通过密排、间隔式、双排或其他形式在基坑周围沿线布置,桩钻入土层一定深度,使悬臂部分的主动土压力与被动土压力达到平衡,以桩自身强度承受土体压力来限制土体滑移。在开挖深度不大,闭水要求不高时可利用钻孔桩密排布里,这样布置的支护结构间隙较小,有一定的闭水性;当开挖深度较大时,可采用双排桩加支撑、后锚等其他形式的布置方式,以钻孔桩作为一道挡土墙体,防止土体滑移,保证基坑附近建筑物的安全。
深层搅拌水泥土桩与钻孔灌注桩结合应用, 即能起到挡土的作用, 且闭水效果显著,适合软土地区且对防水要求较高的基坑支护。
通过方案比选,本工程最终选用了深层搅拌水泥土桩与挡土灌注桩结合的支护结构。采用深层水泥土搅拌桩为止水帷幕、钻孔灌注桩为支护结构。 3 基坑支护结构施工工艺
本文详细介绍了钻孔灌注桩和水泥土搅拌桩的施工设备、施工工艺流程及施工注意事项。以渤海航运中心基坑支护为例,介绍钻孔灌注桩和水泥土搅拌桩的具体施工方案。
3.1 水泥土搅拌桩止水帷幕施工
本工程采用双头止水深层搅拌桩,桩长28.5 m,桩径500 mm,桩间咬和150 mm。采用42.5普通硅酸盐水泥,掺量为15%,水灰比0.45。超过24 h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。在成桩15 d后水泥土强度达到50%时方可开挖。
(1)施工工艺
①定位。钻机到达指定桩位,对中、整平。利用经纬仪检查钻机垂直度。
②预拌下沉。根据电机的电表控制下沉速度,通常为0.38~0.75 (m·min-1)。如下沉速度太慢,可输入少量清水以利钻进。
③压浆前,先制备水泥浆,并放入集料斗中。
④钻头下到桩底标高时,即行喷浆搅拌提升,边喷边搅拌;提升速度为0.3~0.5 (m·min-1)。为使软土和水泥浆搅拌均匀,重复上下搅拌,两根桩之间的搭接15 cm。
⑤每次成桩后,必须及时用灰浆泵注清水,对注浆管和喷浆头进行清洗。
⑥移位。根据钻机上的刻度,每次移位350 mm。
3.2钻孔灌注桩施工
根据该工程场地内的工程地质条件及工程技术要求,本工程拟采用泥浆护壁、潜水钻成孔。采用2台KQ-1200潜水工程钻机分区域由东向西推进,采用跳打方式,如图5-7所示。
(1)成孔施工方法和质量标准。
①进行测量放线,定桩位,开挖泥浆沟、泥浆池,埋设护筒。护筒采用钢板护筒,中心与桩位中心偏差不大于50 mm,护筒上口应高出地面150 mm,其内径应大于钻头直径100 mm,其上部宜开设1~2个出浆孔。
②钻机就位后,必须平整、稳固,确保在施工中不发生倾斜、移位。为了准确控制钻孔深度,必须在机架上做出控制深度的标尺,以便施工中进行观测、记录。
③开钻前,要保证泥浆的排放畅通及排运泥浆工作準备就绪,方可开钻。
④钻机必须先注水后进尺,进尺速度控制在0.2 m·min-1为宜,碰到硬土层进尺速度适当减慢,以钻机不超过负荷为准,钻机进尺到设计孔深时,使钻机空转不进尺,同时射水。待孔底残渣磨成浆,排水泥浆比重降到1.1左右时,以手指捻浆无砂粒感觉时,即可认为清孔合格。
⑤清孔终结前,应测定泥浆指标,以保证在水下混凝土浇注时,孔底沉渣不大于允许厚度,清孔后应立即组织水下混凝土施工,一般从清孔停止到砼浇注开始控制在一小时以内。
⑥桩钻孔成孔后,必须测量深度、孔径,符合设计要求后,方可进行混凝土浇注。浇注砼前,孔底的泥浆比重应小于1.25;含砂率小于或等于8%;粘度≤28 S;孔底沉渣厚度指标符合设计要求不得大于200 mm。
⑦钻进过程中如发生斜孔、塌孔和护筒周围冒浆时,应停钻,待采取相应措施后再行钻进。如发生缩颈、塌孔时,可加大泥浆比重以稳孔护壁,也可于缩颈、塌孔段投入粘土、泥膏;使潜水钻空转不进尺进行固壁。当缩颈、塌孔严重或泥浆突然漏失时,应立即回填粘土,待孔壁稳定后再钻。
(2)钢筋笼的制作。
①钢筋笼在制作、运输和安装过程中,应采取措施防止变形。
②钢筋笼的主筋净保护层不宜小于70 mm ,其允许偏差为±20 mm 。
③吊放钢筋笼入孔时,不得碰撞孔壁,灌注混凝土时应采取措施固定钢筋笼的位置。
④钢筋笼需分段连接者,其连接焊缝及接头数量应符合规范要求。
⑤钢筋笼外侧需设混凝土垫块或采用其它有效措施,以确保钢筋保护层厚度。
⑥水平钢筋(横向加劲箍及螺旋箍)与纵向钢筋交接处应焊牢。
(3)混凝土的浇灌。
①本工程灌注桩混凝土强度为C30。
②本工程采用水下灌注的混凝土,要求混凝土必须有良好的和易性,坍落度宜为180~220,混凝土中的水泥用量不应少于360 kg·m-3,粗骨料粒径不得大于40 mm。
③现场制作的混凝土初凝时间不得少于2 h;预拌混凝土初凝时间应视交通情况而定,宜从最不利的情况考虑控制终凝时间。
④应控制最后一次混凝土的灌注量,不使桩顶超过或偏低过多,一般控制在设计桩顶标高以上约0.8 m。如果桩头质量较差,必须凿至符合要求为止。
4 .结束语
本文以渤海航运服务中心基坑支护为工程背景,介绍了场地的工程地质条件和水文地质条件,通过方案比选,确定了基坑支护方案。应用理正深基坑计算软件对支护结构进行了内力计算,在此基础上进行支护结构设计并对基坑进行了稳定性分析。该工程已于2011年12月峻工投用,基坑支护工程施工非常成功,效果良好。
渤海航运服务中心位于黄骅港西部, 1号路以北、12号路以东、3号路以南、规划10号路以西,属于新区航运、贸易服务区的主要建设项目。项目占地面积194.17亩,分为办公区、规划酒店区和规划居民区。其中办公区建设以渤海航运服务中心大厦、新区规划展厅、审批办件大厅及开放式广场为主,估算总投资约2.5亿元。按照设计,渤海航运服务中心审批大厅为四层建筑,主要作为政府相關部门及港航、口岸通关服务平台,建筑面积约为2.5万m2;开放式广场占地14亩,将修建喷泉等设施,是新区群众休闲活动的便利场所。
渤海航运服务中心审批办件大厅基坑底部长94.15 m,宽92.85 m。基坑开挖深度为9.5m。基坑周围没有建筑物,东侧10 m有一公路。
施工单位:河北华兴基础工程公司
施工时间:2008年11月
1.1 场地工程地质条件
整个场地位于华北平原东部的滨海平原。本次勘察范围内地层除表层为素填土(Q4ml)外,主要为第四系全新统陆相冲积(Q4a1)、全新统海相沉积(Q4m)及上更新统陆相冲积(Q3al)形成的粉质黏土、粉土及粉砂层,按其成因、岩性特征及物理力学性质共分为8层,各层土的岩性特征如下所述:
(1)素填土,层厚0.80~1.10 m,黄褐色,以粉质黏土、黏土为主,混有粉土,为近期堆填,松散~稍密,湿~很湿。底部为深灰色。
(2)粉质黏土,层厚0.60~1.20 m,黄褐色,含氧化铁,局部夹淤泥质粉质黏土,光滑,无摇振反应,干强度高,韧性高,软塑~流塑。
(3)粉土,层厚1.20~5.50 m,灰色,含云母,腐植质,含贝屑,无光泽反应,摇振反应中等,干强度低,韧性低,稍密~中密,很湿。
(4)粉质黏土,层厚1.30~2.8 0 m,灰~深灰色,含腐植质,稍有光滑,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,软塑~流塑,局部为淤泥质粉质黏土。
(5)粉质黏土,层厚1.20~2.30 m,灰~灰褐色,含腐植质,见贝壳,光滑,无摇振反应,干强度高,韧性高,软塑,局部夹粉土。
(7)粉土,层厚2.40~4.90 m,灰~黄灰色,含云母,局部腐植质,无光泽反应,摇振反应中等,干强度低,韧性低,中密,很湿。
(8)粉质黏土,层厚0.90~8.20 m,灰褐~黄灰色,含腐值质,见贝壳,稍有光滑,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,软塑~可塑,局部夹粉土。
1.2 场地水文地质条件
勘察深度范围内揭露的地下水主要为第四系孔隙潜水,主要受大气降水影响及周边场地海水养殖场、晒盐池等地表水体的影响,地下水位年变化幅度0.50~1.00 m。勘察期间地下水位:埋深0.5 m。
2 基坑支护方案比选
软土基坑支护方案的选择要综合考虑场地周围的环境、基坑开挖范围及深度、地质条件及防水要求。结合本工程的实际情况通过分析比较,综合确定了如下几种基坑支护方案。
(1)钢板桩支护。钢板桩作为临时性结构常用于深基坑支护、桥梁桥墩水中基础及海岸工程等的施工围堰。其适用范围包括软土、淤泥质土及地下水丰富地区,这些地质环境往往易于钢板桩的施工。但由于钢板桩刚度小、柔性大, 在土压力的作用下容易产生位移,,且造价较高。
(2)地下连续墙。地下连续墙的围护呈封闭状,止水效果好,墙体刚度大。在基坑开挖后,浇筑地下连续墙再加上锚杆或支撑系统,就可以止水和挡土,非常便于深基础的施工。一般来说,围护体用作主体结构的一部分,或采用逆筑法施工时,或在软土层中基坑开挖深度超过10 m,周围地下管线或相邻建筑对位移与沉降要求较高,可采用地下连续墙。与排桩和深层搅拌桩围护相比,地下连续墙如只用作临时挡土结构,该围护方法造价较高,不够经济。要根据基坑土质情况、开挖深度、以及周围环境情况,并经过技术经济比较后认为合理,才能使用。
(3)土钉墙支护。土钉支护是一种边坡原位加筋支护技术。它是由天然土体通过土钉墙就地加固并与喷射混凝土面板相结合,形成一个类似重力挡墙来抵抗墙后的土压力,从而保持开挖面的稳定。
在软土基坑支护方面,土钉支护一般存在以下几个问题:
①土钉与地层界面粘结强度T值偏低,则土钉抗拔力相应降低。
②在软塑勃性土及淤泥质土层中,基坑开挖后往往难自立。
③由于软弱土层与喷射混凝土粘结强度低,或由于渗水难以施工。
④软弱土层基坑底部存在隆起、管涌、渗流等问题。
(4)深层搅拌水泥土桩与挡土灌注桩结合的支护结构,即采用深层水泥土搅拌桩为止水帷幕、钻孔灌注桩为支护结构。
深层搅拌水泥土桩是以水泥为固化剂与深层软土强制搅拌,使软土硬结成稳定性、整体性和有一定强度的桩。如密排布置可作为防水帷幕,阻止渗透水流,并对桩背后的软土进行加固,可以增加侧向承载力,支护深度较浅,一般不超过6 m。
钻孔灌注桩支护主要利用钻孔桩挡土,通过密排、间隔式、双排或其他形式在基坑周围沿线布置,桩钻入土层一定深度,使悬臂部分的主动土压力与被动土压力达到平衡,以桩自身强度承受土体压力来限制土体滑移。在开挖深度不大,闭水要求不高时可利用钻孔桩密排布里,这样布置的支护结构间隙较小,有一定的闭水性;当开挖深度较大时,可采用双排桩加支撑、后锚等其他形式的布置方式,以钻孔桩作为一道挡土墙体,防止土体滑移,保证基坑附近建筑物的安全。
深层搅拌水泥土桩与钻孔灌注桩结合应用, 即能起到挡土的作用, 且闭水效果显著,适合软土地区且对防水要求较高的基坑支护。
通过方案比选,本工程最终选用了深层搅拌水泥土桩与挡土灌注桩结合的支护结构。采用深层水泥土搅拌桩为止水帷幕、钻孔灌注桩为支护结构。 3 基坑支护结构施工工艺
本文详细介绍了钻孔灌注桩和水泥土搅拌桩的施工设备、施工工艺流程及施工注意事项。以渤海航运中心基坑支护为例,介绍钻孔灌注桩和水泥土搅拌桩的具体施工方案。
3.1 水泥土搅拌桩止水帷幕施工
本工程采用双头止水深层搅拌桩,桩长28.5 m,桩径500 mm,桩间咬和150 mm。采用42.5普通硅酸盐水泥,掺量为15%,水灰比0.45。超过24 h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。在成桩15 d后水泥土强度达到50%时方可开挖。
(1)施工工艺
①定位。钻机到达指定桩位,对中、整平。利用经纬仪检查钻机垂直度。
②预拌下沉。根据电机的电表控制下沉速度,通常为0.38~0.75 (m·min-1)。如下沉速度太慢,可输入少量清水以利钻进。
③压浆前,先制备水泥浆,并放入集料斗中。
④钻头下到桩底标高时,即行喷浆搅拌提升,边喷边搅拌;提升速度为0.3~0.5 (m·min-1)。为使软土和水泥浆搅拌均匀,重复上下搅拌,两根桩之间的搭接15 cm。
⑤每次成桩后,必须及时用灰浆泵注清水,对注浆管和喷浆头进行清洗。
⑥移位。根据钻机上的刻度,每次移位350 mm。
3.2钻孔灌注桩施工
根据该工程场地内的工程地质条件及工程技术要求,本工程拟采用泥浆护壁、潜水钻成孔。采用2台KQ-1200潜水工程钻机分区域由东向西推进,采用跳打方式,如图5-7所示。
(1)成孔施工方法和质量标准。
①进行测量放线,定桩位,开挖泥浆沟、泥浆池,埋设护筒。护筒采用钢板护筒,中心与桩位中心偏差不大于50 mm,护筒上口应高出地面150 mm,其内径应大于钻头直径100 mm,其上部宜开设1~2个出浆孔。
②钻机就位后,必须平整、稳固,确保在施工中不发生倾斜、移位。为了准确控制钻孔深度,必须在机架上做出控制深度的标尺,以便施工中进行观测、记录。
③开钻前,要保证泥浆的排放畅通及排运泥浆工作準备就绪,方可开钻。
④钻机必须先注水后进尺,进尺速度控制在0.2 m·min-1为宜,碰到硬土层进尺速度适当减慢,以钻机不超过负荷为准,钻机进尺到设计孔深时,使钻机空转不进尺,同时射水。待孔底残渣磨成浆,排水泥浆比重降到1.1左右时,以手指捻浆无砂粒感觉时,即可认为清孔合格。
⑤清孔终结前,应测定泥浆指标,以保证在水下混凝土浇注时,孔底沉渣不大于允许厚度,清孔后应立即组织水下混凝土施工,一般从清孔停止到砼浇注开始控制在一小时以内。
⑥桩钻孔成孔后,必须测量深度、孔径,符合设计要求后,方可进行混凝土浇注。浇注砼前,孔底的泥浆比重应小于1.25;含砂率小于或等于8%;粘度≤28 S;孔底沉渣厚度指标符合设计要求不得大于200 mm。
⑦钻进过程中如发生斜孔、塌孔和护筒周围冒浆时,应停钻,待采取相应措施后再行钻进。如发生缩颈、塌孔时,可加大泥浆比重以稳孔护壁,也可于缩颈、塌孔段投入粘土、泥膏;使潜水钻空转不进尺进行固壁。当缩颈、塌孔严重或泥浆突然漏失时,应立即回填粘土,待孔壁稳定后再钻。
(2)钢筋笼的制作。
①钢筋笼在制作、运输和安装过程中,应采取措施防止变形。
②钢筋笼的主筋净保护层不宜小于70 mm ,其允许偏差为±20 mm 。
③吊放钢筋笼入孔时,不得碰撞孔壁,灌注混凝土时应采取措施固定钢筋笼的位置。
④钢筋笼需分段连接者,其连接焊缝及接头数量应符合规范要求。
⑤钢筋笼外侧需设混凝土垫块或采用其它有效措施,以确保钢筋保护层厚度。
⑥水平钢筋(横向加劲箍及螺旋箍)与纵向钢筋交接处应焊牢。
(3)混凝土的浇灌。
①本工程灌注桩混凝土强度为C30。
②本工程采用水下灌注的混凝土,要求混凝土必须有良好的和易性,坍落度宜为180~220,混凝土中的水泥用量不应少于360 kg·m-3,粗骨料粒径不得大于40 mm。
③现场制作的混凝土初凝时间不得少于2 h;预拌混凝土初凝时间应视交通情况而定,宜从最不利的情况考虑控制终凝时间。
④应控制最后一次混凝土的灌注量,不使桩顶超过或偏低过多,一般控制在设计桩顶标高以上约0.8 m。如果桩头质量较差,必须凿至符合要求为止。
4 .结束语
本文以渤海航运服务中心基坑支护为工程背景,介绍了场地的工程地质条件和水文地质条件,通过方案比选,确定了基坑支护方案。应用理正深基坑计算软件对支护结构进行了内力计算,在此基础上进行支护结构设计并对基坑进行了稳定性分析。该工程已于2011年12月峻工投用,基坑支护工程施工非常成功,效果良好。