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摘 要 PLC的应用就是以PLC为程控中心,组成电气控制系统,实现对生产过程的控制。而一般金属切削加工机床还是以电气控制为主,如果控制对象是工业环境较差,而安全性、可靠性要求又特别高、系统工艺过程又要经常变动的机械设备,用PLC作为主要控制设备是最合适的。
关键词 摇臂钻床 PLC 控制系统
长期以来,金属切削加工机床多采用继电接触器电路实现电气控制。其实,这类机械的电气控制主要以逻辑控制为主,这正是可编程控制器工作的强项。因此,PLC在机械加工机床电气控制领域得到了越来越多的应用。不但许多新产品机床开始采用PLC作为主要控制设备,旧的机床电路也开始采用PLC实现电气改造。
一、Z3040摇臂钻床电器设备简介
Z3040摇臂钻床利用旋转的钻头对工件进行加工,可广泛应用于机械加工中的钻孔、扩孔、铰孔、攻螺纹及锪平面等。钻削加工时,通过夹紧装置,主轴箱紧固在摇臂上,可以沿摇臂径向运动,摇臂紧固在外立柱上,外立柱紧固在内立柱上。摇臂借助于丝杠,可以作升降运动,也可以与外立柱固定在一起,沿内立柱旋转。机械加工机床的加工运动往往是机械与电气配合实现的。Z3040摇臂钻床设有4台电动机,即主轴电动机、冷却泵电动机、摇臂升降电动机及液压泵电动机。主轴电动机提供主轴转动的动力,是钻床加工主运动的动力源,但主轴电动机只有正转工作模式,反转由机械方法实现。冷却泵电动机用于提供冷却液,只需正转。摇臂升降电动机提供摇臂升降的动力,需正反转。液压泵电动机提供液压油,用于摇臂、立柱和主轴箱的夹紧和松开,也需要正反转。
Z3040摇臂钻床的操作主要通过手轮及按钮实现,手轮用于主轴箱在摇臂上的移动,这是手动的。按钮用于主轴的启动停止、摇臂的上升下降、立柱主轴箱的放松及夹紧等操作,再配合限位开关完成机床调节的各种动作。
二、利用三菱FX2N-32MR PLC对Z3040摇臂钻床的改造
(一)Z3040摇臂钻床控制回路。
(二)Z3040摇臂钻床的PLC改造方案的确定。
1.原钻床的工艺加工方法不变。
2.在保留主电路的原有元件的基础上,不改变原控制系统电气操作方法。
3.电气控制系统控制元件(包括按钮、行程开关、热继电器、接触器),作用与原电气线路相同。
4.四个电机的操作方法不变。
5.改造原继电器控制中的硬件接线,改为PLC编程实现。
具体做法为:采用可编程控制器的Z3040摇臂钻床的操作及功能应与采用继电接触器电路时完全一致。机床原先配备的按钮、限位开关、变压器、指示灯、热继电器、接触器等电器均需保留。按钮、限位开关作为主要操作器件接入PLC的输入口,每个触点占用一个输入口,热继电器的触点可与相关接触器的线圈串联,所以热继电器可不接入PLC的输入口。接触器及电磁阀线圈作为主要的执行器件接入PLC的输出口。指示灯的控制触点在硬件连接上与其他控制功能不冲突,可不接入PLC的输出口。原电路中的接触器KM1、KM2、KM3、KM4、KM5之间的互锁也设在机外进行。
清点Z3040摇臂钻床需接入PLC的输入输出器件后,确定需输入口14个及输出口6个,选用FX2N系列的PLC。
(三)Z3040摇臂钻床PLC改造I/O分配图(图1)。
系统的硬件连接及各端口的标号如图1所示。选用定时器T37代替原电路中KT,另为编程需要还选用M100及M101两个辅助继电器。
三、改造后Z3040摇臂钻床的PLC调试过程
(一)主轴电动机M1转动。按下SB2(即X1置1),主轴电动机M1运转;按下SB1(即X0置1),M1停止。
(二)摇臂的上升与下降。需要摇臂上升时,按下SB3(即X2置1):KT、KM4、YA得电,液压电动机M3起动,使摇臂松开。待完全松开后,行程开关SQ2动作(即X13、X14置1),使KM4失电,液压电动机M3停止运转,KM2得电吸合,摇臂升降电动机M2正向起动,带动摇臂上升。
松开SB3(即X4置1):KM2、KT失电,M2停止,KT失电3S后KM5得电,M3反向起动,使摇臂夹紧。待完全夹紧后,行程开关SQ3动作(即X15置1),使KM5、YA断电,液压电动机M3停止运转。
需要摇臂下降时,按下摇臂下降按钮SB4(即X3置1),动作过程与摇臂上升相似。
(三)摇臂升降限位保护。摇臂升降限位保护是靠上下限位开关SQ1U和SQ1D实现的。上升碰到SQ1U后(即X11置1),摇臂自动夹紧,与松开SB3(即X4置1)动作相同;下降碰到SQ1D后(即X12置1),摇臂自动夹紧,与松开SB4(X5置1)动作相同。
(四)立柱与主轴箱的夹紧与松开。立柱和主轴箱同时夹紧和同时松开。按下按钮SB5(即X6置1),KM4得电,液压电动机M3正向起动,立柱和主轴箱松开;按下按钮SB6(即X7置1),KM5得电,液压电动机M3反向起动,立柱和主轴箱夹紧。
四、结束语
实践证明,用PLC改造传统继电器控制系统是很好的方法。它可以充分发挥PLC高可靠性、高抗干扰的特点,寿命长、维修量少、查找外部线路简单。提高机床的自动化程度,提高了效率,创造较好的经济效益。
关键词 摇臂钻床 PLC 控制系统
长期以来,金属切削加工机床多采用继电接触器电路实现电气控制。其实,这类机械的电气控制主要以逻辑控制为主,这正是可编程控制器工作的强项。因此,PLC在机械加工机床电气控制领域得到了越来越多的应用。不但许多新产品机床开始采用PLC作为主要控制设备,旧的机床电路也开始采用PLC实现电气改造。
一、Z3040摇臂钻床电器设备简介
Z3040摇臂钻床利用旋转的钻头对工件进行加工,可广泛应用于机械加工中的钻孔、扩孔、铰孔、攻螺纹及锪平面等。钻削加工时,通过夹紧装置,主轴箱紧固在摇臂上,可以沿摇臂径向运动,摇臂紧固在外立柱上,外立柱紧固在内立柱上。摇臂借助于丝杠,可以作升降运动,也可以与外立柱固定在一起,沿内立柱旋转。机械加工机床的加工运动往往是机械与电气配合实现的。Z3040摇臂钻床设有4台电动机,即主轴电动机、冷却泵电动机、摇臂升降电动机及液压泵电动机。主轴电动机提供主轴转动的动力,是钻床加工主运动的动力源,但主轴电动机只有正转工作模式,反转由机械方法实现。冷却泵电动机用于提供冷却液,只需正转。摇臂升降电动机提供摇臂升降的动力,需正反转。液压泵电动机提供液压油,用于摇臂、立柱和主轴箱的夹紧和松开,也需要正反转。
Z3040摇臂钻床的操作主要通过手轮及按钮实现,手轮用于主轴箱在摇臂上的移动,这是手动的。按钮用于主轴的启动停止、摇臂的上升下降、立柱主轴箱的放松及夹紧等操作,再配合限位开关完成机床调节的各种动作。
二、利用三菱FX2N-32MR PLC对Z3040摇臂钻床的改造
(一)Z3040摇臂钻床控制回路。
(二)Z3040摇臂钻床的PLC改造方案的确定。
1.原钻床的工艺加工方法不变。
2.在保留主电路的原有元件的基础上,不改变原控制系统电气操作方法。
3.电气控制系统控制元件(包括按钮、行程开关、热继电器、接触器),作用与原电气线路相同。
4.四个电机的操作方法不变。
5.改造原继电器控制中的硬件接线,改为PLC编程实现。
具体做法为:采用可编程控制器的Z3040摇臂钻床的操作及功能应与采用继电接触器电路时完全一致。机床原先配备的按钮、限位开关、变压器、指示灯、热继电器、接触器等电器均需保留。按钮、限位开关作为主要操作器件接入PLC的输入口,每个触点占用一个输入口,热继电器的触点可与相关接触器的线圈串联,所以热继电器可不接入PLC的输入口。接触器及电磁阀线圈作为主要的执行器件接入PLC的输出口。指示灯的控制触点在硬件连接上与其他控制功能不冲突,可不接入PLC的输出口。原电路中的接触器KM1、KM2、KM3、KM4、KM5之间的互锁也设在机外进行。
清点Z3040摇臂钻床需接入PLC的输入输出器件后,确定需输入口14个及输出口6个,选用FX2N系列的PLC。
(三)Z3040摇臂钻床PLC改造I/O分配图(图1)。
系统的硬件连接及各端口的标号如图1所示。选用定时器T37代替原电路中KT,另为编程需要还选用M100及M101两个辅助继电器。
三、改造后Z3040摇臂钻床的PLC调试过程
(一)主轴电动机M1转动。按下SB2(即X1置1),主轴电动机M1运转;按下SB1(即X0置1),M1停止。
(二)摇臂的上升与下降。需要摇臂上升时,按下SB3(即X2置1):KT、KM4、YA得电,液压电动机M3起动,使摇臂松开。待完全松开后,行程开关SQ2动作(即X13、X14置1),使KM4失电,液压电动机M3停止运转,KM2得电吸合,摇臂升降电动机M2正向起动,带动摇臂上升。
松开SB3(即X4置1):KM2、KT失电,M2停止,KT失电3S后KM5得电,M3反向起动,使摇臂夹紧。待完全夹紧后,行程开关SQ3动作(即X15置1),使KM5、YA断电,液压电动机M3停止运转。
需要摇臂下降时,按下摇臂下降按钮SB4(即X3置1),动作过程与摇臂上升相似。
(三)摇臂升降限位保护。摇臂升降限位保护是靠上下限位开关SQ1U和SQ1D实现的。上升碰到SQ1U后(即X11置1),摇臂自动夹紧,与松开SB3(即X4置1)动作相同;下降碰到SQ1D后(即X12置1),摇臂自动夹紧,与松开SB4(X5置1)动作相同。
(四)立柱与主轴箱的夹紧与松开。立柱和主轴箱同时夹紧和同时松开。按下按钮SB5(即X6置1),KM4得电,液压电动机M3正向起动,立柱和主轴箱松开;按下按钮SB6(即X7置1),KM5得电,液压电动机M3反向起动,立柱和主轴箱夹紧。
四、结束语
实践证明,用PLC改造传统继电器控制系统是很好的方法。它可以充分发挥PLC高可靠性、高抗干扰的特点,寿命长、维修量少、查找外部线路简单。提高机床的自动化程度,提高了效率,创造较好的经济效益。