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摘要:油田注汽锅炉是蒸汽热力采油的关键设备。当注汽锅炉水处理离子软化器故障发生时,一般伴有树脂大量漏失或树脂中毒现象的发生。本文在水处理离子软化器的故障分析的基础上,制定并实施了离子软化器故障处理对策,提高了锅炉运行时率和设备完好率,降低了注汽运行成本。
关键词:注汽锅炉;水处理;离子软化器;故障处理
油田注汽锅炉是蒸汽热力采油的关键设备,随着热采规模的不断扩大,油田注汽锅炉的数量越来越多。保证锅炉给水的稳定、及时连续供应,是锅炉安全连续正常运行的重要因素。离子软化器是注汽锅炉水处理装置的重要组成部分,若发生故障,会导致水质硬度不合格,影响正常的生产运行。注汽锅炉水处理离子软化器故障发生时,一般伴有树脂大量漏失或树脂中毒现象的发生。
1 水处理离子软化器故障分析
1.1 集水帽易损坏主要是由于集水帽质量差
集水帽是水处理设备软水罐装置中的关键部件,它上面有很多缝隙,软化后的水由缝隙流入流出,但砂粒和树脂则不能通过。水处理有两组树脂四罐,活动锅炉炉一级罐树脂自重750公斤,二级罐树脂自重500公斤;固定锅炉一级罐树脂自重1250公斤,二级罐树脂自重750公斤,当运行走水时,考虑到水本身的重力及速度,集水帽承受的重量更大。传统集水帽是缠绕焊接制造,难以承受重量压力,平均3 个月漏树脂一次。树脂渗漏后堵塞置换管线、药箱进水管线、除氧器过滤器、除氧器一、二级喷头;或是进入锅炉柱塞泵,锅炉管线,对设备造成很大影响,更换的旧树脂污染环境,增加人力,物力。
1.2 水源含有大分子有机物、铁离子,使树脂易中毒
离子交换树脂具有化学稳定性好,机械强度高,交换能力大等优点,因而在注蒸汽锅炉用水处理中,得到了广泛应用。但树脂在使用过程中,由于受到有害杂质(如铁化物、有机物等)的污染,就会发生树脂“中毒”事故,甚至报废。阳树脂的铁“中毒”一般只发生在以食盐为再生剂的软化水过程中,主要有两种情况,一种是当铁以胶态或悬浮铁化物的形式进入钠离子交换器后,被树脂吸附,并在树脂表面形成一层铁化物的覆盖层,阻止了水中的离子与树脂进行有效接触;另一种是铁以Fe2+形式进入交换器,与树脂进行交换反应,使Fe2+占据在交换位置上,因Fe2+很容易被氧化成高价铁化物,沉积在树脂内部,堵塞了交换孔道。
1.3 日常维护保养不到位,也会导致水处理设备发生故障
设备日常维护保养,一般是利用停炉时间进行。由于离子软化器内部空间极其狭小,且罐内结构复杂,铁锨和其它工具施展不开,且工作人员不能长时间在内部作业,高温闷热天气更不能进入作业,通常是有故障发生的时候再进行处理,所以做好对离子软化器的内部保养比较困难,因此会发生软化罐内壁腐蚀等故障。由于软化罐内壁腐蚀、法兰垫子刺漏等都属于发生频率比较低的故障,所以可定期对软化罐进行内部保养,即可将隐患排除。
2 离子软化器故障处理对策的实施
2.1 更换耐腐蚀、强度高的新式集水帽
传统集水帽(图1)是缠绕焊接制造,承压能力差,在工作状态下,不仅承受树脂和水的重力,还有水流的压力,极易发生损坏。所以在保留树脂罐原有流程上,采用DN15、DN25不锈钢304钢管,壁厚3.5mm,端头一端车扣,另端不锈钢堵头焊接,管身分段激光割缝,割缝宽度0.16-0.2mm,割缝长度10cm。不锈钢割缝筛管优点:耐压强度高,耐腐蚀,端头管径车扣与流程丝扣连接平行,受力比较均匀。
2.2 安装盐水过滤网
盐水池通常暴露在室外,风吹日晒,致使盐水池内有脏物、大分子有机物等杂质,在水处理的再生进盐过程中,这些赃物、大分子有机物等杂质若进入软水罐,反洗过程中得不到充分反洗,致使软水罐中杂质排不出,树脂颗粒分布不均匀,甚至导致树脂中毒,影响盐水与树脂的交换,致使用水量大,再生效果不好,用盐量提高。
针对这一情况,在盐泵进口吸头处装上过滤网,可根据实际情况选择合适的过滤网的网孔大小与过滤网的层数,来阻止杂质进入软水罐。改进后,可保证盐水的清洁度,减少对树脂的污染和延长树脂使用寿命,缩短再生时间,节约用水。
2.3 加强设备内壁防腐
盐池内壁和软化罐内壁长期在盐水的浸泡下,表层易被腐蚀产生铁化物。要定期进行设备的内壁防腐,不定期进行检查,发现有腐蚀的情况要及时进行处理。
3 实施效益分析
3.1 提高了锅炉运行时率
实施对策以后,对2018年的故障停炉情况进行了调查,停炉天数从全年25天降至14天,没有因为水处理离子软化器设备故障停炉的现象发生,提高了锅炉运行时率和注汽的质量(表1)。
3.2 节约了更换所需的树脂的费用
按树脂价格1.2万元/ 吨,活动炉一级罐树脂自重750公斤,二级罐树脂自重500公斤,完全更换一次树脂的费用为1.5万元;固定站一级罐树脂自重1250公斤,二级罐树脂自重750公斤,完全更换一次树脂的费用为2.4万元。
3.3 缩短再生时间,减少了盐水的用量
再生包括反洗、进盐、置换、一洗、二洗,所需時间分别为30、30、40、40、50分钟,若树脂漏失或中毒,反洗效果差,需延长时间。若反洗各步的时间分别延长至45、30、40、60、90分钟,共延长80分钟,再生流量为10m3/h,再生频率为24h/次,所以一年可节约用水约4867m3,水的单价为4.6元 /m3,水的运费为16元/m3,一台锅炉一年可节约水费约10万元。
3.4减少相关设备的损坏
树脂渗漏后堵塞置换管线、药箱进水管线、除氧器过滤器、除氧器一、二级喷头;或是进入锅炉柱塞泵,锅炉管线,对设备造成很大影响。更换割缝筛管后,可减少树脂的渗漏,避免对相关设备的损坏。
参考文献:
[1]邓治家盐水浸泡法对改善注汽锅炉水处理再生效果所起的作用《化工管理》2014年第20期.
作者简介:
杨东霞,女,1976年 11月出生,高级技师,从事油田注气服务工作.
关键词:注汽锅炉;水处理;离子软化器;故障处理
油田注汽锅炉是蒸汽热力采油的关键设备,随着热采规模的不断扩大,油田注汽锅炉的数量越来越多。保证锅炉给水的稳定、及时连续供应,是锅炉安全连续正常运行的重要因素。离子软化器是注汽锅炉水处理装置的重要组成部分,若发生故障,会导致水质硬度不合格,影响正常的生产运行。注汽锅炉水处理离子软化器故障发生时,一般伴有树脂大量漏失或树脂中毒现象的发生。
1 水处理离子软化器故障分析
1.1 集水帽易损坏主要是由于集水帽质量差
集水帽是水处理设备软水罐装置中的关键部件,它上面有很多缝隙,软化后的水由缝隙流入流出,但砂粒和树脂则不能通过。水处理有两组树脂四罐,活动锅炉炉一级罐树脂自重750公斤,二级罐树脂自重500公斤;固定锅炉一级罐树脂自重1250公斤,二级罐树脂自重750公斤,当运行走水时,考虑到水本身的重力及速度,集水帽承受的重量更大。传统集水帽是缠绕焊接制造,难以承受重量压力,平均3 个月漏树脂一次。树脂渗漏后堵塞置换管线、药箱进水管线、除氧器过滤器、除氧器一、二级喷头;或是进入锅炉柱塞泵,锅炉管线,对设备造成很大影响,更换的旧树脂污染环境,增加人力,物力。
1.2 水源含有大分子有机物、铁离子,使树脂易中毒
离子交换树脂具有化学稳定性好,机械强度高,交换能力大等优点,因而在注蒸汽锅炉用水处理中,得到了广泛应用。但树脂在使用过程中,由于受到有害杂质(如铁化物、有机物等)的污染,就会发生树脂“中毒”事故,甚至报废。阳树脂的铁“中毒”一般只发生在以食盐为再生剂的软化水过程中,主要有两种情况,一种是当铁以胶态或悬浮铁化物的形式进入钠离子交换器后,被树脂吸附,并在树脂表面形成一层铁化物的覆盖层,阻止了水中的离子与树脂进行有效接触;另一种是铁以Fe2+形式进入交换器,与树脂进行交换反应,使Fe2+占据在交换位置上,因Fe2+很容易被氧化成高价铁化物,沉积在树脂内部,堵塞了交换孔道。
1.3 日常维护保养不到位,也会导致水处理设备发生故障
设备日常维护保养,一般是利用停炉时间进行。由于离子软化器内部空间极其狭小,且罐内结构复杂,铁锨和其它工具施展不开,且工作人员不能长时间在内部作业,高温闷热天气更不能进入作业,通常是有故障发生的时候再进行处理,所以做好对离子软化器的内部保养比较困难,因此会发生软化罐内壁腐蚀等故障。由于软化罐内壁腐蚀、法兰垫子刺漏等都属于发生频率比较低的故障,所以可定期对软化罐进行内部保养,即可将隐患排除。
2 离子软化器故障处理对策的实施
2.1 更换耐腐蚀、强度高的新式集水帽
传统集水帽(图1)是缠绕焊接制造,承压能力差,在工作状态下,不仅承受树脂和水的重力,还有水流的压力,极易发生损坏。所以在保留树脂罐原有流程上,采用DN15、DN25不锈钢304钢管,壁厚3.5mm,端头一端车扣,另端不锈钢堵头焊接,管身分段激光割缝,割缝宽度0.16-0.2mm,割缝长度10cm。不锈钢割缝筛管优点:耐压强度高,耐腐蚀,端头管径车扣与流程丝扣连接平行,受力比较均匀。
2.2 安装盐水过滤网
盐水池通常暴露在室外,风吹日晒,致使盐水池内有脏物、大分子有机物等杂质,在水处理的再生进盐过程中,这些赃物、大分子有机物等杂质若进入软水罐,反洗过程中得不到充分反洗,致使软水罐中杂质排不出,树脂颗粒分布不均匀,甚至导致树脂中毒,影响盐水与树脂的交换,致使用水量大,再生效果不好,用盐量提高。
针对这一情况,在盐泵进口吸头处装上过滤网,可根据实际情况选择合适的过滤网的网孔大小与过滤网的层数,来阻止杂质进入软水罐。改进后,可保证盐水的清洁度,减少对树脂的污染和延长树脂使用寿命,缩短再生时间,节约用水。
2.3 加强设备内壁防腐
盐池内壁和软化罐内壁长期在盐水的浸泡下,表层易被腐蚀产生铁化物。要定期进行设备的内壁防腐,不定期进行检查,发现有腐蚀的情况要及时进行处理。
3 实施效益分析
3.1 提高了锅炉运行时率
实施对策以后,对2018年的故障停炉情况进行了调查,停炉天数从全年25天降至14天,没有因为水处理离子软化器设备故障停炉的现象发生,提高了锅炉运行时率和注汽的质量(表1)。
3.2 节约了更换所需的树脂的费用
按树脂价格1.2万元/ 吨,活动炉一级罐树脂自重750公斤,二级罐树脂自重500公斤,完全更换一次树脂的费用为1.5万元;固定站一级罐树脂自重1250公斤,二级罐树脂自重750公斤,完全更换一次树脂的费用为2.4万元。
3.3 缩短再生时间,减少了盐水的用量
再生包括反洗、进盐、置换、一洗、二洗,所需時间分别为30、30、40、40、50分钟,若树脂漏失或中毒,反洗效果差,需延长时间。若反洗各步的时间分别延长至45、30、40、60、90分钟,共延长80分钟,再生流量为10m3/h,再生频率为24h/次,所以一年可节约用水约4867m3,水的单价为4.6元 /m3,水的运费为16元/m3,一台锅炉一年可节约水费约10万元。
3.4减少相关设备的损坏
树脂渗漏后堵塞置换管线、药箱进水管线、除氧器过滤器、除氧器一、二级喷头;或是进入锅炉柱塞泵,锅炉管线,对设备造成很大影响。更换割缝筛管后,可减少树脂的渗漏,避免对相关设备的损坏。
参考文献:
[1]邓治家盐水浸泡法对改善注汽锅炉水处理再生效果所起的作用《化工管理》2014年第20期.
作者简介:
杨东霞,女,1976年 11月出生,高级技师,从事油田注气服务工作.