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[摘 要]单六西区块随着勘探开发程度的不断提高,受老区井况逐年恶化、水淹加剧,平面、层间矛盾日益突出,油井综合含水持续上升等诸多因素影响,挖潜难度逐年加大。针对以上客观事实,近年来在高含水老区立足治水,挖掘层内、层间及平面潜力。本文主要根据该区块油井历周生产情况及剩余油分布规律,摸排高含水停产井,采取大修、防砂扶停、注氮调剖及转周扶停等措施,实施层内挖潜,挖潜层内剩余油。通过对该区块目前现状的分析和总结,结合近年来的主要工作,对存在的问题进行深度剖析,加深了对该区块的认识,并提出了下步的挖潜方向。
[关键词]水淹;高含水;注氮调剖;剩余油;挖潜方向
中图分类号:TE869 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)09-0294-01
1 单六西区块概况及开发现状
单家寺油田地理位置位于山东省东营市利津县西南北宋乡境内,区域构造位置位于东营凹陷与滨县凸起之间的过渡地带。单六西位于单家寺稠油油田西区,东为单56块。主要含油层系馆陶组下部,为受前震旦系变质岩基底控制、由北向南倾没的具有继承性的单斜构造油藏,含油面积3.7km2, 地质储量836.2×104t。油藏埋深1070-1135m,孔隙度34%,渗透率1000-5500x10-3μm2,原油密度0.97-1.04g/cm3,粘度3300-49100mPa.s,属于特稠油。
2016年6月,投产油井169口,开井60口,日产液能力2925t/d,日产油水平247t/d,综合含水91.6%,日注汽水平157t,累产油164万吨,累产水1031万吨,累注汽474.5万吨,采出程度19.6%,采油速度1.0%,累计油气比0.35,回采水率217.3%。
与去年同期对比:开井数增加3口,日产液增加522吨、日产油增加22.9吨,采油速度降低0.2%,油汽比下降0.115,综合含水上升0.8%。
2 存在问题
随着区块开发已经进入后期,层间矛盾逐渐凸现出来,这也给老区块油田的开发带来一定的困难和问题。
2.1 油藏水淹严重
单六西馆陶组原始地层压力11.5MPa,天然能量不足,生产过程中压力下降快。随着开发时间的延长,地层水水侵加剧,特别是受沙三段底水的影响,油藏水淹非常严重。单六西综合含水与2010年12月对比,40-60%之间井数上升1口, 60-80%之间井数下降1口,80-90%之间井数下降4口,90-95%之间的井数分别上升6口, 95-100%之间的井数持平,从总体上看,该区块含水呈现上升趋势。
通过以上分析和数据对比可以发现,单六西区块水淹程度非常严重,该区块的油井含水也呈现逐渐上升的趋势,并且已经达到高含水后期。
2.2 井间汽窜严重
单六西在2015年共发生汽窜46井对,2016年上半年共注汽21井次,其中发生汽窜16井次,比例高达76%。注汽前采取下放光杆停井焖井的有3井对,注汽过程中采取下调参数的有6对,注汽过程中采取焖井措施的有4井对,主要分布在单6中水平井、6-2-14井区及单六西构造顶部区域。汽窜频繁和严格的井控措施给油井运作带来较大的困难.
2.3 开发动态井网不完善
单六西采用176m×125m反九点井网投产129口井,井网密度34.2口/km2,单井控制储量5-7×104t,随着吞吐轮次的不断增加,套管损坏和高含水停产井增多,动态井网不完善,可利用井仅68口,单井控制储量10-13×104t,井网密度20.6口/km2,储量控制程度差,损失控制储量近430×104t,最终采收率难提高。
3 下步挖潜方向
3.1 氮气泡沫调剖堵水
1、注氮调剖机理
通过向地层注入氮气,降低岩石表面张力和界面张力,改善岩石润湿性,堵塞大孔道并产生贾敏效应,降低水相渗透率。增加波及系数,提高了地层能量,改善了原油向井筒渗流的驱替条件,起到补充能量助排的作用。
注氮气泡沫调剖是多轮次吞吐后提高采收率的有效技术,技术已基本配套,具有大规模推广的潜力。
2、效果分析
2016年实施氮气泡沫调剖共计6井次,开井5井次,措施后日油能力由11.8t上升到31.8t,综合含水由95.1%下降到89.4%,初增产油能力20t/d,综合含水累计下降28.4%,累增油2692t。
单6-6-32井实施氮气泡沫调剖后,注汽压力明显上升,注汽效果得到了有效的改善。下泵第7天含水降至81%,生产至第12周时,日液67.8t,日油19t,含水71.1%,温度76度,生产了1116天,产油2552t,产水3681t,生产情况良好。
3.2 封窜技术研究
单六西自2007起开始汽窜加剧,汽窜发生后,油井温度和液量短时间内迅速上升,从安全方面考虑,只能采取关井、停注措施,对注汽井和汽窜井都造成很大的影响,而且因为存在层间窜现象,严重影响了油井作业、注汽运行。
1、凝胶类堵剂原理
该堵剂組成单元的A环为间苯二酚型,B环为邻苯二酚型。A、B环在一定条件下可与醛类发生缩合反应,形成凝胶实现对大通道的封堵。在25℃下的粘度为1.5mPa·s,易于泵送进入窜流通道深部。
2、封堵效果
单6-2-28井层内存在三个高渗透段,第6周注汽时,两口临井汽窜严重,该井被迫停注。为此对6-2-28挤20m3铬冻胶体系+70m3HMC堵剂(由30m3 HMC堵剂现场稀释配制)进行高温封窜措施。注汽4天后,两口临井出现汽窜现象,但是汽窜程度减轻,封窜起到一定效果。
3.3 单6-10-3井区滚动扩边潜力
单6-10-3井属于单六西沙三段,射开ES3,1082.0m-1098.0m,16m/2层,该井为2011年单六西的开发滚动新井,先期采取绕丝管防砂方式,第一周注汽量3480吨,干度为70.4%,流温流压资料显示:井内全部为蒸汽,注汽效果较好。
单6-10-3井第一周放喷,最高油压5MPa,放喷时峰值温度97度,峰值液量68.9吨,峰值油量3.3吨,含水95.1%,累计生产78天,周期产油478吨,产水1002吨,综合含水67.9%。目前生产10周,累产8690t。
该井区S3段具备进一步开采的能力,目前已经对该区初步部署15口油井待实施。
4 取得认识
1、含水率上升是油田开发后期普遍存在的问题,受沙三段底水水淹影响,单六西区块含水较高,应进一步加深认识。
2、进一步注氮调剖工艺技术以及HMC高温封堵技术,目前应用未达到理想效果,还需根据不同井的不同情况制定相应的治理措施。
3、加深对单6-10-3新增区块的认识,在整个区块含水相对较高的阶段,开辟新的生产单元能较好的促进油田开发。
参考文献
[1] 郭美娟,等.单家寺稠油油藏注汽参数优化实验与评价.中国石油和化工标准与质量,2012,3:288-288 .
[2] 程玉桥,等.胜利油区单家寺油田超稠油性质研究. 油气地质与采收率,2002,9(4):33-34 .
[3] 李文華主编,采油工程,北京:石油工业出版社,2004
[4] 张继芬主编,提高原油采收率基础.北京,石油工业出版社,1999
[关键词]水淹;高含水;注氮调剖;剩余油;挖潜方向
中图分类号:TE869 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)09-0294-01
1 单六西区块概况及开发现状
单家寺油田地理位置位于山东省东营市利津县西南北宋乡境内,区域构造位置位于东营凹陷与滨县凸起之间的过渡地带。单六西位于单家寺稠油油田西区,东为单56块。主要含油层系馆陶组下部,为受前震旦系变质岩基底控制、由北向南倾没的具有继承性的单斜构造油藏,含油面积3.7km2, 地质储量836.2×104t。油藏埋深1070-1135m,孔隙度34%,渗透率1000-5500x10-3μm2,原油密度0.97-1.04g/cm3,粘度3300-49100mPa.s,属于特稠油。
2016年6月,投产油井169口,开井60口,日产液能力2925t/d,日产油水平247t/d,综合含水91.6%,日注汽水平157t,累产油164万吨,累产水1031万吨,累注汽474.5万吨,采出程度19.6%,采油速度1.0%,累计油气比0.35,回采水率217.3%。
与去年同期对比:开井数增加3口,日产液增加522吨、日产油增加22.9吨,采油速度降低0.2%,油汽比下降0.115,综合含水上升0.8%。
2 存在问题
随着区块开发已经进入后期,层间矛盾逐渐凸现出来,这也给老区块油田的开发带来一定的困难和问题。
2.1 油藏水淹严重
单六西馆陶组原始地层压力11.5MPa,天然能量不足,生产过程中压力下降快。随着开发时间的延长,地层水水侵加剧,特别是受沙三段底水的影响,油藏水淹非常严重。单六西综合含水与2010年12月对比,40-60%之间井数上升1口, 60-80%之间井数下降1口,80-90%之间井数下降4口,90-95%之间的井数分别上升6口, 95-100%之间的井数持平,从总体上看,该区块含水呈现上升趋势。
通过以上分析和数据对比可以发现,单六西区块水淹程度非常严重,该区块的油井含水也呈现逐渐上升的趋势,并且已经达到高含水后期。
2.2 井间汽窜严重
单六西在2015年共发生汽窜46井对,2016年上半年共注汽21井次,其中发生汽窜16井次,比例高达76%。注汽前采取下放光杆停井焖井的有3井对,注汽过程中采取下调参数的有6对,注汽过程中采取焖井措施的有4井对,主要分布在单6中水平井、6-2-14井区及单六西构造顶部区域。汽窜频繁和严格的井控措施给油井运作带来较大的困难.
2.3 开发动态井网不完善
单六西采用176m×125m反九点井网投产129口井,井网密度34.2口/km2,单井控制储量5-7×104t,随着吞吐轮次的不断增加,套管损坏和高含水停产井增多,动态井网不完善,可利用井仅68口,单井控制储量10-13×104t,井网密度20.6口/km2,储量控制程度差,损失控制储量近430×104t,最终采收率难提高。
3 下步挖潜方向
3.1 氮气泡沫调剖堵水
1、注氮调剖机理
通过向地层注入氮气,降低岩石表面张力和界面张力,改善岩石润湿性,堵塞大孔道并产生贾敏效应,降低水相渗透率。增加波及系数,提高了地层能量,改善了原油向井筒渗流的驱替条件,起到补充能量助排的作用。
注氮气泡沫调剖是多轮次吞吐后提高采收率的有效技术,技术已基本配套,具有大规模推广的潜力。
2、效果分析
2016年实施氮气泡沫调剖共计6井次,开井5井次,措施后日油能力由11.8t上升到31.8t,综合含水由95.1%下降到89.4%,初增产油能力20t/d,综合含水累计下降28.4%,累增油2692t。
单6-6-32井实施氮气泡沫调剖后,注汽压力明显上升,注汽效果得到了有效的改善。下泵第7天含水降至81%,生产至第12周时,日液67.8t,日油19t,含水71.1%,温度76度,生产了1116天,产油2552t,产水3681t,生产情况良好。
3.2 封窜技术研究
单六西自2007起开始汽窜加剧,汽窜发生后,油井温度和液量短时间内迅速上升,从安全方面考虑,只能采取关井、停注措施,对注汽井和汽窜井都造成很大的影响,而且因为存在层间窜现象,严重影响了油井作业、注汽运行。
1、凝胶类堵剂原理
该堵剂組成单元的A环为间苯二酚型,B环为邻苯二酚型。A、B环在一定条件下可与醛类发生缩合反应,形成凝胶实现对大通道的封堵。在25℃下的粘度为1.5mPa·s,易于泵送进入窜流通道深部。
2、封堵效果
单6-2-28井层内存在三个高渗透段,第6周注汽时,两口临井汽窜严重,该井被迫停注。为此对6-2-28挤20m3铬冻胶体系+70m3HMC堵剂(由30m3 HMC堵剂现场稀释配制)进行高温封窜措施。注汽4天后,两口临井出现汽窜现象,但是汽窜程度减轻,封窜起到一定效果。
3.3 单6-10-3井区滚动扩边潜力
单6-10-3井属于单六西沙三段,射开ES3,1082.0m-1098.0m,16m/2层,该井为2011年单六西的开发滚动新井,先期采取绕丝管防砂方式,第一周注汽量3480吨,干度为70.4%,流温流压资料显示:井内全部为蒸汽,注汽效果较好。
单6-10-3井第一周放喷,最高油压5MPa,放喷时峰值温度97度,峰值液量68.9吨,峰值油量3.3吨,含水95.1%,累计生产78天,周期产油478吨,产水1002吨,综合含水67.9%。目前生产10周,累产8690t。
该井区S3段具备进一步开采的能力,目前已经对该区初步部署15口油井待实施。
4 取得认识
1、含水率上升是油田开发后期普遍存在的问题,受沙三段底水水淹影响,单六西区块含水较高,应进一步加深认识。
2、进一步注氮调剖工艺技术以及HMC高温封堵技术,目前应用未达到理想效果,还需根据不同井的不同情况制定相应的治理措施。
3、加深对单6-10-3新增区块的认识,在整个区块含水相对较高的阶段,开辟新的生产单元能较好的促进油田开发。
参考文献
[1] 郭美娟,等.单家寺稠油油藏注汽参数优化实验与评价.中国石油和化工标准与质量,2012,3:288-288 .
[2] 程玉桥,等.胜利油区单家寺油田超稠油性质研究. 油气地质与采收率,2002,9(4):33-34 .
[3] 李文華主编,采油工程,北京:石油工业出版社,2004
[4] 张继芬主编,提高原油采收率基础.北京,石油工业出版社,1999