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摘 要:主要介绍本钢北营1780线BG380CL的生产实践。其中产前工艺准备是重要环节,根据所生产产品的材质、用途、质量要求等特点制定合适的工艺规程,以保证试轧顺利。最终此次试轧产品各方面质量符合标准要求,是一次较为成功的生产实践。
关键词:车轮钢;工艺;质量
0 前言
随着时代的发展,汽车已经逐渐走入寻常百姓家。随着汽车使用量增加,我国汽车产业蓬勃发展,车用金属材料用量显著增加。为迎合汽车用钢这一巨大市场,本钢集团在汽车用钢的研发以及生产方面的工作已经开展多年,而车轮钢是本钢汽车用钢系列产品中较为突出的代表。
1 工艺技术准备
为了调整1780热轧线的产品结构,集团决定把一部分车轮钢的生产任务调拨给1780线,这样即丰富了1780线的产品结构,又减轻了其他热轧线的生产压力。此次1780线按照新钢种来组织生产。
1.1 原料牌号、化学成分及性能
本钢车轮钢牌号为BG380CL,是本钢自行研发的车轮钢系列中的一个牌号。化学成分和性能要求如下:
表1:BG380CL化学成分(%)
表2:BG380CL性能要求
1.2 质量要求
1.2.1 表面质量
车轮钢表面质量要求较高,原因是大部分车轮成品需要经过酸洗工序,使表面光洁,达到成品车轮外表美观的效果。虽然用户未提及过高的表面质量要求,但我们为了生产出高品质的车轮钢,所以生产车轮钢时表面质量按照冷轧料表面质量标准控制。
1.2.2 物理性能
制作车轮时,车轮钢会经过冲压、冲孔等冷成型加工工序,对车轮钢的综合性能要求较高,不仅强度符合标准要求,还需要良好的塑形和韧性,并且全带性能均匀。从车轮生产厂家获知,生产车轮时,冲压开裂和裂纹现象是最为常见的质量问题,也是最影响产品质量的问题,并且直接影响产量和成材率,原因是此种缺陷的产品直接判为废品。
为满足此钢种的质量需求,结合1780线的工艺设备装备,制定出适合车轮钢生产的工艺制度及所需条件。
1.3 工艺制定
1.3.1 加热制度
加热速度:冷装7.5 cm/min、热装7cm/min。
加热温度(℃):一加1050~1200、二加1100~1250、三加1250~1300、均熱1220~1280。
1.3.2 温度制度
表3:工艺温度制度
1.3 条件要求
1.3.1 工艺
粗轧:1)轧制模式:3+3。2)R1、R2除鳞投用4道次,压力170Bar以上。3)AWC、HGC全部投用。
精轧:1)精轧两组除鳞全部投用,压力180Bar以上。2)投用热卷箱。3)精轧带钢冷却水保证正常投用。4)F3~F4上、下部润滑水全开。
层流冷却:1)冷却模式:代码为1。2)热头热尾按模型自动控制,超调可人工修正。
计划编排:1)轧制公里数安排在(10~40)千米。2)保证科学安排规格跳跃。3)粗轧换辊第二个周期开始可轧制。
1.3.2 设备
1)除鳞系统压力保证要求值,集管和水嘴状况良好、无损坏。
2)层流冷却前工艺通道无死辊,导卫、衬板等与轧件直接接触的设备平滑,避免划伤轧件。
3)层流冷却区域辊道无死辊,并且自由辊连续出现不超过2个,全段不超过3个。
4)层流冷却侧喷水无故障全开。
1.3.3 轧制节奏
控制轧制节奏,出钢间隔在150~180s,保证在炉时间并且避免加热炉待温。
2 生产结果
2.1 工艺执行情况
试轧时板坯有效加热时间182分钟。加热温度(℃):一加1180、二级1240、三加1280、均热1250。加热工艺执行情况满足工艺要求,加热温度符合工艺要求范围内。钢坯加热质量较好,使板坯温度良好,有利于轧制。
轧制时各点温度完全按照温度制度执行,均符合表3中的温度要求。
2.2 产品质量
2.2.1 表面
此次试轧三个规格产品,每个规格抽取一卷上平整线开卷检查,检查结果未发现带钢表面有裂纹、结疤、折叠、气泡、夹杂、分层、隆起、亮带、边裂等缺陷,没有明显氧化铁皮压入,没有打折、褶皱等类似缺陷。
2.2.2 性能
屈服强度均值340Mpa,抗拉强度均值415MPa,伸长率43%。力学性能结果满足标准要求,并且性能波动小、比较稳定,主要原因是设备状况良好,所要求工艺条件现场基本满足,并且工艺温度执行到位,从而使控轧控冷充分发挥作用,生产出性能良好的产品。
2.2.3 技术指标
此次试轧投入16块板坯,成卷16卷,轧成率100%。六大指标综合命中率:厚度100%、宽度91.8%、凸度100%、平直度99.8%、终轧温度92%、卷曲温度95.2%。此次试轧的技术指标总体情况良好,满足BG380CL的技术要求。
3 用户反馈
购买此批钢卷用户在使用钢卷后给予了反馈信息。据反映1780所生产的BG380CL钢卷卷紧度好,在拆包后不会发生膨胀或松卷现象,会避免发生擦伤钢卷表面的情况,也容易上机生产。开平后表面光滑平整,没有明显缺陷。经过加工未发现开裂或裂纹现象,废品量少。但同时提出,产品宽度合标不合用,宽度精度虽高,但在冲压时边部预留尺寸需要尤其注意,易出现废品,所以只能降低速度小心操作,降低了当班产量,用户建议我们宽度公差按+10mm控制。
4 总结
此次试轧前期准备工作充分,试轧时能够按照工艺要求进行轧制,最终生产出质量较好的产品,并且用户给予了肯定。针对用户提出的要求,我们将修改PDI中的宽度公差控制限制,下次生产可验证其效果。■
关键词:车轮钢;工艺;质量
0 前言
随着时代的发展,汽车已经逐渐走入寻常百姓家。随着汽车使用量增加,我国汽车产业蓬勃发展,车用金属材料用量显著增加。为迎合汽车用钢这一巨大市场,本钢集团在汽车用钢的研发以及生产方面的工作已经开展多年,而车轮钢是本钢汽车用钢系列产品中较为突出的代表。
1 工艺技术准备
为了调整1780热轧线的产品结构,集团决定把一部分车轮钢的生产任务调拨给1780线,这样即丰富了1780线的产品结构,又减轻了其他热轧线的生产压力。此次1780线按照新钢种来组织生产。
1.1 原料牌号、化学成分及性能
本钢车轮钢牌号为BG380CL,是本钢自行研发的车轮钢系列中的一个牌号。化学成分和性能要求如下:
表1:BG380CL化学成分(%)
表2:BG380CL性能要求
1.2 质量要求
1.2.1 表面质量
车轮钢表面质量要求较高,原因是大部分车轮成品需要经过酸洗工序,使表面光洁,达到成品车轮外表美观的效果。虽然用户未提及过高的表面质量要求,但我们为了生产出高品质的车轮钢,所以生产车轮钢时表面质量按照冷轧料表面质量标准控制。
1.2.2 物理性能
制作车轮时,车轮钢会经过冲压、冲孔等冷成型加工工序,对车轮钢的综合性能要求较高,不仅强度符合标准要求,还需要良好的塑形和韧性,并且全带性能均匀。从车轮生产厂家获知,生产车轮时,冲压开裂和裂纹现象是最为常见的质量问题,也是最影响产品质量的问题,并且直接影响产量和成材率,原因是此种缺陷的产品直接判为废品。
为满足此钢种的质量需求,结合1780线的工艺设备装备,制定出适合车轮钢生产的工艺制度及所需条件。
1.3 工艺制定
1.3.1 加热制度
加热速度:冷装7.5 cm/min、热装7cm/min。
加热温度(℃):一加1050~1200、二加1100~1250、三加1250~1300、均熱1220~1280。
1.3.2 温度制度
表3:工艺温度制度
1.3 条件要求
1.3.1 工艺
粗轧:1)轧制模式:3+3。2)R1、R2除鳞投用4道次,压力170Bar以上。3)AWC、HGC全部投用。
精轧:1)精轧两组除鳞全部投用,压力180Bar以上。2)投用热卷箱。3)精轧带钢冷却水保证正常投用。4)F3~F4上、下部润滑水全开。
层流冷却:1)冷却模式:代码为1。2)热头热尾按模型自动控制,超调可人工修正。
计划编排:1)轧制公里数安排在(10~40)千米。2)保证科学安排规格跳跃。3)粗轧换辊第二个周期开始可轧制。
1.3.2 设备
1)除鳞系统压力保证要求值,集管和水嘴状况良好、无损坏。
2)层流冷却前工艺通道无死辊,导卫、衬板等与轧件直接接触的设备平滑,避免划伤轧件。
3)层流冷却区域辊道无死辊,并且自由辊连续出现不超过2个,全段不超过3个。
4)层流冷却侧喷水无故障全开。
1.3.3 轧制节奏
控制轧制节奏,出钢间隔在150~180s,保证在炉时间并且避免加热炉待温。
2 生产结果
2.1 工艺执行情况
试轧时板坯有效加热时间182分钟。加热温度(℃):一加1180、二级1240、三加1280、均热1250。加热工艺执行情况满足工艺要求,加热温度符合工艺要求范围内。钢坯加热质量较好,使板坯温度良好,有利于轧制。
轧制时各点温度完全按照温度制度执行,均符合表3中的温度要求。
2.2 产品质量
2.2.1 表面
此次试轧三个规格产品,每个规格抽取一卷上平整线开卷检查,检查结果未发现带钢表面有裂纹、结疤、折叠、气泡、夹杂、分层、隆起、亮带、边裂等缺陷,没有明显氧化铁皮压入,没有打折、褶皱等类似缺陷。
2.2.2 性能
屈服强度均值340Mpa,抗拉强度均值415MPa,伸长率43%。力学性能结果满足标准要求,并且性能波动小、比较稳定,主要原因是设备状况良好,所要求工艺条件现场基本满足,并且工艺温度执行到位,从而使控轧控冷充分发挥作用,生产出性能良好的产品。
2.2.3 技术指标
此次试轧投入16块板坯,成卷16卷,轧成率100%。六大指标综合命中率:厚度100%、宽度91.8%、凸度100%、平直度99.8%、终轧温度92%、卷曲温度95.2%。此次试轧的技术指标总体情况良好,满足BG380CL的技术要求。
3 用户反馈
购买此批钢卷用户在使用钢卷后给予了反馈信息。据反映1780所生产的BG380CL钢卷卷紧度好,在拆包后不会发生膨胀或松卷现象,会避免发生擦伤钢卷表面的情况,也容易上机生产。开平后表面光滑平整,没有明显缺陷。经过加工未发现开裂或裂纹现象,废品量少。但同时提出,产品宽度合标不合用,宽度精度虽高,但在冲压时边部预留尺寸需要尤其注意,易出现废品,所以只能降低速度小心操作,降低了当班产量,用户建议我们宽度公差按+10mm控制。
4 总结
此次试轧前期准备工作充分,试轧时能够按照工艺要求进行轧制,最终生产出质量较好的产品,并且用户给予了肯定。针对用户提出的要求,我们将修改PDI中的宽度公差控制限制,下次生产可验证其效果。■