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[摘 要]分析了40MnB连铸坯表面凹坑产生的原因,通过优化结晶器保护渣理化性能、改善连铸工况、降低钢中N含量等措施,使40MnB连铸坯表面质量得到了明显改善。
[关键词]40MnB、凹坑、保护渣、N含量控制
中图分类号:TF777 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)42-0170-01
引 言:
40MnB是以B、Mn 为基础代替Cr、Ni 的一种合金结构钢,钢中加入微量硼能显著提高淬透性和抗疲劳性,综合性能优异。2014年12月承德建龙特殊钢有限公司(以下简称“承德建龙”)生产40MnB钢时连铸坯角部及侧弧产生凹坑缺陷,由于缺陷严重对连铸坯进行逐支修磨,不仅给公司带来了巨大的经济损失,而且影响生产顺行。针对40MnB连铸坯凹坑缺陷产生的原因进行了分析,并制定了相应的解决措施;
一、生产工艺参数
承德建龙生产40MnB工艺流程:LD(转炉)—LF(精炼)—VD(真空除气)—CC(连铸)。
1、40MnB钢的化学成分:
2、连铸机主要设备参数:
二、连铸坯表面缺陷特征
2014年12月至2015年2月承德建龙共生产40MnB :37炉, 每支铸坯均存在深浅不一的凹坑缺陷,缺陷分布无明显的规律。
连铸表面凹坑缺陷主要集中在角部、距横断面边长1/4侧弧内。单支铸坯>2mm凹坑数量15处,测量缺陷深度:1.7-3.2mm,长度10—15mm,宽6—10mm。在拉矫机处热检验钢坯表面质量,可发现明显的凹坑缺陷:
三、连铸坯表面凹坑缺陷分析
1、结晶器保护渣影响
保护渣对表面凹陷形成影响较大,当拉速一定时,保护渣膜主要决定于渣的粘度。粘度太高,渣流动性不好,形成薄的不连续渣膜;粘度太低,流入的熔渣多,形成的渣膜较厚,而且容易造成膜厚不均。综合上述,铸坯产生凹陷质量问题主要跟保护渣有很关,特对保护渣理化指标进行了优化:
1) 提高保护渣中MgO含量,增加表面张力,促进钢渣分离。
2) 提高熔点,升高析晶温度,防止因烧结层过厚,渣条断入结晶器壁与皮壳之间的缝隙,产生渣坑。
3) 因熔点提高,为保证液渣层厚度,降低配碳和粘度。
2、钢中氮含量影响
钢中的氮含量较高时,硼和氮容易结合生成BN,并在晶界沉淀。提高硼在钢中的有效性需要进行固氮处理,即先加铝脱氧,再加钛定氮;在固氮的同时又引进了钛的氧化物或氮的氧化物,导致结晶器保护渣液渣变性。
综上所述,降低并稳定钢中N含量是改善连铸坯表面凹坑的另一重要手段。特对40MnB钢 N含量进行了整体摸底,平均N含量63ppm,钢种N含量较好也是造成表面凹坑的另一因素。
3、结晶器铜管使用
凹陷、裂纹的产生与结晶器使用状况有直接关系。若结晶器铜板 (管) 磨损严重、倒锥度不合适、内表面变形以及铜板划伤严重等情况下就易产生凹陷、纵裂。
四、表面凹坑攻关措施
根据40MnB钢钢种特性,钢坯表面凹坑形成机理分析,特制定结晶器保护渣进行优化方案、降低钢中N含量、改善连铸工况等攻关措施:
1、优化保护渣理化性能指标,确定保护渣粘度、R、熔速、半球温度等参数,形成MnB钢专用保护渣;
2、LF采用微正压操作,精炼下料管采用氩封,避免精炼过程吸氮;
3、精炼采用低氮增碳剂,碳化硅等低氮物料,降低钢种氮含量;
4、改善连铸保护浇注,对大包长水口进行改造,完成实心塞棒使用,较少中包增氮;
5、确保结晶器良好的工况,要求结晶器通钢量<5000吨;
五、改善效果对比:
采用上述攻关措施后,承德建龙生产40MnB:26炉,钢中平均N含量降至42ppm;取表面样进行酸洗对比,改善后铸坯表面质量较好,个别铸坯角部出现凹坑缺陷,但缺陷深度均<2mm,整体表面质量得到了较大的改善。
六、总结
40MnB钢连铸坯表面凹坑缺陷的主要原因是:保护渣理化性能不满足此钢种要求,钢种氮含量高。通过优化保护渣理化性能、降低钢种氮含量、确保连铸工况等措施,是连铸坯表面质量得到了明显的改善。
[关键词]40MnB、凹坑、保护渣、N含量控制
中图分类号:TF777 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)42-0170-01
引 言:
40MnB是以B、Mn 为基础代替Cr、Ni 的一种合金结构钢,钢中加入微量硼能显著提高淬透性和抗疲劳性,综合性能优异。2014年12月承德建龙特殊钢有限公司(以下简称“承德建龙”)生产40MnB钢时连铸坯角部及侧弧产生凹坑缺陷,由于缺陷严重对连铸坯进行逐支修磨,不仅给公司带来了巨大的经济损失,而且影响生产顺行。针对40MnB连铸坯凹坑缺陷产生的原因进行了分析,并制定了相应的解决措施;
一、生产工艺参数
承德建龙生产40MnB工艺流程:LD(转炉)—LF(精炼)—VD(真空除气)—CC(连铸)。
1、40MnB钢的化学成分:
2、连铸机主要设备参数:
二、连铸坯表面缺陷特征
2014年12月至2015年2月承德建龙共生产40MnB :37炉, 每支铸坯均存在深浅不一的凹坑缺陷,缺陷分布无明显的规律。
连铸表面凹坑缺陷主要集中在角部、距横断面边长1/4侧弧内。单支铸坯>2mm凹坑数量15处,测量缺陷深度:1.7-3.2mm,长度10—15mm,宽6—10mm。在拉矫机处热检验钢坯表面质量,可发现明显的凹坑缺陷:
三、连铸坯表面凹坑缺陷分析
1、结晶器保护渣影响
保护渣对表面凹陷形成影响较大,当拉速一定时,保护渣膜主要决定于渣的粘度。粘度太高,渣流动性不好,形成薄的不连续渣膜;粘度太低,流入的熔渣多,形成的渣膜较厚,而且容易造成膜厚不均。综合上述,铸坯产生凹陷质量问题主要跟保护渣有很关,特对保护渣理化指标进行了优化:
1) 提高保护渣中MgO含量,增加表面张力,促进钢渣分离。
2) 提高熔点,升高析晶温度,防止因烧结层过厚,渣条断入结晶器壁与皮壳之间的缝隙,产生渣坑。
3) 因熔点提高,为保证液渣层厚度,降低配碳和粘度。
2、钢中氮含量影响
钢中的氮含量较高时,硼和氮容易结合生成BN,并在晶界沉淀。提高硼在钢中的有效性需要进行固氮处理,即先加铝脱氧,再加钛定氮;在固氮的同时又引进了钛的氧化物或氮的氧化物,导致结晶器保护渣液渣变性。
综上所述,降低并稳定钢中N含量是改善连铸坯表面凹坑的另一重要手段。特对40MnB钢 N含量进行了整体摸底,平均N含量63ppm,钢种N含量较好也是造成表面凹坑的另一因素。
3、结晶器铜管使用
凹陷、裂纹的产生与结晶器使用状况有直接关系。若结晶器铜板 (管) 磨损严重、倒锥度不合适、内表面变形以及铜板划伤严重等情况下就易产生凹陷、纵裂。
四、表面凹坑攻关措施
根据40MnB钢钢种特性,钢坯表面凹坑形成机理分析,特制定结晶器保护渣进行优化方案、降低钢中N含量、改善连铸工况等攻关措施:
1、优化保护渣理化性能指标,确定保护渣粘度、R、熔速、半球温度等参数,形成MnB钢专用保护渣;
2、LF采用微正压操作,精炼下料管采用氩封,避免精炼过程吸氮;
3、精炼采用低氮增碳剂,碳化硅等低氮物料,降低钢种氮含量;
4、改善连铸保护浇注,对大包长水口进行改造,完成实心塞棒使用,较少中包增氮;
5、确保结晶器良好的工况,要求结晶器通钢量<5000吨;
五、改善效果对比:
采用上述攻关措施后,承德建龙生产40MnB:26炉,钢中平均N含量降至42ppm;取表面样进行酸洗对比,改善后铸坯表面质量较好,个别铸坯角部出现凹坑缺陷,但缺陷深度均<2mm,整体表面质量得到了较大的改善。
六、总结
40MnB钢连铸坯表面凹坑缺陷的主要原因是:保护渣理化性能不满足此钢种要求,钢种氮含量高。通过优化保护渣理化性能、降低钢种氮含量、确保连铸工况等措施,是连铸坯表面质量得到了明显的改善。