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[摘 要]本文结合一次因1 0千伏母联备自投误动作引起的10千伏出线联跳事件,针对变电站内10千伏母联备自投装置的作用及动作原理结合现场实际进行了一些分析和在实际运行过程中需要注意的巡视检查要求,为以后的运行维护提供宝贵经验。
[关键词]备自投 误动作 原因分析 防范措施
中图分类号:TU614 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)14-0291-01
引言:随着人们生产生活的现代化程度日益提,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。因此备自投装置便成为一种为用户提供不间断电源有效而经济的技术措施。
1.备自投装置简介
微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。
变配电站备自投有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。
2.事故经过及原因分析
2.1 事故经过
2016年某日,运维班值班人员接地调调度员通知110kVA变电站10kV I段母线电压不平衡(二次电压A相63.2V B相59.1V C相56.3V)。运维班值班人员赶赴110kVA变电站对10kV I段母线电压不平衡原因进行检查。经查发现为PT一次保险熔断所致,运维班值班人员想尽快恢复10kVI母电压正常运行,在没有向调度汇报的情况下命令值班员将“10kVI母PT转检修”对10kV I段母线电压不平衡进行处理。在进行“10kVI母PT转检修”的操作过程中,在将10kVPT并列把手切换至“并列”位置,然后打开10kVI母PT二次空开,在打开10kVI母PT二次空开后,10kV备自投动作引起1号主变1001进线跳闸,同时备自投动联切造成10kV出线一1022,出线二1023跳闸。损失电量为 100.45 千瓦·时。
事故后调查发现10千伏 1050备自投装置引入1号主变1001电流在端子排处进行了短接,在 10千伏I 母电压消失后,导致 WBT-821A 备自投装置采样为 0.01A;现场将短接片打开后装置采样正常为0.46A。10 千伏母联 1050 备自投装置,型号 WBT-821A,二次回路存在缺陷,进线一 1001 断路器电流在屏柜端子排处短接, 造成备自投装置失去电流闭锁作用。当运维人员拉开10千伏I 母 TV 微断开关后备自投装置闭锁条件开放,判进线一1001断路器无压无流后跟跳1001断路器,同时10千伏母联备自投定值单注明10 千伏I段母线上有小电源接入,故备自投动作联切10千伏线路。
2.2 原因分析
导致此次事故主要原因有以下几点:
2.2.1运维人员对电压互感器停送电操作注意事项不了解,在未检查10kV母联1050断路器位置情况下,直接操作将10kVPT并列把手切换至“并列”位置,然后打开10kVI母PT二次空开,在打开10kVI母PT二次空开后,10kV备自投动作引起1号主变1001进线跳闸,同时备自投动联切其他出线。
2.2.2检修保護保护人员工作不严谨,在对相关电流端子进行短接后,工作结束后未及时拆除。本站10kV 1050备自投装置引入1号主变1001电流在端子排处进行了短接,导致WBT-821A备自投装置在无电压情况下,失去电流闭锁,备自投误动作联切负荷。
2.2.3运维人员在进行事故处理过程中在未经调度同意情况下私自盲目进行操作。
2.2.4运维人员对所辖变电站一次设备运行方式不熟悉,不清楚本站10kV 母联1050在热备用状态。
2.2.5运维人员对检修、试验后的设备验收不仔细,未及时发现备自投装置采样不正确的问题,同时也暴露出巡视不到位的问题,在历次巡视中巡视人员均未发现该装置采样异常。
3.解决措施
3.1加强运维人员岗位技能培训。在进行运维一体化培训内容中加入继电保护基础知识培训,将变电站内自动化装置、保护装置的操作注意事项粘贴在保护屏上。同时注意现场运行规程的编制必须结合现场实际情况,并加强对现场运行规程的培训。
3.2规范检修人员二次安全措施票的使用。按照二次安全措施票进行安全措施的布置,工作结束后必须按照二次安全措施票进行安全措施的恢复。
3.3组织运维人员对各级调度规程、事故处理规程的学习。进行事故处理时必须严格按照调度指令进行,严禁私自进行操作。
3.4定期组织运维人员熟悉所辖变电站一、二次设备的运行方式。如果运行方式有变,在进行交接班时必须向下一值交接清楚。倒闸操作、事故处理时一定注意对站内运行方式、开关变位情况、告警信息进行检查,严禁盲目操作。
3.5结合工作票、事故抢修内容对检修人员工作内容进行验收。特别注意二次设备的验收,在对相关二次安全措施恢复情况进行检查时,一定要结合二次安全措施票内容一一进行核对,如有不理解的地方一定向检修人员询问清楚,必要时在修试记录本内记录清楚。
3.6加强对二次设备的巡视检查。在对保护装告警异常信息检查的同时注意对装置采用情况、保护投退情况进行检查。
结束语
电网发展迅速,电网结构越来越复杂,继电保护随之日益复杂,为能保证电网的安全稳定运行,运维人员必须具备高度责任心,必须加强自身岗位技能的学习。
参考文献
[1] 蔡莎莎.浅议如何提高继电保护二次回路正确性.民营科技-2012年.第5期
[2] 高金锴 董红 程文英.继电保护二次回路隐患排查及防范.吉林电力-2011年.第2期
[关键词]备自投 误动作 原因分析 防范措施
中图分类号:TU614 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)14-0291-01
引言:随着人们生产生活的现代化程度日益提,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。因此备自投装置便成为一种为用户提供不间断电源有效而经济的技术措施。
1.备自投装置简介
微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。
变配电站备自投有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。
2.事故经过及原因分析
2.1 事故经过
2016年某日,运维班值班人员接地调调度员通知110kVA变电站10kV I段母线电压不平衡(二次电压A相63.2V B相59.1V C相56.3V)。运维班值班人员赶赴110kVA变电站对10kV I段母线电压不平衡原因进行检查。经查发现为PT一次保险熔断所致,运维班值班人员想尽快恢复10kVI母电压正常运行,在没有向调度汇报的情况下命令值班员将“10kVI母PT转检修”对10kV I段母线电压不平衡进行处理。在进行“10kVI母PT转检修”的操作过程中,在将10kVPT并列把手切换至“并列”位置,然后打开10kVI母PT二次空开,在打开10kVI母PT二次空开后,10kV备自投动作引起1号主变1001进线跳闸,同时备自投动联切造成10kV出线一1022,出线二1023跳闸。损失电量为 100.45 千瓦·时。
事故后调查发现10千伏 1050备自投装置引入1号主变1001电流在端子排处进行了短接,在 10千伏I 母电压消失后,导致 WBT-821A 备自投装置采样为 0.01A;现场将短接片打开后装置采样正常为0.46A。10 千伏母联 1050 备自投装置,型号 WBT-821A,二次回路存在缺陷,进线一 1001 断路器电流在屏柜端子排处短接, 造成备自投装置失去电流闭锁作用。当运维人员拉开10千伏I 母 TV 微断开关后备自投装置闭锁条件开放,判进线一1001断路器无压无流后跟跳1001断路器,同时10千伏母联备自投定值单注明10 千伏I段母线上有小电源接入,故备自投动作联切10千伏线路。
2.2 原因分析
导致此次事故主要原因有以下几点:
2.2.1运维人员对电压互感器停送电操作注意事项不了解,在未检查10kV母联1050断路器位置情况下,直接操作将10kVPT并列把手切换至“并列”位置,然后打开10kVI母PT二次空开,在打开10kVI母PT二次空开后,10kV备自投动作引起1号主变1001进线跳闸,同时备自投动联切其他出线。
2.2.2检修保護保护人员工作不严谨,在对相关电流端子进行短接后,工作结束后未及时拆除。本站10kV 1050备自投装置引入1号主变1001电流在端子排处进行了短接,导致WBT-821A备自投装置在无电压情况下,失去电流闭锁,备自投误动作联切负荷。
2.2.3运维人员在进行事故处理过程中在未经调度同意情况下私自盲目进行操作。
2.2.4运维人员对所辖变电站一次设备运行方式不熟悉,不清楚本站10kV 母联1050在热备用状态。
2.2.5运维人员对检修、试验后的设备验收不仔细,未及时发现备自投装置采样不正确的问题,同时也暴露出巡视不到位的问题,在历次巡视中巡视人员均未发现该装置采样异常。
3.解决措施
3.1加强运维人员岗位技能培训。在进行运维一体化培训内容中加入继电保护基础知识培训,将变电站内自动化装置、保护装置的操作注意事项粘贴在保护屏上。同时注意现场运行规程的编制必须结合现场实际情况,并加强对现场运行规程的培训。
3.2规范检修人员二次安全措施票的使用。按照二次安全措施票进行安全措施的布置,工作结束后必须按照二次安全措施票进行安全措施的恢复。
3.3组织运维人员对各级调度规程、事故处理规程的学习。进行事故处理时必须严格按照调度指令进行,严禁私自进行操作。
3.4定期组织运维人员熟悉所辖变电站一、二次设备的运行方式。如果运行方式有变,在进行交接班时必须向下一值交接清楚。倒闸操作、事故处理时一定注意对站内运行方式、开关变位情况、告警信息进行检查,严禁盲目操作。
3.5结合工作票、事故抢修内容对检修人员工作内容进行验收。特别注意二次设备的验收,在对相关二次安全措施恢复情况进行检查时,一定要结合二次安全措施票内容一一进行核对,如有不理解的地方一定向检修人员询问清楚,必要时在修试记录本内记录清楚。
3.6加强对二次设备的巡视检查。在对保护装告警异常信息检查的同时注意对装置采用情况、保护投退情况进行检查。
结束语
电网发展迅速,电网结构越来越复杂,继电保护随之日益复杂,为能保证电网的安全稳定运行,运维人员必须具备高度责任心,必须加强自身岗位技能的学习。
参考文献
[1] 蔡莎莎.浅议如何提高继电保护二次回路正确性.民营科技-2012年.第5期
[2] 高金锴 董红 程文英.继电保护二次回路隐患排查及防范.吉林电力-2011年.第2期