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[摘 要]近年来油田推广的“两个平台” 即油井工况管理平台和提液系统能耗潜力平台,促进了工况管理、丰富了优化手段。采油23队面临着泵效低、机采系统效率低、工况差、自然递减快的现状,以PEOffice宏观控制图为技术依托,以ProdDesign设计软件、能耗最低机采系统效率设计软件为工具,大力开展工况分析与优化治理工作,在实践中摸索出以井组为单位来优化工况,使油井工况管理工作更加规范化、科学化,工况管理水平不断提升。
[关键词]工况、井组、节能降耗、挖潜增效
中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)07-0015-01
采油二十三队管理着商河油田商四区的8个开发单元(其中有5个注水单元),117口油水井,油藏类型以低渗透为主。动用含油面积11.6Km2,地质储量1181×104t,注水储量228×104t,采油速度0.66%,采出程度9.36%。截至目前,油井开井88口,日液水平534吨/天,日油水平214吨/天,综合含水59.9%,检泵周期816天,平均泵效37.1%,平均机采系统效率23.3%,吨液百米耗电1.17 千瓦时/(吨*百米)。水井总井27口,开井27口,日注能力534m3/d,日注水平518m3/d;月注采比0.81,累计注采比0.64。
一、治理前现状
1、地层能量持续下降
地层以低渗为主、注采对应率低,中渗单元仅1个,占总井数的15.9%;其他均为低渗-特低渗单元,单元内油井普遍存在供液不足。截止4月,平均动液面1373米,较去年同期下降77米。能量下降,导致低液井增加,自然递减增加,目前液量低于3吨油井井占开数的36.4%,折算年自然递减4.7%。
2、工况合格率低
截止4月工况合格率仅54.4%,远低于矿平均水平。工况合格率低间接影响其他开发指标:
泵效低、机采系统效率低:供液不足区比率高,占总井数的29.1%,供液不足区井数比率高反映低泵效井比例大,排液参数偏大,能耗损失多。截止4月,平均泵效仅34.5%,机采系统效率仅21.7%,吨液百米耗电高达1.26千瓦时/(吨*百米)。
二、工况优化工作开展情况
23隊以 “老区挖潜”、“节能降耗”为工作思路,从“动态分析、工况管理、协调注采”三方面开展工作,将注水工作与油井参数优化工作一起抓,协调油井供液与排液平衡,以优化工况为基础,全面提升商四区各项开发指标。
根据各井组的生产特征,主要从以下三个方面开展井组优化工作:
(1)以水治油,优化工况
截止10月,共计投转注6口,酸化增注1口,初增日注能力235m3/d,进一步完善了S641、S54-X23、S548井组的注采井网。
典型井组:S64-7井组措施前,井组内无注水井对应,油井均位于合理区边缘:S64-X27自投产后地层能量逐渐下降,功图逐渐显示供液不足;S64-8功图及工况图显示出现轻微管漏,液面持续略升。通过转注长关井S64-7注水补充地层能量,并对S64-8带产检泵,井组工况图更为合理。
(2)参数优化,节能降耗
根据油井供液及示功图充满情况,利用能耗最低优化设计软件,本着降耗不降液的设计理念,对油井进行了参数优化设计。结合作业及日常维护共计实施了20口油井,实施后工况合理区油井增加5口,机采系统效率上升2.0%,单井日耗电下降14.3KW.h,累计月节电8586KW.h,节约管杆815米。
典型井组: S547井组一注三采,注水尚未见效;油井S547-1、S547-X4在工况图上均位于不足区(10月S547-1管漏)。利用能耗最低优化设计软件进行参数优化,S547-1、S547-X4结合检泵实施泵降级,实施后井组泵效由16.8%上升至22.9%,单井日耗电下降10.1KW.h,井组工况合格率100%。
(3)合理提液,挖潜增效
随着注水开发,部分油井地层能量充足,工况图逐渐移向潜力区,具备提液潜力。通过PEOFFICE中ProdDesign设计软件,利用流入动态及井筒举升规律,根据节点分析计算做出油井液量与各项生产参数的敏感性曲线,找出最佳液量及机采系统效率所对应的生产参数,对注水见效的潜力区油井合理提液,挖潜增效。截止10月实施5井次,初增日油3.6t/d,累增油445.8t,平均机采系统效率上升2.7%。
典型井组:S64-X11井组一注三采,S64-X18受注水井S64-X19影响,液量略升,动液面持续上升。截止至8月,日液4t/d,日油1.5t/d,沉没度776米,功图充满完好,具有提液潜力。由于该井偏磨严重,已下耐磨管进行偏磨专项治理,因此通过ProdDesign软件对泵径泵挂进行敏感性计算,从图3可知,最佳提液井筒参数为44*1600。该措施实施后,日液上升2.3t/d,日油上升0.8t/d,机采系统效率上升10.5%
通过注水补充能量、参数优化、合理提液三种措施,采油23队将油井分井组根据不同特征进行了分别治理,措施效果明显,五个井组工况合理率上升,培养稳升井组两个S64-7、S64-X11。
四、效果及认识
今年以来,从井组工况优化来开展工况工作,油井供排关系得到平衡,工况及其相关指标均得到提升。工况合格率由54.4%上升至目前的71.4%,泵效由34.5%上升至37.1%,机采系统效率由21.7%上升至23.3%,吨液百米耗电由1.26下降至1.17千瓦时/(吨*百米),单井日耗电下降8.7kw.h,同时躺井率也由6.7%下降至4.5%,检泵周期由745天延长至816天。
参考文献
[1] 乔志谱,节能降耗提升管理的实践.中国石油企业,2012年10期.
[关键词]工况、井组、节能降耗、挖潜增效
中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)07-0015-01
采油二十三队管理着商河油田商四区的8个开发单元(其中有5个注水单元),117口油水井,油藏类型以低渗透为主。动用含油面积11.6Km2,地质储量1181×104t,注水储量228×104t,采油速度0.66%,采出程度9.36%。截至目前,油井开井88口,日液水平534吨/天,日油水平214吨/天,综合含水59.9%,检泵周期816天,平均泵效37.1%,平均机采系统效率23.3%,吨液百米耗电1.17 千瓦时/(吨*百米)。水井总井27口,开井27口,日注能力534m3/d,日注水平518m3/d;月注采比0.81,累计注采比0.64。
一、治理前现状
1、地层能量持续下降
地层以低渗为主、注采对应率低,中渗单元仅1个,占总井数的15.9%;其他均为低渗-特低渗单元,单元内油井普遍存在供液不足。截止4月,平均动液面1373米,较去年同期下降77米。能量下降,导致低液井增加,自然递减增加,目前液量低于3吨油井井占开数的36.4%,折算年自然递减4.7%。
2、工况合格率低
截止4月工况合格率仅54.4%,远低于矿平均水平。工况合格率低间接影响其他开发指标:
泵效低、机采系统效率低:供液不足区比率高,占总井数的29.1%,供液不足区井数比率高反映低泵效井比例大,排液参数偏大,能耗损失多。截止4月,平均泵效仅34.5%,机采系统效率仅21.7%,吨液百米耗电高达1.26千瓦时/(吨*百米)。
二、工况优化工作开展情况
23隊以 “老区挖潜”、“节能降耗”为工作思路,从“动态分析、工况管理、协调注采”三方面开展工作,将注水工作与油井参数优化工作一起抓,协调油井供液与排液平衡,以优化工况为基础,全面提升商四区各项开发指标。
根据各井组的生产特征,主要从以下三个方面开展井组优化工作:
(1)以水治油,优化工况
截止10月,共计投转注6口,酸化增注1口,初增日注能力235m3/d,进一步完善了S641、S54-X23、S548井组的注采井网。
典型井组:S64-7井组措施前,井组内无注水井对应,油井均位于合理区边缘:S64-X27自投产后地层能量逐渐下降,功图逐渐显示供液不足;S64-8功图及工况图显示出现轻微管漏,液面持续略升。通过转注长关井S64-7注水补充地层能量,并对S64-8带产检泵,井组工况图更为合理。
(2)参数优化,节能降耗
根据油井供液及示功图充满情况,利用能耗最低优化设计软件,本着降耗不降液的设计理念,对油井进行了参数优化设计。结合作业及日常维护共计实施了20口油井,实施后工况合理区油井增加5口,机采系统效率上升2.0%,单井日耗电下降14.3KW.h,累计月节电8586KW.h,节约管杆815米。
典型井组: S547井组一注三采,注水尚未见效;油井S547-1、S547-X4在工况图上均位于不足区(10月S547-1管漏)。利用能耗最低优化设计软件进行参数优化,S547-1、S547-X4结合检泵实施泵降级,实施后井组泵效由16.8%上升至22.9%,单井日耗电下降10.1KW.h,井组工况合格率100%。
(3)合理提液,挖潜增效
随着注水开发,部分油井地层能量充足,工况图逐渐移向潜力区,具备提液潜力。通过PEOFFICE中ProdDesign设计软件,利用流入动态及井筒举升规律,根据节点分析计算做出油井液量与各项生产参数的敏感性曲线,找出最佳液量及机采系统效率所对应的生产参数,对注水见效的潜力区油井合理提液,挖潜增效。截止10月实施5井次,初增日油3.6t/d,累增油445.8t,平均机采系统效率上升2.7%。
典型井组:S64-X11井组一注三采,S64-X18受注水井S64-X19影响,液量略升,动液面持续上升。截止至8月,日液4t/d,日油1.5t/d,沉没度776米,功图充满完好,具有提液潜力。由于该井偏磨严重,已下耐磨管进行偏磨专项治理,因此通过ProdDesign软件对泵径泵挂进行敏感性计算,从图3可知,最佳提液井筒参数为44*1600。该措施实施后,日液上升2.3t/d,日油上升0.8t/d,机采系统效率上升10.5%
通过注水补充能量、参数优化、合理提液三种措施,采油23队将油井分井组根据不同特征进行了分别治理,措施效果明显,五个井组工况合理率上升,培养稳升井组两个S64-7、S64-X11。
四、效果及认识
今年以来,从井组工况优化来开展工况工作,油井供排关系得到平衡,工况及其相关指标均得到提升。工况合格率由54.4%上升至目前的71.4%,泵效由34.5%上升至37.1%,机采系统效率由21.7%上升至23.3%,吨液百米耗电由1.26下降至1.17千瓦时/(吨*百米),单井日耗电下降8.7kw.h,同时躺井率也由6.7%下降至4.5%,检泵周期由745天延长至816天。
参考文献
[1] 乔志谱,节能降耗提升管理的实践.中国石油企业,2012年10期.