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[摘 要]北一、二排东高台子经过多年的水驱开发,目前,已进入高含水后期开发阶段,由于高台子油层布井方式的限制及开采层多、层薄的特点,使油层在注水井调整上难度较大,导致含水上升速度较快,为解决这一矛盾,北一二排东高台子实施了水驱浅调剖,取得了较好的效果。该技术在北一、二排东高台子油层的成功的应用,为浅调剖技术应用于整个高台子油层高含水期的工作提供了实践依据。
[关键词]高台子油层 浅调剖
中图分类号:TE324 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)15-0117-01
1、 开采简况
北一二排高台子(高II套)位于北一二排东部,于93年投产投注,共有油水井63口,油井46口,水井17口,注采井数比1:2.7。高II套目前累计采油125.72×104t,累计注水471.01×104 m3。高台子油层是入湖的浅水三角洲沉积,以三角洲前缘相为主,以大量的三角洲外前缘相席状砂出现,油层多,单层厚度小,物性差,部分井非均质性仍然严重,小层之间间隔层又小。
从开采曲线看,高II套2002年下半年含水上升速度快,年含水上升1.21个百分点,含水已到90%,进入高含水期。高台子九点法开采方式存在边角井,常规注水调整难度大,为控制含水上升速度,应采取合适的控水措施。
浅调剖技术的推广应用,为高台子油层高含水期的稳油控水提供了一个新的有效的方法。解决了高台子油层层间存在的矛盾,提高了油层动用程度。
2、调剖机理
2.1 调剖机理、选井原则及选井方式
注水井浅调剖就是应用木质素调剖剂在地层中胶联形成凝胶,具有一定的胶粘堵塞作用,对注水井高渗透层进行暂时的赌塞,降低其在相同注水压力下的渗透率,从而降低高渗透层吸水能力,使其他低吸水层得到有效利用,改善油层动用状况,提高开发效果。
2.2 选井原则
1) 注水井有1-2MPa以上的压力余地,周围采油井含水较高,多数为90%以上。
2) 吸水剖面反映油层吸水不均匀,高渗透层吸水比例大于全井1/4;,明显高渗透层三个以上,且分层多年,控制不住井,或无法细分单卡井。
3) 油层发育状况好,为高渗透层,砂岩厚度2米以上,有效厚度大于1米,有效渗透率一般要大于0.3μm3;
4)井组注采不完善,油水井连通状况好;
5)沉积特征在主河道上,平面非均质性严重。
6)有明显单层突进层,长期停注较多井。
7)套损井吸水不均匀,又无法分层井。
2.3 选井及选层方法
2.3.1 利用多种动静态资料选井
(1)利用注水井动、静态资料
静态资料─吸水剖面
吸水剖面资料能直接反映注水井单层吸水状况的差异,单层吸水强度的不均匀反映了注水井纵向上的差异。吸水强度差异越大,注入水的不均匀推进越严重。因此,选择调剖井时必须选择吸水剖面极不均匀井。
利用注水井动态资料—注入压力
通常情况下,注入压力、启动压力低的井吸水强度也较大。因此存在高渗透层的可能性较大。
(2)利用采油井动态资料
根据区块的开采现状图筛选含水上升快、沉没度相对较高的井组,说明供液水井吸水不均匀,存在高渗透层的可能性大。
2.3.2 应用精细地质资料选择调剖层
根据有水井连通图确定相关的注水井号,通过精细地质图认真分析造成含水上升的主要连通层,结合同位素吸水剖面和产液剖面确定调剖井的层位,进一步依据沉积相带图确定所选井层的沉积性质、渗透性、连通性。以确保调剖效果。
3 北一二排东高台子油层调剖效果分析
3.1 调剖的实施
通过前期大量的、细致的选井选层工作,北一二排东高台子油层与03年6月对7口分层九年以上注水井实施了浅调剖措施,取得了很好的效果 。
3.2 注水井动态资料─压力有所变化
调剖前后对比,启动压力由9.98Mpa上升到10.4Mpa,增加0.5Mpa,注水压力由10.59Mpa升到11.0 Mpa,增加0.4Mpa。
3.3 调剖注水井吸水状况改善明显
通过对比分析调剖前后目的层吸水剖面资料,我们可以看出,调剖后高含水层吸水层数减少5个、砂岩厚度减少11.3%、有效厚度减少1.8%,相对吸水量下降9.6个百分点。注水井层间矛盾的有效缓解和吸水剖面的有效改善,使纵向上动用程度明显得到提高,注水状况得到进一步改善。
3.4 调剖后采油井见效明显,产液量稳定、产油量上升、综合含水下降
针对部分井区含水上升过快的实际,对重点注水井进行调剖。由于调剖目的层吸水剖面得到有所改善,连通油井见到了明显的增油降水效果。
统计7口调剖井相连通的受效未措施采油井21口,调剖前,日产液1134t,日产80t,日产水1054 m3,综合含水92.95%,平均沉没度332.56m。调剖初期日產液1104t,日产油89t,日产水1015m3,综合含水91.94%,平均沉没度444.9m.调剖井组见效特征为:
(1)日产液下降30t,日产油增9t.(2)含水下降幅度大,调剖前后平均含水下降了1.01%。
3.5 区块整体开发状况
从开发曲线看,自从调剖受效起,高II套日产液基本稳定、日产油略有上升、含水略有下降。但有效期比较短,仅有四个月。从2004年1月份其含水略有上升,产油有所下降,为了控制含水上升,下一步实施可挖潜的调剖井,优化调剖剂,延长调剖的有效期。
4 经济效益评价
到目前,调剖井周围21口见效未措施采油井累积增油13020t,累计降水12369m3。吨油按754元计算,每方地下水处理费按 75元计算,区块经济效益产出:1.3020x754+1.2369x75=7.37万元,扣除调剖费用1万元,纯创效益为6.37万元。
5、几点认识
(1)由于高台子油层小层多,隔层不明显,分层注水效果不好,层间干扰加剧,油层的非均质性矛盾突出,应用浅调剖技术可以改善高台子油层这种矛盾效果较好。
(2)目前的调剖剂对于高渗透率,大厚层的河道砂油层不适合,而对于发育较好,连通性好的表内席状砂油层较适合。
(3)油田进入高含水开发阶段,地下油水分布日趋复杂,这就要求我们技术人员,结合动、静态资料,经常开展深入细致地分析工作,搞清油层的潜力,并有提出针对性的调整挖潜措施,才能取得较好的挖潜效果。
(4)对于层间矛盾突出的井组,通过化学调剖可改善井组的开发效果,同时取得较好的经济效益。
[关键词]高台子油层 浅调剖
中图分类号:TE324 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)15-0117-01
1、 开采简况
北一二排高台子(高II套)位于北一二排东部,于93年投产投注,共有油水井63口,油井46口,水井17口,注采井数比1:2.7。高II套目前累计采油125.72×104t,累计注水471.01×104 m3。高台子油层是入湖的浅水三角洲沉积,以三角洲前缘相为主,以大量的三角洲外前缘相席状砂出现,油层多,单层厚度小,物性差,部分井非均质性仍然严重,小层之间间隔层又小。
从开采曲线看,高II套2002年下半年含水上升速度快,年含水上升1.21个百分点,含水已到90%,进入高含水期。高台子九点法开采方式存在边角井,常规注水调整难度大,为控制含水上升速度,应采取合适的控水措施。
浅调剖技术的推广应用,为高台子油层高含水期的稳油控水提供了一个新的有效的方法。解决了高台子油层层间存在的矛盾,提高了油层动用程度。
2、调剖机理
2.1 调剖机理、选井原则及选井方式
注水井浅调剖就是应用木质素调剖剂在地层中胶联形成凝胶,具有一定的胶粘堵塞作用,对注水井高渗透层进行暂时的赌塞,降低其在相同注水压力下的渗透率,从而降低高渗透层吸水能力,使其他低吸水层得到有效利用,改善油层动用状况,提高开发效果。
2.2 选井原则
1) 注水井有1-2MPa以上的压力余地,周围采油井含水较高,多数为90%以上。
2) 吸水剖面反映油层吸水不均匀,高渗透层吸水比例大于全井1/4;,明显高渗透层三个以上,且分层多年,控制不住井,或无法细分单卡井。
3) 油层发育状况好,为高渗透层,砂岩厚度2米以上,有效厚度大于1米,有效渗透率一般要大于0.3μm3;
4)井组注采不完善,油水井连通状况好;
5)沉积特征在主河道上,平面非均质性严重。
6)有明显单层突进层,长期停注较多井。
7)套损井吸水不均匀,又无法分层井。
2.3 选井及选层方法
2.3.1 利用多种动静态资料选井
(1)利用注水井动、静态资料
静态资料─吸水剖面
吸水剖面资料能直接反映注水井单层吸水状况的差异,单层吸水强度的不均匀反映了注水井纵向上的差异。吸水强度差异越大,注入水的不均匀推进越严重。因此,选择调剖井时必须选择吸水剖面极不均匀井。
利用注水井动态资料—注入压力
通常情况下,注入压力、启动压力低的井吸水强度也较大。因此存在高渗透层的可能性较大。
(2)利用采油井动态资料
根据区块的开采现状图筛选含水上升快、沉没度相对较高的井组,说明供液水井吸水不均匀,存在高渗透层的可能性大。
2.3.2 应用精细地质资料选择调剖层
根据有水井连通图确定相关的注水井号,通过精细地质图认真分析造成含水上升的主要连通层,结合同位素吸水剖面和产液剖面确定调剖井的层位,进一步依据沉积相带图确定所选井层的沉积性质、渗透性、连通性。以确保调剖效果。
3 北一二排东高台子油层调剖效果分析
3.1 调剖的实施
通过前期大量的、细致的选井选层工作,北一二排东高台子油层与03年6月对7口分层九年以上注水井实施了浅调剖措施,取得了很好的效果 。
3.2 注水井动态资料─压力有所变化
调剖前后对比,启动压力由9.98Mpa上升到10.4Mpa,增加0.5Mpa,注水压力由10.59Mpa升到11.0 Mpa,增加0.4Mpa。
3.3 调剖注水井吸水状况改善明显
通过对比分析调剖前后目的层吸水剖面资料,我们可以看出,调剖后高含水层吸水层数减少5个、砂岩厚度减少11.3%、有效厚度减少1.8%,相对吸水量下降9.6个百分点。注水井层间矛盾的有效缓解和吸水剖面的有效改善,使纵向上动用程度明显得到提高,注水状况得到进一步改善。
3.4 调剖后采油井见效明显,产液量稳定、产油量上升、综合含水下降
针对部分井区含水上升过快的实际,对重点注水井进行调剖。由于调剖目的层吸水剖面得到有所改善,连通油井见到了明显的增油降水效果。
统计7口调剖井相连通的受效未措施采油井21口,调剖前,日产液1134t,日产80t,日产水1054 m3,综合含水92.95%,平均沉没度332.56m。调剖初期日產液1104t,日产油89t,日产水1015m3,综合含水91.94%,平均沉没度444.9m.调剖井组见效特征为:
(1)日产液下降30t,日产油增9t.(2)含水下降幅度大,调剖前后平均含水下降了1.01%。
3.5 区块整体开发状况
从开发曲线看,自从调剖受效起,高II套日产液基本稳定、日产油略有上升、含水略有下降。但有效期比较短,仅有四个月。从2004年1月份其含水略有上升,产油有所下降,为了控制含水上升,下一步实施可挖潜的调剖井,优化调剖剂,延长调剖的有效期。
4 经济效益评价
到目前,调剖井周围21口见效未措施采油井累积增油13020t,累计降水12369m3。吨油按754元计算,每方地下水处理费按 75元计算,区块经济效益产出:1.3020x754+1.2369x75=7.37万元,扣除调剖费用1万元,纯创效益为6.37万元。
5、几点认识
(1)由于高台子油层小层多,隔层不明显,分层注水效果不好,层间干扰加剧,油层的非均质性矛盾突出,应用浅调剖技术可以改善高台子油层这种矛盾效果较好。
(2)目前的调剖剂对于高渗透率,大厚层的河道砂油层不适合,而对于发育较好,连通性好的表内席状砂油层较适合。
(3)油田进入高含水开发阶段,地下油水分布日趋复杂,这就要求我们技术人员,结合动、静态资料,经常开展深入细致地分析工作,搞清油层的潜力,并有提出针对性的调整挖潜措施,才能取得较好的挖潜效果。
(4)对于层间矛盾突出的井组,通过化学调剖可改善井组的开发效果,同时取得较好的经济效益。