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摘 要:因REPREVE再生纤维熔体过滤器使用周期短,频繁切换导致过滤器阀芯卡死。为解决这一难题,装置一是对损坏件进行国产化加工替代,恢复过滤器功能;二是优选母粒和清洗工艺,来延长滤芯在线使用天数和重复使用次数,最终让REPREVE生产线达到经济、稳定运行。
关键词:REPREVE 熔体过滤器 T型丝杠 石墨环 阀
1、前言
在熔融高速纺丝成形过程中,提高纺丝质量,降低纺丝成本,过滤器是必不可少的装置,由于所纺制丝条直径很细,单丝纤度dft在0.5~1之间,喷丝孔也很小,DN在0.16mm上下,不允许熔体中混有任何杂质或凝胶粒子,故提高熔体的纯度是保证纺丝正常进行和成品丝质量的关键之一。中心POY装置共有6条简接纺生产线,是90年代初意大利NOY公司设计的,熔体过滤器选用的是美国BRUNSWICK公司FLUID DYNAMICS分公司制造的CPF-135型产品,它是卧式双室可切换式,过滤面积为2㎡,流量为3~9t/d,常规PET-POY过滤器切换周期为6个月。为充分发挥简接纺优势,中心与美国Unifi合作开发的REPREVE-PET长丝,但因其原料来自后工业废料和废旧塑料瓶,如表1所示,REPREVE回收切片与纤维级PET切片相比杂质多,粘度高,熔体流动性差,过滤阻尼大,试纺初期,生产线运行仅十几小时过滤器就必须切换,这不仅连续化生产无法保证,而且滤芯更换成本也相当高。
表1 纤维级PET切片与REPREVE回收切片物理性能对比
2、问题提出
REPREVE-PET长丝生产初期,新滤芯上机,过滤器切换周期为24h,经清洗再上机的滤芯,过滤器切换周期为16h,由于切换操作频繁,组件操作人员发现,生产线过滤器切换经常出现手动切换不到位,须借助工具才能完成切换作业。生产线试纺前1个月,过滤器几乎天天切,最终熔体过滤器出现了切换卡死故障,生产也逼迫中断。为此,装置组织人员实施攻关,来解决过滤器切换卡死和切换频繁两大问题。
3、问题解决
3.1熔体过滤器切换卡死
CPF型卧式熔体过滤室如图1所示,滤芯通过螺纹安装在滤芯底板上,每组滤腔中安装四根过滤面积为0.5㎡的滤芯;腔体安装在过滤室中;阀芯的密封是通过压盖、石墨环和O型铝垫来实现;三通切换阀为独立、单边控制、螺旋推进式。
装置过滤器从95年投产至今,由于没有进行过大检修,其手轮机构、阀芯和密封装置的局部瑕疵对常规纺过滤器切换无特别影响,但对REPREVE-POY再生纤维的过滤器切换确影响深远,因REPREVE熔体中含有异物,过滤器切换频繁,一旦其部件性能异常,势必给切换带来困难,甚至卡死。
3.1.1手轮机构
手轮机构是由操作手轮、移动T型丝杠和定位板组成,经解除阀芯负载,转动手轮,丝杠在移动路径存在卡塞不畅且有晃动现象,经检查T型丝杠,发现卡塞点处螺纹变形,同时丝杠侧面与定位板导槽的定位销也磨损严重,导致丝杠在轴向移动的同时,存在径向晃动,对阀芯处密封存在致命破坏,究其原因一是丝杠等表面二硫化钼润滑脂长期暴露在外,并受高温影响而失效;二是丝杠老化磨损,过滤器再辅以外力切换,必然损伤丝杠螺纹,致其局部变形,给切换带来不便。于是,安排更换国产化T型丝杠两套,并对螺纹配合、销槽定位处进行二硫化钼定期专人润滑保养。
3.1.2阀芯组件
阀芯组件主要由阀套、阀芯、O型铝垫和内六角高强螺栓组成,过滤器在切换过程中,阀芯组件始终在过滤器A、B面切换通道内运动,阀套与石墨环、过滤器内腔壁和熔体直接接触,形成滑动摩擦副,必然产生磨损,导致阀套和阀芯表面粗糙度越来越大、甚至有磨划痕和变形,这都会影响切换。反过来,甚至借助外力切换阀芯又会导致其表面状况越来越差。另一方面,因保温材料久用未换,过滤器保温效果差,局部温度会出现偏低,必然给阀芯切换带来困难。经检查卡死下线的阀套和阀芯,发现其表面有划痕、磨损和结垢。于是,安排上机国产化的阀套和阀芯,刚开始,因材料选择和加工工艺不合适,阀套和阀芯上机使用仅1月,就又出现切换卡死,经再次下机拆卸分析,发现一是不锈钢材料偏软、硬度不够,阀套和阀芯已有严重磨划痕;二是材料热稳定性差,阀套也已变形;三是凹槽形阀芯结构不理想,熔体流动存在死点,易碳化。为此将阀套材料改成2Cr13,阀芯材料改成1Cr18Ni9Ti锻打料、硬度HRC从50提高到65、阀套外径下调0.01mm~0.02mm,目前,再上机的阀套和阀芯已在线安全稳定运行近2年。
3.1.3密封装置
过滤器密封是由平面、O型铝垫和石墨环来实现的,其中,平面密封要求密封面无划痕、无磨损,如图4,过滤器滤芯底板与封盖就是平面密封,滤芯底板虽不属易损件,但因频繁拆装、长久使用,板面磨损严重如图4,个别已出现凹槽,如随滤芯上机,必然会造成熔体泄漏,也将增加过滤器切换频率。现已实现了滤芯底板国产化,并已更换了所有磨损的底板。
阀芯的密封主要是石墨环密封如图5,因常规纺过滤器切换周期长达6月之久,阀芯处的石墨环几乎都没有出现过问题,更不用说O型铝垫,但REPREVE长丝生产之后,因频繁切换,过滤器出现了卡死。经拆卸检查,发现石墨环内外边出现破损,甚至环面有裂纹,同时失效硬化的环干磨阀套,损坏了阀套。究其原因,是因为石墨环弹性下降,老化发硬,引起熔体渗漏,导致密封面结垢。检修过程中,更换了国产石墨环和O型铝垫,同时,规范调整压盖螺栓力矩,要求用于0.5-20UN高强内六角螺栓的力矩控制在40~60Nm,以达到密封不泄漏熔体,且切换顺畅不卡。
3.2熔体过滤器切换周期短
REPREVE-POY长丝生产线,旧滤芯上机,熔体过滤器天天切,切换相当频繁,严重影响了生产的正常进行,而且还易造成切换跳停。为此,对影响滤芯使用周期的因素进行分析,并采取了针对性措施和改进,从而延长了熔体过滤器的使用周期,也提高了装置运行平稳性。 3.2.1选择优质TiO2母粒
REPREVE-PET切片属有光系列,在其长丝生产过程中,要加入TiO2母粒,来消除纤维表面光泽,让纤维表面变暗。生产过程中,发现不同生产厂家的TiO2对过滤器切换周期有影响,导致的原因是 TiO2在生产过程中产生的凝聚粒子会进入过滤器,堵塞滤芯,缩短滤芯使用周期。为此,需要使用优质TiO2母粒,目前装置使用优富专供TiO2母粒。
3.2.2选择烧结金属纤维网滤芯
滤芯结构是烛芯打褶式,REPREVE长丝试生产初期,试用原材质为40μm的钢丝网布,发现过滤器在线寿命短,仅为16h,就需切换,且下线滤芯不易清洗。通过改用烧结金属纤维网后,过滤器的使用周期显著变长,可达2~3天。通过对两种过滤材料的比较,可以发现,在相同过滤精度(40μm)下,烧结金属纤维比钢丝网布具有更优越的过滤性能。
二种过滤材料特性比较
3.2.3改变熔体过滤器清洗流程,提高清洗效果
熔体过滤器的清洗从TEG清洗、超声波清洗二个步骤调整成TEG清洗、真空锻烧炉和超声波清洗三个步骤,同时对各步的清洗工艺也进行优化调整。这样,不仅将旧滤芯上线天数延长2~3天,而且,也提高了滤芯重复使用次数,从6次提高到10次。
3.2.3.1延长TEG蒸煮时间
TEG即三甘醇,是一种无色透明的中性油状液体,沸点276℃,在加热情况下对REPREVE-PET有醇解及溶解作用。TEG清洗就是在TEG溶剂作用下,经加热蒸煮,溶解过滤器上的REPREVE-PET熔体。刚拆下的熔体滤芯,被熔体所包裹,必须整体在TEG蒸煮槽蒸煮,在285℃恒温4 h取出;拆下滤芯,发现仍有部分熔体未能完全溶解。为此,将恒温时间由4 h增加到6 h以上,使粘结在滤芯上的熔体全部溶解;同时,采取二次TEG蒸煮的方法,即将拆下的滤芯再装入吊筐,进行二次蒸煮,以进一步增加蒸煮清洗的效果。
3.2.3.2真空锻烧炉锻烧
TEG蒸煮过的滤芯,由于滤芯内壁仍残留有部分REPREVE-PET熔体 ,必须经真空锻烧炉锻烧,将滤芯放在真空锻烧炉中锻烧,在350℃恒温4 h,再升温到480℃保温6 h。
3.2.3.3加强超声波清洗
滤芯内部有小分子杂质,一般情况下很难将其冲出,因此必须进行超声波清洗,将滤芯置于22K振子头下清洗2 h,同时,一要将滤芯外铁罩取掉,更易于将滤芯清洗干净;二要清洗中途,安排专人将滤芯取出进行振动,以便于清除出乳白式小分子杂物;三要注意经振动后,再超不出乳白杂物才能说明滤芯已清洗干净。
4、结论
4.1通过找出产生过滤器切换卡死的机械部件,如手轮T型丝杠、阀套和阀芯,并进行国产化加工替换来消除故障点。
4.2通过更换老化易损件和磨损件,如石墨密封环、O型铝垫和滤芯底板,来恢复密封性能。
4.3通过优化调整清洗工艺来延长滤芯上线使用时间,达到经济稳定运行的目的。
4.4加强定期专人润滑保养,杜绝发生润滑失效引起不正常磨损。
4.5加强过滤器保温效果排差,杜绝进行低温切换操作。
参考文献
1、徐心等,涤纶长丝生产(第二版),北京:中国纺织出版社,1995:240-243
关键词:REPREVE 熔体过滤器 T型丝杠 石墨环 阀
1、前言
在熔融高速纺丝成形过程中,提高纺丝质量,降低纺丝成本,过滤器是必不可少的装置,由于所纺制丝条直径很细,单丝纤度dft在0.5~1之间,喷丝孔也很小,DN在0.16mm上下,不允许熔体中混有任何杂质或凝胶粒子,故提高熔体的纯度是保证纺丝正常进行和成品丝质量的关键之一。中心POY装置共有6条简接纺生产线,是90年代初意大利NOY公司设计的,熔体过滤器选用的是美国BRUNSWICK公司FLUID DYNAMICS分公司制造的CPF-135型产品,它是卧式双室可切换式,过滤面积为2㎡,流量为3~9t/d,常规PET-POY过滤器切换周期为6个月。为充分发挥简接纺优势,中心与美国Unifi合作开发的REPREVE-PET长丝,但因其原料来自后工业废料和废旧塑料瓶,如表1所示,REPREVE回收切片与纤维级PET切片相比杂质多,粘度高,熔体流动性差,过滤阻尼大,试纺初期,生产线运行仅十几小时过滤器就必须切换,这不仅连续化生产无法保证,而且滤芯更换成本也相当高。
表1 纤维级PET切片与REPREVE回收切片物理性能对比
2、问题提出
REPREVE-PET长丝生产初期,新滤芯上机,过滤器切换周期为24h,经清洗再上机的滤芯,过滤器切换周期为16h,由于切换操作频繁,组件操作人员发现,生产线过滤器切换经常出现手动切换不到位,须借助工具才能完成切换作业。生产线试纺前1个月,过滤器几乎天天切,最终熔体过滤器出现了切换卡死故障,生产也逼迫中断。为此,装置组织人员实施攻关,来解决过滤器切换卡死和切换频繁两大问题。
3、问题解决
3.1熔体过滤器切换卡死
CPF型卧式熔体过滤室如图1所示,滤芯通过螺纹安装在滤芯底板上,每组滤腔中安装四根过滤面积为0.5㎡的滤芯;腔体安装在过滤室中;阀芯的密封是通过压盖、石墨环和O型铝垫来实现;三通切换阀为独立、单边控制、螺旋推进式。
装置过滤器从95年投产至今,由于没有进行过大检修,其手轮机构、阀芯和密封装置的局部瑕疵对常规纺过滤器切换无特别影响,但对REPREVE-POY再生纤维的过滤器切换确影响深远,因REPREVE熔体中含有异物,过滤器切换频繁,一旦其部件性能异常,势必给切换带来困难,甚至卡死。
3.1.1手轮机构
手轮机构是由操作手轮、移动T型丝杠和定位板组成,经解除阀芯负载,转动手轮,丝杠在移动路径存在卡塞不畅且有晃动现象,经检查T型丝杠,发现卡塞点处螺纹变形,同时丝杠侧面与定位板导槽的定位销也磨损严重,导致丝杠在轴向移动的同时,存在径向晃动,对阀芯处密封存在致命破坏,究其原因一是丝杠等表面二硫化钼润滑脂长期暴露在外,并受高温影响而失效;二是丝杠老化磨损,过滤器再辅以外力切换,必然损伤丝杠螺纹,致其局部变形,给切换带来不便。于是,安排更换国产化T型丝杠两套,并对螺纹配合、销槽定位处进行二硫化钼定期专人润滑保养。
3.1.2阀芯组件
阀芯组件主要由阀套、阀芯、O型铝垫和内六角高强螺栓组成,过滤器在切换过程中,阀芯组件始终在过滤器A、B面切换通道内运动,阀套与石墨环、过滤器内腔壁和熔体直接接触,形成滑动摩擦副,必然产生磨损,导致阀套和阀芯表面粗糙度越来越大、甚至有磨划痕和变形,这都会影响切换。反过来,甚至借助外力切换阀芯又会导致其表面状况越来越差。另一方面,因保温材料久用未换,过滤器保温效果差,局部温度会出现偏低,必然给阀芯切换带来困难。经检查卡死下线的阀套和阀芯,发现其表面有划痕、磨损和结垢。于是,安排上机国产化的阀套和阀芯,刚开始,因材料选择和加工工艺不合适,阀套和阀芯上机使用仅1月,就又出现切换卡死,经再次下机拆卸分析,发现一是不锈钢材料偏软、硬度不够,阀套和阀芯已有严重磨划痕;二是材料热稳定性差,阀套也已变形;三是凹槽形阀芯结构不理想,熔体流动存在死点,易碳化。为此将阀套材料改成2Cr13,阀芯材料改成1Cr18Ni9Ti锻打料、硬度HRC从50提高到65、阀套外径下调0.01mm~0.02mm,目前,再上机的阀套和阀芯已在线安全稳定运行近2年。
3.1.3密封装置
过滤器密封是由平面、O型铝垫和石墨环来实现的,其中,平面密封要求密封面无划痕、无磨损,如图4,过滤器滤芯底板与封盖就是平面密封,滤芯底板虽不属易损件,但因频繁拆装、长久使用,板面磨损严重如图4,个别已出现凹槽,如随滤芯上机,必然会造成熔体泄漏,也将增加过滤器切换频率。现已实现了滤芯底板国产化,并已更换了所有磨损的底板。
阀芯的密封主要是石墨环密封如图5,因常规纺过滤器切换周期长达6月之久,阀芯处的石墨环几乎都没有出现过问题,更不用说O型铝垫,但REPREVE长丝生产之后,因频繁切换,过滤器出现了卡死。经拆卸检查,发现石墨环内外边出现破损,甚至环面有裂纹,同时失效硬化的环干磨阀套,损坏了阀套。究其原因,是因为石墨环弹性下降,老化发硬,引起熔体渗漏,导致密封面结垢。检修过程中,更换了国产石墨环和O型铝垫,同时,规范调整压盖螺栓力矩,要求用于0.5-20UN高强内六角螺栓的力矩控制在40~60Nm,以达到密封不泄漏熔体,且切换顺畅不卡。
3.2熔体过滤器切换周期短
REPREVE-POY长丝生产线,旧滤芯上机,熔体过滤器天天切,切换相当频繁,严重影响了生产的正常进行,而且还易造成切换跳停。为此,对影响滤芯使用周期的因素进行分析,并采取了针对性措施和改进,从而延长了熔体过滤器的使用周期,也提高了装置运行平稳性。 3.2.1选择优质TiO2母粒
REPREVE-PET切片属有光系列,在其长丝生产过程中,要加入TiO2母粒,来消除纤维表面光泽,让纤维表面变暗。生产过程中,发现不同生产厂家的TiO2对过滤器切换周期有影响,导致的原因是 TiO2在生产过程中产生的凝聚粒子会进入过滤器,堵塞滤芯,缩短滤芯使用周期。为此,需要使用优质TiO2母粒,目前装置使用优富专供TiO2母粒。
3.2.2选择烧结金属纤维网滤芯
滤芯结构是烛芯打褶式,REPREVE长丝试生产初期,试用原材质为40μm的钢丝网布,发现过滤器在线寿命短,仅为16h,就需切换,且下线滤芯不易清洗。通过改用烧结金属纤维网后,过滤器的使用周期显著变长,可达2~3天。通过对两种过滤材料的比较,可以发现,在相同过滤精度(40μm)下,烧结金属纤维比钢丝网布具有更优越的过滤性能。
二种过滤材料特性比较
3.2.3改变熔体过滤器清洗流程,提高清洗效果
熔体过滤器的清洗从TEG清洗、超声波清洗二个步骤调整成TEG清洗、真空锻烧炉和超声波清洗三个步骤,同时对各步的清洗工艺也进行优化调整。这样,不仅将旧滤芯上线天数延长2~3天,而且,也提高了滤芯重复使用次数,从6次提高到10次。
3.2.3.1延长TEG蒸煮时间
TEG即三甘醇,是一种无色透明的中性油状液体,沸点276℃,在加热情况下对REPREVE-PET有醇解及溶解作用。TEG清洗就是在TEG溶剂作用下,经加热蒸煮,溶解过滤器上的REPREVE-PET熔体。刚拆下的熔体滤芯,被熔体所包裹,必须整体在TEG蒸煮槽蒸煮,在285℃恒温4 h取出;拆下滤芯,发现仍有部分熔体未能完全溶解。为此,将恒温时间由4 h增加到6 h以上,使粘结在滤芯上的熔体全部溶解;同时,采取二次TEG蒸煮的方法,即将拆下的滤芯再装入吊筐,进行二次蒸煮,以进一步增加蒸煮清洗的效果。
3.2.3.2真空锻烧炉锻烧
TEG蒸煮过的滤芯,由于滤芯内壁仍残留有部分REPREVE-PET熔体 ,必须经真空锻烧炉锻烧,将滤芯放在真空锻烧炉中锻烧,在350℃恒温4 h,再升温到480℃保温6 h。
3.2.3.3加强超声波清洗
滤芯内部有小分子杂质,一般情况下很难将其冲出,因此必须进行超声波清洗,将滤芯置于22K振子头下清洗2 h,同时,一要将滤芯外铁罩取掉,更易于将滤芯清洗干净;二要清洗中途,安排专人将滤芯取出进行振动,以便于清除出乳白式小分子杂物;三要注意经振动后,再超不出乳白杂物才能说明滤芯已清洗干净。
4、结论
4.1通过找出产生过滤器切换卡死的机械部件,如手轮T型丝杠、阀套和阀芯,并进行国产化加工替换来消除故障点。
4.2通过更换老化易损件和磨损件,如石墨密封环、O型铝垫和滤芯底板,来恢复密封性能。
4.3通过优化调整清洗工艺来延长滤芯上线使用时间,达到经济稳定运行的目的。
4.4加强定期专人润滑保养,杜绝发生润滑失效引起不正常磨损。
4.5加强过滤器保温效果排差,杜绝进行低温切换操作。
参考文献
1、徐心等,涤纶长丝生产(第二版),北京:中国纺织出版社,1995:240-243