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7月30日上午,阳煤集团登茂通公司综采队班长王强在公司调度室看着大屏幕,掩不住心中的兴奋和高兴:“智能化采煤太好了!以前都是人工操作,工人弯着腰跑进跑出,一个班下来累得腰酸腿疼;如今在集中控制室就能完成操作,当班人数由16人减少到只需要5名维检人员,劳动强度也大大降低了。”笔者了解到,随着“薄煤层智能化综采关键技术与装备开发”项目被阳煤集团攻克,标志着山西省薄煤層开采从此进入智能化时代。
我国薄煤层分布广、煤质好,但由于其赋存不稳定、工作面作业空间狭小、综采设备小尺寸与大装机功率矛盾无法解决等问题,使得开采难度极大。据资料显示,1.3米以下薄煤层资源占全国煤炭总储量的20%,回收率却只有30%左右;在山西,薄煤层资源占煤炭总储量的19.2%。经长期开采后,中厚煤层等易采资源逐步减少,优质薄煤层资源日益受到重视。
瞅准了薄煤层智能化开采的巨大前景和良好的经济效益,同时从煤炭行业可持续发展的角度出发,2014年9月,阳煤集团联合中煤科工集团,开始进行“薄煤层智能化综采关键技术与装备开发”项目的研究。该项目被列为山西省煤基重点科技攻关项目。经过长达3年多的科技攻关,项目组攻克了一个又一个技术难题,薄煤层智能化综采技术逐渐成熟。
今年1月份,阳煤集团登茂通公司开始对项目工业试运行,其间,智能化开采系统运转正常,日推进能力10刀以上,平均采厚1.4米,最高日产3526吨,同时通过“机械化减人,自动化换人”,年可增加效益3000万元以上。该项目在半年试运行期间完成了薄煤层智能开采配套模式、液压支架支护状态在线分析、基于“黑匣子”的采煤机状态监测与故障诊断、薄煤层工作面跟机自动化等17项研究内容,在顺槽集中控制、工作面无人操作的基础上,实现了薄煤层开采智能化控制和地面调度室一键启停。7月16日,在阳煤集团登茂通公司调度室,中国工程院院士张铁岗、王国法和阳煤集团总工程师令狐建设共同按下薄煤层智能化综采一键式启动按钮,通过调度大屏幕看到,采煤机、液压支架、皮带开始忙碌运转;10分钟后,井下来电,汇报一切正常。
进行项目验收的专家组认为,阳煤集团能在薄煤层智能化开采方面取得重大技术突破,对减少资源浪费、降低劳动强度、提高劳动效率具有重要意义,走在了煤炭行业的前列。
我国薄煤层分布广、煤质好,但由于其赋存不稳定、工作面作业空间狭小、综采设备小尺寸与大装机功率矛盾无法解决等问题,使得开采难度极大。据资料显示,1.3米以下薄煤层资源占全国煤炭总储量的20%,回收率却只有30%左右;在山西,薄煤层资源占煤炭总储量的19.2%。经长期开采后,中厚煤层等易采资源逐步减少,优质薄煤层资源日益受到重视。
瞅准了薄煤层智能化开采的巨大前景和良好的经济效益,同时从煤炭行业可持续发展的角度出发,2014年9月,阳煤集团联合中煤科工集团,开始进行“薄煤层智能化综采关键技术与装备开发”项目的研究。该项目被列为山西省煤基重点科技攻关项目。经过长达3年多的科技攻关,项目组攻克了一个又一个技术难题,薄煤层智能化综采技术逐渐成熟。
今年1月份,阳煤集团登茂通公司开始对项目工业试运行,其间,智能化开采系统运转正常,日推进能力10刀以上,平均采厚1.4米,最高日产3526吨,同时通过“机械化减人,自动化换人”,年可增加效益3000万元以上。该项目在半年试运行期间完成了薄煤层智能开采配套模式、液压支架支护状态在线分析、基于“黑匣子”的采煤机状态监测与故障诊断、薄煤层工作面跟机自动化等17项研究内容,在顺槽集中控制、工作面无人操作的基础上,实现了薄煤层开采智能化控制和地面调度室一键启停。7月16日,在阳煤集团登茂通公司调度室,中国工程院院士张铁岗、王国法和阳煤集团总工程师令狐建设共同按下薄煤层智能化综采一键式启动按钮,通过调度大屏幕看到,采煤机、液压支架、皮带开始忙碌运转;10分钟后,井下来电,汇报一切正常。
进行项目验收的专家组认为,阳煤集团能在薄煤层智能化开采方面取得重大技术突破,对减少资源浪费、降低劳动强度、提高劳动效率具有重要意义,走在了煤炭行业的前列。