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前言
油田开发到中后期,为了提高注水效果和油田的采收率,采油二厂试验大队针对南四区东部二元试验区的实际情况采取封堵措施来改善产出井的高含水状况。在化堵和机堵两种方法中,考虑到机堵比化堵的成本低,而且机堵的工艺简单,效果也比较好,所以封堵试验主要以机堵为主。该区块共封堵了16口油井,均为封堵PⅡ组、补射开发PI组。
测试方法
16口油井全部采用机堵方法,下入封隔器后先测磁性定位以确定封隔器下入深度正确。然后再测产出剖面验证堵水效果,试验大队根据产出剖面资料的结论进行下一步的开发措施。在现场施工时,PI组最后一个层与封隔器之间的距离都在0.5米以内,测试难度非常大,精确定点测量是保证资料准确的前提,通过多次下入仪器确保测试深度;仪器方面进行改良,设计了可控式扶正器保护集流伞,精确了测试数据。
实例分析
南4-丁30-P0138井是采油二厂南四区东部二元试验区一口采油井,原始地层压力11.66MPa。投产初期投产初期射开砂岩厚度为16m,有效厚度为2.6m。日产液18.5t,日产油1t,综合含水94.6%,套压0.02MPa,油压0.2MPa,流压0.02MPa,动液面深度983.8m。与南4-21-P138和南4-丁30-P138两口注入井连通。
南4-丁30-P0138井在2011年5月20日的产出剖面资料显示该井的含水级别达到高级,分层含水均达到90%以上,需要采取一定的措施来控制含水并保证该井的产量。
在投产初期南4-丁30-P0138井开采层系为PⅡ层,2011年7月对其补孔,开采Pl层,并封堵P2层。后补孔的射开砂岩厚度为9.1m,有效厚度为4.8m。采取机堵的方式来改善高含水状况,首先下入封隔器应用磁性定位资料来调整封隔器深度,以确定封隔器下入深度正确,保证堵水效果,封隔器深度如表l所示。
完成封堵后测产出剖面如图1所示,封堵层P21-P210身于孔层仍然有产液显示,可见封堵效果不理想。于2011年8月份对其进行第二次封堵如图2所示,封堵层P21-P210射孔层已经没有产液显示,说明堵水成功。
此井组内,由油水井栅状连通图可以看出南4-丁30-P138井和南4-21P138井与南4-丁30-P0138井连通状况较好如图3所示,在井组综合治理时这两口注入井也进行补孔射开PI组,停注PⅡ组,同时加大了两口井注入量。
南4-21-P138井和4-丁30-P138井两口井综合治理后,南4-21-P138井注入量由37.7m3/d上升到85m3/d,南4-丁30-P138井注入量由16m3/上升到75m3/d。在加大注入量和封堵的同时作用下,南4-丁30-P0138井的产油量有明显的提高,含水率下降,实现了增油降水的治理目标,如表2所示。
结论
1、针对南四区东部二元试验区的封堵试验,应用磁性定位资料结合产出剖面测井资料能够验证封堵效果以及精確机堵工具深度,现场精确定点测量深度。
2、利用产出剖面测井资料以及地质资料,能够对井组综合治理效果进行准确评价。
3、必要时对油井采取封堵措施,在一定程度可以提高油井的产量。
油田开发到中后期,为了提高注水效果和油田的采收率,采油二厂试验大队针对南四区东部二元试验区的实际情况采取封堵措施来改善产出井的高含水状况。在化堵和机堵两种方法中,考虑到机堵比化堵的成本低,而且机堵的工艺简单,效果也比较好,所以封堵试验主要以机堵为主。该区块共封堵了16口油井,均为封堵PⅡ组、补射开发PI组。
测试方法
16口油井全部采用机堵方法,下入封隔器后先测磁性定位以确定封隔器下入深度正确。然后再测产出剖面验证堵水效果,试验大队根据产出剖面资料的结论进行下一步的开发措施。在现场施工时,PI组最后一个层与封隔器之间的距离都在0.5米以内,测试难度非常大,精确定点测量是保证资料准确的前提,通过多次下入仪器确保测试深度;仪器方面进行改良,设计了可控式扶正器保护集流伞,精确了测试数据。
实例分析
南4-丁30-P0138井是采油二厂南四区东部二元试验区一口采油井,原始地层压力11.66MPa。投产初期投产初期射开砂岩厚度为16m,有效厚度为2.6m。日产液18.5t,日产油1t,综合含水94.6%,套压0.02MPa,油压0.2MPa,流压0.02MPa,动液面深度983.8m。与南4-21-P138和南4-丁30-P138两口注入井连通。
南4-丁30-P0138井在2011年5月20日的产出剖面资料显示该井的含水级别达到高级,分层含水均达到90%以上,需要采取一定的措施来控制含水并保证该井的产量。
在投产初期南4-丁30-P0138井开采层系为PⅡ层,2011年7月对其补孔,开采Pl层,并封堵P2层。后补孔的射开砂岩厚度为9.1m,有效厚度为4.8m。采取机堵的方式来改善高含水状况,首先下入封隔器应用磁性定位资料来调整封隔器深度,以确定封隔器下入深度正确,保证堵水效果,封隔器深度如表l所示。
完成封堵后测产出剖面如图1所示,封堵层P21-P210身于孔层仍然有产液显示,可见封堵效果不理想。于2011年8月份对其进行第二次封堵如图2所示,封堵层P21-P210射孔层已经没有产液显示,说明堵水成功。
此井组内,由油水井栅状连通图可以看出南4-丁30-P138井和南4-21P138井与南4-丁30-P0138井连通状况较好如图3所示,在井组综合治理时这两口注入井也进行补孔射开PI组,停注PⅡ组,同时加大了两口井注入量。
南4-21-P138井和4-丁30-P138井两口井综合治理后,南4-21-P138井注入量由37.7m3/d上升到85m3/d,南4-丁30-P138井注入量由16m3/上升到75m3/d。在加大注入量和封堵的同时作用下,南4-丁30-P0138井的产油量有明显的提高,含水率下降,实现了增油降水的治理目标,如表2所示。
结论
1、针对南四区东部二元试验区的封堵试验,应用磁性定位资料结合产出剖面测井资料能够验证封堵效果以及精確机堵工具深度,现场精确定点测量深度。
2、利用产出剖面测井资料以及地质资料,能够对井组综合治理效果进行准确评价。
3、必要时对油井采取封堵措施,在一定程度可以提高油井的产量。