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【摘要】为改善雷64区块开发效果,保证油田稳产,开展了气顶驱试验,试验过程中部分油井出现气窜现象,本文通过封堵管柱技术适应性进行分析,并结合油井生产情况提出封堵意见,为气顶驱项目的顺利实施提供技术支持。
【关键词】气顶驱 雷64 机械封堵
雷64断块为厚层块状边底水稀油油藏,受早期底部注水开发方式制约及微裂缝发育影响,重力泄油能力减弱,主体部位水窜严重,长期底部注水导致主体部位有8口井发生水窜,占注水井总数的80%。针对上述问题,通过顶部注气结合底部注水的方式补充地层能量,以改善区块开发效果。
1 现场实施概况
目前现场已开展前期氮气试注试验,试验井组共有7口一线油井,实施过程中有2口井出现明显气窜现象,日产气量超过10000m3,占总井数的29%,虽然采取了短期关井的方式,以改变气流方向,消减气窜影响,但效果不佳,随着试验的持续开展,气窜现象可能会进一步突出,因此,开展了不同机械封堵工艺管柱的技术适应行分析,为气顶驱项目的顺利实施提供技术保障。
2 常规机械封堵气窜通道工艺管柱
带泵一体化封层管柱是将抽油泵通过导流体连接放在φ114油管内,上提下放或旋转坐封封隔器,然后通过套管打压通过导流体对液压封隔器实施坐封,以实现对油层封堵。
技术适应性:
(1)封层管柱与生产管柱一同起下,施工简便,但封堵管柱寿命取决于生产管柱生产周期,并且泵工作时,管柱上下蠕动,影响封隔器的密封性能;
(2)双封隔器的使用有效避免气窜层压力上升时,对管柱造成蠕动现象,提高管柱的密封性能;
(3)该管柱靠自身重力坐封,油管易弯曲加剧杆管偏磨。
丢手式封层管柱[1]先通过油管将封层工具传输到油层位置,先坐封机械封隔器,然后打压坐封液压丢手封隔器,后提出传输油管,再完成下泵生产。
技术适应性:
(1)封层管柱需要单独下一次坐封管柱来完成,封隔器坐封及丢手靠地面打压一次完成,起出坐封管柱后,下生产管柱;检泵时,不影响封层管柱的正常工作;
(2)双封隔器的使用避免了因气窜层压力上升对管柱造成的蠕动,提高封堵管柱的密封性能,延长封堵有效期;
(3)该管柱通过丢手实现对管柱的坐封,不会加据杆管偏磨问题,且可以实现加药和测液面。
2.3 全井段一体化封堵管柱
全井段一体化封堵管柱管柱将抽油泵、油管和机械封隔器一同下入,将封隔器下在被封堵层底界进行坐封,借用油管与套管环形空间实现对气窜通道的封堵。
技术适应性:
(1)该封层管柱通过一次下入完成,检泵时需将封层管柱全部起出,重新进行封堵;
(2)当产气量上升后,井口憋压,若发生泄漏,易产生安全隐患;
(3)该管柱不能对油管内部实施清蜡;
(4)管柱靠自身重力坐封,油管弯曲加剧杆管偏磨,不能实现对油井加药和测液面。
2.4 选择性封堵管柱
选择性封堵管柱主要是通过与液控式多级开关相互配合,通过压力控制液控式多级开关的开启和关闭,通过对产出气进行分析,找到产气层,进而实施封堵。该管柱性能相对稳定,层位更换不受时间限制,换层无需作业。目前有一次性封堵管柱、丢式封堵管柱两种。
3 封堵可行性建议
雷64区块油井在生产过程中存在的主要问题是原油含蜡量高,油井杆管结蜡严重,热洗周期短,油井平均热洗清蜡周期仅为30天,部分油井低于15天,因此在封堵管柱的设计上优选可洗井及加药的管柱:
(1)针对需要封堵顶部油层,且检泵周期相对较长油井,采用带泵一体化封层管柱,以减少作业工作量及占产时间;
(2)针对检泵周期短油井采用丢手式封层管柱,避免因检泵频繁造成重复封堵作业,增加作业成本;
(3)针对气窜油层不确定的油井,采用机械找堵水管柱,实现不起管柱重新进行调层封堵;
参考文献
[1] 雷雨田,潘朝军.178 m m 套管井机械丢手堵水技术[J].河南石油,2000,11(5):37 一39
作者简介
高本成 ,1989年7月毕业于大庆石油学院,高级工程师,现工作于辽河油田高升采油厂工艺研究所,从事油田采油工艺研究工作。
【关键词】气顶驱 雷64 机械封堵
雷64断块为厚层块状边底水稀油油藏,受早期底部注水开发方式制约及微裂缝发育影响,重力泄油能力减弱,主体部位水窜严重,长期底部注水导致主体部位有8口井发生水窜,占注水井总数的80%。针对上述问题,通过顶部注气结合底部注水的方式补充地层能量,以改善区块开发效果。
1 现场实施概况
目前现场已开展前期氮气试注试验,试验井组共有7口一线油井,实施过程中有2口井出现明显气窜现象,日产气量超过10000m3,占总井数的29%,虽然采取了短期关井的方式,以改变气流方向,消减气窜影响,但效果不佳,随着试验的持续开展,气窜现象可能会进一步突出,因此,开展了不同机械封堵工艺管柱的技术适应行分析,为气顶驱项目的顺利实施提供技术保障。
2 常规机械封堵气窜通道工艺管柱
带泵一体化封层管柱是将抽油泵通过导流体连接放在φ114油管内,上提下放或旋转坐封封隔器,然后通过套管打压通过导流体对液压封隔器实施坐封,以实现对油层封堵。
技术适应性:
(1)封层管柱与生产管柱一同起下,施工简便,但封堵管柱寿命取决于生产管柱生产周期,并且泵工作时,管柱上下蠕动,影响封隔器的密封性能;
(2)双封隔器的使用有效避免气窜层压力上升时,对管柱造成蠕动现象,提高管柱的密封性能;
(3)该管柱靠自身重力坐封,油管易弯曲加剧杆管偏磨。
丢手式封层管柱[1]先通过油管将封层工具传输到油层位置,先坐封机械封隔器,然后打压坐封液压丢手封隔器,后提出传输油管,再完成下泵生产。
技术适应性:
(1)封层管柱需要单独下一次坐封管柱来完成,封隔器坐封及丢手靠地面打压一次完成,起出坐封管柱后,下生产管柱;检泵时,不影响封层管柱的正常工作;
(2)双封隔器的使用避免了因气窜层压力上升对管柱造成的蠕动,提高封堵管柱的密封性能,延长封堵有效期;
(3)该管柱通过丢手实现对管柱的坐封,不会加据杆管偏磨问题,且可以实现加药和测液面。
2.3 全井段一体化封堵管柱
全井段一体化封堵管柱管柱将抽油泵、油管和机械封隔器一同下入,将封隔器下在被封堵层底界进行坐封,借用油管与套管环形空间实现对气窜通道的封堵。
技术适应性:
(1)该封层管柱通过一次下入完成,检泵时需将封层管柱全部起出,重新进行封堵;
(2)当产气量上升后,井口憋压,若发生泄漏,易产生安全隐患;
(3)该管柱不能对油管内部实施清蜡;
(4)管柱靠自身重力坐封,油管弯曲加剧杆管偏磨,不能实现对油井加药和测液面。
2.4 选择性封堵管柱
选择性封堵管柱主要是通过与液控式多级开关相互配合,通过压力控制液控式多级开关的开启和关闭,通过对产出气进行分析,找到产气层,进而实施封堵。该管柱性能相对稳定,层位更换不受时间限制,换层无需作业。目前有一次性封堵管柱、丢式封堵管柱两种。
3 封堵可行性建议
雷64区块油井在生产过程中存在的主要问题是原油含蜡量高,油井杆管结蜡严重,热洗周期短,油井平均热洗清蜡周期仅为30天,部分油井低于15天,因此在封堵管柱的设计上优选可洗井及加药的管柱:
(1)针对需要封堵顶部油层,且检泵周期相对较长油井,采用带泵一体化封层管柱,以减少作业工作量及占产时间;
(2)针对检泵周期短油井采用丢手式封层管柱,避免因检泵频繁造成重复封堵作业,增加作业成本;
(3)针对气窜油层不确定的油井,采用机械找堵水管柱,实现不起管柱重新进行调层封堵;
参考文献
[1] 雷雨田,潘朝军.178 m m 套管井机械丢手堵水技术[J].河南石油,2000,11(5):37 一39
作者简介
高本成 ,1989年7月毕业于大庆石油学院,高级工程师,现工作于辽河油田高升采油厂工艺研究所,从事油田采油工艺研究工作。