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摘 要:在南山矿综放工作面,ZF2800/16/24B型液压支架尾梁无侧护板,放煤过程中,缝隙大量漏货和溜子溢货在溜子挡煤板前堆积, SGZ-730/320型后部输送机溜子挡煤板使用时间过久会出现扭曲、掉落、变形、松动导致运煤过程中出现跑煤现象,甚至出现挡煤板伤人事故,增加了标准化及安全工作的难度。放煤结束后拉溜子前,需要人力用锹把档煤板前浮货清除干净,货扬到溜子里,方可向前方拉带后部溜子。清货工作不仅劳动强度大、作业困难,人身安全无法保证。面对生产存在的安全隐患,采取措施,大胆给矿领导提出整改方案,取消后部SGZ-730/320型输送机挡煤板,改用自己设计的铲煤板。铲煤板采用以铲带装的方法,替代档煤板。
关键词:综放工作面;后部运输机;挡煤板 ;铲煤板;铲煤板以铲带装;挡煤板作用遮挡运煤外溢同时反作用阻碍拉溜子;铲煤板采用以铲带装的方法。
引言:
在南山矿综放工作面,后部SGZ–730/320型输送机和前部SGZ–630/180型输送机,MG220/510-WD型采煤機,ZF2800/16/24B型液压支架,是南山矿综放工作面常用三机配套设备。南山矿综放工作面,隶属超厚煤层,煤层厚度14~22米。后部输送机,用来运送支架后部放煤的运煤任务,液压支架尾梁无侧护板,放煤过程中,缝隙漏货和溜子溢流的煤在溜子挡煤板前堆积,一刀一放,每刀煤放煤结束后,拉溜子前,需要人力用锹把档煤板前浮货清除干净,货扬到溜子里,方可向前方拉带后部溜子。清货工作不仅劳动强度大、作业困难,人身安全无法保证。面对生产存在的安全隐患,采取措施,通过现场半年的观察,给矿领导提出整改方案,提出取消挡煤板,改用自己设计的铲煤板。去掉挡煤板,铲煤板采用以铲带装的方法,替代档煤板。通过投入使用,及大地减少了后部推移千斤顶的损坏量,靠近支架的铲煤板可以有效地清除架间的煤炭,减少了清理浮煤的工作量,取消一循环一清浮煤的操作不合理流程。
改制原因:
近十多年,在南山矿综放工作面,后部SGZ–730/320型输送机和前部SGZ–630/180型输送机,MG220/510-WD型采煤机,ZF2800/16/24B型液压支架,是南山矿综放工作面常用三机配套设备。南山矿综放工作面,隶属超厚煤层,煤层厚度14~22米,后部输送机,用来运送支架后部放煤运煤任务,运送能力600T/小时。出煤后,基本不停机,运煤量是支架前部割煤溜子运煤量的4倍多。前方煤壁采煤机滚筒割煤,落煤扫到前部溜子运出,一刀煤1小时结束。前部溜子停下来,而后部溜子,4个小时不停机运后部放的煤,每班两刀煤(大班维修班1刀煤)8小时不停运转。ZF2800/16/24B型液压支架尾梁无侧护板,有缝隙,放煤过程中,大量漏货和溜子溢流货在溜子挡煤板前堆积,溜子挡煤板使用时间过久会出现扭曲、掉落、变形、松动导致运煤过程中出现跑煤现象,一刀一放,每刀煤放煤结束后,拉溜子前,需要人力用敲把档煤板前清除干净,货扬到溜子里,方可向前方拉带后部溜子,拉完溜子,一个循环结束。工作面一百五十多米,清货工作不仅劳动强度大、作业困难,人身安全无法保证。由于架后低矮,空间所限,人刚刚能钻爬进去,只能匍匐前进,期间溜子运煤不能停(停溜子容易会造成压溜子),工作面倾斜拉下山,上头(溜子尾)顺势拉运下来的大块煤或岩石随时滚落出来,无法躲开,非常危险,作业时易出现伤人事故,增加了标准化及安全工作的难度谈不上有安全保障。面对生产存在的安全隐患,积极采取安全性、时效性、前瞻性、可操作性措施,通过现场半年的观察,大胆给矿领导提出整改方案,提出取消挡煤板,改用自己设计的铲煤板。去掉挡煤板,铲煤板采用以铲带装的方法,替代档煤板。铲煤板角度和拖拉连接耳子位置,是保证拖拉过程不漂溜不扎头的关键环节;三角框架保证整体刚度,不变形,锁孔受力均匀;连接耳子采用留根堆焊,保证抗拉强度;锁孔上留开口,拆卸便于锈蚀后,用扁铲躲开。解决拉后溜流货阻碍的问题,铲煤板采用以铲带装的方法,替代档煤板,通过投入使用,及大地减少了后部推移千斤顶的损坏量,靠近支架的铲煤板可以有效地清除架间的煤炭,减少了清理浮煤的工作量,取消一循环一清浮煤的流程方。
原挡煤板
改进后挡煤板
结束语:
南山矿综放工作面,后部SGZ–730/320型输送机和前部SGZ–630/180型输送机,MG220/510-WD型采煤机,ZF2800/16/24B型液压支架,是南山矿综放工作面常用三机配套设备。经过对SGZ–730/320型后部输送机去掉挡煤板,铲煤板采用以铲带装的方法,替代档煤板。通过投入使用,及大地减少了后部推移千斤顶的损坏量,靠近支架的铲煤板可以有效地清除架间的煤炭,减少了清理浮煤的工作量,取消一循环一清浮煤的操作不合理流程。免去人工清浮货的不安全问题和劳动强度大问题,提高工作效率,减小工人劳动强度,从而避开冒险作业引起对作业人员造成的风险和伤害,操作简单化,流程科学化,安全合理化,取消操作不合理流程。我矿综采一、二队投入使用,每循环因拉后溜节省约0.8小时,提高煤矿安全生产能力,一个原班5刀煤,4小时×300吨/小时=1200吨,每天多创收1200吨×400元=48万元。采区从一开始一段段(工作面分4段)实验使用,慢慢铺开。由原来的观望、怀疑变成争相抢用,一段时间断货供不应求。一线员工反映实用、省力、有效还不丢煤,操作方便,得心应手。过去,丢挡煤板、补挡煤板、变形挡煤板等影响出煤情况不见了。舍去一大块作业工序,后部基本处于免维护状态。改造的铲煤板方案被租赁站采纳,作为采购此类型综放工作面ZGZ–730/320型后部输送机铲煤板的技术协议内容。在当年,图纸被淮南长壁煤机厂家征用。现在不光南山矿使用,兴安矿、新一矿和兴山矿已经使用
关键词:综放工作面;后部运输机;挡煤板 ;铲煤板;铲煤板以铲带装;挡煤板作用遮挡运煤外溢同时反作用阻碍拉溜子;铲煤板采用以铲带装的方法。
引言:
在南山矿综放工作面,后部SGZ–730/320型输送机和前部SGZ–630/180型输送机,MG220/510-WD型采煤機,ZF2800/16/24B型液压支架,是南山矿综放工作面常用三机配套设备。南山矿综放工作面,隶属超厚煤层,煤层厚度14~22米。后部输送机,用来运送支架后部放煤的运煤任务,液压支架尾梁无侧护板,放煤过程中,缝隙漏货和溜子溢流的煤在溜子挡煤板前堆积,一刀一放,每刀煤放煤结束后,拉溜子前,需要人力用锹把档煤板前浮货清除干净,货扬到溜子里,方可向前方拉带后部溜子。清货工作不仅劳动强度大、作业困难,人身安全无法保证。面对生产存在的安全隐患,采取措施,通过现场半年的观察,给矿领导提出整改方案,提出取消挡煤板,改用自己设计的铲煤板。去掉挡煤板,铲煤板采用以铲带装的方法,替代档煤板。通过投入使用,及大地减少了后部推移千斤顶的损坏量,靠近支架的铲煤板可以有效地清除架间的煤炭,减少了清理浮煤的工作量,取消一循环一清浮煤的操作不合理流程。
改制原因:
近十多年,在南山矿综放工作面,后部SGZ–730/320型输送机和前部SGZ–630/180型输送机,MG220/510-WD型采煤机,ZF2800/16/24B型液压支架,是南山矿综放工作面常用三机配套设备。南山矿综放工作面,隶属超厚煤层,煤层厚度14~22米,后部输送机,用来运送支架后部放煤运煤任务,运送能力600T/小时。出煤后,基本不停机,运煤量是支架前部割煤溜子运煤量的4倍多。前方煤壁采煤机滚筒割煤,落煤扫到前部溜子运出,一刀煤1小时结束。前部溜子停下来,而后部溜子,4个小时不停机运后部放的煤,每班两刀煤(大班维修班1刀煤)8小时不停运转。ZF2800/16/24B型液压支架尾梁无侧护板,有缝隙,放煤过程中,大量漏货和溜子溢流货在溜子挡煤板前堆积,溜子挡煤板使用时间过久会出现扭曲、掉落、变形、松动导致运煤过程中出现跑煤现象,一刀一放,每刀煤放煤结束后,拉溜子前,需要人力用敲把档煤板前清除干净,货扬到溜子里,方可向前方拉带后部溜子,拉完溜子,一个循环结束。工作面一百五十多米,清货工作不仅劳动强度大、作业困难,人身安全无法保证。由于架后低矮,空间所限,人刚刚能钻爬进去,只能匍匐前进,期间溜子运煤不能停(停溜子容易会造成压溜子),工作面倾斜拉下山,上头(溜子尾)顺势拉运下来的大块煤或岩石随时滚落出来,无法躲开,非常危险,作业时易出现伤人事故,增加了标准化及安全工作的难度谈不上有安全保障。面对生产存在的安全隐患,积极采取安全性、时效性、前瞻性、可操作性措施,通过现场半年的观察,大胆给矿领导提出整改方案,提出取消挡煤板,改用自己设计的铲煤板。去掉挡煤板,铲煤板采用以铲带装的方法,替代档煤板。铲煤板角度和拖拉连接耳子位置,是保证拖拉过程不漂溜不扎头的关键环节;三角框架保证整体刚度,不变形,锁孔受力均匀;连接耳子采用留根堆焊,保证抗拉强度;锁孔上留开口,拆卸便于锈蚀后,用扁铲躲开。解决拉后溜流货阻碍的问题,铲煤板采用以铲带装的方法,替代档煤板,通过投入使用,及大地减少了后部推移千斤顶的损坏量,靠近支架的铲煤板可以有效地清除架间的煤炭,减少了清理浮煤的工作量,取消一循环一清浮煤的流程方。
原挡煤板
改进后挡煤板
结束语:
南山矿综放工作面,后部SGZ–730/320型输送机和前部SGZ–630/180型输送机,MG220/510-WD型采煤机,ZF2800/16/24B型液压支架,是南山矿综放工作面常用三机配套设备。经过对SGZ–730/320型后部输送机去掉挡煤板,铲煤板采用以铲带装的方法,替代档煤板。通过投入使用,及大地减少了后部推移千斤顶的损坏量,靠近支架的铲煤板可以有效地清除架间的煤炭,减少了清理浮煤的工作量,取消一循环一清浮煤的操作不合理流程。免去人工清浮货的不安全问题和劳动强度大问题,提高工作效率,减小工人劳动强度,从而避开冒险作业引起对作业人员造成的风险和伤害,操作简单化,流程科学化,安全合理化,取消操作不合理流程。我矿综采一、二队投入使用,每循环因拉后溜节省约0.8小时,提高煤矿安全生产能力,一个原班5刀煤,4小时×300吨/小时=1200吨,每天多创收1200吨×400元=48万元。采区从一开始一段段(工作面分4段)实验使用,慢慢铺开。由原来的观望、怀疑变成争相抢用,一段时间断货供不应求。一线员工反映实用、省力、有效还不丢煤,操作方便,得心应手。过去,丢挡煤板、补挡煤板、变形挡煤板等影响出煤情况不见了。舍去一大块作业工序,后部基本处于免维护状态。改造的铲煤板方案被租赁站采纳,作为采购此类型综放工作面ZGZ–730/320型后部输送机铲煤板的技术协议内容。在当年,图纸被淮南长壁煤机厂家征用。现在不光南山矿使用,兴安矿、新一矿和兴山矿已经使用