大型高炉炉缸长寿维护技术的研究和实践

来源 :2015年第三届炼铁对标、节能降本及相关技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhangbo330330
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
炉缸寿命长短直接决定了高炉的一代炉役寿命,至关重要.本文针对首钢京唐5500m3大型高炉炉缸出现局部高温点后的生产维护实践进行深入探讨,通过探索多种方式,京唐高炉实现了低成本、高水平稳定护炉.
其他文献
山东泰山钢铁公司炼铁部拥有两座1780m3高炉,分别于2012年12月28日和2013年3月20日投产;配套有180m2烧结机和265m烧结机各一台,高炉生产使用的主体矿料为:烧结矿、球团矿和块矿。根据目前市场原料的价格及加工成本,生矿、烧结矿相比于球团料,具有明显的价格优势,炼铁部高炉瞄准这一挖潜增效的突破口,结合市场原料价格的变化,动态的优化出炉料结构配比,做到"少吃高价料,多吃低价料",以此
由于生矿性能与球团矿相差不多,且在炉内能与烧结矿产生交互反应,改善炉料的软熔性能,使得提高生矿配比至20%以上成为可能,邯钢邯宝一高炉通过精料管理、优化操作、改善渣铁流动性,加强设备管理等措施,实现了生矿配比22%的目标.
通过对唐山德龙2号高炉操作进行总结,在现有原燃料条件下,采取调整送风制度和装料制度,使煤气流分布合理,炉缸侧壁温度降低,产量得以提升,技术指标得以改善,高炉实现长周期稳定顺行.
邯钢西区1#高炉通过严抓原燃料管理,引入原料核算成本最优化指导高炉炉料结构调整,通过优化操作参数,千方百计保高炉顺行,实行低硅冶炼,高烟煤喷吹,焦丁全部入炉等一系列低成本冶炼技术措施,结合全方位的成本控制管理,达到了长期低成本运行的目标,取得了较好的经济效益.
汉钢1080 m3高炉实施大富氧操作,通过合理的冶炼参数匹配调整维持了炉况的稳定和顺行,严格的操作、生产及设备管理为大富氧操作创造了稳定的外围保障,使大富氧操作取得了增产节焦的理想效果.
汉钢公司2#高炉2014年生铁含硅为0.45%,硅偏差为0.15%,2015年对降低生铁含硅进行攻关,通过采取加强原燃料管理、固定高风温操作、提高煤气利用率、适当提高炉渣碱度、加强设备管理以及稳定炉温控制等技术措施,使生铁含硅稳定在0.35%,硅偏差控制在0.10%以下,焦比降低了4kg/t.
为进一步降低消耗,2014年3月开始进行去中心加焦攻关试验,逐步调整边缘平台宽度和中心漏斗深度,控制合理的煤气流分布,高炉炉况获得了长周期稳定顺行,煤气利用率大幅提高,燃料比大幅下降,高炉稳顺度明显提升,试验取得了显著效果.
炼铁厂生产科统一调度厂内各种能源、资源,与公司的能源管理部门及时沟通,对各种能源的使用进行监测、控制、调整,故障分析诊断,能源平衡等,减少氧气、煤气放散,减少对高炉输送原料的影响,减少风、水、电、气各种能源的浪费。通过调整炉料结构,采用先进的生产工艺、技术、装备,进行能源的二次回收利用以达到节能目的。综上所述,炼铁厂结合本厂高炉的具体情况、操作的技术水平、设备参数等因素,实施了符合实际的节能方案,
汉钢公司炼铁厂1080m3高炉在此次长休恢复过程中探索与实践,对高炉长期休风复风操作有了新的认识。研究表明:在炉况顺行、炉温充足、长期休风的情况下,复风操作关键要掌握好恢复过程负荷、炉温变化规律,平衡好炉温,把握时机尽快恢复风量、氧量,使高炉尽快转入正常;控制好合理的压差是炉况顺行的必要条件,也是避免二次休风的前提;按风速有计划加风,调整布料矩阵,疏导中心气流;及时出净渣铁,稳定气流,为炉内加风恢
陕钢1080m3高炉因长期边缘气流较强,高炉内衬冲涮严重,导致本体烧穿,加之钢铁市场的频繁下滑,同时为了安全生产,经公司研究决定停炉进行喷涂.通过调整炉况、预休风及准备休风料作了大量前期准备工作,降料面过程中,合理控制各项参数,保持炉况稳定顺行.料线6.88m前煤气回收,耗时11h52min料线顺利降至规定位置,安全顺利地完成了降料面工作.