低温甲醇洗汽提氮气的回收利用

来源 :第二十二届全国大型合成氨装置技术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:supergirl
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由于合成氨空分装置分子筛纯化系统的改造影响空气压缩机打气量,而且其他单元技术改造的实施,也增加了对氮气的需求,造成每年夏季空分冷量和8.0 MPa高压氮气流量不足,严重制约装置的高负荷运行.2014年通过技术改造,在变压吸附放空阀前增加1条至汽提塔汽提氮气的管线,并增加调节阀用于控制流量,在此管线上增加1台旋风分离器对变压吸附罐可能带出的活性炭粉末进行分离,可以避免对低温甲醇洗缠绕式换热器造成堵塞。通过调整提高尾气压缩机的出口压力,就可提高变压吸附放空阀的放空压力,进而满足回收的低压氮气替代空分装置来的纯低压氮气。关小来自空分的纯氮气调节阀门,开大回收的氮气阀将空分来氮气减少,将变压吸附放空的氮气引入,直至变压吸附放空阀接近全关,这样变压吸附放空的氮气全部回收作为汽提塔的汽提氮气使用,节约0.5 MPa低压氮气3000 m3/h,增加了空分冷量平衡调节的余度,并且保证了氮气压缩机入口压力和流量稳定,为整套装置高负荷运行奠定了基础.
其他文献
针对尿素装置高压氨泵运行过程中振值偏高原因进行分析,提出处理方法,达到设备长周期稳定运行目的.针对高压氨泵运行过程中振值偏高原因进行分析,提出处理方法,包括检查调整转子弯曲度,百分表检测,压铅法检查等处理方法,达到设备长周期稳定运行目的.
介绍尿素装置离心式高压氨泵的机械密封在使用中破坏失效的情况,从工艺、设备和机械密封质量方面进行分析,并提出相应对策.
通过对尿素装置国产高压氨泵填料采取合理的运行维护措施,为了保证良好的密封和润滑效果,将注油器油量调节螺母尽量调大。为了防止注油器内缺油,柱塞密封油中断,使填料温度升高烧毁填料,每小时将注油器油槽加满油,并检查注油器的运行情况,达到比采用进口填料更好的运行效果,减少氨泄漏,优化装置运行.
尿素装置高压甲铵泵在运行中多次出现机械密封损坏.严重情况下烧轴等问题,通过智能变送器在高压甲铵泵密封系统的应用,加上对工艺操作和倒泵时机的科学管控等措施,提高了机泵整体运行水平,保证了系统的正常运行.
对国产高压甲铵离心泵的轴瓦振动大,从设备的设计、组装、现场安装及工艺控制等存在的问题进行分析,通过一系列改造措施的实施,该泵在投入使用后,前后轴瓦的振动值明显下降,符合了API Std610-2004《石油、石化和天然气工业用离心泵》中的规定,振动值不超过50μm,满足了国产化高压甲铵泵的验收标准,也解决了制约该泵长周期运行的问题。
焦炉气经过变压吸附解吸后得到的富甲烷气,与天然气一同掺入气化炉进行部分氧化反应,该工艺改造对整个合成氨装置的稳定运行造成很大影响.从实际操作出发,分析造成工况波动的原因,对变压吸附解吸气出口压力波动,原料气混合不均匀两个问题提出相应对策并实施,使装置平稳运行.
在新增激冷气压缩机投用后参数变化的基础上,提高气化炉温度并对磨煤系统进行分析,经过磨煤A线与B/C线运行时的参数对比,综合判断后确认引起偏差的主要原因为磨煤机磨辊、磨盘磨损导致间隙增大,旋转分离器叶片存在磨损或者损坏,针对可能存在的问题,将磨煤B/C线交出大修改造:①更换磨损的磨辊;②磨盘磨损堆焊,消除磨辊与磨盘的间隙;③补焊磨辊、磨煤机壳体防磨板;④旋转分离器叶片磨损更换、损坏叶片处理;⑤根据气
通过对合成氨气化炉升温过程典型故障的剖析,阐述气化炉升温过程出现的异常现象及危害,并对现存负压升温的回火,气化炉满液,炭黑堵塞管道等问题的进行分析,找出故障原因,提出相应的预防措施,避免由于气化炉升温影响气化炉开车进度和气化炉炉砖损坏.
从购煤质量、煤炭贮运、煤粉制备粒度等方面,阐述原料煤质量稳定性对煤气化生产装置稳定运行的重要影响,并结合生产实践,总结稳定煤质的有效办法和指标调整重点,提出了促进煤气化装置稳定运行的改进措施.按照原料煤的使用要求,尽量选择采购原煤供应量大、质量指标稳定、适合煤气化生产的原料煤。保证稳定煤质供应至少7d以上,即使保证稳定的同一煤矿的原煤质量至少8000t以上才能用于气化生产。根据生产实际持续改进、探
合成氨装置液氮洗系统尾气与天然气在气化炉进行部分氧化反应后,产生的工艺气在变换炉催化剂的作用下,对气化炉甲烷表取样点造成堵塞,造成仪表假指示.通过分析造成堵塞的原因,提出相应对策并实施,使装置平稳运行.因液氮洗装置尾气并入系统属于节能降本增效项目.尾气并入系统可减少天然气单耗,因此尾气并入系统的条件下必须解决甲烷表堵塞问题。由表2的炭黑洗涤塔塔前工艺气氨含量远低于甲烷表处氨含量,并且塔前工艺气温度