论文部分内容阅读
[摘 要]锅炉定、连排污水,及钠离子交换器软化再生废水排污量较大,导致排污管线的腐蚀结垢现象严重。本文根据钠离子软化再生废水与锅炉定、连排污水水质特点,运用化学原理对两类污水混合沉淀,通过化验分析,提出了對污水改造的可行性方案。
[关键词]软化再生废液 锅炉排污水 钠离子交换器 腐蚀结垢
中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)39-0312-01
一、概述
某厂现有四台额定蒸发量为30T/h锅炉,夏季运行1台,冬季运行2-3台,单台日蒸发量为220吨左右。软化水装置是三台LHFL-20A系列钠离子交换器,连续处理量:14-28 m3/h。经过运行观察发现,高温排污炉水和软化再生废水中因富含大量硬度离子以及 的混合溶液,对下游排污管线、设备造成了结垢、腐蚀.锅炉定连排污水直接通过地埋管线进入排污系统,软化废水排污通过地上管线直接排向厂外。
(一)排污系统存在问题
(1)由于污水中含有大量钙镁离子及HCO3-、OH-离子,导致管线中污水发生化学反应形成物质沉淀与腐蚀结垢。
(2)排污井机械杂质、铁渣较多易堵塞,需定期清理。清理时锅炉停止排污,可能影响生产。采取用消防水井下作业冲洗的方法,浪费水源且疏通较慢,增加了作业风险。
(3)钠离子交换器软化废水直接外排,水中硬度较高,不符合环境保护要求;
(4)软化废水管线横穿马路,影响车辆通行,不符合厂标准化管理要求;
二、锅炉排污系统分析
(一)锅炉定、连排水水质特点
由于锅炉炉水的不断高度蒸发、浓缩,使水中杂质不断增加,含量不断提高。排放的锅炉炉水主要成分是Na+、CO32-、OH-、H2O和少量的 的混合溶液。
(二)锅炉定、连排系统存在问题
通过连排污水水质分析,对管线造成结垢腐蚀的离子主要为OH-, CO32-,而定排污水中除了连排污水中的离子外还包含机械杂质,如铁渣等。
(三)锅炉定、连排系统排污量的计算
排污量、排污率等由于客观条件所限不能正确测量计算,通常取锅炉排污量约为蒸发量或锅炉给水量的3-5%计算。按照5%计算,每天24小时,夏季一台锅炉工作,冬季2-3台运行,每天单台锅炉的排污量约为7-10吨。
三、软化水排污系统分析
(一)软化再生废水水质特点
软化水装置是利用钠离子交换法,交换树脂上的软性矿物质吸附水中的具有较强电荷的钙和镁离子。在交换过程中,原水变为不含钙、镁离子或含量较少的软化水。
当交换树脂吸收Ca2+、Mg2+达到饱和程度时,便失去软化能力。为了恢复其能力,使用食盐溶液,利用食盐中的Na+的高浓度来替换交换剂中的钙、镁离子。反应生成的氯化钙及氯化镁,易溶于水中,可随排污水一起排掉。
(二)软水废水排污量计算
钠离子交换器只有在反洗、正洗、吸盐时会有硬水经控制阀排出。通常交换器每天再生一次,在0.3MPa压力下,交换器排水V=5m3。
(三)软水再生污水对排污管线的结垢腐蚀因素
通过软水再生污水水质分析,对管线造成结垢腐蚀的离子主要为Ca2+、HCO3-。
四、锅炉定、连排与软化水排污系统改造思路与实验
(一)改造思路
目前国内外防止结垢腐蚀的方法主要有:
(1)加药处理,使易结垢的钙、盐类生成非粘结的松散水渣;
(2)对排污系统上游,采用水质监督,合理使用锅炉,正确排污,减少污水离子含量;
(3)人工定期除垢;
(4)对污水预处理,沉淀部分易结垢腐蚀的离子。
针对上述改造存在的问题:
(1)低压锅炉在使用过程中,有规定的参数要求,调整参数易对锅炉产生不利影响;
(2)人工定期除垢增加了劳动力,同时要求停止锅炉排污,影响生产;
(3)添加缓蚀剂可以减缓结垢,但增加了成本费用,对环境产生污染。
我们采取第四种方法对污水进行改造。根据复分解反应原理我们可以对锅炉排放的污水进行沉淀。由钠离子交换器再生废液与锅炉定、连排污水所含物质成分得知,这两种水相互作用可生成不溶性的碳酸钙( )和氢氧化镁( )的白色沉淀。其反应方程式如下:
经过沉淀过滤去除生成的碳酸钙( )和氢氧化镁( )及其它悬浮沉淀物质后,所得澄清滤液为含氯化钠的水溶液。这时的排污水中大大降低了下游排污管线腐蚀结垢机率。
五、改造工艺设计方案
(一)工艺技术要求
(1)将软化水装置排放的再生废液与锅炉定、连排污水同时收集到反应沉淀池沉淀后再排入污水系统;
(2)反应沉淀时间控制在8~12小时之间,以保证溶液中碳酸钙、氢氧化镁和氢氧化铁完全沉淀;
(3)定期关排污进口阀门,清理沉淀物(按沉淀量而定);
(4)定期测定PH值,如若PH值较高可适量加入适量酸中和,保证PH值在8~10之间,防止管线钝化腐蚀。
(二)工艺设计
在原有设备的基础上增加反应沉淀池,开挖交换器排污水地上管线改为地埋管线,并引入沉淀池;
废除定、连排原有排污管线,新增排污管线至沉淀池。
六、结论
(1)所需设施简单,在整个工艺过程中只需建造反应沉淀池一个,整改部分管线,可行性较强;
(2)添加沉淀池后,混合沉淀后的污水仅含有氢氧根、碳酸根离子,其它腐蚀性离子均沉淀。可以有效的降低排污管线的结垢腐蚀问题,并使定排的机械杂质保留在沉淀池里,防止阻塞排污管线;
(3)添加沉淀池后降低了员工劳动强度,保证排污管线可以长期使用,延长清管期;
(4)沉淀后的污水不含有重离子,减少环境污染;
参考文献
[1]史培甫.工业锅炉节能减排应用技术.北京:化学工业出版社,2009,9:199-201.
[关键词]软化再生废液 锅炉排污水 钠离子交换器 腐蚀结垢
中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)39-0312-01
一、概述
某厂现有四台额定蒸发量为30T/h锅炉,夏季运行1台,冬季运行2-3台,单台日蒸发量为220吨左右。软化水装置是三台LHFL-20A系列钠离子交换器,连续处理量:14-28 m3/h。经过运行观察发现,高温排污炉水和软化再生废水中因富含大量硬度离子以及 的混合溶液,对下游排污管线、设备造成了结垢、腐蚀.锅炉定连排污水直接通过地埋管线进入排污系统,软化废水排污通过地上管线直接排向厂外。
(一)排污系统存在问题
(1)由于污水中含有大量钙镁离子及HCO3-、OH-离子,导致管线中污水发生化学反应形成物质沉淀与腐蚀结垢。
(2)排污井机械杂质、铁渣较多易堵塞,需定期清理。清理时锅炉停止排污,可能影响生产。采取用消防水井下作业冲洗的方法,浪费水源且疏通较慢,增加了作业风险。
(3)钠离子交换器软化废水直接外排,水中硬度较高,不符合环境保护要求;
(4)软化废水管线横穿马路,影响车辆通行,不符合厂标准化管理要求;
二、锅炉排污系统分析
(一)锅炉定、连排水水质特点
由于锅炉炉水的不断高度蒸发、浓缩,使水中杂质不断增加,含量不断提高。排放的锅炉炉水主要成分是Na+、CO32-、OH-、H2O和少量的 的混合溶液。
(二)锅炉定、连排系统存在问题
通过连排污水水质分析,对管线造成结垢腐蚀的离子主要为OH-, CO32-,而定排污水中除了连排污水中的离子外还包含机械杂质,如铁渣等。
(三)锅炉定、连排系统排污量的计算
排污量、排污率等由于客观条件所限不能正确测量计算,通常取锅炉排污量约为蒸发量或锅炉给水量的3-5%计算。按照5%计算,每天24小时,夏季一台锅炉工作,冬季2-3台运行,每天单台锅炉的排污量约为7-10吨。
三、软化水排污系统分析
(一)软化再生废水水质特点
软化水装置是利用钠离子交换法,交换树脂上的软性矿物质吸附水中的具有较强电荷的钙和镁离子。在交换过程中,原水变为不含钙、镁离子或含量较少的软化水。
当交换树脂吸收Ca2+、Mg2+达到饱和程度时,便失去软化能力。为了恢复其能力,使用食盐溶液,利用食盐中的Na+的高浓度来替换交换剂中的钙、镁离子。反应生成的氯化钙及氯化镁,易溶于水中,可随排污水一起排掉。
(二)软水废水排污量计算
钠离子交换器只有在反洗、正洗、吸盐时会有硬水经控制阀排出。通常交换器每天再生一次,在0.3MPa压力下,交换器排水V=5m3。
(三)软水再生污水对排污管线的结垢腐蚀因素
通过软水再生污水水质分析,对管线造成结垢腐蚀的离子主要为Ca2+、HCO3-。
四、锅炉定、连排与软化水排污系统改造思路与实验
(一)改造思路
目前国内外防止结垢腐蚀的方法主要有:
(1)加药处理,使易结垢的钙、盐类生成非粘结的松散水渣;
(2)对排污系统上游,采用水质监督,合理使用锅炉,正确排污,减少污水离子含量;
(3)人工定期除垢;
(4)对污水预处理,沉淀部分易结垢腐蚀的离子。
针对上述改造存在的问题:
(1)低压锅炉在使用过程中,有规定的参数要求,调整参数易对锅炉产生不利影响;
(2)人工定期除垢增加了劳动力,同时要求停止锅炉排污,影响生产;
(3)添加缓蚀剂可以减缓结垢,但增加了成本费用,对环境产生污染。
我们采取第四种方法对污水进行改造。根据复分解反应原理我们可以对锅炉排放的污水进行沉淀。由钠离子交换器再生废液与锅炉定、连排污水所含物质成分得知,这两种水相互作用可生成不溶性的碳酸钙( )和氢氧化镁( )的白色沉淀。其反应方程式如下:
经过沉淀过滤去除生成的碳酸钙( )和氢氧化镁( )及其它悬浮沉淀物质后,所得澄清滤液为含氯化钠的水溶液。这时的排污水中大大降低了下游排污管线腐蚀结垢机率。
五、改造工艺设计方案
(一)工艺技术要求
(1)将软化水装置排放的再生废液与锅炉定、连排污水同时收集到反应沉淀池沉淀后再排入污水系统;
(2)反应沉淀时间控制在8~12小时之间,以保证溶液中碳酸钙、氢氧化镁和氢氧化铁完全沉淀;
(3)定期关排污进口阀门,清理沉淀物(按沉淀量而定);
(4)定期测定PH值,如若PH值较高可适量加入适量酸中和,保证PH值在8~10之间,防止管线钝化腐蚀。
(二)工艺设计
在原有设备的基础上增加反应沉淀池,开挖交换器排污水地上管线改为地埋管线,并引入沉淀池;
废除定、连排原有排污管线,新增排污管线至沉淀池。
六、结论
(1)所需设施简单,在整个工艺过程中只需建造反应沉淀池一个,整改部分管线,可行性较强;
(2)添加沉淀池后,混合沉淀后的污水仅含有氢氧根、碳酸根离子,其它腐蚀性离子均沉淀。可以有效的降低排污管线的结垢腐蚀问题,并使定排的机械杂质保留在沉淀池里,防止阻塞排污管线;
(3)添加沉淀池后降低了员工劳动强度,保证排污管线可以长期使用,延长清管期;
(4)沉淀后的污水不含有重离子,减少环境污染;
参考文献
[1]史培甫.工业锅炉节能减排应用技术.北京:化学工业出版社,2009,9:199-201.