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中图分类号:TN92文献标识码:A文章编号:1009-914X(2013)21-0082-01
一、 工程概况
浮石水电站是一座低水头径流式电站,电站位于融江中游,是融江干流综合利用梯级的第二级,电站上游与麻石水电站、下游与古顶水电站梯级相衔接,坝址距融安、融水县城分别有14 Km和10 Km。坝址控制集雨面积21870Km2,属亚热带气候区,四季分明,温湿多雨,流域年降雨量一般为1300~2200mm,坝址多年平均径流量618m3/s。
坝址以上流域水利资源的开发利用较少,已建和在建工程中,除泗维河水库为年调节外,其余均为低水头径流式或只具有日调节性能的电站,对本电厂的来水年内分配影响不大。
浮石水电站枢纽工程按50年一遇洪水设计, 300年一遇洪水校核。水库设计正常蓄水位为113.00m。水库正常蓄水回水淹没基本上不出原河槽,经回水计算,建壩后各频率洪水的坝前洪水位与坝址天然洪水位之差在0.06~0.23m之间,库区回水满足设计规范要求,库区淹没损失为设计正常高蓄水位113. 00m以下的经常性淹没损失,受淹的主要是浮石镇至融安县城附近20公里长河道两岸的稻田、旱地、菜地。设计时为了减少库区淹没损失,将汛期水库水位降到汛限水位112.00m运行。
浮石水电站为河床式电站,总装机容量54MW,装配有3台ZZ580-LH-630型轴流转桨式水轮发电机组。设计发电水头9.0m,单机额定发电引用流量为239m3/s,设计多年平均可发电量2.878亿KW.h,机组年利用小时5329h。
浮石水电站溢流坝共设17孔溢流闸门,遇设计洪水时溢流坝行洪能力达21000m /s,遇校核洪水时溢流坝行洪能力达27600m3/s。
浮石水电站于2000年4月第一台机组发电,2000年10月和2001年6月第2、3号相继投产发电,电站向广西电网供电。
二、汛期浮石水库运用及存在问题
初步设计提出的水库运行方式:一、汛期(5月10日~9月30日),水库入库流量小于4000 m3/s时,水库水位可控制在110.20m ~112.00m之间运行;在入库流量达到4000 m3/s时,水库最高控制水位逐渐由112.00m降至110.20m运行,以保证库区淹没处在113.00m高程线以下,期间水库最大出库流量要求小于9350m3/s(下游河道允许安全泄量);在遇二年一遇洪水8080 m3/s时,为不增加库区淹没,17孔溢流闸门全开,大坝自然过流。二、枯水期(10月1日~次年5月9日),水库水位按113.00m运行,当入库流量大于机组发电流量时,局部开启闸门,使库水位保持在113.00m运行。
浮石水利枢纽工程对土地淹没处理,按规范采用2年一遇洪水(Q=8080 m3/s)标准设计,在遇8080 m3/s洪水时,溢流坝17孔溢流闸门全开,库区回水淹没不增加损失,库区回水位不超过正常蓄水位113.00m高程, 所以113.00m高程以下为水库经常性淹没损失。
据42年水文资料统计表明,汛期虽然浮石水库来水量大,约占年来水量的78%,但浮石水库在汛期仍有相当长的一段时间日均来水量小于电厂三台机满负荷用水量(额定总发电流量为717m3/s),据统计浮石水库在2000年7月、8月、9月共计92天中有63天日均入库流量小于600m3/s;2001年、2002年、2003年汛期共计183天中分别有96天、64天、92天日均入库流量小于600m3/s,其中最小日均入库流量仅为93m3/s。由于浮石水库当前受汛限水位的限制,水库运行出现了入库流量小,低水库限制水位运行的异常现象。
根据上述库区淹没赔偿标准、水库实际运行情况与原初步设计提出的水库运行方式分析,在不增加库区淹没的前提下,很有必要对浮石水电厂汛期水库调度运行方式进一步的研究和优化:
1、 原则:由于浮石水库属径流式日调节水库,汛限水位112.00m高程至死水位110. 20m高程之间可调库容仅0.30亿m3,水库对大洪水基本无调节能力。根据本水库的特点,汛期水库主要是通过抬高水库运行水位,提高发电水头,从而减少汛期出力受阻,充分利用来水,达到增加发电量的目的。在抬高库水位争取多发电的同时,必须保证不增加水库淹没损失。
2、 条件:电厂汛期能否顺利实施库水位优化方案,其先决条件是入库水情预报的准确性。在这里必须加强与上游麻石电厂及主要水文测站、气象部门的联系,建立密切的站网关系,确保水情的准确度和及时性,以利于水库优化调度方案的实施。
3、 针对下游古顶电厂蓄水后抬高我厂尾水位,使我厂发电水头减少、增大发电耗水率,对我厂发电量所造成的影响进行分析研究,归纳不同流量水位级的变化规律,科学充分地利用来水,争取经济效益的最大化。
三、 回水计算
坝址水文年年径流频率计算成果表(初设)
四、优化调度方案
根据以上实测推算,可作得如下优化调度方案(见表2):
浮石水库水位如能实行以上调节完全可满足水库设计运用(对上游不增加淹没损失,对下游不扩大洪峰)要求,同时消除了枯水期洪水调度存在的隐患,较大幅度的提高了汛期平、枯水时段时的水库水位,增加机组发电水头,增加了水库可调库容,降低单位发电耗水率,可使发电能力大大提高。同时在汛期平、枯水时段里水库调节库容增大,水库调节能力也有所增强,这样在特殊情况下电厂负荷受考核的机率也相对减少。尤其是在我厂发电水头受下游古顶电厂影响极大的今天,其效果就显得尤为突出与明显,意义深远。
一、 工程概况
浮石水电站是一座低水头径流式电站,电站位于融江中游,是融江干流综合利用梯级的第二级,电站上游与麻石水电站、下游与古顶水电站梯级相衔接,坝址距融安、融水县城分别有14 Km和10 Km。坝址控制集雨面积21870Km2,属亚热带气候区,四季分明,温湿多雨,流域年降雨量一般为1300~2200mm,坝址多年平均径流量618m3/s。
坝址以上流域水利资源的开发利用较少,已建和在建工程中,除泗维河水库为年调节外,其余均为低水头径流式或只具有日调节性能的电站,对本电厂的来水年内分配影响不大。
浮石水电站枢纽工程按50年一遇洪水设计, 300年一遇洪水校核。水库设计正常蓄水位为113.00m。水库正常蓄水回水淹没基本上不出原河槽,经回水计算,建壩后各频率洪水的坝前洪水位与坝址天然洪水位之差在0.06~0.23m之间,库区回水满足设计规范要求,库区淹没损失为设计正常高蓄水位113. 00m以下的经常性淹没损失,受淹的主要是浮石镇至融安县城附近20公里长河道两岸的稻田、旱地、菜地。设计时为了减少库区淹没损失,将汛期水库水位降到汛限水位112.00m运行。
浮石水电站为河床式电站,总装机容量54MW,装配有3台ZZ580-LH-630型轴流转桨式水轮发电机组。设计发电水头9.0m,单机额定发电引用流量为239m3/s,设计多年平均可发电量2.878亿KW.h,机组年利用小时5329h。
浮石水电站溢流坝共设17孔溢流闸门,遇设计洪水时溢流坝行洪能力达21000m /s,遇校核洪水时溢流坝行洪能力达27600m3/s。
浮石水电站于2000年4月第一台机组发电,2000年10月和2001年6月第2、3号相继投产发电,电站向广西电网供电。
二、汛期浮石水库运用及存在问题
初步设计提出的水库运行方式:一、汛期(5月10日~9月30日),水库入库流量小于4000 m3/s时,水库水位可控制在110.20m ~112.00m之间运行;在入库流量达到4000 m3/s时,水库最高控制水位逐渐由112.00m降至110.20m运行,以保证库区淹没处在113.00m高程线以下,期间水库最大出库流量要求小于9350m3/s(下游河道允许安全泄量);在遇二年一遇洪水8080 m3/s时,为不增加库区淹没,17孔溢流闸门全开,大坝自然过流。二、枯水期(10月1日~次年5月9日),水库水位按113.00m运行,当入库流量大于机组发电流量时,局部开启闸门,使库水位保持在113.00m运行。
浮石水利枢纽工程对土地淹没处理,按规范采用2年一遇洪水(Q=8080 m3/s)标准设计,在遇8080 m3/s洪水时,溢流坝17孔溢流闸门全开,库区回水淹没不增加损失,库区回水位不超过正常蓄水位113.00m高程, 所以113.00m高程以下为水库经常性淹没损失。
据42年水文资料统计表明,汛期虽然浮石水库来水量大,约占年来水量的78%,但浮石水库在汛期仍有相当长的一段时间日均来水量小于电厂三台机满负荷用水量(额定总发电流量为717m3/s),据统计浮石水库在2000年7月、8月、9月共计92天中有63天日均入库流量小于600m3/s;2001年、2002年、2003年汛期共计183天中分别有96天、64天、92天日均入库流量小于600m3/s,其中最小日均入库流量仅为93m3/s。由于浮石水库当前受汛限水位的限制,水库运行出现了入库流量小,低水库限制水位运行的异常现象。
根据上述库区淹没赔偿标准、水库实际运行情况与原初步设计提出的水库运行方式分析,在不增加库区淹没的前提下,很有必要对浮石水电厂汛期水库调度运行方式进一步的研究和优化:
1、 原则:由于浮石水库属径流式日调节水库,汛限水位112.00m高程至死水位110. 20m高程之间可调库容仅0.30亿m3,水库对大洪水基本无调节能力。根据本水库的特点,汛期水库主要是通过抬高水库运行水位,提高发电水头,从而减少汛期出力受阻,充分利用来水,达到增加发电量的目的。在抬高库水位争取多发电的同时,必须保证不增加水库淹没损失。
2、 条件:电厂汛期能否顺利实施库水位优化方案,其先决条件是入库水情预报的准确性。在这里必须加强与上游麻石电厂及主要水文测站、气象部门的联系,建立密切的站网关系,确保水情的准确度和及时性,以利于水库优化调度方案的实施。
3、 针对下游古顶电厂蓄水后抬高我厂尾水位,使我厂发电水头减少、增大发电耗水率,对我厂发电量所造成的影响进行分析研究,归纳不同流量水位级的变化规律,科学充分地利用来水,争取经济效益的最大化。
三、 回水计算
坝址水文年年径流频率计算成果表(初设)
四、优化调度方案
根据以上实测推算,可作得如下优化调度方案(见表2):
浮石水库水位如能实行以上调节完全可满足水库设计运用(对上游不增加淹没损失,对下游不扩大洪峰)要求,同时消除了枯水期洪水调度存在的隐患,较大幅度的提高了汛期平、枯水时段时的水库水位,增加机组发电水头,增加了水库可调库容,降低单位发电耗水率,可使发电能力大大提高。同时在汛期平、枯水时段里水库调节库容增大,水库调节能力也有所增强,这样在特殊情况下电厂负荷受考核的机率也相对减少。尤其是在我厂发电水头受下游古顶电厂影响极大的今天,其效果就显得尤为突出与明显,意义深远。